張旭
(河鋼集團(tuán)宣鋼公司)
摘要:介紹了宣鋼2 號(hào)高爐針對(duì)高爐休風(fēng)后爐況恢復(fù)緩慢這一課題,通過(guò)進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)采集與研究,對(duì)比各大高爐裝料制度的優(yōu)劣以及休送風(fēng)方案的合理性,制定出了適合宣鋼特色的裝料制度及休送風(fēng)方案,保證了高爐休風(fēng)的安全穩(wěn)定,并且在送風(fēng)后能在較短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)到爐況的正常狀態(tài)。
關(guān)鍵詞:高爐;休風(fēng);快速;恢復(fù)
0 引言
宣鋼2 號(hào)高爐設(shè)計(jì)爐容為2 500 m3,上部裝料制度采用“平臺(tái)十漏斗”模式,以中心氣流為主的兩條氣流分布,改善了壓量關(guān)系,為增加風(fēng)量創(chuàng)造了條件,提高了煤氣利用率,實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)產(chǎn)低耗。然而頻繁的休風(fēng)以及休風(fēng)后爐況的緩慢恢復(fù)直接影響了爐況的穩(wěn)定與高爐的產(chǎn)量。為此,宣鋼2 號(hào)高爐技術(shù)人員通過(guò)數(shù)據(jù)的采集整理,對(duì)比各大高爐的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),制定出了符合宣鋼2 號(hào)高爐的裝料制度以及一整套行之有效的休送風(fēng)方案。
1 技術(shù)方案
1.1 裝料制度的制定
選擇一個(gè)合理的裝料制度不僅能保證高爐的穩(wěn)定順行和指標(biāo)的優(yōu)化,還能確保高爐在休風(fēng)后能在較短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)到爐況的正常狀態(tài)。2 號(hào)高爐自2010 年9 月18 日開(kāi)爐至今已有7 年的時(shí)間,基本達(dá)到了爐況穩(wěn)定順行的狀態(tài),但是休風(fēng)后爐況恢復(fù)的緩慢一直制約著高爐產(chǎn)量的提高。2015 年2 號(hào)高爐的休風(fēng)時(shí)間和爐況恢復(fù)時(shí)間見(jiàn)表1。
從表1 可以看出,2015 年2 號(hào)高爐共進(jìn)行4 次計(jì)劃休風(fēng),而每次休風(fēng)后爐況的恢復(fù)時(shí)間都在7 h ~10 h之間,爐況恢復(fù)的緩慢導(dǎo)致?tīng)t缸工作狀態(tài)變差,高爐產(chǎn)量降低。因此,高爐技術(shù)人員就這一問(wèn)題在裝料制度上尋求突破,通過(guò)學(xué)習(xí)各大高爐的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及自身對(duì)宣鋼高爐裝料制度的摸索,終于總結(jié)出一套適合2 號(hào)高爐的裝料制度,由最初的礦焦同角變?yōu)榈V焦錯(cuò)角,繼而又由“礦4 焦6”變?yōu)?ldquo;礦5 焦6”,實(shí)現(xiàn)了裝料制度的進(jìn)一步優(yōu)化[1],具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
1.2 加強(qiáng)日常操作與維護(hù)
宣鋼2 號(hào)高爐制定出了一系列符合自身特點(diǎn)的工藝制度,如《2#高爐工藝技術(shù)操作規(guī)程》、《2#高爐長(zhǎng)壽管理制度》、《2#高爐設(shè)備管理規(guī)程》等,從原料的入爐,到鐵水的流出,中間的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有對(duì)應(yīng)的制度相匹配,規(guī)范全流程作業(yè),同時(shí)要求值班室工長(zhǎng)嚴(yán)格按照工藝制度操作高爐,保證高爐的穩(wěn)定順行,并且加強(qiáng)對(duì)高爐重點(diǎn)部位的監(jiān)控,做到心中有數(shù)。
1.3 制定合理的休送風(fēng)方案
傳統(tǒng)的休風(fēng)方案是在休風(fēng)料中加入大量的焦炭,以保證送風(fēng)時(shí)爐缸有充沛的熱量,而此結(jié)果往往是送風(fēng)后集中加的焦炭下達(dá)后,爐溫大幅升高和波動(dòng),爐況難行,易燒壞風(fēng)口,不利于爐況的恢復(fù),具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
1.3.1 休風(fēng)方案
(1) 根據(jù)休風(fēng)時(shí)間的長(zhǎng)短確定休風(fēng)料中焦炭的加入量。
(2) 將集中焦的位置控制到爐身下部,靠近爐腰處。
(3) 適當(dāng)?shù)臏p輕焦炭負(fù)荷,最終達(dá)到將休風(fēng)料下到規(guī)定位置的目的。
1.3.2 休風(fēng)操作
(1) 休風(fēng)前保證爐況穩(wěn)定順行,爐缸工作活躍,熱量充沛。
(2) 休風(fēng)要在出盡渣鐵后進(jìn)行,休風(fēng)前必須雙鐵口出鐵,鐵口來(lái)風(fēng)后及時(shí)停煤粉停富氧,同時(shí)視鐵口大吹情況逐步減風(fēng),力爭(zhēng)半小時(shí)把風(fēng)休下來(lái)。
(3) 頂溫要求控制在150 ℃ ~ 250 ℃ ,便于爐頂點(diǎn)火。
(4) 休風(fēng)0.5 h 后,爐體冷卻強(qiáng)度降低至正常狀態(tài)的50%。
1.3.3 送風(fēng)操作
(1) 送風(fēng)初期是爐況快速恢復(fù)的關(guān)鍵,做到穩(wěn)中求快,視壓差及料動(dòng)積極加風(fēng),爭(zhēng)取在最短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)到全風(fēng)狀態(tài)。
(2) 合理運(yùn)用頂壓平衡透氣性指數(shù),把握好風(fēng)溫、富氧的使用。
(3) 高爐風(fēng)量加至正常風(fēng)量的60%時(shí)要及時(shí)進(jìn)行噴煤操作,這有利于中心氣流的發(fā)展,可以起到降低壓差的作用[2]。
1.4 做好總結(jié)歸納工作
宣鋼2 號(hào)高爐建立了信息數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)比每次休風(fēng)方案的制定與效果,繼續(xù)優(yōu)化,力爭(zhēng)盡善盡美。并且在日常的操作中,完善各項(xiàng)操作制度,多管齊下,保證爐況的穩(wěn)定順行,給爐缸創(chuàng)造出一個(gè)良好的工作環(huán)境,為休風(fēng)后爐況的快速恢復(fù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2 實(shí)施效果
通過(guò)近一年時(shí)間的研究與論證,實(shí)踐證明,宣鋼2 號(hào)高爐采取的一系列措施,有效的保證了高爐在休風(fēng)后爐況能夠快速的恢復(fù),使高爐保持了良好的工作狀態(tài),提高了高爐產(chǎn)量。
從表4 可以看出,2016 年3 月份至今,高爐休風(fēng)5 次,除11 月16 日的非計(jì)劃休風(fēng),爐況恢復(fù)時(shí)間較長(zhǎng)外,其他4 次的計(jì)劃休風(fēng),休風(fēng)后爐況恢復(fù)的時(shí)間均縮短到3.5 h ~ 4 h,大大加快了高爐的冶煉進(jìn)程,提高了高爐產(chǎn)量。
從表5 及圖1 可以明顯的看出,焦炭量/休風(fēng)時(shí)長(zhǎng)的減小,加快了爐況恢復(fù)的進(jìn)程,即根據(jù)休風(fēng)時(shí)長(zhǎng),保證休風(fēng)每小時(shí)焦炭量保持在1 t /h ~ 1.5 t /h 的水平,可以減輕甚至避免焦炭下達(dá)后爐溫大幅升高和波動(dòng)對(duì)爐況的影響。
通過(guò)以上措施的實(shí)施,計(jì)劃休風(fēng)后爐況恢復(fù)的時(shí)間由原來(lái)的7 h~10 h 縮短到4 h 以?xún)?nèi),如2017 年5 月4 日的35 h 計(jì)劃休風(fēng),送風(fēng)后3.5 h 爐況即恢復(fù)至正常狀態(tài),如圖2 所示。
而非計(jì)劃的短期休風(fēng)更是在1 小時(shí)內(nèi)即可加至全風(fēng),如2017 年7 月22 日的非計(jì)劃休風(fēng),送風(fēng)后40 min即恢復(fù)至正常爐況( 如圖3 所示) ,此舉大大提高了高爐的產(chǎn)量。
3 結(jié)語(yǔ)
宣鋼2 號(hào)高爐已開(kāi)爐7 年,設(shè)備日趨老舊,同時(shí)原燃料品種復(fù)雜多變,高爐操作難度大,在這個(gè)大背景下,本文內(nèi)容的研究與應(yīng)用顯得更加重要。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)其它高爐休風(fēng)后爐況恢復(fù)的進(jìn)程進(jìn)行比較,宣鋼2 號(hào)高爐在較長(zhǎng)時(shí)間的休風(fēng)后可以在較短的時(shí)間內(nèi)快速把爐況恢復(fù)到正常狀態(tài),大大縮短了爐況恢復(fù)的時(shí)間,提高了產(chǎn)量,增加了效益,并且對(duì)其它高爐休風(fēng)后爐況恢復(fù)的研究具有重要的指導(dǎo)意義。
同時(shí),由于爐況恢復(fù)時(shí)間的減少可以降低固體燃料消耗,減少煙氣的排放量,利于周邊環(huán)境的保護(hù),起到了節(jié)能減排的作用。
4 參考文獻(xiàn)
[1] 楊云,劉存芳,曹學(xué)杰,濟(jì)鋼1 750 m3 高爐無(wú)計(jì)劃休風(fēng)快速恢復(fù)爐況實(shí)踐[J].新疆鋼鐵, 2011( 4) : 38-40.
[2] 王志堂,馬鋼2 號(hào)高爐長(zhǎng)期休風(fēng)后快速恢復(fù)操作實(shí)踐[J].煉鐵,2012,31( 6) : 45-48.
