Q355RE耐候鋼薄規(guī)格熱軋卷板的工藝優(yōu)化與表面質(zhì)量控制
牛占平 李利波 王學(xué)良 李雷曉
(新金集團軋鋼廠技術(shù)中心)
摘要:本文以新金軋鋼廠Q355RE稀土耐候鋼薄規(guī)格熱軋卷板試制為研究對象,基于GB/T1591-1994和T/CSM 12-2020標準,通過PDCA循環(huán)系統(tǒng)優(yōu)化成分設(shè)計、軋制工藝及設(shè)備參數(shù),重點解決氧化鐵皮殘留與麻面缺陷問題。研究結(jié)果表明:采用稀土喂絲均質(zhì)化工藝,終軋溫度分段控制策略(850~890℃),以及高壓除鱗系統(tǒng)改造(壓力穩(wěn)定至18±0.5MPa),產(chǎn)品屈服強度達358~365MPa,0℃沖擊功提升至28~32J,表面降級率由42件/月降至2件/月(降幅95.2%)。年創(chuàng)直接經(jīng)濟效益42.48萬元。本文為薄規(guī)格稀土耐候鋼國產(chǎn)化提供了可推廣的技術(shù)方案。
關(guān)鍵詞:Q355RE耐候鋼;稀土元素;軋制工藝優(yōu)化;表面質(zhì)量控制;氧化鐵皮
1. 引言
Q355RE稀土耐候鋼因兼具高強度(R<sub>eL</sub>≥355MPa)與優(yōu)異耐大氣腐蝕性能(Cu、Cr協(xié)同作用),廣泛應(yīng)用于跨海橋梁、鐵路集裝箱等高端領(lǐng)域[1]。然而,其薄規(guī)格(≤4.8mm)軋制面臨三大技術(shù)瓶頸:
①成分偏析:稀土元素(La、Ce)易在凝固過程中偏聚,導(dǎo)致力學(xué)性能波動;
②氧化鐵皮殘留:一次氧化鐵皮清除不徹底及二次氧化鐵皮生成,引發(fā)麻面缺陷;
③溫度敏感性:終軋溫度偏差±20℃可致板形超差率增加30%[2]。
2024年4月,新金軋鋼廠承接上海大學(xué)新材料研究院試制任務(wù),目標為突破薄規(guī)格Q355RE軋制技術(shù)空白。本文通過工藝優(yōu)化與設(shè)備升級,系統(tǒng)性解決上述難題,為行業(yè)提供技術(shù)參考。
2. 技術(shù)要求與生產(chǎn)問題診斷
2.1 化學(xué)成分與性能標準
依據(jù)《Q355RE板卷技術(shù)要求》,關(guān)鍵指標如表1所示。試制初期,首輪生產(chǎn)麻面降級率達42件/月,遠超目標值(≤20件/月)。
表1 Q355RE耐候鋼化學(xué)成分要求(內(nèi)控標準)
|
元素% |
C |
Si |
Mn |
Als |
RE(La+Ce) |
|
標準 |
0.13~0.17 |
0.30~0.40 |
0.40~0.55 |
0.018~0.045 |
—— |
|
內(nèi)控 |
0.14~0.16 |
0.32~0.36 |
0.42~0.46 |
0.020~0.040 |
0.025~0.040 |
注:RE,稀土元素,主要是輕稀土,La,Ce。
力學(xué)性能要求:
R<sub>eL</sub>≥355MPa,R<sub>m</sub>≥490MPa,A≥22%;
0℃橫向沖擊功≥27J,180°冷彎無裂紋。
2.2 缺陷成因分析
通過熱力學(xué)模擬與現(xiàn)場檢測,鎖定麻面缺陷主因(圖1):
①一次氧化鐵皮殘留:原除鱗系統(tǒng)壓力波動(18±3MPa),噴嘴堵塞率15%;

②二次氧化鐵皮生成:中間坯頭尾溫差達±30℃(精軋入口)圖2;
③工藝波動:加熱爐換向時間90秒,均熱段溫度梯度>50℃/m。
注:基于Fe-O相圖與氧化動力學(xué)模型[3],氧化鐵皮生成速率與溫度呈指數(shù)關(guān)系。
3. 工藝優(yōu)化與實施
3.1 稀土均質(zhì)化控制
采用喂絲法+鋼包底吹氬工藝(圖3),關(guān)鍵參數(shù):

喂絲速度:3.5m/min,稀土絲直徑13mm;
氬氣流量:12~15L/min,吹掃時間≥8min。
效果:La、Ce分布均勻性提升40%(EDS面掃描分析)。
3.2 軋制溫度策略優(yōu)化
分段控溫模型:
粗軋:5道次軋制,中間坯厚度32~36mm,軋制溫度≥1060℃;
精軋:按規(guī)格動態(tài)調(diào)整終軋溫度(表2),偏差≤10℃;
卷?。?/b>層流冷卻水量PID控制,卷取溫度600~620℃。
Q355RE耐候鋼終軋溫度按規(guī)格分段控制表
|
生產(chǎn)順序 |
牌號 |
熱卷規(guī)格 |
產(chǎn)量要求 |
溫度控制 |
|
1 |
SPHC-WL2 |
3.0*1010 |
5-10件 |
正常SPHC-WL2 |
|
2 |
Q355RE |
2.9*1000 |
1 |
終軋890℃卷取600℃ |
|
3 |
Q355RE |
4.1*1000 |
4 |
終軋850℃卷取620℃ |
|
4 |
Q355RE |
4.8*1000 |
1 |
終軋850℃卷取620℃ |
3.3 表面缺陷防控技術(shù)
高壓除鱗系統(tǒng)改造:
更換新型除鱗箱(壓力18±0.5MPa),噴嘴角度優(yōu)化至15°;
F1機架強冷模式投用,氧化鐵皮清除率提升至98%。
中間坯溫度均勻化:
增設(shè)頭尾噴淋裝置(圖4),溫差由±30℃降至±15℃;
加熱爐換向時間縮短至70秒,均熱段梯度<20℃/m。

4. 效果驗證與效益分析
4.1 質(zhì)量指標對比
表3 工藝優(yōu)化前后性能對比
|
指標 |
優(yōu)化前 |
優(yōu)化后 |
改善幅度 |
|
表面降級率 |
42件/月 |
2件/月 |
95.2% |
|
R<sub>eL</sub> |
350~360MPa |
358~365MPa |
+2.3% |
|
沖擊功(0℃) |
25~28J |
28~32J |
+14.3% |
統(tǒng)計學(xué)分析:屈服強度方差由12.5降至4.2(P<0.05),優(yōu)化顯著。
4.2 經(jīng)濟效益
直接效益:
年減少降級卷數(shù)量:480件,單卷重量:17.7噸,噸鋼損失金額50元/噸
計算公式:
直接效益 = 降級卷減少量 × 單卷重量 × 噸鋼損失金額
= 480×17.7×50=424800元 ≈42.48萬元
間接效益:
技術(shù)突破:成功開發(fā)薄規(guī)格Q355RE耐候鋼軋制工藝,填補國內(nèi)技術(shù)空白,推動高端耐候鋼國產(chǎn)化進程;
市場競爭力:產(chǎn)品性能達行業(yè)先進水平,助力企業(yè)開拓跨海橋梁、鐵路集裝箱等高端市場;
5. 結(jié)論與展望
本研究通過喂絲均質(zhì)化工藝優(yōu)化稀土元素分布,采用終軋溫度分段控制策略(850~890℃)和高壓除鱗系統(tǒng)改造(壓力穩(wěn)定至18±0.5MPa),成功實現(xiàn)Q355RE耐候鋼薄規(guī)格(2.9~4.8mm)穩(wěn)定軋制。工藝優(yōu)化后,表面降級率由42件/月降至2件/月,屈服強度提升至358~365MPa,0℃沖擊功達28~32J,年創(chuàng)直接經(jīng)濟效益42.48萬元。
未來研究方向:
智能化升級:研發(fā)氧化鐵皮厚度在線檢測系統(tǒng),結(jié)合機器學(xué)習算法實現(xiàn)缺陷實時預(yù)警;
綠色制造:探索低溫軋制與余熱回收技術(shù),降低能耗及碳排放,響應(yīng)“雙碳”目標;
材料多元化:將工藝推廣至Q420RE、Q460RE等高強耐候鋼品種;
產(chǎn)業(yè)鏈延伸:聯(lián)合下游用戶定制耐蝕涂層與焊接工藝,構(gòu)建一體化技術(shù)生態(tài)。
[1] 張偉. 稀土耐候鋼在橋梁工程中的應(yīng)用進展[J]. 軋鋼, 2023, 40(2): 45-50.
[2] 李雷曉等. 高強鋼氧化鐵皮控制技術(shù)[J]. 鋼鐵研究學(xué)報, 2022, 34(6): 78-84.
[3] 牛占平等. 熱軋板帶氧化行為研究[J]. 冶金工程, 2021, 28(3): 112-118.
