李德平,鄒智華,陳錫通
(寶武集團中南鋼鐵廣東中南鋼鐵股份有限公司,廣東 韶關(guān) 512123)
摘 要:針對 2024 年以來中南股份煉鐵廠 1 號 -2 號焦?fàn)t發(fā)生的三類難推焦問題,分別進行了原因分析,并制定了 相應(yīng)的治理措施。措施實施后,2024 年 5 月開始 1 號 -2 號焦?fàn)t難推焦問題得到明顯改善,焦炭產(chǎn)量和生產(chǎn)節(jié)奏均恢復(fù)至設(shè)計水平。
關(guān)鍵詞:難推焦;分析;治理
前 言
焦?fàn)t出焦過程中,推焦電流超過規(guī)定的最大電 流時稱為難推焦。焦餅一次推不動,再推第二次時 稱為二次焦事故。發(fā)生難推焦的原因較多,如:爐 墻石墨沉積過厚、爐墻或推焦桿變形、原料煤水分 過高以及配合煤膨脹性偏大或收縮性偏小等[1-2]。 寶武集團中南鋼鐵廣東中南鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“中南股份”)1 號 -2 號焦?fàn)t為中冶焦耐設(shè) 計 的 JN60-6 型焦?fàn)t,炭化室高 6 000 mm,2×55 孔,平均寬度 450 mm,設(shè)計周轉(zhuǎn)時間 19 h,2008 年 建成投產(chǎn)。其中 1 號焦?fàn)t采用焦?fàn)t煤氣加熱,2號 焦?fàn)t采用貧煤氣加熱(2024年 2月28日 ~4月2日因煤氣平衡改焦?fàn)t煤氣加熱),與6號 -7號焦?fàn)t (2015 年建成投產(chǎn),貧煤氣加熱)相比,受爐齡長、 焦?fàn)t煤氣加熱高向均勻性較差等因素影響,容易產(chǎn) 生難推焦。2024 年 2~4 月共發(fā)生 3 次難推焦,對爐 體和焦炭產(chǎn)量均造成不利影響。本文對三次難推 焦問題原因及治理措施分別論述。
1 改燒煤氣后爐溫偏低導(dǎo)致的難推焦
1.1 問題分析
受中南股份 6 號高爐停爐檢修期間煤氣平衡影響,2號焦?fàn)t 2024年2月28日開始由貧煤氣改為焦?fàn)t煤氣加熱,標(biāo)準(zhǔn)溫度設(shè)定為機測標(biāo)溫 1260 ℃, 焦測標(biāo)溫 1310 ℃。2 月 29 日 2 號焦?fàn)t發(fā)生4爐難推焦,分別為68號、88號、70號、75號炭化室, 當(dāng)天影響產(chǎn)量約 165 t。2 月 29 日直行溫度(6 次 測量結(jié)果均值)見圖 1。由圖 1 可知 2 號焦?fàn)t機測直行溫度均值為 1 223 ℃,低于標(biāo)準(zhǔn)溫度 37 ℃,焦測直行溫度均值為 1 274 ℃,低于標(biāo)準(zhǔn)溫度 36 ℃。 機、焦側(cè)直行溫度均偏低。
2024年2月29日前后焦炭揮發(fā)分檢測結(jié)果見表1。由表1可知2月29日白班焦炭揮發(fā)分由1.18% 上升至 1.20%,由此判定受爐溫偏低影響,焦炭成熟不充分,收縮程度小,推焦阻力增加導(dǎo)致難推焦。
1.2 治理措施
對焦炭成熟度不夠發(fā)生的難推焦,一般是加大煤氣量,提高全爐溫度,使安定系數(shù)、均勻系數(shù)滿足控制要求,對于發(fā)生難推的爐號,采用關(guān)上爐門,繼續(xù)燜爐 40~60 min,待焦炭成熟后再推出的方式處理。 2月29日發(fā)生4孔難推爐號,燜爐后當(dāng)天全部推出。
為避免加熱煤氣切換后爐溫偏低問題,加熱溫度先根據(jù)以往經(jīng)驗數(shù)據(jù)設(shè)定(必要時可提高加熱溫度 10~20 ℃),并控制切換過程時長(<2 h)。切換完成后,及時檢查火道燃燒情況,根據(jù)直行溫度測量結(jié)果及時調(diào)節(jié)。4月2日2號焦?fàn)t由焦?fàn)t煤氣改回貧煤氣加熱,切換前先將全爐溫度提高 20℃,切換過程時長控制在 2h內(nèi),未出現(xiàn)因爐溫偏低、焦炭偏生而難推問題。
2 高膨脹性焦煤配比偏高導(dǎo)致的難推焦
2.1 問題分析
2024年3月1日中班1號 -2號焦?fàn)t調(diào)整配煤比后,3月3日開始連續(xù)發(fā)生較大面積難推焦:其中3月3日7爐、3月4日7爐、3月5日6爐。難推焦?fàn)t號焦餅收縮情況見圖2??梢钥闯觯航癸炁c爐墻之間收縮縫較小?,F(xiàn)場人工扒焦次數(shù)較多,耗時較長,單爐最長結(jié)焦時間超過 60 h。處理難推焦期間累計影響焦炭產(chǎn)量約 1 500 t,3 月 8 日后焦?fàn)t生產(chǎn)逐步恢復(fù)。
基于難推焦?fàn)t號的焦餅收縮情況,初步判定難推焦的主要原因為配合煤膨脹性偏大,收縮性不足。對配煤結(jié)構(gòu)中可能導(dǎo)致膨脹性偏高的幾個煤種進行奧阿膨脹性分析,測定結(jié)果見表 2。可以看出:焦煤 C 為正膨脹,且最大膨脹度明顯高于其余3 個煤種,其余 3 個煤種均為負膨脹,其最大膨脹度相差較小。
3月1~6日1號 -2號焦?fàn)t配煤比變更情況見表 3??梢钥闯觯? 月 1 日的配比中,肥煤合計16%,1/3 焦煤合計 8%,再配加 23% 的高膨脹性焦煤 C,顯然將增加配合煤的整體膨脹性。
進一步對焦煤C和焦煤D進行煤巖分析,焦煤C和D鏡質(zhì)組最大發(fā)射率均值分別為 1.29% 和1.31%,煤化程度均屬中煤級煤 Ⅳ(焦煤)[3],標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為 0.25 和 0.24,均為混煤。焦煤C和D的鏡質(zhì)組隨機反射率測定結(jié)果見圖3。焦煤C隨機反射率分布圖 1.25%~1.40% 呈現(xiàn)明顯的凹口,鏡質(zhì)組隨機反射率在 0.85%~1.13%(對應(yīng)為肥煤)占比約34%,在 1.4%~1.8% 區(qū)間(對應(yīng)為貧瘦煤)占比約 24%,判定該煤主要由焦煤、肥煤以及貧瘦煤混配而成,且肥煤混配較多。焦煤D反射率分布圖與焦煤 C 相比,形態(tài)較為平坦,凹口不如焦煤C明顯,鏡質(zhì)組隨機反射率在 0.85%~1.13%(對應(yīng)為肥煤)占比 23%,在 1.4%~1.8%(對應(yīng)為貧瘦煤)占比約 24%。與焦煤C相比,焦煤D中肥煤混配較少,這也是焦煤C較焦煤D膨脹度大的主要原因。
2.2 治理措施
鑒于高膨脹性焦煤 C 配比偏高導(dǎo)致配合煤膨脹性偏高,分別于 2024 年 3 月 4 日、6 日連續(xù)下調(diào)焦煤 C 配比至 15%(累計下調(diào) 8%),相應(yīng)增加焦煤D 配比 10%(表 2)。調(diào)整后配合煤揮發(fā)分基本維持不變,水分略有上升,3 月 6 日難推焦?fàn)t數(shù)下降至 1 爐,3 月 7 日難推焦 1 爐,3 月 8 日無難推焦產(chǎn)生,生產(chǎn)節(jié)奏逐步恢復(fù)正常。對于焦煤 C 這類由于肥煤參混較多而導(dǎo)致膨脹性明顯偏高的焦煤,確定其配入上限(≤ 15%),監(jiān)控使用。
3 入爐煤水分過高導(dǎo)致的難推焦
3.1 問題分析
受暴雨異常天氣影響,2024 年 4 月 21~25 日中南股份進廠煉焦煤水分異常升高,1 號 -2 號焦?fàn)t累計發(fā)生難推焦 12 爐次(最高每天 3 爐),影響焦炭產(chǎn)量 270 t。入爐煤水分及焦炭揮發(fā)分檢測結(jié)果見表 4??梢钥闯觯喝霠t煤水分均值 14.30%,最高達 14.97%,煉焦過程入爐煤水分蒸發(fā)帶走的熱量同比增加,焦炭成熟過程吸收的熱量同比下降。4月 21~25 日兩個批次焦炭揮發(fā)分≥ 1.20%,說明部分焦炭偏生,收縮程度欠缺,導(dǎo)致推焦阻力增加而發(fā)生難推焦。
3.2 治理措施
對于異常暴雨天氣引發(fā)的難推焦,處理方式與爐溫階段性偏低導(dǎo)致的難推焦類似,一般是對難推爐號燜爐 30~60 min,再二次推出。對于入爐煤水分連續(xù)超出 14% 應(yīng)對措施:首先將加熱煤氣按設(shè)計最大流量使用;其次控制裝煤量上限(濕重≤ 34t)。若前述兩項措施還是無法保證焦炭成熟。

4 運行效果
1)生產(chǎn)效率顯著提升。采用改進的方法,允許在前一批鋼水進行 VD 爐外吹氬處理的同時,后續(xù)鋼水即可進入空出的 VD 爐,無需等待吹氬過程結(jié)束。這一創(chuàng)新顯著縮短了生產(chǎn)周期。傳統(tǒng)方法后續(xù)鋼水通常需要等待 20 min,而新方法消除這等待時間,提升了 VD 爐的使用效率。加快煉鋼的生產(chǎn)節(jié)奏,滿足對快速生產(chǎn)流程的需求。
2)鋼水質(zhì)量明顯改善。雜質(zhì)去除效果顯著:通過精確控制氬氣的流量和壓力,并根據(jù)鋼種及鋼水的實際溫度進行動態(tài)調(diào)整,成功降低了鋼液中[H]、[N]、[O]、[S]等雜質(zhì)元素的含量。如在普碳鋼、合金鋼和特種鋼的實施例中,經(jīng)過氬氣吹煉后,這些元素的含量均顯著下降,實現(xiàn)了更優(yōu)的精煉效果,并提升了鋼水的純凈度。普碳鋼在實施例 1 中吹氬前的[H]含量為 6×10-6 ,吹氬后降至≤ 2×10-6 ;合金鋼在實施例 4 中吹氬前的[N]含量為 57×10-6 ,吹氬后降至≤ 45×10-6 ;特種鋼在實施例 7 中吹氬前的[O]含量為 33×10-6 ,吹氬后降至≤ 13×10-6 。成分及溫度均勻性提升:吹氬處理不僅使鋼液的化學(xué)成分和溫度更加均勻,且氬氣的攪拌作用促進了鋼液成分的均勻化,同時也助于溫度均勻分布。這為后續(xù)連鑄等工藝提供了更佳的條件,有利于鑄坯質(zhì)量的提高。
3)成本有效降低。隨著鋼水質(zhì)量的提升,減少了因雜質(zhì)等缺陷引起的廢品率,降低了生產(chǎn)成本。此外,生產(chǎn)效率的提高導(dǎo)致單位時間內(nèi)產(chǎn)量的增加,使每噸鋼水所分攤的固定成本(如設(shè)備折舊和人工成本等)相應(yīng)降低,增強了企業(yè)的經(jīng)濟效益。
4)鋼種適應(yīng)性增強。針對不同鋼種(普碳鋼、合金鋼、特種鋼)設(shè)定不同的氬氣壓力、理論流量和流量補償系數(shù),能夠滿足各類鋼種的精煉需求,使該方法適用于多種鋼種生產(chǎn),提高方法的通用性和靈活性。在實際生產(chǎn)中,可以根據(jù)訂單需求靈活切換鋼種生產(chǎn),而無需頻繁調(diào)整吹氬工藝參數(shù),提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。
5 結(jié)語
后續(xù)鋼水的處理無須等待前一批鋼水在 VD爐內(nèi)完成吹氬流程,而是可在前一批鋼水在爐外進行吹氬作業(yè)期間,將后續(xù)鋼水送入已空出的 VD 爐內(nèi),此舉顯著提升了生產(chǎn)效率。此外,本方法能夠依照預(yù)設(shè)壓力,并根據(jù)運出 VD 爐的鋼水罐內(nèi)鋼種的不同,以相應(yīng)的流量對鋼水罐內(nèi)實施吹氬操作,從而有效降低鋼液中[H]、[N]、[O]、[S]等元素的含量,并成功去除各類鋼液中的雜質(zhì),進而有效改善成分及溫度的均勻性。此舉不僅提升了各類鋼種的質(zhì)量,還實現(xiàn)了冶煉成本的降低,具備推廣價值。
