李海斌, 高志軍 ,李健忠,呂國明
(山西建龍實業(yè)有限公司 山西 運城 043801)
摘要:山西建龍5#爐南鐵口兩側(cè)第2段1#、33#冷卻壁熱流強度持續(xù)升高,2024年12月25日最高達(dá)到16100-16350kcal/(m2.h),高爐緊急采取相應(yīng)的護(hù)爐應(yīng)對措施,確保了2025年1月6日高爐停爐降料面對鐵口區(qū)域局部澆注前的安全生產(chǎn)。本次停爐降料面采取空料線霧化打水法停爐,1月6日13:28開始降料面,23:13停止煤氣回收,1月7日0:00休風(fēng)停爐降料面結(jié)束,用時10h32min,其間無爆震發(fā)生,回收煤氣時間9h45min,占停爐降料面時間92.56%,回收煤氣量占煤氣總量97.62%,達(dá)到了安全、高效停爐降料面的目的。
關(guān)鍵詞:高爐;侵蝕;護(hù)爐;降料面;煤氣;爆震;回收;休風(fēng)
5#爐爐容1080m3,采取無料鐘爐頂,料車上料,配置南北出鐵場,20個風(fēng)口,高爐各部位高度尺寸見表1。
表1 高爐各部位高度尺寸
Table 1 Height Dimensions of Various Parts of Blast Furnace
|
部位 |
爐喉 |
爐身 |
爐腰 |
爐腹 |
爐缸 |
死鐵層 |
|
高度m |
1.65 |
14.00 |
1.75 |
3.15 |
3.55 |
1.80 |
|
累計高度m |
1.65 |
15.65 |
17.40 |
20.55 |
24.10 |
|
高爐2018年1月11日18:00大修復(fù)產(chǎn)至2024年12月已持續(xù)運行約6年11個月,其中爐缸鐵口區(qū)域組合磚不同程度侵蝕,泥包難維護(hù),南鐵口侵蝕更嚴(yán)重,其鐵口兩側(cè)第2段1#、33#冷卻壁熱流強度持續(xù)上升,到2024年12月25日熱流強度最高達(dá)到16100-16350kcal/(m2.h),水溫差最高達(dá)到1.04℃,爐皮溫度最高達(dá)到81℃,高爐緊急采取:(1)提焦比、降煤比并優(yōu)化焦炭結(jié)構(gòu);(2)休風(fēng)堵鐵口上方1#、20#風(fēng)口,控制冶強;(3)加釩鈦礦護(hù)爐、南鐵口單場使用釩鈦炮泥、提升鐵口深度等相應(yīng)的護(hù)爐措施,效果明顯,保證了在2025年1月6日高爐停爐降料面對鐵口區(qū)域局部澆注前的安全生產(chǎn)。本次停爐高爐采取空料線霧化打水法停爐降料面,該停爐方法需要注意料面下降過程中爐頂溫度和煤氣成份變化,避免引發(fā)爆震,造成事故發(fā)生[1]。
1 停爐前準(zhǔn)備工作
1.1 開風(fēng)口、停釩鈦礦
2024年12月28日5638次南鐵口單場開始使用釩鈦炮泥,打泥量從4.0格降低到2.8-3.0格,鐵口深度從2.60-2.70米漲到2.80-2.90米,高爐出鐵時間提高到75-85min,鐵口兩側(cè)第2段1#、33#冷卻壁熱流強度持續(xù)保持下降趨勢,到12月30日下降到12000-12500kcal/(m2.h)可控安全范圍,采取開風(fēng)口降低爐缸局部風(fēng)口區(qū)域死區(qū)影響,為停爐做準(zhǔn)備。
(1)11:15開1#風(fēng)口;(2)12月31日1:00停止釩鈦礦護(hù)爐;(3)2025年1月2日12:14開20#風(fēng)口。
1.2 停爐料安排
1月6日高爐計劃12:00預(yù)休風(fēng),9:30焦比從350kg/t提高到378kg/t;煤比從165kg/t降到135-140kg/t,爐渣堿度從1.22下調(diào)到1.18,爐料結(jié)構(gòu)維持不變。
1.3 布料矩陣調(diào)整
高爐正常生產(chǎn)時,風(fēng)口回旋區(qū)上方爐料比較疏松,下料比較快,上部布料平臺落點最好在風(fēng)口回旋區(qū)上方是最理想的,上部布料平臺落點與下部風(fēng)口回旋區(qū)位置相差比較遠(yuǎn),會自動加重中心,高爐布料矩陣持續(xù)堅持“打開中心,適度照顧邊緣”的思路[2],采取中心引流,平臺拓寬的布料方式,調(diào)整見表2。
表2 礦石、焦炭布料矩陣
Table 2 Ore and Coke Fabric Matrix
|
名稱 |
布料矩陣 |
||||||
|
礦石 |
角度° |
41.0 |
39.5 |
37.5 |
35.5 |
33.5 |
|
|
圈數(shù) |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
焦炭 |
角度° |
40.5 |
38.5 |
36.5 |
34.5 |
32.5 |
29.5 |
|
圈數(shù) |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
焦最大角度40.5°,最小角度29.5°,6個檔位,布料14圈,平臺寬度11.0°,平均角度35.93°;礦石最大角度41.0°,最小角度33.5°,5個檔位,布料12圈,平臺寬度7.5°,礦石平均角度37.88°,礦焦角度差1.95°,中心焦炭比例14.3%,減少中心無礦區(qū)焦炭比例,改善環(huán)帶透氣性,形成平臺+漏斗的布料模式,穩(wěn)定中心氣流,增強爐況穩(wěn)定性,利于降低爐缸環(huán)流。
1月6日高爐下預(yù)休風(fēng)料過程,計劃性降低料線,考慮到布料堆尖碰撞爐墻反彈影響以及降料面過程需對爐墻粘結(jié)物沖刷,高爐焦礦布料角度同縮,適度疏導(dǎo)邊緣,調(diào)整情況如下:
(1)10:00開始高爐計劃性降料線,焦礦平臺按照料線每下降0.5米,同縮1.0°原則執(zhí)行;
(2)11:20高爐料線降到3.0米(正常料線1.50米),焦礦平臺同時縮3.0°;
(3)11:30開始上40噸蓋面焦,焦平臺比正??s小4.0°,焦最大角度36.5°,最小角度25.5°,布料檔位,布料圈數(shù),布料平臺寬度均保持不變,對邊緣氣流疏導(dǎo)。
1.4預(yù)休風(fēng)
12:18-13:28預(yù)休風(fēng),更換養(yǎng)護(hù)的13#、18#風(fēng)口小套;檢查爐頂19.0米機械探尺運行情況。
2 停爐降料面過程控制
1月6日13:28送風(fēng)降料面,23:13停止回收煤氣,1月7日0:00休風(fēng)停爐降料面結(jié)束,用時10h32min,全過程無爆震發(fā)生,回收煤氣時間9h45min,占停爐降料面時間92.56%,回收煤氣量占煤氣總量97.62%,達(dá)到了安全、高效停爐降料面的目的。
2.1降料面過程噴煤、富氧合理把控
高爐停爐降料面料焦比從350kg/t提高到378kg/t,煤比降到135-140kg/t,停爐降料料面過程還需保持一定時間段噴煤與重負(fù)荷料銜接,確保爐缸熱量充足,以及為提高噴煤的燃燒效率,還需保持一定的富氧,控制情況見表3。
表3 停爐降料面過程噴煤、富氧控制情況
Table 3 Coal injection and oxygen enrichment control during shutdown and material reduction process
|
時間 |
熱風(fēng)壓kPa |
頂溫℃ |
南尺m |
北尺m |
機前氧量m3/h |
機后氧量m3/h |
總氧量m3/h |
噴煤量 |
|
14:00 |
326 |
234 |
3.37 |
3.44 |
7097 |
- |
7097 |
25 |
|
15:00 |
285 |
342 |
7.97 |
8.25 |
6350 |
3200 |
9550 |
25 |
|
15:30 |
279 |
335 |
9.74 |
9.77 |
6363 |
3367 |
9730 |
25 |
|
16:00 |
274 |
345 |
|
11.11 |
6428 |
3280 |
9708 |
25 |
|
16:30 |
265 |
343 |
12.62 |
|
6409 |
3481 |
9890 |
25 |
|
17:00 |
238 |
347 |
|
14.35 |
4857 |
- |
4857 |
18 |
|
17:30 |
183 |
350 |
15.33 |
|
1820 |
- |
1820 |
- |
高爐13:28送風(fēng)降料面后,高爐噴煤量維持在25t/h左右,富氧總量逐步提高到9500-9900m3/h;16:45頂溫在350℃左右偏高,停機后富氧,17:00料線14.35米料面在爐身下部,快進(jìn)入爐腰停噴吹煤,噴吹N2量從正常噴煤700-800m3/h增加到1500-2000m3/h最大量,有效稀釋煤氣中O2、H2含量;17:20頂溫在350℃左右偏高,機前富氧從3400m3/h減至1800m3/h;17:35料線15.33米料面進(jìn)入爐腰,停機前富氧。
2.2 停爐降料面參數(shù)控制
停爐降料面期間風(fēng)量控制原則:前期盡量使用較大風(fēng)量,縮短停爐時間,隨著料線逐步降低,及時減風(fēng)穩(wěn)定煤氣流[3],本次停爐降料面的全過程無爆震發(fā)生、爐頂氣密箱溫度控制在20.0-24.0℃、其參數(shù)控制情況見表4。
表4 停爐降料面參數(shù)控制情況
Table 4 Control of Material Reduction Surface Parameters during Shutdown
|
時間 |
熱風(fēng)壓kpa |
風(fēng)量m3/min |
頂壓kpa |
頂壓與熱風(fēng)壓比值 |
頂溫℃ |
風(fēng)溫℃ |
打水量t/h |
南尺m |
北尺m |
氣密箱溫度℃ |
|
14:00 |
326 |
2727 |
186 |
0.57 |
234 |
1127 |
59.0 |
|
14.35 |
24.0 |
|
15:00 |
285 |
2238 |
190 |
0.67 |
342 |
1137 |
59.0 |
15.33 |
|
24.0 |
|
15:30 |
279 |
2248 |
188 |
0.67 |
335 |
1100 |
59.0 |
|
16.60 |
24.0 |
|
16:00 |
274 |
2217 |
192 |
0.70 |
345 |
1100 |
59.0 |
|
|
24.0 |
|
16:30 |
265 |
2239 |
187 |
0.71 |
343 |
1100 |
59.0 |
|
|
24.0 |
|
17:00 |
238 |
2102 |
168 |
0.71 |
347 |
1100 |
59.0 |
17.37 |
|
24.0 |
|
17:30 |
183 |
1698 |
134 |
0.73 |
350 |
1050 |
59.0 |
|
|
24.0 |
|
18:00 |
166 |
1590 |
123 |
0.74 |
339 |
1030 |
59.0 |
|
|
24.0 |
|
18:06 |
151 |
1480 |
113 |
0.75 |
330 |
1030 |
59.0 |
|
17.56 |
24.0 |
|
18:10 |
153 |
1470 |
113 |
0.74 |
328 |
1026 |
59.0 |
|
|
24.0 |
|
18:23 |
150 |
1457 |
112 |
0.75 |
325 |
1025 |
59.0 |
|
|
24.0 |
|
18:36 |
150 |
1459 |
112 |
0.75 |
330 |
1015 |
59.0 |
18.73 |
18.10 |
24.0 |
|
18:43 |
150 |
1456 |
112 |
0.75 |
330 |
1015 |
59.0 |
|
|
24.0 |
|
19:00 |
120 |
1285 |
88 |
0.73 |
306 |
1001 |
59.0 |
19.07 |
|
24.0 |
|
19:06 |
110 |
1240 |
80 |
0.73 |
287 |
1000 |
59.0 |
19.07 |
18.75 |
23.0 |
|
19:17 |
108 |
1250 |
76 |
0.70 |
274 |
1000 |
59.0 |
|
19.08 |
23.0 |
|
19:30 |
107 |
1252 |
76 |
0.71 |
269 |
1000 |
59.0 |
- |
- |
23.0 |
|
19:39 |
112 |
1292 |
79 |
0.71 |
260 |
1000 |
59.0 |
- |
- |
22.0 |
|
19:49 |
113 |
1308 |
79 |
0.70 |
274 |
1000 |
59.0 |
- |
- |
22.0 |
|
19:59 |
113 |
1321 |
79 |
0.70 |
287 |
1000 |
59.0 |
- |
- |
22.0 |
|
20:21 |
109 |
1314 |
75 |
0.69 |
304 |
998 |
59.0 |
- |
- |
22.0 |
|
20:30 |
103 |
1212 |
73 |
0.71 |
284 |
991 |
59.0 |
- |
- |
22.0 |
|
20:45 |
103 |
1212 |
73 |
0.71 |
284 |
983 |
59.0 |
- |
- |
22.0 |
|
20:51 |
102 |
1244 |
73 |
0.72 |
286 |
980 |
59.0 |
- |
- |
22.0 |
|
21:03 |
102 |
1244 |
72 |
0.71 |
293 |
973 |
59.0 |
- |
- |
22.0 |
|
21:09 |
84 |
1056 |
57 |
0.68 |
297 |
971 |
59.0 |
- |
- |
21.0 |
|
21:22 |
82 |
1067 |
56 |
0.68 |
295 |
973 |
59.0 |
- |
- |
21.0 |
|
21:34 |
79 |
1052 |
54 |
0.68 |
268 |
970 |
59.0 |
- |
- |
21.0 |
|
21:41 |
78 |
1077 |
53 |
0.68 |
266 |
970 |
59.0 |
- |
- |
20.0 |
|
21:47 |
79 |
1052 |
53 |
0.67 |
268 |
970 |
59.0 |
- |
- |
20.0 |
|
21:54 |
80 |
1067 |
54 |
0.68 |
268 |
970 |
59.0 |
- |
- |
20.0 |
|
22:02 |
79 |
1052 |
54 |
0.68 |
264 |
967 |
59.0 |
- |
- |
20.0 |
|
22:14 |
78 |
1082 |
54 |
0.69 |
256 |
964 |
59.0 |
- |
- |
20.0 |
|
22:23 |
80 |
1109 |
53 |
0.66 |
253 |
960 |
59.0 |
- |
- |
24.0 |
|
22:39 |
80 |
1133 |
52 |
0.65 |
274 |
954 |
59.0 |
- |
- |
24.0 |
|
22:47 |
77 |
1077 |
52 |
0.68 |
284 |
950 |
59.0 |
- |
- |
24.0 |
|
23:05 |
49 |
779 |
34 |
0.69 |
300 |
944 |
59.0 |
- |
- |
24.0 |
|
23:14 |
35 |
550 |
15 |
0.43 |
285 |
935 |
59.0 |
- |
- |
24.0 |
|
23:55 |
32 |
560 |
10 |
0.31 |
275 |
930 |
59.0 |
- |
- |
24.0 |
2.2.1爐頂溫度控制情況
本次停爐降料面,沒有額外安裝爐頂打水裝置,只是將正常爐頂?shù)?支霧化打水槍全開,保持最大的59.0m3/h霧化打水量,降料面初期,高爐風(fēng)量維持在2700-2730m3/min、高爐富氧總量保持在9500-9900m3/h、小時噴煤量在25t/h左右、風(fēng)溫使用在1120-1140℃;隨著料線降低,及時對上述參數(shù)合理控制,確保爐頂溫度在規(guī)定280℃-350℃范圍,控制情況見圖1。
圖1 停爐過程風(fēng)量、風(fēng)溫與頂溫控制情況
Figure 1 Control of Air Volume, Air Temperature, and Top Temperature during Shutdown Process
料線在18.50米即料面在爐腹1/2的位置以上時,高爐頂溫按照320-350℃進(jìn)行控制;料線在18.50米以下即料面在爐腹1/2的位置以下時,高爐頂溫按照280-300℃進(jìn)行控制,有效控制高爐爆震發(fā)生,確保停爐降料面安全。
2.2.2 頂壓控制情況
在停爐降料面過程,持續(xù)采取高頂壓操作,降低煤氣流速,提高降料面進(jìn)程,控制情況見圖2。
圖2 停爐過程熱風(fēng)與頂壓控制情況
Figure 2 Control of hot air and top pressure during shutdown process
在停爐降料面過程(高爐切煤氣前),保持合理較高頂壓操作,高爐頂壓與熱風(fēng)壓比值保持在0.68-0.75水平,比正常生產(chǎn)時0.55-0.57高,利于降低煤氣流速,有效提高停爐降料面進(jìn)程。
2.3 停爐降料面過程煤氣成分控制
整個降料面過程,根據(jù)機械探尺、煤氣現(xiàn)場分析,風(fēng)口狀態(tài)等綜合方法判斷料面位置[4],煤氣現(xiàn)場分析對高爐停爐降料面至關(guān)重要。高爐提前將煤氣快速分析儀設(shè)備搬至高爐主控室和煤氣人工取樣點引出至爐前風(fēng)口通風(fēng)的區(qū)域,達(dá)到了每10-30min現(xiàn)場取樣,2-3min出煤氣分析結(jié)果的停爐降料面的需求,確保停爐過程煤氣安全回收。
本次停爐降料面回收煤氣必備條件調(diào)整為:(1)煤氣中O2控制在2.0%以內(nèi)[5];(2)頂溫在280-300℃并無爆震發(fā)生;(3)煤氣中CO2控制在15.0%以內(nèi)。其煤氣回收成分見圖3。
圖3 停爐過程回收煤氣中O2、CO2控制情況
Figure 3 Control of O2 and CO2 recovery from gas during shutdown process
在整個停爐降料面過程中,煤氣回收O2控制在0.20-1.50%達(dá)到規(guī)定控制要求,23:04 17#-20#風(fēng)口吹空,煤氣中CO2在14.80%,接近規(guī)定值15.0%以及鑒于料面陸續(xù)進(jìn)入風(fēng)口,為確保安全,23:13切煤氣。
23:22 2#-6#風(fēng)口吹空;1月7日0:00休風(fēng)停爐降料面結(jié)束,其全過程無爆震發(fā)生。
2.4 停爐降料面過程爐溫控制情況
爐缸熱量充足是爐況穩(wěn)定的基礎(chǔ),爐溫長期維持中下限,塌料或復(fù)風(fēng)易燒壞風(fēng)口,爐缸不活躍[6]。爐缸熱量充足,對停爐降料面至關(guān)重要,1月6日高爐降料面過程爐溫情況見表5。
表5 降料面過程出爐溫控制情況
Table 6: Temperature Control during the Material Reduction Process
|
鐵次 |
開口 |
堵口 |
[Si]% |
[S]% |
鐵水物理熱℃ |
|
0083 |
14:07 |
15:17 |
0.51 |
0.021 |
1470 |
|
0084 |
15:33 |
16:48 |
0.68 |
0.021 |
1501 |
|
0085 |
17:10 |
18:22 |
0.61 |
0.029 |
1493 |
|
0086 |
19:00 |
23:56 |
1.02 |
0.017 |
1490 |
在本次停爐過程,合計出4次鐵,爐溫基本在0.50-0.65%之間,鐵水物理熱在1490-1500℃,熱量充足,達(dá)到停爐降料面控制需求。
3 效果
本次停爐降料面,采取措施得當(dāng):1月6日13:28開始,1月7日0:00結(jié)束,用時10h32min,全過程無爆震發(fā)生,其中:
(1)回收煤氣進(jìn)入到風(fēng)口區(qū)域,減少煤氣排空對大氣的污染,回收煤氣量占煤氣總量97.62%,其效益14.72萬元;
(2)停爐過程適度保持噴煤13:28送風(fēng),17:00停煤,合計噴煤量93噸,節(jié)省焦炭效益6.826萬元;從而達(dá)到了安全、高效的停爐降料面的目的。
4 結(jié)論
(1)持續(xù)做好爐況穩(wěn)定順行,避免停爐前風(fēng)口破損,停爐降料面過程充分發(fā)揮高爐爐頂霧化打水作用,并持續(xù)保持爐頂氣密箱最大通N2量和風(fēng)口N2噴吹,停煤后N2調(diào)整到最大噴吹量,對取消爐頂額外安裝打水槍,縮短或者取消預(yù)休風(fēng),是可行的,能有效延長煤氣回收量。
(2)固定高爐爐頂霧化打水最大量,然后通過減氧、減風(fēng)、降低風(fēng)溫,控制頂溫,料面在爐腹1/2的位置以上時,爐頂溫度按照320-350℃之間控制;料面在爐腹1/2的位置以下時,頂溫按照280-300℃之間控制,能有效控制高爐爆震發(fā)生,同時回收煤氣按照O2≤2.0%、CO2≤15.0%進(jìn)行控制,能有效延長煤氣回收時間,既降低煤氣外排對環(huán)境污染,又利于提高停爐降料面進(jìn)程。
(3)在停爐降料面過程,在料面進(jìn)入爐腰前保持一定的富氧噴煤,以及在切煤氣前,持續(xù)保持高頂壓操作,頂壓與熱風(fēng)壓比值按照0.68-0.75控制,能有效提高停爐降料面進(jìn)程。
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