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萊鋼提高1 000 m3 高爐爐頂壓力操作實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2019-06-12  作者:趙洪雨,孫連生,張凡敏,陳艷輝  瀏覽次數(shù):1218
 
關(guān)鍵詞: 高爐; 頂壓; 送風(fēng)制度
核心提示:摘要: 萊蕪分公司煉鐵廠3 座1 000 m3高爐生產(chǎn)通過采取加強(qiáng)原燃料管理、調(diào)整送風(fēng)制度和優(yōu)化爐前出鐵組織等措施,逐步提高了頂壓使用水平,從而提高了生鐵的產(chǎn)量和質(zhì)量,同時噸鐵發(fā)電量有了明顯提高,燃料比有了大幅度降低,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。 關(guān)鍵詞: 高爐; 頂壓; 送風(fēng)制度
 萊鋼提高1 000 m3 高爐爐頂壓力操作實(shí)踐

趙洪雨,孫連生,張凡敏,陳艷輝

( 山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司煉鐵廠,山東萊蕪271104)

摘要: 萊蕪分公司煉鐵廠3 座1 000 m3高爐生產(chǎn)通過采取加強(qiáng)原燃料管理、調(diào)整送風(fēng)制度和優(yōu)化爐前出鐵組織等措施,逐步提高了頂壓使用水平,從而提高了生鐵的產(chǎn)量和質(zhì)量,同時噸鐵發(fā)電量有了明顯提高,燃料比有了大幅度降低,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

關(guān)鍵詞: 高爐; 頂壓; 送風(fēng)制度

1 引言

國內(nèi)鋼鐵市場階段性低迷,降低生產(chǎn)成本是目前提高鋼鐵企業(yè)市場競爭力的重要手段。一方面高爐要提高產(chǎn)量,降低固定費(fèi)用消耗,另一方面要降低噸鐵的原燃料消耗。提高產(chǎn)量就需要增加風(fēng)量,近幾年隨著原燃料條件變化,高爐操作也發(fā)生了一些改變,風(fēng)口的進(jìn)風(fēng)面積逐步縮小,但風(fēng)速、動能提高,高爐穩(wěn)定性變差。同時,高爐燃耗也沒達(dá)到較好的水平。在綜合研究國內(nèi)同類型高爐操作特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,萊蕪分公司煉鐵廠決定通過提高頂壓來改善高爐操作。

2 現(xiàn)狀調(diào)查分析

2.1 設(shè)備現(xiàn)狀

2.1.1 高爐實(shí)現(xiàn)高壓操作需要具備的設(shè)備條件

一是風(fēng)機(jī)要有足夠的供風(fēng)能力,以保證在高爐高壓狀態(tài)下提供足夠的風(fēng)量,以滿足高爐強(qiáng)化冶煉的需要。二是高爐的整個送風(fēng)系統(tǒng)和爐頂設(shè)備、煤氣系統(tǒng)以及高爐本體要有足夠的強(qiáng)度和可靠的密封性,以保證在高壓狀態(tài)下正常工作。

2.1.2 現(xiàn)狀

能源動力廠銀前區(qū)共有3 臺汽輪鼓風(fēng)機(jī),其中1#風(fēng)機(jī)為AV56-13 型,2#、3#風(fēng)機(jī)為AV63-14 型,1#風(fēng)機(jī)額定出口風(fēng)壓0.35 MPa,2#、3#風(fēng)機(jī)額定出口風(fēng)壓0.38 MPa。隨著高爐冶煉強(qiáng)度逐步提高,頂壓的提升,要求風(fēng)機(jī)出口壓力達(dá)到400 kPa,已超出3臺風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)壓力。

2.2 工藝操作現(xiàn)狀分析

通過對比調(diào)查分析,結(jié)合萊鋼在1 000 m3 級高爐在頂壓使用中的經(jīng)驗(yàn)和問題,提高頂壓后,會降低風(fēng)口前鼓風(fēng)動能,中心和邊緣煤氣流重新分布。提高頂壓后,爐缸內(nèi)的壓力提高,將會帶來出鐵速度的變化。高頂壓操作對原燃料條件要求更加嚴(yán)格,特別是對料柱的透氣性有更高的要求。通過對操作過程和工藝條件進(jìn)行研究和分析,影響頂壓使用的主要問題如下。

2.2.1 提高頂壓后,鼓風(fēng)動能降低,邊緣氣流發(fā)展

提高爐頂壓力,風(fēng)口前的阻力增大,風(fēng)量和風(fēng)口面積不變的情況下,高爐內(nèi)的煤氣流速降低,特別是邊緣降低幅度較大,從而促進(jìn)邊緣氣流發(fā)展,煤氣流分布失常,冷卻壁渣皮滑落,邊緣形成局部小管道,最終造成高爐爐況順行度下降,指標(biāo)降低,嚴(yán)重時甚至爐況長期失常。

2.2.2 提高頂壓后,對原燃料質(zhì)量要求更加嚴(yán)格

提高頂壓是通過調(diào)整高壓閥組閥門開度來實(shí)現(xiàn)的,當(dāng)爐頂?shù)拿簹饬鞑蛔銜r,要想達(dá)到設(shè)定的頂壓值,調(diào)壓閥組閥門會不斷關(guān)小,以達(dá)到設(shè)定值,當(dāng)閥門關(guān)的過小時,會影響煤氣的上升,使高爐處于憋風(fēng)狀態(tài),導(dǎo)致高爐加風(fēng)困難,引起爐況長期不順。因此高頂壓條件下,料柱的透氣性要好,入爐粉末量低,冶金性能好。

2.2.3 提高頂壓后,爐前出鐵受到較大影響

提高爐頂壓力后,高爐內(nèi)整個壓力都會提高,鐵水對鐵口炮泥沖刷速度加快,當(dāng)鐵口對面的渣鐵不能流到鐵口處時,爐缸煤氣會從鐵口處噴出,形成鐵口假噴現(xiàn)象,導(dǎo)致渣鐵不凈,同時增加了鐵口維護(hù)的難度。

3 技術(shù)方案的確定及實(shí)施

經(jīng)技術(shù)人員多次論證,確定最終方案: 針對影響頂壓提高的主要因素風(fēng)機(jī)的耐壓能力進(jìn)行運(yùn)行參數(shù)調(diào)整,達(dá)到頂壓提升后所要求的送風(fēng)壓力。通過提高鼓風(fēng)動能,促進(jìn)兩股煤氣流的合理分布,部分抵消提高頂壓帶來的影響。逐步增加風(fēng)口長度,發(fā)展中心氣流,提高了爐缸活躍度和爐況的穩(wěn)定性。對外購焦品種進(jìn)行篩選并分類存放,降低焦炭質(zhì)量波動對爐況的影響,為高頂壓使用打好基礎(chǔ)。提高炮泥質(zhì)量和鐵口有效作業(yè)率,保證能出凈渣鐵。

3.1 對風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)調(diào)整,提高風(fēng)機(jī)送風(fēng)壓力

3.1.1 實(shí)施風(fēng)機(jī)加級提壓改造

加級后可以提升機(jī)組風(fēng)壓8% ~ 10%,3 臺機(jī)組風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子均有預(yù)留級,具備風(fēng)機(jī)加級改造條件。加級后1#風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓能達(dá)到0.39 MPa,2#、3#風(fēng)機(jī)加級后出口風(fēng)壓能達(dá)到0.42 MPa,滿足高爐提高風(fēng)壓后的運(yùn)行要求。三臺機(jī)組改造后能相互備用,正常切換,可保證風(fēng)機(jī)運(yùn)行可靠性。

3.1.2 實(shí)施風(fēng)機(jī)EPU 技術(shù)改造

實(shí)施前依次對三臺機(jī)組進(jìn)行了改造: 4 月23 日至5 月24 日,6月25 日至7 月24 日,8月8 日至9月10 日完成了3#、1#、2#機(jī)組加級加壓改造及EPU升級改造,并完成性能試驗(yàn)及曲線重新制定。

3.1.3 改造效果

改造后由于供風(fēng)壓力升高,進(jìn)一步提高了高爐的冶煉強(qiáng)度,使風(fēng)機(jī)特性進(jìn)一步優(yōu)化,1#風(fēng)機(jī)改造后的指標(biāo)變化見表1,2#風(fēng)機(jī)改造后的指標(biāo)變化見表2,正常運(yùn)行情況下,電動放風(fēng)閥全關(guān),消除了風(fēng)機(jī)正常供風(fēng)情況下存在放散的問題。

圖片1 

3.2 對爐頂裝料系統(tǒng)設(shè)備和煤氣系統(tǒng)設(shè)備檢修處理

在提壓之前,組織設(shè)備檢修,對密封設(shè)備進(jìn)行檢查更換。爐頂裝料設(shè)備采用的是密封墊密封,提壓后改進(jìn)了密封墊質(zhì)量,波紋補(bǔ)償器、爐頂煤氣封罩和煤氣管道的檢修人孔,都是薄弱環(huán)節(jié)。在提壓前都對這些設(shè)施進(jìn)行檢查,對于腐蝕變形的進(jìn)行更換,對于設(shè)計(jì)壓力達(dá)不到提壓要求的也進(jìn)行更換,以滿足提壓需要。

3.3 對操作制度進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化

3.3.1 提高鼓風(fēng)動能活躍爐缸

提高高爐爐頂壓力會引起爐內(nèi)壓力升高,同時爐腹煤氣量因壓力作用會有所縮小,需要對送風(fēng)制度進(jìn)行調(diào)整,保持爐缸活躍程度。從公司要求提升產(chǎn)能后,入爐風(fēng)量顯著提高,5#高爐由2 200 m3 /min提高到2 500 m3 /min,6#高爐由2 200 m3 /min 提高到2 400 m3 /min,5 # 高爐鼓風(fēng)動能提高了500kg·m/s左右,6#高爐提高了1 000 kg·m/s 左右。1#高爐的動能達(dá)到8 000 kg·m/s ,高爐爐缸活躍程度顯著提高。各高爐送風(fēng)參數(shù)調(diào)整見表3。

圖片2 

在提高鼓風(fēng)動能的同時,為了更好的吹透中心,同時采取了增加風(fēng)口長度的措施,由450 mm 調(diào)整到465 mm,再由465 mm 調(diào)整到480 mm,這樣爐缸死焦堆的死區(qū)減少,透液性提高,促進(jìn)中心氣流發(fā)展,抑制邊緣氣流發(fā)展,能部分抵消提高頂壓帶來的影響。

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)爐料結(jié)構(gòu)冶煉條件下,高爐的原料質(zhì)量大幅降低,原燃料含粉量增加和焦炭強(qiáng)度的降低引起爐況頻繁波動,煤氣流紊亂。通過及時改變風(fēng)口的布局,增加鼓風(fēng)動能,促使?fàn)t缸初始?xì)饬鞣植几雍侠怼?/p>

3.3.2 優(yōu)化裝料制度

高爐的爐頂壓力、風(fēng)量、熱風(fēng)壓力增加后,為適應(yīng)新的操作參數(shù),逐步對裝料制度進(jìn)行了調(diào)整,按“發(fā)展中心氣流為主、穩(wěn)定邊緣”的操作思路,擴(kuò)展了布料平臺,二區(qū)兩座高爐礦角角差由原來的8°左右增加到9° ~ 9.5°。老區(qū)1#高爐布料平臺擴(kuò)展1環(huán),礦角角差由原來的8°增加到9.5°,有效提高了煤氣利用率,有利于提高煤比、降低焦比、降低燃料比、低Si 冶煉,有效避免了風(fēng)量增加后可能造成的小管道氣流,保證了高爐長期穩(wěn)定順行。

3.3.3 高富氧、高風(fēng)溫、高頂壓、低硅冶煉相結(jié)合

高風(fēng)溫不僅可以使高溫區(qū)下移,增加爐缸的熱量收入,而且能提高鼓風(fēng)動能,改善爐缸工作狀態(tài),有利于活躍爐缸。高爐在風(fēng)溫使用上,通過優(yōu)化熱風(fēng)爐燒爐換爐制度,使風(fēng)溫由原來的1 150 ℃提高到1 200 ℃左右; 同時對工長貫徹全風(fēng)溫操作思想,盡量不用風(fēng)溫調(diào)節(jié)爐況,富氧能有效地改善煤粉燃燒的性能,提高風(fēng)口理論燃燒溫度,有利于提高煤比。以穩(wěn)定理論燃燒溫度為主,將富氧量由4 000m3 /h 提高至6 000 m3 /h,富氧率達(dá)3.5%,控制理論燃燒溫度在2 200 ~ 2 300 ℃,十字測溫邊緣60 ~ 80℃,中心500~600 ℃,鐵水溫度1 480 ~ 1 500 ℃,穩(wěn)定噴煤量,逐步提高噴煤比。

3.3.4 加強(qiáng)原燃料管理,改善料柱透氣性

⑴對現(xiàn)有焦炭品種進(jìn)行篩選,保留使用效果好的焦炭。從焦炭的強(qiáng)度、水分、粒度以及高爐使用情況考慮,對現(xiàn)有的焦炭品種進(jìn)行了優(yōu)選,保留使用效果好,供應(yīng)充足的焦炭廠家。

⑵對成分和性能接近的焦炭品種進(jìn)行歸類劃分。由于高爐只有2 個焦炭倉,并且料場場地受限,無法做到每種外購焦單獨(dú)打堆,為規(guī)范、穩(wěn)定入爐焦炭質(zhì)量,選擇成分相近、質(zhì)量接近的焦炭品種混合打堆,避免了因焦炭質(zhì)量波動影響爐況。

⑶結(jié)合原燃料性能,分析高爐的工況條件,有針對性地調(diào)整操作參數(shù)??偨Y(jié)各種因素對煉鐵燃料比的影響,根據(jù)焦炭性能變化情況,定量調(diào)整操作參數(shù)。

⑷根據(jù)焦炭的冶金性能,制定燃料比結(jié)構(gòu)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。焦炭在高爐冶煉中主要起料柱骨架的作用,焦炭強(qiáng)度的細(xì)微變化都會帶來焦炭負(fù)荷和燃料結(jié)構(gòu)的改變。日常生產(chǎn)中如果蜂窩狀、有裂紋的焦炭數(shù)量增加,那么焦炭的強(qiáng)度很可能變差,再結(jié)合檢測結(jié)果進(jìn)行焦炭負(fù)荷調(diào)整。制定燃料比結(jié)構(gòu)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)如表4。

圖片3 

當(dāng)焦炭和其它原燃料條件變差時,通過及時調(diào)劑參數(shù),定量控制,達(dá)到了原料條件變化只影響指標(biāo)提升,而不影響高爐順行的目標(biāo)。

⑸控制合理的篩分速度。在保證上料速度的情況下,嚴(yán)格確定篩分時間,保證燒結(jié)篩分時間大于20 s /t,焦炭大于1 min / t,如果時間過短應(yīng)該通過調(diào)整振篩電機(jī)振幅或者在下料口插擋棍處理,燒結(jié)礦篩加插棍和受料面增加擋料器,生礦和球團(tuán)篩增加擋板,實(shí)現(xiàn)礦料篩面均勻薄層平鋪,遇到原料偏碎時可以延長篩分時間或臨時換較大篩孔的篩子,在不影響正常上料的情況下,定時對各個振篩進(jìn)行空振。以減少粉末入爐,改善料柱透氣性。

⑹強(qiáng)化工長原燃料管理。實(shí)行工長和上料工聯(lián)合督查原料制度,保證入爐原料滿足高爐冶煉要求。上料皮帶和關(guān)鍵振篩增加監(jiān)控視頻,及時了解各原料質(zhì)量和粒度狀況。高爐工長對槽下振篩情況進(jìn)行巡查,高爐槽下清理完振篩后,高爐工長進(jìn)行確認(rèn)。對槽下篩分、爐料質(zhì)量變化及時監(jiān)督作好記錄并反饋信息到相關(guān)單位。

⑺嚴(yán)格原燃料的倉位管理,正常倉位大于5 m,低于5 m 為低倉位,在減少二次摔碎的同時,防止因原料粒度偏析造成粉末集中入爐。

3.3.5 強(qiáng)化爐前出渣鐵生產(chǎn)組織,為高頂壓使用創(chuàng)造條件

為適應(yīng)高頂壓操作,對爐前出渣鐵操作管控措施進(jìn)一步細(xì)化,對設(shè)備維護(hù)、鐵口維護(hù)、炮泥質(zhì)量、出鐵頻率都提出了新的要求,確保出渣鐵安全、及時、均衡、有序。有意識縮短出鐵間隔時間,增加出鐵次數(shù),每天從14 次增加到16 次,加快出鐵節(jié)奏; 嚴(yán)格控制見渣間隔時間在30 min 以內(nèi),放渣時間加長,盡量提高炮泥的耐渣性能; 爐前維護(hù)好鐵口,保證鐵口深度在2.2 m 以上,杜絕斷、漏鐵現(xiàn)象的發(fā)生,確保渣鐵排凈。

4 實(shí)施效果

萊蕪分公司煉鐵廠1 000 m3級高爐自實(shí)施高頂壓操作以來,統(tǒng)計(jì)2016 年1 000 m3高爐每月頂壓使用情況( 圖1) ,平均頂壓達(dá)到了195 kPa,最高頂壓達(dá)到了199 kPa,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

圖片4 

4.1 對高爐順行的影響

萊鋼1 000 m3高爐在2016 年1 月進(jìn)行了提頂壓實(shí)踐,提壓初期采取緩慢提升的辦法,每次提2kPa,觀察高爐的變化。邊提頂壓邊對送風(fēng)制度、裝料制度進(jìn)行調(diào)整,頂壓逐步由185 kPa 提升到190kPa。高爐各項(xiàng)制度匹配良好,提壓后爐內(nèi)壓力升高,壓差在提壓初期高出提壓前,通過各項(xiàng)制度的調(diào)整,高爐中心逐步放開,邊緣氣流也適當(dāng)發(fā)展,料柱透氣性逐步好轉(zhuǎn),壓差慢慢接近提壓前,運(yùn)行1 個月后壓差略低于提壓前,高爐順行得到改善,抗波動能力增強(qiáng)。

4.2 提高頂壓對生鐵質(zhì)量的影響

1 000 m3高爐在提壓的同時增大高爐風(fēng)量,縮小進(jìn)風(fēng)面積,風(fēng)速、動能提高,爐缸活躍度增強(qiáng),蓄熱能力增強(qiáng),同時提高富氧量,理論燃燒溫度提高,渣鐵物理熱明顯提高,脫硫能力增強(qiáng)。在4 月份提壓以后,1000 m3高爐逐步嘗試降低生鐵Si 元素含量,生鐵Si 元素約降低0.1%,但是渣鐵熱量充足,生鐵質(zhì)量較好。

4.3 提頂壓后產(chǎn)量的變化

在提高頂壓以后加大了入爐風(fēng)量,入爐風(fēng)量增大10%左右,同時由于爐況順行度變好,可以適當(dāng)提高煤比和富氧量,生鐵Si 降低,料速變快,生鐵產(chǎn)量大幅提高,自4 月份至6 月份生鐵逐月提高,提高幅度約20%。

4.4 提高頂壓對高爐燃耗的影響

提高項(xiàng)壓后煤氣在爐內(nèi)的時間延長,參與反應(yīng)的時間延長,煤氣利用提高,在提高頂壓后煤氣利用按統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)約提高1%,可降低焦比5 ~ 6 kg。提高頂壓后,生鐵Si 元素降低約0.1%,可降低焦比4 ~ 5kg。綜合統(tǒng)計(jì),單位生鐵燃耗約降低15 kg /t。

4.5 提壓后發(fā)電量的變化

TRT 發(fā)電量跟煤氣發(fā)生量、煤氣溫度、爐頂壓力有關(guān),萊鋼高爐在提高爐頂壓力的同時,加大入爐風(fēng)量,雖然頂壓升高對煤氣流速有一定的抑制,但是從檢測數(shù)據(jù)來看產(chǎn)生的煤氣量是增加的,煤氣溫度也有所提高,所以TRT 發(fā)電量有明顯提高,噸鐵發(fā)電量提高1~2 度。

5 結(jié)語

⑴對高爐送風(fēng)風(fēng)機(jī)的耐壓能力進(jìn)行運(yùn)行參數(shù)調(diào)整,達(dá)到頂壓提升后所要求的送風(fēng)壓力,是提高頂壓的基礎(chǔ)條件。

⑵ 通過提升風(fēng)量、縮小風(fēng)口面積提高鼓風(fēng)動能,促進(jìn)兩股煤氣流的合理分布,部分抵消提高頂壓帶來的影響。

⑶ 逐步增加風(fēng)口長度,發(fā)展中心氣流,抑制邊緣氣流,提高了爐缸活躍度和爐況的穩(wěn)定性,有利于高頂壓的使用。

⑷對外購焦品種進(jìn)行篩選并按照冶金性能分類存放,降低焦炭質(zhì)量波動對爐況的影響,為高頂壓使用打好基礎(chǔ)。

⑸提高炮泥質(zhì)量和鐵口的有效作業(yè)率,降低因壓力提高對出鐵組織的影響,才能順利出凈渣鐵。

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