黃澤文,朱家兵,韋正強(qiáng),李南保
( 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 煉鐵總廠,廣西 柳州 545004)
摘 要: 總結(jié)了柳鋼 1 500 m3 高爐在 2023 年 10 月 9 日對高爐強(qiáng)化冶煉的過程中爐況發(fā)生惡性懸料事故,10 日爐況出現(xiàn)了 1 次管道和 5 次懸料,懸料坐料料線最深達(dá) 12.3 m,高爐不接受風(fēng)量,氣流不通透氣,爐況恢復(fù)困難。通過采用集中加焦 ,縮小礦焦裝料制度的角度及擴(kuò)大礦焦角度負(fù)差值,以發(fā)展邊緣氣流為主,疏通高爐氣流等措施順利恢復(fù)爐況,在恢復(fù)爐況過程中保持充足的爐溫,縮短了高爐的恢復(fù)時(shí)間,將損失降低到了最低水平。
關(guān)鍵詞: 高爐; 惡性懸料; 集中加焦; 邊緣氣流; 爐況恢復(fù)
0 引言
柳鋼 1 500 m3 高爐設(shè)有 2 個(gè)鐵口,高爐本體采用三段銅冷卻壁和爐身鑄鐵冷卻壁結(jié)合的薄壁爐襯技術(shù),冷卻系統(tǒng)采用軟水密閉循環(huán)冷卻,風(fēng)口中、小套采用開路凈環(huán)水系統(tǒng)[1]。柳鋼公司積極響應(yīng)國家鋼鐵工業(yè)低碳發(fā)展,在 2021 年 8 月安排爐役后期且設(shè)備落后的 1 500 m3 高爐進(jìn)行節(jié)能降碳環(huán)保技術(shù)升級改造,更換冷卻壁和爐缸炭磚,2022 年 3 月開爐投產(chǎn)。高爐投產(chǎn)后由于受到外部大環(huán)境的影響,大宗原料成本壓力大,柳鋼經(jīng)營效益被壓縮,采購原燃料質(zhì)量不穩(wěn)定,造成高爐操作爐型變化大,爐墻易粘結(jié),經(jīng)過若干次調(diào)整操作制度,高爐爐況逐步穩(wěn)定順行,高爐消耗下降。2023 年 9 月焦化干熄焦系統(tǒng)檢修 60 d,大量配用水焦,最高時(shí)配用比例達(dá)55%,水焦強(qiáng)度低且質(zhì)量不穩(wěn)定,燃料消耗大幅升高,高爐氣流每況愈下不穩(wěn)定,邊緣局部氣流旺盛,爐墻粘結(jié)現(xiàn)象多,操作爐型大變化,風(fēng)壓偏高,爐況順行指數(shù)下降。10 月 9 日白班對裝料制度進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,10 日出現(xiàn)了 1 次管道和 5 次懸料,坐料料線最深達(dá)12.3 m。對此次典型的惡性懸料異常爐況處理進(jìn)行研究,闡述高爐處理的過程,并吸取教訓(xùn)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
1 爐況失常過程
2023 年 9 月焦化干熄焦系統(tǒng)檢修,大量配用水焦且時(shí)間長,影響風(fēng)壓偏高且不穩(wěn)定,下料偏尺大。對上部裝料制度進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,縮小布料角度適當(dāng)放開邊緣氣流,但隨著時(shí)間延長,邊緣氣流不均勻,局部氣流過盛,造成東面邊緣爐墻上存在有粘結(jié)物,中心氣流偏弱,9 月 30 日調(diào)整料線由 1 600 mm 下降 2 000 mm,高爐爐況只能維持基本順行,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)差,噸鐵成本高。于是在 10 月 9 日白班對裝料制度進(jìn)行優(yōu)化,逐步增大礦、焦角度( 見表 1) ,增大角度后中心氣流有增強(qiáng),風(fēng)壓下降,風(fēng)量增大,爐況穩(wěn)定,中班中期風(fēng)壓上行( 見表 2) 。
10 日 2: 00 時(shí)夜班風(fēng)壓上升多,連續(xù)出現(xiàn)管道, 大幅度減風(fēng),東面爐墻粘結(jié)物掉下,爐溫下行多,焦炭負(fù)荷下調(diào)至 3.8 t /t,礦批退至 30 t,集中附加 2 批凈焦。爐況恢復(fù)過程順利,隨著爐溫逐步上升,風(fēng)量同步分段恢復(fù)到正常水平,4: 40 時(shí)礦批加至 35 t,焦炭負(fù)荷加至 4.05 t /t。4: 50 時(shí)風(fēng)壓升高,5: 10 時(shí)出現(xiàn)懸料,減風(fēng)塌料,料線深 5. 1 m,焦炭負(fù)荷退至3.8 t /t,礦批退至 30,附加 1 批凈焦,后續(xù)每隔 10 批正常料附加 1 批凈焦,一直循環(huán)加凈焦,維持風(fēng)量2 300 m3 /min,7: 30 時(shí)料線恢復(fù)到深度 2.0 m,7: 45時(shí)凈焦反應(yīng)、亂料到爐身下部及 使用高風(fēng)溫( 1 200 ℃ ) ,高爐再次懸料,放風(fēng)坐料,料線 深度5.4 m,坐料后高爐不透氣,風(fēng)壓異常偏高,恢復(fù)困難,惡性懸料異常爐況事故就此形成。
2 惡性懸料異常爐況恢復(fù)處理過程
2023 年 10 月 10 日 5: 10 時(shí)出現(xiàn)第一次懸料,減風(fēng)塌料,高爐恢復(fù)順利,到 7: 50 時(shí)再次懸料,放風(fēng)坐料,坐完料后高爐不透氣,壓差異常偏高,強(qiáng)行加大風(fēng)量吹透氣,取得效果不理想,在恢復(fù)過程中再次出現(xiàn) 3 次懸料,料線最深達(dá) 12.3 m。10 日管出現(xiàn)道 1 次和 5 次懸料,爐況處理及恢復(fù)耗時(shí) 24 h,共加凈焦543 t。在處理異常懸料爐況時(shí),集中加凈焦充足,爐缸熱量足,物理熱好,鐵流動性得到改善渣( 如圖1 和圖 2 所示) ,并縮小礦批和小角度恢復(fù),爐況恢復(fù)比較順利。
2.1 恢復(fù)過程壓量關(guān)系控制與處理
2023 年 10 月 10 日 05: 10 時(shí)出現(xiàn)懸料,減風(fēng)塌料,料線深 4. 5 m,高爐恢復(fù)順利。07: 30 時(shí)風(fēng)量2 680 m3 /min、風(fēng)壓 293 kPa、壓差 142 kPa、料線深2 m。7: 50 時(shí)風(fēng)壓突然升高,料線不動,形成第 2 次懸料,8: 08 時(shí)放風(fēng)坐料,料線深 5.4 m,坐完料后回風(fēng)量至2 600 m3 /min,風(fēng)壓 366 kPa,壓差 206 kPa,高爐不透氣,風(fēng)壓、壓差異常高,爐內(nèi)料線不動,采用退頂壓方法把頂壓退至 130 kPa,爐內(nèi)塌料,風(fēng)壓下降至 301 kPa,壓差144 kPa,但依然高爐不透氣,壓差高,9: 37 時(shí)料線深4 m,風(fēng)壓繼續(xù)升高,料線無走動,再次退頂壓至30 kPa,爐內(nèi)未塌料,加回風(fēng)量,強(qiáng)行把 風(fēng) 量 加 至2 960 m3 /min,風(fēng) 壓 338 kPa,壓 差306 kPa,壓差過高,爐內(nèi)爐料不動,為再次坐料準(zhǔn)備,繼續(xù)上料至料線 3 m。
10: 30 時(shí)第 3 次放風(fēng)坐料,料線深 8.3 m,坐完料后透氣性差,風(fēng)量恢復(fù)至 2 660 m3 /min,風(fēng)壓326 kPa,壓差 176 kPa,爐內(nèi)料線不動。11: 22 時(shí)風(fēng)量減至 2 250 m3 /min、風(fēng)壓 301 kPa、壓差 205 kPa。
12: 00 時(shí)再次嘗試強(qiáng)行加風(fēng),風(fēng)量加至2 660 m3 /min,風(fēng)壓 353 kPa、壓差 255 kPa,高爐不透氣,料線一直不動,繼續(xù)上料至料線 3 m 再次坐料。
13: 40 時(shí)第 4 次放風(fēng)坐料,料線深達(dá) 12.3 m,逐步回風(fēng)量至 1 200 m3 /min、風(fēng)壓 150 kPa、壓差 74 kPa。
14: 40 時(shí)風(fēng)量加至 1 560 m3 /min、風(fēng)壓 157 kPa、壓差81 kPa,料線深10 m。15: 20 時(shí)風(fēng)量加至1 850 m3 /min、風(fēng)壓 202 kPa、壓差 111 kPa,料線深 8.1 m。16: 10 時(shí)風(fēng)量加至 2 710 m3 /min、風(fēng)壓 298 kPa、壓差 216 kPa,
料線深 6.6 m,高爐透氣變差,16: 48 時(shí)風(fēng)壓上升至398 kPa、壓差 318 kPa,立即減風(fēng)至 670 m3 /min,風(fēng)壓 356 kPa,壓差 327 kPa,高爐憋風(fēng)。
17: 10 時(shí)第 5 次放風(fēng)坐料,料線深 9.6 m,坐完料后緩慢回風(fēng),風(fēng)量控制在 1 700 m3 /min,風(fēng)壓194 kPa,壓差 144 kPa,手動控制下料,當(dāng)頂溫>400 ℃時(shí)放料,控制好風(fēng)量和壓差關(guān)系下料,19: 00 時(shí)高爐透氣,風(fēng)壓下降 140 kPa,壓差 91 kPa。21: 50 時(shí)開始加風(fēng)到1 930 m3 /min,風(fēng)壓 157 kPa,壓差 95 kPa,料線4.3 m。
23: 30 時(shí)線料深 2.6 m,風(fēng)量加至 2 000 m3 /min,風(fēng)壓 180 kPa,壓差 102 kPa。
11 日 00: 00 時(shí)風(fēng)量加至 2 040 m3 /min,風(fēng)壓196 kPa、壓差 113 kPa、料線深 2.0 m。后續(xù)加風(fēng)量根據(jù)壓量關(guān)系加風(fēng)量,4: 00 時(shí)風(fēng)量加至 2 350 m3 /min,風(fēng)壓 228 kPa,壓差118 kPa,6: 30 時(shí)加至2 730 m3 /min,風(fēng)壓 251 kPa,壓差128 kPa,8: 00 時(shí)加至3 260 m3 /min, 風(fēng)壓 293 kPa,壓差 141 kPa,風(fēng)量逐步恢復(fù)正常,如圖 3 所示。
2.2 恢復(fù)過程裝料制度調(diào)整及加焦炭方式
此次惡性懸料異常爐況處理的中心思路是以疏松發(fā)展邊緣氣流為主[2],保證有一道氣流打開,使高爐透氣,并縮小礦批和退足夠的負(fù)荷[3,4],利于高爐恢復(fù)( 見表 3) 。集中加凈焦和循環(huán)焦,目的在于保證足夠的焦量來改善高爐的透氣性,又能確保了有足夠的爐溫改善渣鐵流動性,為恢復(fù)高爐創(chuàng)造了有力的保障,此次惡性懸料異常爐況處理共加凈焦543.7 t,加凈焦模式如下:
10 日管道爐溫偏低,5: 00 時(shí)懸料坐料,集中附加 4 批凈焦,并循環(huán)加焦每隔 10 批料加 1 批凈焦。
08: 08 時(shí)第 2 次懸料坐料,料線深 5.4 m,集中附加 2 批凈焦,并循環(huán)加焦每隔 5 批料加 1 批凈焦。
10: 33 時(shí)第 3 次懸料坐料,料線深 8.3 m,集中附加 4 批凈焦,并循環(huán)加焦每隔 5 批料加 2 批凈焦。
12: 00 時(shí)風(fēng)壓偏高,料線偏深,集中附加 4 批凈焦改善透氣性,并循環(huán)加焦每隔 5 批料加 2 批凈焦,下降燒結(jié)比 2%,調(diào)節(jié)降低爐渣堿度,改善渣鐵流動性。
13: 40 時(shí)第 4 次懸料坐料,料線深 12.3 m,集中附加 8 批凈焦,下降燒結(jié)比 2%,調(diào)節(jié)爐渣堿度。上5 批正常料后視高爐不透氣,料線深再次集中附加 6批凈焦,并循環(huán)加焦每隔 5 批料加 2 批凈焦。
17: 10 時(shí)第 5 次懸料坐料,料線深 9.6 m,集中附加 6 批凈焦,并循環(huán)加焦每隔 5 批料加 2 批凈焦,19: 00 時(shí)高爐透氣,爐況逐步恢復(fù)。22: 00 時(shí)循環(huán)加焦改成每隔 5 批料加 1 批凈焦,下降 2%的燒結(jié)比調(diào)節(jié)爐渣堿度。11 日 4: 00 時(shí)夜班循環(huán)加焦改每隔 7批料加 1 批凈焦。12 日 00: 00 時(shí)加錳礦 500 批/kg 洗爐,12: 00 取消循環(huán)加焦,高爐恢復(fù)正常。
3 爐況恢復(fù)的教訓(xùn)
高爐在一天內(nèi)共有 5 次懸料屬于惡性懸料事故,爐況處理及恢復(fù)耗時(shí) 24 h。坐料后高爐不透氣,壓差異常高,恢復(fù)困難,料線最深達(dá) 12.3 m。在前期懸料處理過程中處理不得當(dāng),后期處理恢復(fù)時(shí)嚴(yán)格控制好壓差和頂溫操作,逐步恢復(fù)爐況,同時(shí)裝料制度和礦批調(diào)整合理、及時(shí),集中加焦增熱量足,給后期爐況恢復(fù)縮短時(shí)間,風(fēng)量恢復(fù)到正常水平耗時(shí)10 h,對本次事故進(jìn)行總結(jié)如下:
⑴10 月 9 日在邊緣氣流局部過盛時(shí),對裝料制度壓邊優(yōu)化調(diào)整過快,制度優(yōu)化壓邊后料線未做出相應(yīng)的調(diào)整,夜班操作上未控制好壓量關(guān)系導(dǎo)致連續(xù)出現(xiàn)管道,是此次異常爐況事故的誘因。
⑵第 2 次懸料恢復(fù)過程中,在高爐透氣性差和壓差偏高時(shí)強(qiáng)行快速加回風(fēng)量,造成第 3 次懸料的形成,加劇爐況惡化。
⑶本次惡性懸料異常爐況恢復(fù)時(shí),不管料線有多深,高爐總不透氣,風(fēng)壓異常偏高,但未按控風(fēng)壓和壓差操作,強(qiáng)行加大風(fēng)量來達(dá)到吹透高爐,可效果不佳,造成了第 4、5 次懸料的形成,爐況繼續(xù)惡化,增加后續(xù)爐況恢復(fù)的困難。
4 結(jié)語
⑴每次懸料坐料后首先要看風(fēng)壓、壓差及料柱透氣性情況,在控制以較低的風(fēng)壓和合理的壓差平穩(wěn)回風(fēng),切記勿急躁回風(fēng)快,同時(shí)避免嘗試強(qiáng)行加大風(fēng)量的操作思路[5]。此次事故已證明高爐不受風(fēng)時(shí)強(qiáng)行加風(fēng)操作只會繼續(xù)惡化高爐爐況。
⑵此次事故因長時(shí)間的慢風(fēng)和小角度放料,造成中心死料柱透氣性大幅度降低。強(qiáng)制開中心、加風(fēng)量,導(dǎo)致中心氣流不通,邊緣氣流被壓制,煤氣通路受阻,只會再次加劇高爐的惡化。只有先打開邊緣,保持足夠的邊緣氣流通道,才能為恢復(fù)爐況創(chuàng)造條件[6,7]。當(dāng)風(fēng)量加大,動能和風(fēng)速提高后才能逐步引導(dǎo)中心氣流。實(shí)踐證明在爐況恢復(fù)期,發(fā)展中心氣流不可取。
⑶在此次惡性懸料異?;謴?fù)過程中,用發(fā)展邊緣的裝料制度和快速退有足夠的負(fù)荷,集中加凈焦4~6 批,并附加循環(huán)焦,既能改善高爐透氣性又能確保有足夠的爐溫是可取[8]。本次處理爐況過程一直未出現(xiàn)爐溫偏低的情況,爐前鐵口工作正常,能及時(shí)排凈渣鐵,為高爐恢復(fù)創(chuàng)造了有利的條件。
⑷在恢復(fù)爐況中,當(dāng)?shù)V焦、角度還未恢復(fù)到接近正常水平時(shí),兩個(gè)料尺又存在偏析,可適當(dāng)附加焦炭往邊緣布料,有利于消除偏尺問題又能改善邊緣氣流,為高爐快速恢復(fù)爐況提供有力的保障。
⑸在本次爐況恢復(fù)過程中,及時(shí)爐料結(jié)構(gòu),燒結(jié)礦比下調(diào) 6%,爐渣堿度由 1.19 倍下調(diào) 1.13 倍,改善渣鐵流動性,為爐況恢復(fù)創(chuàng)造有利的條件。同時(shí),因慢風(fēng)時(shí)間長,配用錳礦 500 kg /批,改善爐缸活躍性。
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