劉帥
1 前言
現(xiàn)2#鑄機(jī)為五機(jī)五流小方坯連鑄機(jī),之前漏鋼率較高,一直在0.00013次/t左右,其中偏離角縱裂占比80%以上,漏鋼問(wèn)題始終是制約生產(chǎn)的重要因素,不僅造成二冷室設(shè)備惡化、增加了一線(xiàn)職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)由于處理漏鋼,影響了正常的生產(chǎn)節(jié)奏,不利于生產(chǎn)穩(wěn)定順行。本文基于2020年初作業(yè)區(qū)組織的漏鋼攻關(guān),依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,對(duì)小方坯漏鋼機(jī)理進(jìn)行了多角度分析,并提出了一些具體的預(yù)防措施。
2 2#鑄機(jī)設(shè)備情況及工藝參數(shù)
鑄坯規(guī)格:160mm*160mm
鑄機(jī)弧度:6m
結(jié)晶器水流量:118-122m3/h
過(guò)熱度控制:20-40℃
拉速控制:1.8-2.2m/min
比水量:1.35L/kg
二冷冷卻段:3段
配水形式:動(dòng)態(tài)配水,Q=K (av2+bv+c)
2.1 漏鋼數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
2019年漏鋼數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1:
表1 2019年漏鋼數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
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角裂漏鋼次數(shù) 卷渣漏鋼次數(shù) 粘結(jié)漏鋼次數(shù) |
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次數(shù) 87 7 5 比例 84.3% 9.8% 5.9% |
2019年全年共產(chǎn)生漏鋼99次,其中角裂漏鋼87次,占比84.3%,一般角裂漏鋼多為工藝因素,偏離角縱裂漏鋼經(jīng)常發(fā)生在出結(jié)晶器下口零段足輥附近,距離鑄坯棱部10-20mm,同時(shí)伴有鑄坯角部凹陷,漏鋼處裂口長(zhǎng)度50-300mm,通過(guò)對(duì)工藝參數(shù)的優(yōu)化和設(shè)備的定期檢查維護(hù),可降低角裂漏鋼事故率。卷渣漏鋼和粘結(jié)漏鋼一般為操作因素造成,人為操作因素較多,可通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化管理,規(guī)范化作業(yè)來(lái)降低事故率。

圖1 角裂漏鋼 圖2 卷渣漏鋼
3 漏鋼原因機(jī)理分析
小方坯出結(jié)晶器時(shí),坯殼的角部比而部要薄,因?yàn)榻遣繉俣S傳熱,坯殼形成初期冷卻強(qiáng)度大坯殼收縮形成氣隙增加熱阻導(dǎo)致坯殼減薄。相反,面部也會(huì)形成氣隙,但在液態(tài)鋼水靜壓力作用下緊貼銅壁、反而比角部的冷卻強(qiáng)度大。出結(jié)晶器的角部坯殼較薄,在坯殼不均勻出處在應(yīng)力集中,造成角裂漏鋼幾率高。
3.1 結(jié)晶器的影響
現(xiàn)結(jié)晶器冷卻水流量均控制在118-122m³/h,由于凝固初期的強(qiáng)冷加劇了凝固坯殼的不均性,增加了漏鋼的風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)晶器使用后期銅管磨損嚴(yán)重,氣隙增大在偏離角處鑄坯組織粗大,應(yīng)力集中,容易產(chǎn)生偏離角部裂紋,銅管后期生產(chǎn)過(guò)程中就會(huì)產(chǎn)生漏鋼。
3.2 操作不當(dāng)引起的漏鋼
結(jié)晶器水口不對(duì)中,鋼水沖刷坯殼,結(jié)晶器內(nèi)流場(chǎng)不均勻,同時(shí)結(jié)晶器中的鋼液溫度冷卻不均,鑄坯殼薄厚不均漏鋼;晶器液面波動(dòng)大,保護(hù)渣容易形成渣條,液面波動(dòng)容易捕捉渣條,易造成卷渣漏鋼。
3.3 溫度、拉速的影響
理論計(jì)算表明,在拉速等其他工藝條件一定時(shí),過(guò)熱度每上升10℃出結(jié)晶器的坯殼厚度約減少3%[2],因此過(guò)熱度對(duì)結(jié)晶器出口處坯殼厚度的影響可忽略不計(jì)。但是高溫鋼液能在結(jié)晶器內(nèi)引起攪動(dòng),會(huì)使已凝固的坯殼部分重熔。另外高溫澆注也推遲了開(kāi)始階段鋼液的凝固,使坯殼在相對(duì)時(shí)間內(nèi)變薄。因此高溫澆注增加了拉漏的可能性。
增加拉速,結(jié)晶器傳出的平均熱流增加。因而,結(jié)晶器銅壁溫度也上升,而結(jié)晶器內(nèi)單位重量的鋼水傳出的熱量減小,導(dǎo)致坯殼厚度減薄。拉速每提高10%,結(jié)晶器出口坯殼厚度大約減少5%,因此拉速是控制結(jié)晶器出口坯殼厚度最敏感的因素。在小方坯實(shí)際操作中確定適合本廠(chǎng)鑄機(jī)特點(diǎn)的合理溫度拉速表,既能提高產(chǎn)量,又能把漏鋼控制在較低水平。
圖3 拉速與坯殼厚度關(guān)系
3.4 設(shè)備因素
連鑄坯在強(qiáng)制冷卻過(guò)程中產(chǎn)生熱應(yīng)力、組織應(yīng)力,并且還要受到鋼水靜壓力及拉矯過(guò)程中的機(jī)械應(yīng)力,一旦在坯殼薄弱部位造成應(yīng)力集中,便會(huì)引起鑄坯縱裂[1]。板簧下或振動(dòng)臂下存在積渣和殘鋼較多時(shí),容易引起結(jié)晶器偏振,結(jié)晶器偏振引起坯殼受到外力,易將薄弱坯殼撕裂,在出結(jié)晶器下口時(shí)產(chǎn)生漏鋼。
振動(dòng)臺(tái)出現(xiàn)變形左右高度不一致且高度差>3mm時(shí),同樣極易產(chǎn)生偏離角縱裂。
2019年6月29日-7月15日漏鋼次數(shù)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2:
表2 2019年6月29日-7月15日漏鋼次數(shù)統(tǒng)計(jì)
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1流 2流 3流 4流 5流 |
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漏鋼形式 角裂 角裂 角裂 振動(dòng)臺(tái)左右偏差mm 1 3 4 2 2 漏鋼次數(shù) 0 3 5 1 0 |

圖4 振動(dòng)臺(tái)偏差值與漏鋼次數(shù)之間的關(guān)系
根據(jù)上表數(shù)據(jù)分析,振動(dòng)臺(tái)左右偏差超過(guò)3mm時(shí),角裂漏鋼次數(shù)明顯增多,原因?yàn)檎駝?dòng)臺(tái)左右偏差過(guò)大時(shí),坯殼局部氣隙過(guò)大,坯殼形成不均勻,在氣隙過(guò)大處,坯殼傳熱受阻,支晶粗大,應(yīng)力集中
二冷水嘴因水質(zhì)過(guò)硬或因漏鋼水嘴堵塞嚴(yán)重時(shí),易造成冷卻強(qiáng)度不足,坯殼厚度不足以抵抗鋼水靜壓力,而造成漏鋼。
4 減少漏鋼控制措施
加強(qiáng)在線(xiàn)銅管錐度與磨損程度的檢查,將銅管錐度控制在1.1%左右,杜絕劃痕lmm以上的銅管繼續(xù)在線(xiàn)使用;穩(wěn)定操作,保證浸入式水口插入深度為50-80mm,確保水口對(duì)中性;保護(hù)渣少加、勤加、均勻加,黑渣操作,渣層厚度30-50mm,液渣層厚度10mm左右,保證鑄坯在結(jié)晶器內(nèi)傳熱和潤(rùn)滑;穩(wěn)定拉速,減少液面波動(dòng);對(duì)鋼中的熱裂紋傾向元素加以嚴(yán)格控制,盡量避開(kāi)各成分的裂紋敏感區(qū),比如Q195中的C冶煉時(shí)應(yīng)該按下限控制;Q235中的C冶煉時(shí)按上限控制;加強(qiáng)爐后吹氬操作,提高鋼水到平臺(tái)溫度合格率,嚴(yán)格控制鋼水過(guò)熱度在15-30℃之間,增加坯殼出結(jié)晶器厚度;停澆檢修時(shí)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢查與維護(hù),嚴(yán)格保證鑄機(jī)設(shè)備精度控制在工藝要求范圍之內(nèi),振動(dòng)臺(tái)左右偏差3mm之內(nèi),加強(qiáng)對(duì)二冷噴嘴檢查與維護(hù),保證二冷冷卻強(qiáng)度。
5 效果及結(jié)論
2020年1月至7月2#機(jī)漏鋼次數(shù)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表3:
表3 2020年1月至7月2#機(jī)漏鋼次數(shù)統(tǒng)計(jì)
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漏鋼次數(shù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
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角裂 2 2 3 0 1 1 0 卷渣 1 1 0 1 1 0 0 粘結(jié) 0 1 0 1 0 0 3 |
由于導(dǎo)致小方坯漏鋼事故發(fā)生的原因較復(fù)雜,一直是企業(yè)解決的難題,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察并結(jié)合理論分析,針對(duì)2#連鑄機(jī)的漏鋼類(lèi)型,從設(shè)備工藝、生產(chǎn)組織和操作等方面入手,有針對(duì)性的采取有效措施, 2020年1月至7月共產(chǎn)生漏鋼18次,同比漏鋼率降低68%,漏鋼事故率明顯降低。
參考文獻(xiàn)
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