韓正軒,朱紅衛(wèi),梁曉東,孫繼興,李偉林
(燒結(jié)廠)
摘要:介紹在265 m2 燒結(jié)生產(chǎn)線實施的微負壓低溫點火技術(shù)、優(yōu)化點火空煤比、優(yōu)化AB 排燒嘴點火強度、穩(wěn)定并優(yōu)化生產(chǎn)操作等措施,其效果是使點火煤氣耗由4.5~4.8 m3/t 降到3.5~3.8 m3/t。
關(guān)鍵詞:燒結(jié);微負壓;低溫點火;空煤比;煤氣耗
1 前言
柳鋼燒結(jié)廠265 m2 燒結(jié)生產(chǎn)線自2005 年投產(chǎn)以來,燒結(jié)點火煤氣耗基本都維持在4.5~4.8m3/t,與本廠其他較先進的燒結(jié)生產(chǎn)線相比,高出了約1 m3/t。經(jīng)分析總結(jié)認為,點火負壓高、點火溫度高、空煤比波動大、燒結(jié)料層低等是造成265 m2 燒結(jié)點火煤氣耗高的主要原因。為此開展攻關(guān),實施微負壓低溫點火改造、煤氣管路改造、優(yōu)化生產(chǎn)操作控制以及厚料層攻關(guān)等綜合改造攻關(guān),可望將燒結(jié)點火煤氣耗穩(wěn)定控制在3.5~3.8 m3/t。本文進行總結(jié)。
2 分析與改進及其效果
2.1 現(xiàn)狀分析
靠近265 m2 燒結(jié)機機頭端設(shè)計有2 排點火燒嘴(A 排和B 排),兩排間隔為1 m,每排設(shè)點火燒嘴40 個。經(jīng)過長期的觀察、比較及實驗,認為265 m2 燒結(jié)機點火煤氣耗偏高的主要原因如下。
(1) 點火負壓偏高。265 m2 燒結(jié)機點火負壓長期保持在-15.8 kPa 左右,過高的點火負壓,導(dǎo)致部分煤氣尚未燃燒反應(yīng)時便被抽到大煙道,造成煤氣的浪費。
(2) 點火溫度偏高。265 m2 燒結(jié)機點火溫度長期保持在1 000 ℃左右,點火溫度過高,不僅造成了燒結(jié)料面板結(jié),影響表層燒結(jié)礦質(zhì)量和透氣性,降低料層垂直燒結(jié)速度,降低生產(chǎn)率,而且造成煤氣浪費。
(3) 空煤比波動大。目前,265 m2 燒結(jié)機點火空煤比控制范圍為(4.0~7.5)︰1.0,由于該機煤氣管路長等原因,煤氣壓力及流量波動現(xiàn)象時有發(fā)生,造成點火空燃比波動大,且因看火崗位未及時調(diào)整,導(dǎo)致料面點火不均勻,煤氣消耗高的現(xiàn)象頻繁發(fā)生。
(4) 2 排燒嘴點火強度不匹配。點火器A、B 排煤氣管路未安裝流量表,生產(chǎn)過程中只能根據(jù)相應(yīng)煤氣管路上的電動蝶閥開度(1︰1) 進行控制,不能對單排燒嘴的點火強度進行精確控制。
(5) 燒結(jié)機料層低燒結(jié)機臺車欄板高度為750 mm,正常生產(chǎn)情況下,料層實際厚度為680 mm (±10 mm),主管負壓保持在-16.0 kPa左右,仍有較大提升空間。
2.2 降低煤氣耗措施
2.2.1 采用微負壓點火技術(shù)
微負壓低溫點火技術(shù)是目前公認的可有效降低燒結(jié)點火煤氣耗的重要措施之一[1]。為此,利用年修機會對點火器正下方1、2 號風(fēng)箱與導(dǎo)氣管連接口(見圖1a) 進行微負壓點火改造。將風(fēng)箱與導(dǎo)氣管連接口進行喇叭收口處理,將導(dǎo)氣管的有效抽風(fēng)橫截面積減少到原來的1/4(見圖1b)。改造后,點火負壓由原來的-15.8kPa 左右降低至-12.0 kPa 左右。
2.2.2 采用低溫點火技術(shù)
經(jīng)過長期的生產(chǎn)實踐和摸索發(fā)現(xiàn),將點火溫度控制標準由1 000 ℃左右降低為850 ℃±100℃,并要求崗位強化操作,勤于觀察及時調(diào)整,同時加強對點火溫度的檢查,此舉不僅保證了點火強度,而且有效地降低了煤氣消耗。
2.2.3 控制適宜的空煤比
通過生產(chǎn)試驗發(fā)現(xiàn),265 m2 燒結(jié)機空氣流量長期穩(wěn)定在8 000 m3/h 左右,當點火空煤比控制在(6.0~7.0)︰1.0,煤氣瞬時流量1 250 m3/h 時,燒結(jié)機料面點火均勻,表層燒結(jié)礦的強度最好,此時的煤氣消耗最低。因此,確定燒結(jié)機點火的最佳空煤比為(6.0~7.0)︰1.0。同時,還在電腦控制程序中增加了煤氣流量、煤氣壓力和空氣流量、空氣壓力自動報警程序,當空煤壓力、流量變化時可及時提醒崗位進行調(diào)整。
2.2.4 控制適宜的燒嘴點火強度
利用檢修機會,在265 m2 燒結(jié)機點火器2 排煤氣管路上加裝煤氣流量表,并將流量數(shù)據(jù)接入主控制操作界面,以便于崗位對單排煤氣管路的煤氣流量進行精確控制。該井后進行優(yōu)化對比試驗發(fā)現(xiàn),當控制A 排的點火強度是B 排(靠近燒結(jié)機機頭端) 的1/2~2/3 時,在同等點火效果的情況下可降低點火煤氣耗約10%。
2.2.5 提高燒結(jié)機料層厚度
執(zhí)行鋪平燒透、厚鋪慢轉(zhuǎn)的操作方針,通過改造混合圓筒提升條襯板,用新型“三合一”耐磨陶瓷提升條、襯板代替原來的稀土含油尼龍?zhí)嵘龡l、襯板,以強化混合制粒效果,并通過采取提高混合料溫度等措施提高混合料的透氣性,為提高燒結(jié)料層創(chuàng)造條件。優(yōu)化后燒結(jié)料層厚度由原來的約680 mm (±10 mm) 提高到720 mm (±10 mm),料面平整度及料面點火效果明顯提高。
2.2.6 強化生產(chǎn)過程管控
為了降低點火煤氣耗、提(高燒結(jié)生產(chǎn)的穩(wěn)定性和提高燒結(jié)礦的成品率,實施了燒結(jié)生產(chǎn)“精細化操作”競賽,通過把產(chǎn)量指標、煤氣耗指標、質(zhì)量指標、發(fā)電量指標、操作異常及違規(guī)等與生產(chǎn)過程操作控制有緊密聯(lián)系的指標參數(shù),按重要性及難易程度等設(shè)定一個判定分值,通過綜合分值的高低定量、客觀、真實地反映了當班操作水平的高低,同時把分值納入班組評比與考核,有效地提高了當班生產(chǎn)操作控制的積極性和穩(wěn)定性。此舉,為降低點火煤氣耗創(chuàng)造了有利條件。
2.3 實施效果
通過實施以上優(yōu)化方案后,265 m2 燒結(jié)點火煤氣耗有了明顯下降,點火煤氣耗由實施前的4.3~4.8 m3/t 燒結(jié)礦降到3.4 m3/t 左右,平均降幅達到了1 m3/t,達到了清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排。
3 結(jié)語
通過攻關(guān),應(yīng)用了“微負壓低溫點火”技術(shù),優(yōu)化了點火空燃比及AB 排燒嘴的點火強度,并結(jié)合265 m2 燒結(jié)生產(chǎn)實際,優(yōu)化了燒結(jié)生產(chǎn)操作和相應(yīng)的工藝參數(shù),這些優(yōu)化改造方案的實施,使265 m2 燒結(jié)點火煤氣耗有了明顯下降,點火煤氣耗由實施前的4.3~4.8 m3/t 燒結(jié)礦降到3.4 m3/t 左右,平均降幅達到了1 m3/t。
參考文獻
[1] 馬洛文. 寶鋼4 號燒結(jié)機低碳環(huán)保生產(chǎn)實踐. 燒結(jié)球團,2017, (1):19~23
