高廣靜,曾文德,侯 軍
(馬鋼股份公司煉鐵總廠 安徽馬鞍山 243000)
摘 要: 對(duì)馬鋼 3 號(hào)高爐計(jì)劃檢修后爐況恢復(fù)不順進(jìn)行了總結(jié)。
關(guān)鍵詞: 高爐;休風(fēng); 懸料; 透氣性
馬鋼 3 號(hào)高爐( 1 000 m3 ) 于 2017 年 1 月 13日大修后開爐,投產(chǎn) 2 年來爐況穩(wěn)定順行。2018 年 12 月 19 日高爐檢修 26 小時(shí) 50 分鐘( 原計(jì)劃22 小時(shí),超時(shí) 5 小時(shí)) ,檢修前爐況穩(wěn)定順行,復(fù)風(fēng)后壓差高,料柱透氣性差,料持續(xù)不動(dòng),17 個(gè)小時(shí)后才坐料成功,隨后快速恢復(fù)運(yùn)行參數(shù),本次檢修恢復(fù)高爐損失較大。
1 送風(fēng)后爐況恢復(fù)過程
1. 1 第一階段: 坐料
12 月 19 日 7: 43,3 號(hào)高爐休風(fēng)后進(jìn)行檢修。 20 日 10: 33,高爐開始送風(fēng)( 堵 4 個(gè)風(fēng)口) ,復(fù)風(fēng)料線 2.1 m。10: 43 引煤氣,風(fēng)量恢復(fù)到 600 m3 /min,隨后風(fēng)壓快速上升,風(fēng)量憋到“0”,降壓操作后風(fēng)量回升至 300 m3 /min,壓差 170 kPa。13: 00—13: 14,打開 1#鐵口出鐵,鐵量少,未能進(jìn)罐。15: 40,高爐累計(jì)進(jìn)風(fēng)量 9 × 104 m3,進(jìn)行減風(fēng)坐料,料尺未動(dòng); 16: 20,再次進(jìn)行放風(fēng)坐料,料尺仍未動(dòng)。18: 03—18: 17,打開 1#鐵口出鐵( 高爐累計(jì)進(jìn)風(fēng)量 17萬立方米) ,鐵口噴濺,鐵量少,渣鐵分離欠佳,出鐵后休風(fēng)堵風(fēng)口,留 1#鐵口上方的 1#、2#、18#三個(gè)風(fēng)口進(jìn)風(fēng),風(fēng)量 300 m3 /min 維持。21: 47,再一次放風(fēng)坐料,探尺仍未動(dòng)。21 日 2: 38—3: 03,1#鐵口出鐵( 累計(jì)進(jìn)風(fēng)量 27.8 萬立方米) ,鐵量明顯增多,鐵水流動(dòng)性可,在 2: 55 時(shí)進(jìn)行第 5 次坐料,雖然探尺未動(dòng),但是加風(fēng)后透氣性明顯改善( 如圖 1所示) 。3: 30,料尺塌落,1#機(jī)械探尺深度 5.70 m( 2#機(jī)械尺 2.7 m,3#雷達(dá)尺 3.6 m) ,距離高爐復(fù)風(fēng)達(dá)到 17 個(gè)小時(shí)。
1. 2 第二階段: 趕料線與爐況恢復(fù)
檢修前3號(hào)高爐處于正常生產(chǎn)狀況,風(fēng)量 2500 m3 /min,富氧量 4500 m3 /h,礦批 33. 5 噸,全焦負(fù)荷 4.20,平均鐵水[Si]為 0.55% ,物理熱 1 490℃,19日大夜班中期按照計(jì)劃加入休風(fēng)料,最后一段全焦負(fù)荷 3.6,休風(fēng)后料線 1.6 m。21 日 3: 30崩料后實(shí)施以下操作: 集中加凈焦5批,共 30.7 t,補(bǔ)足高爐熱量損失和疏松料柱; 縮小礦批到 22 t,減輕焦炭負(fù)荷到 3.30,入爐焦比 487 kg /t; 20 批料后焦炭負(fù)荷增加到 3.6,降低焦比 40 kg /t。 坐料成功后,壓量關(guān)系合適,捅開風(fēng)口加風(fēng),5: 17 初步加風(fēng)至 1100 m3 /min 過渡,開始噴煤。5: 58,打開鐵口后鐵水流動(dòng)性良好,繼續(xù)開風(fēng)口加風(fēng), 到 7: 00 為止,風(fēng)量恢復(fù)到 1900 m3 /min,15 個(gè)風(fēng)口送風(fēng)( 。崩料后爐況恢復(fù)基本順利,隨著低料線的過渡,逐步恢復(fù)各項(xiàng)參數(shù),未出現(xiàn)崩滑料和減風(fēng)情 況,恢復(fù)到檢修前各參數(shù)水平又用時(shí) 14 小時(shí),主要節(jié)點(diǎn)有以下幾個(gè)方面: ① 13: 47風(fēng)量到 2250 m3 /min,開始富氧 2000 m3 /h。②14: 50 開 11#、12# 風(fēng)口,至此風(fēng)口全開; ③凈焦過軟熔帶后逐步加負(fù)荷到 4. 2; ④鐵水質(zhì)量未出高硫廢品,12: 00 以后鐵水物理熱上升到 1480℃以上。
爐況恢復(fù)過程對(duì)裝料制度進(jìn)行調(diào)整。休風(fēng)前爐內(nèi)氣流穩(wěn)定,壓量關(guān)系合適,復(fù)風(fēng)后把礦焦質(zhì)心整體內(nèi)收,疏松邊沿氣流,在高爐富氧前布料制度改回初始料制,另布料矩陣按照料線區(qū)間自動(dòng)減傾角布料。爐內(nèi)操作上控制好放料節(jié)奏,根據(jù)爐頂溫度和透氣性指數(shù)變化放料,8: 00 達(dá)到正常料線,后期沒有崩滑料和懸料情況( 恢復(fù)過程使用布料矩陣見表 1) 。
2 原因分析
2. 1 爐體壓漿造襯影響
3 號(hào)高爐有開爐初期冷卻強(qiáng)度不夠、邊沿氣流發(fā)展和冷卻壁質(zhì)量等原因,腰腹部分冷卻壁破損,為了高爐長壽,利用檢修周期局部壓漿造襯。爐體壓漿造襯就是在爐殼上新鉆孔,在高爐檢修期間,把耐火材料泥漿壓入冷卻壁侵蝕嚴(yán)重的部位,達(dá)到局部修補(bǔ)和延長冷卻壁壽命的目的[1]。同時(shí)借助爐內(nèi)爐料對(duì)泥漿的擠壓造襯和爐料的高溫對(duì)其進(jìn)行燒結(jié)固化。合理壓漿造襯可規(guī)整爐型,有利于邊緣煤氣流合理分布,降低煤氣流通過的阻力,2018年以來已經(jīng)進(jìn)行 3 次局部區(qū)域造襯,墻體溫度穩(wěn)定。由于本次檢修周期延長了,所以計(jì)劃壓漿量提高,除爐腹的局部點(diǎn)以外,對(duì)爐身下部的 9 段和 10 段全壓漿( 以往壓漿為周向間隔一塊以上冷卻壁壓入) ,單孔壓入量降低 25% ( 本次爐體壓漿位置見圖 2所示) 。一方面,周向壓漿造襯堵塞邊沿氣流通道;另一方面,12 月 19 日晚 8 點(diǎn)壓漿結(jié)束,到20 日上午 10: 33 復(fù)風(fēng),壓漿耐火材料燒結(jié)時(shí)間長,遠(yuǎn)超正常的 2 個(gè)小時(shí)的燒結(jié)時(shí)間,最終長時(shí)間的休風(fēng)和壓漿料燒結(jié),導(dǎo)致料柱透氣性差; 再一方面,復(fù)風(fēng)初期風(fēng)量下,煤氣量小,更依靠邊沿氣流通道。
因此,本次爐體周向壓漿造襯是導(dǎo)致懸料和加風(fēng)困難的重要原因。
2. 2 休風(fēng)料的裝入
成功的休風(fēng)料裝入是高爐順利休風(fēng)和正?;謴?fù)的重要前提。正常情況下,休風(fēng)料裝入后,既要能保證高爐送風(fēng)后快速恢復(fù)、爐溫合適、渣鐵流動(dòng)性好,又要兼顧改善料柱的透氣性。3 號(hào)高爐開爐以來進(jìn)行了多次 15 小時(shí)以下的計(jì)劃檢修,基本在8 小時(shí)恢復(fù)到檢修前水平。因本次檢修超過 20 小時(shí),結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn),采取提高加焦量,減輕負(fù)荷方式。19 日小夜班 20: 00 退負(fù)荷到 4.0,20 日大夜班第 20ch( 4: 15) 加 3 批空焦( 空焦量 24.2 t) ,休風(fēng)時(shí)空焦體積615 m3,在料線14.8 m 位置,爐腰上部;隨后爐腰爐身中部是 10 批負(fù)荷 3. 4 料段;爐身上部是負(fù)荷 3.60 料段。爐體壓漿造襯位置在負(fù)荷3.40 料段處。計(jì)算風(fēng)口以上焦比 488 kg /tFe,相對(duì)加焦量 32噸,從坐料后爐溫來分析,主要是軟熔帶和塊狀帶在復(fù)風(fēng)初期的透氣性差,延緩了加風(fēng)進(jìn)程。休風(fēng)料結(jié)構(gòu)需要優(yōu)化調(diào)整,針對(duì)壓漿造襯區(qū)域輕負(fù)荷。
2. 3 對(duì)復(fù)風(fēng)困難準(zhǔn)備不足
前期操作上對(duì)恢復(fù)進(jìn)程的準(zhǔn)備不夠,未能及時(shí)判斷好恢復(fù)難度點(diǎn)。送風(fēng)時(shí)均勻堵 4 個(gè)風(fēng)口,盡快引煤氣加風(fēng),但是高爐憋風(fēng)嚴(yán)重,多次坐料均無效果,加風(fēng)進(jìn)程受阻。因此,復(fù)風(fēng)前一定要分析爐內(nèi)和爐外情況,充分認(rèn)識(shí)到爐內(nèi)氣流與熱量狀況,做好充分準(zhǔn)備,才能縮短恢復(fù)進(jìn)程,降低損失。高爐憋風(fēng)嚴(yán)重,壓差達(dá)到 160 kPa以上,風(fēng)量僅能維持300 m3/min - 400 m3/min。在送風(fēng) 8 小時(shí)后,休風(fēng)堵風(fēng)口,在鐵口上方用 3 個(gè)風(fēng)口送風(fēng),保證了風(fēng)速和動(dòng)能,對(duì)應(yīng)區(qū)域墻體溫度緩慢上行,爐頂溫度上升。在堵風(fēng)口 9 h后,爐內(nèi)燒出空間后坐料成功。
3 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
頑固懸料處理。懸料的處理原則是盡快減風(fēng)降壓,使?fàn)t料下降恢復(fù)爐況。處理過程有以下幾點(diǎn)注意事項(xiàng): ①發(fā)生頑固性懸料,坐料未果,可以休風(fēng)坐料,如果探尺仍不動(dòng),根據(jù)風(fēng)壓情況,在風(fēng)機(jī)的允許范圍內(nèi)適當(dāng)回風(fēng),燒出一定空間后再次徹底放風(fēng)坐料[2]。在此期間要計(jì)算累計(jì)風(fēng)量,推算出爐內(nèi)空間,防止崩料后料線太深,一般控制崩料后料線深度不大于 5.5 m。②坐料必須在出鐵后進(jìn)行,防止風(fēng)口灌渣,造成更大事故,擴(kuò)大損失。③分析懸料后爐況難于恢復(fù)可休風(fēng)堵風(fēng)口,降低風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積,小風(fēng)量低壓恢復(fù)。④坐料后定風(fēng)壓操作,恢復(fù)風(fēng)量要謹(jǐn)慎,注意調(diào)劑量,熱懸料防止?fàn)t涼,冷懸料防止反熱后再次懸料。
加風(fēng)進(jìn)程控制。本次復(fù)風(fēng)初期頑固懸料,加風(fēng)憋風(fēng)嚴(yán)重,小風(fēng)量燒空間延緩了進(jìn)程,坐料成功后爐況能快速恢復(fù)到前期水平。長時(shí)間休風(fēng),采取堵風(fēng)口的方式復(fù)風(fēng)( 預(yù)期難于快速加風(fēng),堵 8 個(gè)以上風(fēng)口) ,保證恢復(fù)初期風(fēng)速和動(dòng)能,利于氣流控制。低風(fēng)量階段采取定風(fēng)壓操作,風(fēng)壓 100 kPa 后定風(fēng)量操作( 能保證爐內(nèi)實(shí)際的風(fēng)量) ,視壓量關(guān)系和爐溫情況每次恢復(fù)風(fēng)量 100—200 m3/min。捅風(fēng)口階段,考慮風(fēng)速和動(dòng)能,控制動(dòng)能略高于正常爐況動(dòng)能,壓量關(guān)系穩(wěn)定后再捅風(fēng)口加風(fēng),達(dá)到活躍爐缸的目的。
爐前渣鐵處理。本次爐前渣鐵處理給予很好的支撐。休風(fēng)時(shí)鐵口大噴,控制好打泥量。送風(fēng)后低風(fēng)量操作,渣鐵溫度低,爐前做臨時(shí)撇渣器過渡,爐溫上行、渣鐵流動(dòng)性改善后,直接抽掉撇渣器前擋板,清理河沙后鐵水過撇渣器進(jìn)罐。渣鐵分離嚴(yán)重不好情況下進(jìn)干渣坑。由于渣鐵流動(dòng)性差,主溝和渣溝粘結(jié)嚴(yán)重,及時(shí)使用挖機(jī)清理,能保證出鐵的正常進(jìn)行,及時(shí)出爐內(nèi)涼渣鐵,為高爐恢復(fù)階段創(chuàng)造了良好條件( 出鐵與爐溫情況見表 2) 。
4 結(jié)語
休風(fēng)前重視爐況調(diào)整,確保煤氣流分布合理、爐溫充足和爐缸工況良好,為復(fù)風(fēng)后快速恢復(fù)爐況提供有利條件。
針對(duì)長時(shí)間休風(fēng),休風(fēng) 4 小時(shí)停 1 臺(tái)常壓泵降冷卻強(qiáng)度,同時(shí)下部堵嚴(yán)風(fēng)口,降低熱損失。復(fù)風(fēng)后堵部分風(fēng)口,控制好加風(fēng)節(jié)奏、爐溫控制。結(jié)合檢修前爐體狀態(tài),制定出合理的爐體壓漿造襯方案,來達(dá)到護(hù)爐和穩(wěn)定氣流的預(yù)期效果。
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