近期,河北鋼鐵集團邯鋼新區(qū)冷軋廠鍍鋅車間技術(shù)員祁國強提出實施“鍍鋅爐鼻子內(nèi)鋅灰鋅渣消除與改善操作法”,減少了爐鼻子內(nèi)鋅渣量,避免了板帶劃傷。此項操作法年可創(chuàng)效約63萬元。
爐鼻子是連接退火爐與鋅鍋區(qū)域的通道。由于鋅液及鋅渣的污染,造成帶鋼表面劃傷等嚴(yán)重缺陷。
祁國強從爐鼻子劃傷產(chǎn)生的原因入手,收集整理濕氮系統(tǒng)氮氣流量、入鋅鍋溫度、鋅液溫度等主要數(shù)據(jù),同時結(jié)合現(xiàn)場帶鋼實際情況,努力將劃傷量降到最低。針對內(nèi)壁鋅液凝結(jié)硬塊情況,他提出每次檢修時,在清理完爐鼻子后,爐鼻子二分之一伸入鋅液面;再次檢修時,在提升爐鼻子之前,提前兩個小時將爐鼻子全部伸入鋅液面,以消除爐鼻子內(nèi)壁由于液位波動、凝結(jié)產(chǎn)生的硬塊。為消除內(nèi)部鋅渣,他提出停車時,結(jié)合帶鋼厚度及帶鋼位置選擇停車,退火爐高溫保溫;關(guān)閉密封擋板,打開爐鼻子密封氮氣,強制將爐鼻子提升、離開鋅液面,快速清理爐鼻子內(nèi)鋅渣及鋅灰,將爐鼻子伸入鋅液后,立即開車。當(dāng)不停車時,生產(chǎn)線定期安排包裝材料類的過渡卷上線生產(chǎn),每次安排至少兩卷;當(dāng)過渡卷焊縫出鋅鍋后,用自制工具伸入爐鼻子通入高純氮氣將爐鼻子兩側(cè)的浮渣吹至爐鼻子中間,利用帶鋼高速進(jìn)入鋅液時產(chǎn)生的渦流將浮渣帶出,保證爐鼻子內(nèi)部清潔。
他將這些做法匯總并實施到產(chǎn)線上,經(jīng)過一段時間的跟蹤觀察,證明此做法能有效控制爐鼻子內(nèi)的鋅渣量,確保爐鼻子內(nèi)部干凈程度滿足生產(chǎn)需要。經(jīng)過測算,此項操作法年可創(chuàng)效約62.9萬元。

