甘志享 唐志宏 羅秀傳 阮志勇
(柳州鋼鐵股份有限公司燒結(jié)廠)
摘 要 介紹在燒結(jié)廠1號360m2燒結(jié)料場實施的生產(chǎn)過程控制、流程、工藝優(yōu)化與改造,使料場的生產(chǎn)穩(wěn)定、質(zhì)量可控,產(chǎn)能超過設(shè)計的達產(chǎn)規(guī)模。
關(guān)鍵詞 燒結(jié) 料場 生產(chǎn) 質(zhì)量 產(chǎn)能
1 前言
柳鋼燒結(jié)廠1號360m2燒結(jié)料場于2010-09投產(chǎn),是公司年產(chǎn)400萬噸燒結(jié)礦的配套工程,負責從原料進廠的卸車、貯存、供應(yīng)優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的平鋪混勻礦。有火車受料系統(tǒng)、汽車受料系統(tǒng)、3個一次露天料場條、自動配料混勻系統(tǒng)和2個二次露天混勻料場條。配套的主要設(shè)備有:1臺KFJ-3A型翻車機、2臺堆取料機、1臺堆料機、2臺取料機、72臺皮帶運輸機。1號360m2燒結(jié)工程投產(chǎn)后,公司原料采購策略逐步偏向配用低價位非主流礦,受市場影響原料品種、質(zhì)量波動影響大。為使新場盡快達到設(shè)計要求,穩(wěn)定平鋪混勻礦的質(zhì)量,通過加強生產(chǎn)過程控制,優(yōu)化工藝流程,合理規(guī)劃一次料場,使料場綜合產(chǎn)能得到穩(wěn)步提升。同時,配料工序采用近硅配料方針,改變共倉料計量方式,進行原料預混勻,提高了混勻礦的產(chǎn)、質(zhì)量,滿足了燒結(jié)對原料的需求。本文進行總結(jié)。
2 穩(wěn)定生產(chǎn)與質(zhì)量的措施
2.1 料場管理
2014年,隨1號360m2燒結(jié)系統(tǒng)產(chǎn)量規(guī)模的大幅增加,燒結(jié)料場面臨料場作業(yè)人員減員嚴重及設(shè)備老化、故障較多等諸多問題。為使料場在原料的儲存和平鋪礦生產(chǎn)中發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益,主要采取的措施:
2.1.1強化崗位人員組織管理
燒結(jié)廠1號360m2燒結(jié)料場有正式職工、興遠(一、三、四類)工、季節(jié)工、配合工等用工形式。員工辭職率高,人員流動性大,定員明顯不足。為保證員工操作水平穩(wěn)定,使料場發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益。采取以下措施:
(1)對新、老料場各系統(tǒng)重新進行定崗、定人、定職、定責,以滿足生產(chǎn)工藝要求,保證生產(chǎn)順行。
(2)根據(jù)生產(chǎn)的實際情況,對新上崗位的職工進行安全生產(chǎn)、工藝流程、設(shè)備性能及操作維護等知識的培訓,使他們盡快了解、熟悉新崗位有關(guān)的安全生產(chǎn)、設(shè)備工藝和環(huán)境。
2.1.2 強化生產(chǎn)組織與管理
根據(jù)料場的工藝要求和生產(chǎn)過程的實際情況,實施有組織、有步驟的生產(chǎn)管理:
(1)料場是以露天作業(yè)為主,受氣候影響比較大,根據(jù)氣候的特點,在生產(chǎn)組織管理方面采取不同措施,避免出現(xiàn)大的崩料和塌料現(xiàn)象,使得雨季的生產(chǎn)工作能順利的開展。
(2)平鋪礦的生產(chǎn)中,根據(jù)季節(jié)的不同控制相應(yīng)的料堆高度和寬度,既要滿足生產(chǎn)和工藝要求,也要保證質(zhì)量。
(3)在卸車管理中,充分利用翻車機和堆取料機等現(xiàn)有卸料和排料設(shè)備,合理協(xié)調(diào)組織生產(chǎn),規(guī)定各班在正常生產(chǎn)時,必須遵守先卸料排料,后混勻平鋪生產(chǎn)和送料的原則,合理兼顧,減少車皮的積壓。
(4)合理協(xié)調(diào)2臺堆取料機在堆料與混勻配料系統(tǒng)平鋪生產(chǎn)作業(yè),使平鋪礦的生產(chǎn)得以連續(xù)進行,以保證給燒結(jié)車間提供充足的混勻礦。
2.1.3加強設(shè)備管理
要保證生產(chǎn)任務(wù)的完成,設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)是一個關(guān)鍵的前提。料場的設(shè)備大多處于露天狀況,隨著使用年限的增加,設(shè)備老化和故障較多的現(xiàn)象相當突出。保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)和生產(chǎn)順利進行,采取以下措施:
(1)抓好設(shè)備維護工作。重新制定設(shè)備管理的要求和維護工作,明確責任到班組和個人。堅持每月組織值班工長、技術(shù)員對全車間的設(shè)備、衛(wèi)生、安全進行檢查,把檢查結(jié)果及時公布,好的給予表揚和獎勵,差的按章考核,這樣,既可以及時發(fā)現(xiàn)各班在設(shè)備維護管理上存在的不足,又可以督促職工搞好設(shè)備維護工作。
(2)做好設(shè)備的計劃檢修。除加強設(shè)備維護外,定期進行檢修是提高設(shè)備完好率的必要措施,目前的做法是根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏,合理安排設(shè)備檢修。在加強設(shè)備維護的同時,改變過去設(shè)備有故障才安排檢修的做法,這樣既不影響生產(chǎn),設(shè)備也得到檢修。2014年,料場設(shè)備作業(yè)率為98.71%,很好地滿足了生產(chǎn)需要。
2.2 穩(wěn)定混勻礦質(zhì)量
受市場影響,原料供應(yīng)非常緊張,公司調(diào)整采購策略,不管是進廠原料,還是提供給燒結(jié)車間的混勻礦都曾出現(xiàn)供應(yīng)緊張的局面。進廠原料數(shù)量少、品種多,鐵礦原料呈TFe含量下降、SiO2含量升高的趨勢,最多時含鐵原料品種多達17種,且TFe、 SiO2成分波動大,質(zhì)量控制難度進一步增加。為了減少中和礦質(zhì)量波動,給燒結(jié)提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的混勻礦,2014年采取了一系列攻關(guān)措施,對配料過程進行了控制與優(yōu)化。
2.2.1高粘性料一次料場預混勻
為降低高粘性非主流礦粉的水分和粘結(jié)度,增加其倉內(nèi)流動性,根據(jù)重量配料法原理,用等重的物理性能更優(yōu)的其它優(yōu)質(zhì)礦粉進行一定比例的預混勻,然后再根據(jù)配比要求進行貯倉配用?;旌戏鄣氖褂貌粌H解決了非主流礦水分大、易粘結(jié)的困擾,同時,由于物料水分、粘結(jié)度降低,也使料倉懸結(jié)、漏斗堵塞現(xiàn)象得到較大改善。
2.2.2嚴把進廠原料驗收關(guān)
加強與技術(shù)科溝通把好原料進料關(guān),建立和完善原料進場的質(zhì)量跟蹤制度,按原料進廠技術(shù)質(zhì)量要求加強抽查和驗收工作,掌握每天進廠原料的質(zhì)量動態(tài),杜絕報錯料的現(xiàn)象。加強料場進料的計劃性和動態(tài)管理,對料場中原料的堆放進行詳細的標識以減少混料的現(xiàn)象,提高原料成分的穩(wěn)定性。
2.2.3加強配料過程控制
進一步加強生產(chǎn)操作管理,優(yōu)化配料過程的中間參數(shù),協(xié)調(diào)好堆取料機料倉貯料與卸車排料時間的關(guān)系,做好上料品種、數(shù)量的記錄,確保上料的準確性。加強配料過程的標準化操作和配比抽查,堅持按工藝要求稱料并及時調(diào)整波動,做到“四勤一準確”。提高配比執(zhí)行的準確性,確保下料均勻,穩(wěn)定平鋪混勻礦中TFe、SiO2成分的波動,確?;靹虻V質(zhì)量的穩(wěn)定。
2.2.4優(yōu)化平鋪工藝
(1)提高平鋪堆料層數(shù)。理論上,在平鋪切取工藝的造堆過程中,造堆層數(shù)越多,原料混勻程度就越高。通過改變減速機構(gòu)傳動比,提高堆料機行走速度,要求堆料機作業(yè)逐層平鋪,一層末鋪完不允許鋪第二層,控制每堆料層數(shù)≥500層。將平鋪堆積層數(shù)由投產(chǎn)初期的400層增至500層以上,確保了料堆的混勻效果。
(2)增加端頭尾料取用量。鑒于平鋪造堆工藝的料堆端頭、尾圓弧段平鋪礦的混勻效果和粒度等性能,都較中間三角形料條波動大,一般都通過堆料機將端頭、尾料返堆到料堆上再次混勻。將端頭、尾料的取用長度由之前的10米改成頭料15 米,尾料18 米,降低了端頭、尾料對混勻礦質(zhì)量的影響。
(3)考慮到配料電腦的自動補償作用,空倉停機的次數(shù)越多,自動補償次數(shù)越多,對中和配料質(zhì)量的影響就越大,因此,要求配料崗位盡量保持料倉正常貯料不空倉。
