彭元飛 翟玉兵 雷玉江
(陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司,陜西韓城,715405)
摘要:本文重點(diǎn)分析我廠煉鋼污泥平鋪配加生產(chǎn)實(shí)踐,采取“交叉堆取、雙向進(jìn)料、取垛堆泥、取完平鋪、鋪勻鋪平”的原則,對燒結(jié)礦鋅含量控制穩(wěn)定性起到促進(jìn)作用。
關(guān)鍵詞:高鋅固廢;燒結(jié)礦;煉鋼污泥;配加模式
1 引言
目前各大鋼企為進(jìn)一步降低鐵水成本,均趨向于采用低價(jià)的外礦粉進(jìn)行燒結(jié),并充分利用燒結(jié)、煉鐵、煉鋼工序所產(chǎn)生的各種除塵灰、污泥、鋼渣等,利用其低價(jià)和含有大量的C、Fe、CaO、MgO等有利成分的優(yōu)勢,來降低燒結(jié)料消耗,從而達(dá)到降低成本的目的。各種外礦粉及除塵灰都含一定量的K、Na、Zn等有害元素,大量配加會(huì)造成高爐堿負(fù)荷、鋅負(fù)荷超標(biāo),高爐爐墻結(jié)厚結(jié)瘤,加劇爐缸侵蝕,影響爐況穩(wěn)定順行。特別是鋅負(fù)荷控制在爐役后期顯得尤為重要,其超標(biāo)影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于堿負(fù)荷。我廠同樣采取了大量固廢利用的實(shí)例,本文重點(diǎn)探討在燒結(jié)過程配加高鋅煉鋼污泥的應(yīng)用實(shí)踐。
2 煉鋼污泥成分
轉(zhuǎn)爐煉鋼污泥(下稱煉鋼污泥),是煙氣濕法除塵所產(chǎn)生的,轉(zhuǎn)爐年產(chǎn)生的煉鋼污泥量約10萬噸以上,含水分25-30%,干基的煉鋼污泥TFe約50%以上,粒度200目占 90%以上,成分見表1。

與一般國內(nèi)精礦比較,煉鋼污泥TFe、CaO、MgO含量偏高,是很好的燒結(jié)、球團(tuán)用原料,可代替部分含鐵料和熔劑,但其粒度過細(xì),親水性好,粘度大,自然干燥條件差,不易烘干,進(jìn)而對合理利用產(chǎn)生較大影響。
目前我廠燒結(jié)用料主要結(jié)構(gòu)為外配含鐵料,其鋅含量一般為0.001-0.020%;污泥鋅含量為1.43%,是燒結(jié)礦鋅含量的主要來源;同時(shí)燒結(jié)礦入爐率達(dá)到75%以上,也是高爐鋅負(fù)荷的重要來源。所以在燒結(jié)過程中配加有利控制污泥均勻性,可促進(jìn)燒結(jié)礦鋅含量,就是對高爐鋅負(fù)荷的穩(wěn)定控制的重點(diǎn)措施。
3 污泥配加模式
3.1 液流式
一般將煉鋼污泥采用管道或車輛轉(zhuǎn)運(yùn)輸送至燒結(jié)混料筒旁漿液池,經(jīng)攪拌混勻制成含水60-70%的漿液,再利用泥漿泵噴入在一混(混合機(jī)),代替部分原一混噴水量,其重點(diǎn)工藝為控制漿液與工藝水量比例。主要設(shè)備有漿液攪拌池、攪拌機(jī)、泥漿泵、管道、噴嘴等。
工藝優(yōu)點(diǎn):對混合料粒度粒級分布基本無影響,甚至對混合料粒度稍有提升。
工藝缺點(diǎn):泥漿泵易損壞,噴漿不正常;噴嘴易堵;水壓或漿液壓力失常頻發(fā),造成混合料水分波動(dòng)頻繁;噴漿不均,造成燒結(jié)礦鋅含量波動(dòng)。
3.2倉體配加
在配料過程配加,一般將污泥轉(zhuǎn)運(yùn)至配料地倉口,利用倉體和皮帶秤均勻配加,便于控制污泥下料量。但煉鋼污泥含水量一般為25-30%,表觀呈現(xiàn)泥濘狀,在倉內(nèi)棚料,下料穩(wěn)定性受到嚴(yán)重影響,可采取與部分除塵灰或返礦混和后配加;同時(shí)可采取污泥前端烘干工藝,但成本較高,未能起到鐵前降本效果。
工藝優(yōu)點(diǎn):下料穩(wěn)定性得到控制,燒結(jié)礦鋅含量控制較好;
工藝缺點(diǎn):易形成堆塊下料,燒結(jié)礦成分波動(dòng);烘干時(shí)成本效益受限。
3.3料場平鋪
在料場進(jìn)行平鋪配加,采用鏟車或挖機(jī)進(jìn)行混勻。
工藝優(yōu)點(diǎn):幾乎無投資,燒結(jié)礦鋅含量控制較穩(wěn)定。
工藝缺點(diǎn):平鋪周期較短,對車輛操作要求較高。
4 污泥配加模式實(shí)踐
經(jīng)過前期對標(biāo)晉南部分鋼企,初步否定污泥液流式配加模式,我廠采取了倉體配加和料場平鋪模式;前期實(shí)行倉體配加時(shí),污泥下料呈現(xiàn)5cm以上塊狀物,難以做到均勻配加,同時(shí)也進(jìn)行了烘干和返礦混合模式,均不能滿足成本和均勻性要求;目前采用聊城平鋪模式進(jìn)行。
煉鋼污泥平鋪過程中,主要遇到了平鋪場地與配比結(jié)構(gòu)的困擾,通過以下措施解決:
4.1堆取垛交替平鋪
我廠1#系統(tǒng)現(xiàn)有料場為雙堆取四料條混勻結(jié)構(gòu),采取“交叉堆取、雙向進(jìn)料、取垛堆泥、取完平鋪、鋪勻鋪平”的污泥配加原則,即堆取料系統(tǒng)盡量實(shí)行交叉作業(yè),堅(jiān)持雙向車輛進(jìn)入,在取料機(jī)后空場地卸載污泥,待取完垛后,利用挖機(jī)對污泥進(jìn)行平鋪?zhàn)鳂I(yè),鋪高小于40cm,鋪寬鋪長要求覆蓋料場條底部,促進(jìn)混勻礦鋅含量穩(wěn)定。
4.2提前策劃穩(wěn)定燒結(jié)礦鋅含量
根據(jù)爐料及燒結(jié)礦入爐結(jié)構(gòu),測算燒結(jié)礦鋅含量控制至0.025%以下,滿足高爐鋅負(fù)荷小于0.4kg/t的內(nèi)控要求,污泥配加量穩(wěn)定至1.0-1.5%。同步避免轉(zhuǎn)爐鋅皮(如易拉罐、薄鋅板等)配加量,維持轉(zhuǎn)爐污泥鋅含量穩(wěn)定或維持偏低水平運(yùn)行。
5 使用煉鋼污泥對成品質(zhì)量影響


5.8分析
5.8.1污泥配加1.0%后混勻礦Zn含量升上0.004%、燒結(jié)礦Zn含量上升0.005%。
5.8.2污泥配加1.0%后混勻礦CaO含量上升0.37%,燒結(jié)礦生石灰配加下降0.08%。
5.8.3污泥配加1.0%對混勻過程、燒結(jié)參數(shù)、燒結(jié)礦物理性能無大幅影響。
6 結(jié)論
6.1煉鋼污泥在燒結(jié)配料過程中,采取平鋪模式配加對燒結(jié)礦鋅含量控制穩(wěn)定性起到促進(jìn)作用;
6.2生產(chǎn)實(shí)踐表明在控制轉(zhuǎn)爐鋅皮配加條件下可促進(jìn)污泥鋅含量穩(wěn)定。
6.3燒結(jié)過程配加煉鋼污泥1%,在爐料結(jié)構(gòu)中燒結(jié)礦入爐率穩(wěn)定至75%左右時(shí),可控制高爐鋅負(fù)荷滿足小于0.4kg/t要求,同時(shí)需結(jié)合考慮其他入爐料鋅含量。
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