齊萬兵,宋明明,田國慶
(重慶鋼鐵股份有限公司,重慶 長壽 401220)
摘 要:2021年5月中旬重鋼四號高爐休風(fēng)近42小時(shí)配合鋼后檢修并堵10個(gè)風(fēng)口來恢復(fù)生產(chǎn),休風(fēng)前因輕負(fù)荷料未至風(fēng)口區(qū)域,復(fù)風(fēng)后爐溫嚴(yán)重不足,物理熱最低至1307℃;爐渣堿度連續(xù)5爐次在1.41倍以上,最高至1.48倍,過高;因堵風(fēng)口數(shù)目近42%,復(fù)風(fēng)后氣流 分布較紊亂,同時(shí)受復(fù)風(fēng)后組織、操作不當(dāng)?shù)扔绊懼赂郀t爐況嚴(yán)重失常,頻繁燒損風(fēng)口小套,對高爐恢復(fù)正常生產(chǎn)造成較大影響。通過優(yōu)化上下部制度以及造渣制度,嚴(yán)格“攻守退”操 業(yè)措施,精細(xì)生產(chǎn)組織管控,直至5月18日恢復(fù)全風(fēng)操作。本文對此次爐況失常的過程和原因進(jìn)行了詳述和分析,總結(jié)出堵風(fēng)口狀態(tài)下的非常規(guī)生產(chǎn)恢復(fù)爐況的經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:高爐;休風(fēng);爐況;爐溫
重鋼四號高爐于2020年9月中修開爐,有效容積1750m3,2021年5月13日因煉鋼二工序故障停機(jī),準(zhǔn)備檢修15天。為配合此次檢修,四 號 高 爐 休風(fēng)消缺并準(zhǔn)備復(fù)風(fēng)后進(jìn)入堵風(fēng)口狀態(tài)下的低冶強(qiáng)生產(chǎn),以平衡公司生產(chǎn)組織。5月15日復(fù)風(fēng)后因爐溫低、爐渣堿度高、煤氣流分布紊亂等多重因素的疊加影響,致高爐爐況失常且小套燒損多,使?fàn)t況恢復(fù)節(jié)奏緩慢,對整個(gè)鐵前系統(tǒng)的控產(chǎn)組織和計(jì)劃產(chǎn)生較大影響,經(jīng)過近60小時(shí)的調(diào)整,爐況才恢復(fù)至正常。
1 爐況失常過程
四號高爐按計(jì)劃13日23:55休風(fēng),堵6個(gè)風(fēng)口(5#、6#、9#、16#、17#、20#)于15日17:45復(fù)風(fēng)后開始控冶強(qiáng)生產(chǎn)(休風(fēng)時(shí)長41h50min)。高爐復(fù)風(fēng)后,因爐溫不足且渣堿度過高,爐內(nèi)冷渣冷鐵排放較困難;同時(shí)堵風(fēng)口后爐內(nèi)初始 煤氣流發(fā)生較大變化,熱負(fù)荷振幅大,風(fēng)量難加,爐況恢復(fù)相對緩慢,22:15 開始風(fēng)口 接連出現(xiàn)小套燒損漏水現(xiàn)象,流量差最大的近8t/h,先后有7個(gè)風(fēng)口小套(4#、6#、7#、8#、14#、21#、23#)燒損漏水,大量的漏水入爐,進(jìn)一步加劇了爐溫下行以及爐況的惡化,造成爐況失常。為確保高爐安全穩(wěn)定生產(chǎn),16日16: 37再次休風(fēng),原計(jì)劃5h更換7個(gè)漏水小套并堵10個(gè)風(fēng)口,但因部分小套前端燒損嚴(yán)重且小套內(nèi)部積鐵,拉小套時(shí)間延長;裝吹管時(shí),6#和8#反復(fù)出現(xiàn)漏風(fēng)現(xiàn)象,多次安裝后才正常。致此次計(jì) 劃檢修延遲10.6h,實(shí)際休風(fēng)時(shí)間長達(dá)15h34min。17日8:11復(fù)風(fēng)后,因休風(fēng)延時(shí)以及前期的漏水入爐,物理熱一直偏低(<1480 ℃),高爐風(fēng)量維持 1200~ 1500Nm3/min操作,以穩(wěn)壓差,提爐溫,強(qiáng)化出渣鐵為主,直至18日白班中期爐溫上行后,才于14: 10 組織階段性捅風(fēng)口,至23:30捅開6個(gè),實(shí)現(xiàn)20個(gè)風(fēng)口送風(fēng)的既定目標(biāo),爐況逐步恢復(fù),高爐進(jìn)入正常的控產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)。
2 爐況失常原因分析
2.1 休風(fēng)料加入方式不合適
13日計(jì)劃休風(fēng)48小 時(shí),20:04開始采取分段加入休風(fēng)焦,具體方式如下:
2.1.1 第一段休風(fēng)焦13.2噸,偏少,且與第二段休風(fēng)焦間隔5批料,不利于高爐復(fù)風(fēng)后快速提爐溫恢復(fù)爐況。
2.1.2 四號高爐13日23:55休風(fēng)時(shí),實(shí)際入爐休風(fēng)料為23批,休風(fēng)第一段料未 至風(fēng)口區(qū)域,處于爐體下部,致高爐復(fù)風(fēng)后實(shí)際反應(yīng)料為正常重負(fù)荷料(O/C:4.8t/t,R2 =1.22倍),軟熔帶根部增大,導(dǎo)致高爐下部壓差升高,透氣性惡化;爐溫方面因休風(fēng)補(bǔ)償熱量的凈焦未反應(yīng)且渣堿度過高,加劇了下部壓差的升高和爐況的失常。
2.1.3 分段加焦對于長時(shí)間休風(fēng)的高爐恢復(fù)不利, 一方面休風(fēng)前集中加焦致料層厚度發(fā)生較大變化, 煤氣利用率下行幅度大;二是復(fù)風(fēng)后爐溫波動幅度大。
2.2 恢復(fù)操作不當(dāng)
2.2.1 對于堵風(fēng)口生產(chǎn)條件下的高爐,15日復(fù)風(fēng)后前期加風(fēng)過快,爐內(nèi)生產(chǎn)的渣鐵因爐溫低以及渣堿度過高,流動性差,排放較困難,使小套燒損的幾率增加。
2.2.2 在物理熱仍處于下限水平時(shí),直接將負(fù)荷由3.59t/t提至4.02t/t操作,噴煤量的增加,使大量未燃煤粉進(jìn)入爐渣中,惡化爐渣的流動性,阻礙爐渣向爐缸滲透,堆積于風(fēng)口前端,嚴(yán)重的影響爐況順行,使風(fēng)口頻繁燒損,同時(shí)因堵風(fēng)口生產(chǎn),噴煤的不均勻?qū)е铝嗣簹饬鞯姆植疾痪鶆?,致使操作爐型不規(guī)則,使?fàn)t況的恢復(fù)難度加大。
2.2.3 從發(fā)現(xiàn)小套漏水至確認(rèn)時(shí)間較長,且控水不及時(shí)、不到位,致大量水漏入爐內(nèi),煤氣中[H2]含量高達(dá)4.9%以上,同時(shí)又加0.3t/ch鋼粒使用,加劇了爐溫下行以及爐況失常且不利于安全生產(chǎn)。
2.2.4 協(xié)力單位人員對吹管更換的技術(shù)要點(diǎn)未完全掌握,15日5#吹管反復(fù)安裝三次;17日8#吹管又反復(fù)安裝3次,致兩次休風(fēng)均延遲,使?fàn)t況的恢復(fù)難度增加。
2.3 設(shè)備缺陷
2.3.1 高爐在崩料后,沒有料線自動角度補(bǔ)償設(shè)施,均是人為調(diào)節(jié),影響布料的精確性,對氣流分布有一定影響。
2.3.2 風(fēng)口小套流量監(jiān)控設(shè)施精度不高,且偶爾存在小套漏水后不報(bào)警現(xiàn)象,對高爐安全穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生較大影響。
3 爐況處理及調(diào)整
3.1 第一階段處理(5月15日17:45-16日16:40)
5月15日17:45高爐復(fù)風(fēng),送風(fēng)風(fēng)口18個(gè)(堵5#、6#、9#、16#、17#、20#),送風(fēng)面積0.1999m2,礦批 46t,負(fù)荷 3.59t/t。 復(fù)風(fēng)后料線4210mm,18:02回風(fēng)至1550Nm3/min,至18:48開鐵口前風(fēng)量已恢復(fù)至2200Nm3/min,鐵口打開后噴濺嚴(yán)重,爐前多次捅鐵口以及燒氧,收效甚微,渣鐵流極小,爐內(nèi)冷渣冷鐵排放困難。至20:00時(shí),操 作上視休風(fēng)焦逐步反應(yīng),爐內(nèi)便加風(fēng)至2720Nm3/min左右,富氧3400m3/h,并于第7批(20:56)將負(fù)荷由3.59t/t直接提至4.02t/t,同時(shí)加0.3t/ch鋼粒操作,但休風(fēng)焦反應(yīng)后,爐溫仍處于下線水平,16日1:10爐內(nèi)將負(fù)荷由4.02t/t下調(diào)至3.61t/t,并停用鋼粒。后續(xù)因小套頻繁燒損以及爐溫水平,風(fēng)量一直維持2800Nm3/min左右、氧量于16日7: 00停用,直至休風(fēng)。
5月13日130.6t休風(fēng)焦逐步反應(yīng)后,爐溫 無明顯上升趨勢,同時(shí)因出渣鐵差(爐渣堿度高(連續(xù)9爐次在1.24倍以上),[Al2O3]含量高(連續(xù)7爐在17%以上,平均達(dá)17.49%)以及小套漏水較大,致高爐出現(xiàn)渣皮脫落,熱負(fù)荷振幅大,爐 溫下滑明顯。爐內(nèi)在輕負(fù)荷的基礎(chǔ)上,先后分9段再加凈焦合計(jì)162.9t補(bǔ)熱(如下表),至休風(fēng)前爐溫仍偏低水平1452 ℃。
20:00 后因休風(fēng)焦的逐步反應(yīng),爐溫相對回升,出渣鐵較15668爐次次好轉(zhuǎn),但仍不均勻,從21:20發(fā)現(xiàn)4#小套漏水后續(xù)接連出現(xiàn)3個(gè)小套燒損漏水。其中4#和14#漏水較大,16日休風(fēng)前期控水后,出水管幾乎無水或已是蒸汽。
3.2 第二階段處理(5月17日8∶11復(fù)風(fēng)后)
基于休風(fēng)前爐溫偏低以及爐況嚴(yán)重失常因素, 同時(shí)受小套漏水和休風(fēng)延遲等影響考慮,17日8:11復(fù)風(fēng)后堵10個(gè)風(fēng)口(6#—9#、14#—19#)送 風(fēng)恢復(fù)爐況,礦批36t,負(fù)荷3.56t/t,此次對爐渣堿度做了較大調(diào)整,R2由1.15倍下 控至1.04倍。因爐溫偏低,階段性加焦補(bǔ)熱,回風(fēng)節(jié)奏也相對緩慢, 10:00風(fēng)量加至1270Nm3/min,14:00風(fēng)量恢復(fù)至1380Nm3/min左右維持,直至18日6:00左右 爐溫達(dá)1470℃以上,才逐步回風(fēng)至1800Nm3/min, 9:20 負(fù)荷加至 3.67t/t,11:00開始恢復(fù)富氧 1000m3/h操作。15692爐次物理熱達(dá)1486℃后才 組織逐步捅風(fēng)口,從14:10捅開19#風(fēng)口開始,后 續(xù)根據(jù)爐溫情況加快了恢復(fù)的節(jié)奏,到23:30已捅開風(fēng)口6個(gè),風(fēng)量逐步恢復(fù)到3050Nm3/min水平, 實(shí)現(xiàn)20個(gè)風(fēng)口送風(fēng)的既定目標(biāo),高爐按控產(chǎn)組織方 案進(jìn)入計(jì)劃生產(chǎn)。
4 結(jié)語
(1)高爐在重負(fù)荷料的情況下復(fù)風(fēng)后,爐內(nèi)必須控制加風(fēng)節(jié)奏,同時(shí)補(bǔ)足熱損,爐外要以強(qiáng)化出渣鐵 為主;從工藝上優(yōu)化高爐休風(fēng)料的加入方式,減少休 風(fēng)前氣流的大幅波動;從操作上嚴(yán)格核算休風(fēng)料的加入時(shí)間和爐渣堿度,確保休風(fēng)料批誤差在兩批以內(nèi),便于高爐復(fù)風(fēng)后爐況的快速恢復(fù)和爐溫提升。
(2)對小套流量監(jiān)控設(shè)施全面升級,確保數(shù)據(jù)的 精確性以保障高爐安全穩(wěn)定的生 產(chǎn);增加料線自動補(bǔ)償角度,提高布料的精確性,減少人為因素對高爐 氣流的影響。
(3)梳理風(fēng)口小套以及吹管更換的難點(diǎn)和要點(diǎn), 從標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)上完善或建立相關(guān)體系,進(jìn)行培訓(xùn),提高作業(yè)效率,減少對高爐的影響。
(4)高爐爐況的穩(wěn)定是系統(tǒng)性的,要強(qiáng)化基礎(chǔ)管 理,從原燃料質(zhì)量控制、工 藝 技 術(shù)、人員操作以及設(shè) 備管理等方面系統(tǒng)性的統(tǒng)籌推 進(jìn),來確保高爐長周 期的穩(wěn)定順行。
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