陳新興、徐彬
摘要:本文對方大九江鋼鐵4#高爐開爐過程進行了總結(jié)。通過嚴謹?shù)姆桨冈O(shè)計、嚴密的生產(chǎn)組織和精心的操作,實現(xiàn)了快速達產(chǎn)達標和強化,得到了良好的技術(shù)經(jīng)濟指標。
關(guān)鍵詞:開爐;達產(chǎn);達標
方大九江鋼鐵4號高爐(有效容積1780m3)設(shè)有2個鐵口,26個風口,爐頂使用無料鐘布料,高爐本體采用軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng),冷卻壁為光面和鑲磚結(jié)構(gòu),煤氣系統(tǒng)采用干法布袋除塵,并配有TRT余壓發(fā)電裝置。因爐缸側(cè)壁溫度偏高爐缸安全存在風險,根據(jù)公司生產(chǎn)安排,定于2025月2月5日開始對4#高爐系統(tǒng)進行大修改造,歷時38天17小時,于2025年3月15日23:16點火開爐,3月16日3:08高爐引煤氣生產(chǎn),整個開爐過程順利,無坐塌料現(xiàn)象,3月18日達產(chǎn)達標,3月20日利用系數(shù)達到3.09,指標保持穩(wěn)定。
1 制定開爐方案
1.1 開爐參數(shù)
(1) 全干熄焦
(2) 正常料結(jié)構(gòu):燒結(jié)礦80%+廠球20%,配加硅石、蛇紋石、白云石;
(3) 熔劑:白云石、蛇紋石、硅石;
(4) 正常料焦比0.800t/t,R2=0.92;
(5) 全爐干焦比:2.85t/t;
(6) 空焦堿度R2:0.80;
(7) 爐料平均壓縮率:14%;
(8) 預(yù)計生鐵成分:[Si]=4.0% [Fe]=91.16%;
(9) 礦批為26t,料線為1.5m;
(10) 風口尺寸:550×115mm;
(11) 采用花堵風口開爐,堵遠離鐵口方向的2#、4#、6#、8#、13#、15#、17#、19#號風口,工作風口18個,總進風面0.1869m2。
1.2 爐料組成
本次開爐爐缸至爐腰填充凈焦,爐腰至爐身中部填充空焦,爐身中部以上至1500mm料線全部用正常料。采用帶風裝料進行裝料,對爐料進行預(yù)熱。本次開爐使用焦炭全部為質(zhì)量較好的銅陵干熄焦,有利于開爐后的爐況恢復(fù)。凈焦12838kg/批,共21批,總計269.5t;空焦為焦炭配加白云石。開爐料具體組成見表 1。
表1
|
項目 |
批料體積 |
壓縮率 |
壓縮后批料體積 |
實際批數(shù) |
核算體積 |
|
凈焦 |
12.91 |
15 |
10.97 |
21 |
230.44 |
|
空焦 |
13.68 |
14 |
11.77 |
34 |
400.05 |
|
正常料 |
27.89 |
13 |
24.27 |
21 |
509.60 |
|
合計 |
|
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|
76 |
1140.08 |
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設(shè)定焦比 |
2.85 |
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核算焦比 |
1.629 |
2 開爐實際操作
本次開爐點火時間為2025年3月15日23時16分,點火溫度900℃,風量2000m³/min左右,至23:59,所有未堵的風口全亮。3月16日3:08煤氣合格,開始對煤氣進行回收。3月16日5:00,料線開始動作,走料較順。3月16日13:16打開鐵口出鐵,后轉(zhuǎn)入恢復(fù)參數(shù)階段。
2.1 送風后風口工作情況及風量變化
本次風量在3月15日因點火后透指較低,風量較低,從3月16日開始,風量逐漸增加。3月17日14:25因鼓風機跳閘休風110分鐘,復(fù)風后爐況恢復(fù)較快,至3月17日18:00,風量3800m³/min,透指23.2,爐況順行較好,后18:32打開17#風口,18:55打開4#風口,19:02打開15#風口,21:00打開8#風口。打開風口后風量相應(yīng)上升。后期根據(jù)爐外出渣出鐵情況和爐況順行情況,3月17日21:30打開13#風口,3月17日22:03打開最后一個6#風口,至此高爐全風口工作,風量也隨風口打開達到全風轉(zhuǎn)態(tài),后期轉(zhuǎn)入?yún)?shù)優(yōu)化階段。
2.2 開爐后出鐵情況
本次開爐兩邊鐵口均采取埋氧槍方式快速加熱爐缸;開爐后先使用西側(cè)鐵口出鐵,為應(yīng)對大量涼渣鐵在大溝內(nèi)堆積,大溝預(yù)先使用焦粉填充,爐臺使用挖機輔助清溝,有效降低了爐前勞動強度;撇渣器進口處用鋼板和黃沙擋死,防止前期鐵水量少造成撇渣器凍死;為杜絕沖制箱打炮,第一爐渣鐵分離較差按計劃放火渣。3月16日10:00把東鐵口氧槍拔掉來部分渣鐵后堵口;13:16拔掉西側(cè)鐵口氧槍,渣鐵出來后流動性良好于14:11堵口,后續(xù)基本50分鐘開一次口,快速活躍西邊爐缸工作狀態(tài),均達到預(yù)期效果,第一爐鐵水[Si]含量2.67%,【S】含量0.047%,爐渣堿度1.12,爐渣流動性良好,第一爐出鐵量45.2t。第二爐鐵15:00開口,16:35堵口,共出鐵約200t,來鐵后將撇渣器進口鋼板燒開,捅開黃沙,撇渣器過鐵正常。物理熱1447℃。第四爐開口后,渣鐵分離和流動性都較好,安排爐前走水渣。3月18日,【Si】降至1.0%之后于開爐后第10爐鐵開始兩個鐵口輪流出鐵。
2.3 開爐渣鐵情況
本次開爐預(yù)計鐵水[Si]=4.0%,實際第一爐鐵水=2.67%,相差較大,鐵水含[Si]偏低,T物理熱1447℃偏低,爐渣堿度較核算堿度高,鐵水流動性較好。由于是首次出鐵鐵量較少,大溝和撇渣器溫度偏低,實際物理熱應(yīng)較測量值高。第五爐鐵水物理熱已達到1509℃,渣鐵物理熱充沛。爐渣理論堿度為0.95,實際堿度和理論堿度相差不大,爐渣流動性較好,為第四爐開始走水渣創(chuàng)造了條件。開爐后前五爐鐵水成分及物理熱見表 2。
表2
|
爐次 |
S% |
Si% |
Mn% |
P% |
Ti% |
T物℃ |
|
第1爐 |
0.047 |
2.67 |
0.40 |
0.24 |
0.29 |
1447 |
|
第2爐 |
0.025 |
1.96 |
0.42 |
0.22 |
0.261 |
1465 |
|
第3爐 |
0.022 |
2.31 |
0.48 |
0.23 |
0.345 |
1472 |
|
第4爐 |
0.026 |
2.51 |
0.45 |
0.23 |
0.298 |
1495 |
|
第5爐 |
0.021 |
2.16 |
0.47 |
0.22 |
0.365 |
1509 |
3 參數(shù)優(yōu)化
本次開爐后爐況較順,爐外渣鐵排放順暢,爐前勞動強度較低,為后期強化冶煉創(chuàng)造了條件。第三天產(chǎn)量達到5007t,利用系數(shù)2.81t/(m3·d)、燃料比520kg/t、焦炭負荷4.30。后期焦炭負荷逐步調(diào)整至5.05,主要技術(shù)經(jīng)濟指標為產(chǎn)量5350t/d左右、燃料比515kg/t左右、煤比170至175kg/t。
3.1 快速降硅,規(guī)范爐外出鐵操作,改善爐缸狀態(tài)
高爐渣鐵及時穩(wěn)定地排放,是高爐強化冶煉的根本和保障。本次高爐開爐采用預(yù)埋氧槍的模式快速加熱爐缸溫度,開爐前期爐外渣鐵排放比較順暢,但隨著爐渣堿度提高后,鐵水流動性變差,為改善鐵水流動性,從17日起快速把爐溫降至1.0%以下,同時適當提高鐵水硫提高到0.030%,以提高鐵水流動性,改善鐵口區(qū)域工作狀態(tài),鐵水流動性改善后及時恢復(fù)雙場出鐵,同時規(guī)范爐前組織,要求兩鐵口開口間隔時間≤10分鐘,嚴格執(zhí)行一桿到底的開口方式,明確要求鐵水流速≥4.0t/min,確保爐前能夠及時、穩(wěn)定、有效的排放渣鐵,避免爐內(nèi)憋渣憋鐵現(xiàn)象而影響爐況恢復(fù)進程。
3.2 加強原料管理
高爐操作七分原料三分操作,但本高爐因建設(shè)時間較早,槽下礦焦倉較少,共4個大礦倉,5個小礦倉,4個焦倉,2個焦丁倉(1個自產(chǎn)焦丁倉,1個外部焦丁倉),篩分面積小,入爐原料含粉多,在使用小礦和外部焦丁后更加明顯。在強化冶煉的過程中,嚴格控制料流速度,在不虧料的情況下,盡量控制料流速度,并增加清理篩板的頻次,有效增加篩分面積。
3.3 裝制的優(yōu)化
本高爐在布料上采用大礦批,發(fā)展中心氣流為主兼顧邊緣的總體思路。礦批選擇上,在爐況可以接受的情況下,選擇設(shè)備正常運行的較大裝入量52t/批,裝制逐步推進為礦4檔焦5檔,配合中心加焦。最后裝制為
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O:34*2,32*3,30*3,27.5*2 |
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C:37*3,34*2,31*2,27*2,16*3 |
焦炭負荷長期穩(wěn)定在5.05,煤比170kg/t.fe以上,焦丁900至1000kg/批。
4 結(jié)語
4.1 本次開爐采取帶風裝料很好的解決了開爐后軟熔帶形成后高爐出現(xiàn)難行懸料的問題,整個開爐過程爐況順行較好,未出現(xiàn)坐塌料現(xiàn)象。
4.2本次開爐采取預(yù)埋氧槍的方式,解決了開爐前期渣鐵溫度不足渣鐵流動性不好的問題,為爐況的快速恢復(fù)創(chuàng)造了條件。
4.3本次開爐快速降硅,為高爐開爐后期強化冶煉和參數(shù)優(yōu)化創(chuàng)造了條件,實現(xiàn)了高爐快速達產(chǎn)。
4.4本次開爐對爐前兩機設(shè)備的保護,避免了開爐后鐵口強度低易跑大流損壞爐前兩機設(shè)備而降低爐況恢復(fù)進程。
參考文獻
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