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鑌鋼1高爐低燃料比生產(chǎn)實踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2025-10-17  作者:晁團效 陳振勇 紀永增 林云航  瀏覽次數(shù):599
 
核心提示:摘 要:1高爐開爐以來,高爐操作大膽探索,逐漸摸索出超高爐頂壓力(248±3kPa),大礦批分裝,大礦角、大焦角、大角差,爐頂布料形成平臺加漏斗,取消中心加凈焦布料方式,結(jié)合大富氧率,大噴煤量的高爐操作制度,高爐爐況長期穩(wěn)定順行,達到提高產(chǎn)量、煤比,降低焦比、燃料比的目標,高爐長期維持低燃料比。 關(guān)鍵詞:超高爐頂壓力;大礦批;高富氧率;大噴煤量;燃料比
 鑌鋼1高爐低燃料比生產(chǎn)實踐

晁團效  陳振勇  紀永增  林云航

(江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司  江蘇 連云港 222113)

摘  要1高爐開爐以來,高爐操作大膽探索,逐漸摸索出超高爐頂壓力(248±3kPa),大礦批分裝,大礦角、大焦角、大角差,爐頂布料形成平臺加漏斗,取消中心加凈焦布料方式,結(jié)合大富氧率,大噴煤量的高爐操作制度,高爐爐況長期穩(wěn)定順行,達到提高產(chǎn)量、煤比,降低焦比、燃料比的目標,高爐長期維持低燃料比。

關(guān)鍵詞:超高爐頂壓力;大礦批;高富氧率;大噴煤量;燃料比

1   概述

鑌鑫鋼鐵1高爐設(shè)計爐容1250m3,于2023年3月8日投產(chǎn)。高爐采用的新工藝有:矮胖型適宜強化冶煉的操作爐型結(jié)構(gòu);高爐冷卻系統(tǒng)采用軟水密閉循環(huán)系統(tǒng),高爐爐腹,爐腰,爐身下部6、7、8、9段采用銅冷卻壁強化冷卻;爐頂采用串罐無料鐘裝置,爐頂料罐均壓煤氣全回收系統(tǒng),爐前出鐵場房全封閉和出鐵罐粉塵除塵系統(tǒng);熱風爐采用自動燒爐和無擾動換爐技術(shù),煤氣系統(tǒng)采用重力除塵+干法布袋除塵、氣體輸送布袋灰技術(shù);高爐送風系統(tǒng)選用AV63-15軸流壓縮機+BTRT透平機,配置拖濕鼓風系統(tǒng);自動噴煤系統(tǒng)。通過幾個月的生產(chǎn)實踐,1號高爐克服外圍原燃料條件變化,生產(chǎn)維持低庫存,焦炭品種頻繁改變,設(shè)備、操作人員磨合等不利因素,逐漸摸索出適合1高爐生產(chǎn)實際的高爐管理制度,針對不同原燃料條件變化的高爐操作制度,各項經(jīng)濟技術(shù)指標不斷優(yōu)化,多次創(chuàng)新高,取得了高產(chǎn),優(yōu)質(zhì),低消,安全的生產(chǎn)實績。1高爐3月-24年2月高爐技術(shù)指標。

表1    1高爐生產(chǎn)技術(shù)指標

月份

焦比

煤比

焦丁比

燃料比

熱風溫度

富氧率

熱壓

頂壓

[Si]%

[S]%

TFe(%)

kg/t

kg/t

kg/t

kg/t

%

kPa

kPa

3

363

165

22

550

1182

3.69

341

193

0.63

0.02

58.09

4

305

185

29

519

1200

4.38

375

219

0.32

0.02

58.37

5

309

185

30

524

1204

4.08

403

230

0.51

0.02

58.56

6

308

179

33

521

1197

4.22

425

244

0.45

0.02

57.76

7

308

175

33

516

1210

6.97

426

241

0.36

0.015

57.85

8

308

178

32

518

1205

7.23

429

244

0.43

0.01

58.49

9

296

181

30

507

1210

6.9

420

243

0.47

0.015

58.68

10

293

189

29

509

1215

6.13

428

246

0.44

0.01

58.49

11

293

194

30

517

1208

6.07

415

240

0.41

0.016

59.27

12

297

186

28

511

1202

5.38

419

247

0.46

0.020

58.94

1

295

  191

26

513

1210

5.57

419

241

0.44

0.02

58.73

2

309

  189

31

529

1214

5.54

409

230

0.56

0.019

58.25

注明:①5月開始,高爐生產(chǎn)進行低庫存生產(chǎn)模式。②8月高爐計劃檢修1195min,11月6日休風1高爐計劃檢修795min。③10月開始,高爐鐵水減扣5‰渣量;高爐—煉鋼鐵水運輸采取一罐到底生產(chǎn)模式,外界對高爐生產(chǎn)影響加大。④高爐焦炭消耗量以進廠焦炭量及時,與高爐槽下電子秤計量差距,影響燃料比3-5kg/t。

從表1可以看出:投產(chǎn)隨著各系統(tǒng)運行逐漸穩(wěn)定,高爐各項技術(shù)指標逐漸正常,取得較好經(jīng)濟效益。,其中主要指標如下:3-8月,1高爐利用系數(shù)逐步提高、煤比180kg/t、燃料比518kg/t。3-8月1高爐爐料結(jié)構(gòu):酸性+堿性燒結(jié)礦+球團礦+塊礦,高爐原燃料偏高,主要是酸性燒結(jié)礦粒度不均,質(zhì)量,強度波動大。9月以后,1高爐爐料結(jié)構(gòu):高堿度燒結(jié)礦+自產(chǎn)球團礦(配加10—22%)+塊礦,高爐產(chǎn)量提高,原燃料下降,高爐爐況長期穩(wěn)定順行,達到高產(chǎn),優(yōu)質(zhì),低耗的目的;特別是,高爐焦比降低,煤比提高,原燃料比下降的生產(chǎn)實績。

2  提高產(chǎn)能降低消耗爐況的變化特點

隨著產(chǎn)量的提高,高爐冶煉強度逐步提高。爐料冶煉周期明顯縮短,尤其礦石的冶煉周期縮短明顯。軟熔帶的整體位置相對會下移,間接還原區(qū)相對擴大,有利于降低燃料消耗。但爐缸的熱量儲備受到影響,一旦原燃料波動或爐溫下行,爐缸活躍性受阻,低爐溫時提爐溫時間就會很長,這樣產(chǎn)量和消耗就會受到很大的影響。因此,日常工作的精細化管理提出了更高的要求,工長對爐溫的發(fā)展趨勢的敏感性表現(xiàn)的尤為重要。提高產(chǎn)能,降低消耗是一個各部門通力合作的系統(tǒng)工程,任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,整個系統(tǒng)就會受到影響,也就是短板效應(yīng)在起主導(dǎo)作用?;诖?,在日常的工作中通過精細化的管理,重點做好原燃料的差異化管理,下部優(yōu)化送風制度,上部優(yōu)化煤氣流分布,中部控制好爐體冷卻制度,確保爐墻溫度在合理范圍,爐內(nèi)做好爐溫的精細化趨勢管理,強化爐前渣鐵的排放以及設(shè)備的保駕護航等一系列卓有成效的措施,實現(xiàn)了各項經(jīng)濟技術(shù)指標不斷的進步。下面逐一分析采取的具體方法。

3  提高產(chǎn)能降低消耗具體措施

3.1 做好原燃料的差異化和精細化管理

煉鐵廠現(xiàn)有2座1250m3高爐,配備3*265m2帶式燒結(jié)機,150萬噸鏈篦機回轉(zhuǎn)窯;原料生產(chǎn)能力大,經(jīng)常停機,原燃料低庫存現(xiàn)狀,以及2座號高爐具體情況,廠領(lǐng)導(dǎo)和公司相關(guān)部門每周召開提產(chǎn)降耗周例會,針對上周高爐日常生產(chǎn)指標和存在問題,制定了差異化的管理方針,利用賽迪鐵前一體化系統(tǒng),優(yōu)化原燃料精細化管理以建立信息跟蹤反饋機制為重點開展工作,信息反饋機制的主要內(nèi)容為:生產(chǎn)科跟蹤進廠原燃料數(shù)量,品種及庫存情況,每天反饋生產(chǎn)交流群,使各級領(lǐng)導(dǎo)及時準確每天庫存和使用情況;各區(qū)域負責人通過及時了解外圍原燃料的變化信息,強化跟蹤落實情況,并將變化情況及時反饋給廠部領(lǐng)導(dǎo),廠領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)變化情況,及時采取應(yīng)對措施,確保原燃料的變化對爐況的影響降低到最低。特別是焦炭品種和庫存發(fā)生變化時,根據(jù)焦炭質(zhì)量情況,合理搭配使用,確保入爐焦炭負荷維持原狀。每周根據(jù)焦炭實際使用價值,編制價格性能表格,及時反饋給采購部門,滿足高爐生產(chǎn)需求。對于以前沒有使用過的焦炭,先小比例使用,使用后根據(jù)爐況的變化再做調(diào)整,每次外購焦使用后,爐長、工長以及技術(shù)組人員及時反饋該批次的外購焦的質(zhì)量分數(shù),對于得分較低,質(zhì)量差的焦炭,煉鐵廠及時反饋采購部,建議減少或者不再采購。針對外購焦水分波動大的情況,高爐工長每班做好外購焦的水分自測工作,根據(jù)水分值及時調(diào)整槽下焦炭的水分值,有效的減少了水分波動對爐況的影響。開機燒結(jié)礦以及生產(chǎn)中出現(xiàn)質(zhì)量較差的燒結(jié)礦,在高爐冶煉過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)壓差高,熱負荷波動大,煤氣流等現(xiàn)象。針對這種質(zhì)量異常的燒結(jié)礦,決定將其外排,同時高爐槽下留出兩個倉進異常質(zhì)量燒結(jié)礦和長期庫存燒結(jié)礦,高爐根據(jù)爐況情況,搭配使用,這樣有效的減少了燒結(jié)礦質(zhì)量的波動對爐況的影響。噴吹煤粉的質(zhì)量是決定煤粉燃燒率好壞的關(guān)鍵,日常強化對噴煤質(zhì)量的管理,確保煤粉質(zhì)量波動在規(guī)定范圍之內(nèi)。每次更換煤種,提前通知高爐,對變化量有具體量化的概念,同時強化煤槍噴煤的管理,及時消除煤槍堵煤、漏煤、斷煤等現(xiàn)象。確保每個風口都能均勻配煤,保證風口帶燃燒的均勻性。

3.1.1  高爐供料工序:各料倉均安裝了料位雷達計,自動分料車,各料倉物料數(shù)量,與消耗量和料倉料位計實現(xiàn)了自動控制,當料倉料位到一定料位時,自動分料車給料倉補料,確保料倉物料數(shù)量和料倉料位,減少了物料高度落差,物料碰觸,降低了物料粉末產(chǎn)生。日常生產(chǎn)中嚴格執(zhí)行料倉物料標識,禁止上混料;如果發(fā)現(xiàn)混料發(fā)現(xiàn)現(xiàn)象,及時通知高爐工長采取措施,確保入爐物料準確。

3.1.2  高爐上料工序:高爐槽下嚴格檢查各振動篩使用情況,每星期一,三,五做燒結(jié)礦粒度分級,每星期做一次塊礦,焦炭,球團礦粒度分級,物料分級數(shù)據(jù)及時反饋當班工長,高爐、原料準備車間,生產(chǎn)科,廠部和采購部門,共同改進和監(jiān)督入爐物料質(zhì)量。上料主控工嚴格控制各振動篩下料量,減少物料粉末入爐;上料主控工每小時對一次爐頂布料角度和布料圈數(shù),發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)偏差及時調(diào)整布料γ角,確保布料準確。

3.1.3  高爐噴煤工序:1高爐噴吹采用自動噴吹+風口成像技術(shù),確保高爐噴煤數(shù)量穩(wěn)定和各風口噴煤均勻。高爐噴煤工序,定期校正電子皮帶秤,確保各煤粉數(shù)據(jù)準確,制粉崗位,嚴格控制中速磨氣體中含氧量,盡量提高磨機溫度,確保噴吹煤粉水分含量≤2.0%。1高爐采用自動噴吹煤粉,合理調(diào)整輸送煤粉氣體濃度,達到濃相輸送,滿足高爐日常生產(chǎn)需求。高爐看水工序,加強風口巡查頻次,檢查風口煤槍使用情況,發(fā)現(xiàn)問題及時噴煤工序,及時恢復(fù)風口噴煤,保證噴煤數(shù)量準確,滿足高爐日常生產(chǎn)需求。

1號高爐熟料率基本保持在85—90%左右,綜合品位基本在58%以上,渣比在325kg/t左右。通過采取上述辦法,有效的減少了外圍原燃料的波動對爐況的影響,為提高產(chǎn)能降低消耗工作提供了有力的保障。

3.2  上下部制度的優(yōu)化,中部調(diào)整配合,爭取做到上部穩(wěn)定,下部活要,中部調(diào)整科學(xué)。

在上下部制度調(diào)整上,下部送風制度是基礎(chǔ),決定著煤氣流的一次分布,影響其二次分布,上部裝料制度決定著煤氣流的三次分布,也影響煤氣流的二次分布;兩者的合理匹配,才能達到下活爐缸,上穩(wěn)氣流的目的。上升的煤氣流和下降的爐料流的合理分布,決定著爐況的長周期的穩(wěn)定順行,才能達到質(zhì)量優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、長壽的目的。在下部送風制度上,通過適當控制送風流量,逐漸增加富氧的辦法,來逐步的提高冶煉強度,在配合適當擴大風口面積,來進一步穩(wěn)定鼓風實際速度和動能,因為合適的風速和動能是保證燃燒帶形狀和大小穩(wěn)定是活要爐缸的重要因素??刂坪线m的風速和動能可以促進煤粉的燃燒,同時可保持一定的回旋區(qū)長度和爐缸活躍的工作狀態(tài)。中部冷卻制度調(diào)整,定期觀察爐墻溫度,根據(jù)爐墻溫度科學(xué)調(diào)整爐體各部位冷卻水量,確保爐墻溫度在合理范圍波動,防止爐墻結(jié)厚或者大塊脫落,維持合理操作爐型,為高爐爐況穩(wěn)定順行打下堅實。1高爐根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃,確保合理風量,結(jié)合原燃料條件,逐步擴大風口面積,維持合理風速和鼓風動能,保持爐況長期穩(wěn)定順行,高爐產(chǎn)量提高,高爐技術(shù)指標逐步優(yōu)化,取得了焦比下降,煤比最佳,綜合燃料比下降的優(yōu)異效果,燃料比長期穩(wěn)定在510 kg/t左右。

3.2.1  1高爐送風制度調(diào)整:1高爐風口配置根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃決定。高爐投產(chǎn)初期,風口配置:22*Φ110*540,風口面積0.2090m2,高爐爐況穩(wěn)定順行,克服開爐初期設(shè)備,人員配合,原燃料條件變化等問題。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整,1高爐5月5日利用計劃檢修對風口進行調(diào)整,增加5個Φ115風口,風口面積0.2134m2,高爐爐況初期穩(wěn)定順行,1高爐開始進行提高煤比和富氧率生產(chǎn)摸索,在保持爐況穩(wěn)定順行基礎(chǔ)上調(diào)整風口參數(shù),摸索出1高爐風量,風壓,入爐礦批,布料角度等與鑌鋼日常原燃料條件最佳搭配,逐漸探索1高爐日常操作制度。1高爐風口調(diào)整見下表2。

              表2     1高爐風口調(diào)整

日期

礦批/t

風口配置

風口面積

3月

48

22*Φ110

0.209

5月

48-50

17*Φ110+5*Φ115

0.2134

7月

62-75

11*Φ110+1*Φ115

0.2187

9-11月

65-76

4*Φ110+18*Φ115

0.225

隨著風口調(diào)整探索,1高爐逐漸提高爐頂壓力,結(jié)合風口送風速度,逐漸將爐頂壓力穩(wěn)定248±3kPa,風速穩(wěn)定在270m/s以上,穩(wěn)步提高噴煤量和富氧量,富氧率5.8%以上,煤比達到185kg/t,取得煤比提高,焦比和燃料比下降的優(yōu)異成績。

3.2.2  1高爐裝料制度調(diào)整:上部裝料制度的基礎(chǔ)料制來自實際的布料實驗,在這個基礎(chǔ)上,再根據(jù)爐況和原燃料條件的變化情況,進一步的優(yōu)化布料制度,使氣流分布更加合理,煤氣利用率穩(wěn)定性進一步增強。通過不斷的優(yōu)化上部布料制度,使設(shè)計爐型逐步過渡到合適的操作爐型,滿足希望的氣流分布狀態(tài)。高爐上部氣流調(diào)節(jié)是通過變更裝料制度,即裝入順序、裝入方法、旋轉(zhuǎn)溜槽傾角、料線和批重等手段,調(diào)整爐料在爐喉的分布狀態(tài),從而使氣流分布更合理,以充分利用煤氣能量,達到高爐穩(wěn)定順行、高效生產(chǎn)的目的。高爐無鐘布料的核心是料面平臺的形成。平臺基本為礦焦層狀結(jié)構(gòu),粒度分布較均勻,對氣流控制作用強,促進氣流分布穩(wěn)定,是無鐘布料的重要基礎(chǔ)。它是提高高爐煤氣利用、順行和強化冶煉的重要環(huán)節(jié)。大、中型高爐適宜的平臺寬度一般分別為1.2~2.0m和0.8~1.2m。高煤比操作首先要控制好中心和邊緣兩股氣流的分布,也就是說要保證合適的平臺寬度和漏斗深度,因為平臺小,漏斗深,料面不穩(wěn)定;平臺大,漏斗淺,中心氣流受抑制,所以說爐喉料面應(yīng)由一個適當?shù)钠脚_和由滾動為主的漏斗組成,適宜的平臺寬度是穩(wěn)定氣流的關(guān)鍵。布料分布相近的連續(xù)檔位是形成平臺的基礎(chǔ),礦石布料檔位相同,形成的平臺寬度變化是因焦炭布料的檔位的不同所引起的,由于焦炭平臺是根本性的,所以一般情況下不作調(diào)整,實際操作中以調(diào)整料線和礦石角度為主。1號高爐采用串罐無鐘布料,高爐裝料制度調(diào)整變化分為二類,9月以前,高爐礦石爐料結(jié)構(gòu):高堿度燒結(jié)礦+酸性燒結(jié)礦+外購球團礦+塊礦,酸性燒結(jié)礦粒度分布不均,強度差,F(xiàn)eO含量高;外購球團礦粒度小,含粉末量大等,結(jié)合當時爐況和原燃料條件,逐步增加配礦到72—76t,布料角度摸索出同角度布料的生產(chǎn)模式。9月以后,由于公司生產(chǎn)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)化,停止生產(chǎn)酸性燒結(jié)礦,啟動自產(chǎn)球團礦生產(chǎn),高爐入爐爐料結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整,燒結(jié)礦堿度提高到:R2=1.80±0.1,燒結(jié)礦質(zhì)量和強度改善;自產(chǎn)球團礦粒度大,粒度不均,膨脹率高的特點,剛開始使用時,高爐爐況產(chǎn)生大波動,及時調(diào)整和模式,布料角度由同角調(diào)整焦炭布料角度包圍礦石布料角度的布料制度;根據(jù)生產(chǎn)時原燃料條件和爐況順行情況,當爐況運行差時,及時調(diào)整小礦批,爐況順行穩(wěn)定時,及時擴大礦批,形成大礦批當飯吃,小礦批當藥吃的生產(chǎn)模式,保持高爐爐況長期穩(wěn)定順行,高產(chǎn)低耗,高爐原燃料始終維持低消耗狀態(tài)。1高爐開爐裝料制度調(diào)整如表3。

表3     1高爐日常生產(chǎn)裝料制度

日期

礦批/kg

裝料制度

3月

48000

O

38

36

33.5

30.5

27.5

 

C

39

37

35

32

29

26

 

2

3

3

3

3

 

2

2

2

2

2

2

 

4月

48000

O

39

37

34.5

31.5

28.5

 

C

39

37

35

32

29

27

 

3

3

3

3

3

 

2

2

2

2

2

2

 

5月

48000

O

40

38

35.5

32.5

29.5

 

C

39

37

35

32

29

26

 

2

3

3

3

3

 

2

2

2

2

2

2

 

6月

48000-76000

O

38.7

37

35.2

33.2

31

28.4

C

39.7

38.1

36.4

34.6

32.6

30.4

27.8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7月

76000-72000

O

38.7

37

35.2

33.2

31

28.4

C

39.7

38.1

36.4

34.6

32.6

30.4

27.8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9-11月

76000-72000

O

38

36

34

32

30

28.5

C

40

38

35.5

33

30

27

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

2024年1月后

65000-70000

O

37.5

35.5

33.5

31.5

29

 

C

39

37

35

32

29

26

 

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

2

2

 

注:1高爐日常生產(chǎn)時,按照上述裝料制度執(zhí)行,當原燃料條件發(fā)生大的變化或者計劃檢修時,礦批46000—48000kg/批,裝料基本按照3月裝料制度執(zhí)行,高爐比較快恢復(fù)爐況,及時加礦批到76t左右,按照正常生產(chǎn)操作制度執(zhí)行。1高爐產(chǎn)量迅速提高,燃料比降低理想狀態(tài)。

1高爐日常生產(chǎn)料線1.60m(淺尺為主尺),從6月底開始擴大礦批重72t--76t,高爐各項技術(shù)指標改善,燃料比穩(wěn)步下降,到11月基本到510 kg/t左右。。日常生產(chǎn)中,根據(jù)原燃料和爐溫的變化情況,通過負荷的變動,以及料線、布料角度和礦批的微調(diào)來調(diào)整氣流的分布,始終保證中心氣流和邊緣氣流的相對穩(wěn)定為調(diào)節(jié)依據(jù)。當爐況波動較大、原燃料條件變差時,及時將高爐礦批降到48t,適當放開邊緣煤氣流,確保爐況穩(wěn)定順行,做到大礦批當飯吃,小礦批當藥吃的高爐調(diào)整思路。

3.2.3  精細化控制爐溫和爐渣堿度的波動

爐溫和爐渣堿度的穩(wěn)定,決定著鐵水質(zhì)量的優(yōu)劣,也反應(yīng)爐缸的工作狀態(tài)。日常工作中,通過逐漸下調(diào)鐵水溫度和[Si]的波動范圍,逐漸提高工長對爐溫的發(fā)展趨勢的敏感度,提高了工長的爐溫控制水平,如從開始的PT:1510℃--1530℃,[Si]:0.20%--0.50%;逐步下調(diào)到PT:1480℃--1510℃,[Si]:0.30%--0.45%,特別是對下限爐溫控制,高爐工長必須減風,快速將爐溫提高到0.30%以上;同時加強爐前取鐵樣管理,確保爐前鐵樣具有代表性,能夠準確反映當前爐況;雖然同樣的鐵水物理熱的波動范圍,實際溫度下調(diào)20℃,對爐溫的趨勢管理要求更高了,因為一旦對爐溫的發(fā)展趨勢判斷稍有滯后或反向,爐溫很快就會下降到低爐溫的水平。這無形中就增加了工長的能動性,也助推了工長自主學(xué)習(xí)操作管理水平的提高。加強鐵水中微量元素管理,特別是[Ti]≥0.075%,及時調(diào)整爐渣堿度(下降0.02左右),同時保證爐渣Mg/Al=0.65-0.75,確保爐渣流動性,并適當降低爐溫。1高爐根據(jù)爐溫波動大,引入班、日高爐爐溫硅偏差,加強工長精細操作高爐,勤調(diào)微調(diào),確保爐溫穩(wěn)定。1高爐近幾月鐵水質(zhì)量指標如表4。

          表4    1高爐7—11月鐵水質(zhì)量指標

圖片1 

3.3   智能制造在1#高爐應(yīng)用

隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展,自動化程度提高和各種先進技術(shù)、理念應(yīng)用高爐日常生產(chǎn)過程,鑌鋼和賽迪信息共同搭建鑌鑫鋼鐵智能制造系統(tǒng),在鐵區(qū)實現(xiàn)一體化系統(tǒng)建設(shè),將入廠原燃料(料場),燒結(jié),球團,石灰高爐等生產(chǎn)工序納入一體化管理,各種生產(chǎn)參數(shù)實現(xiàn)共享,各生產(chǎn)工序可以相互查看生產(chǎn)參數(shù),可以及時將生產(chǎn)過程變化情況反饋下道工序,可以對物料進行跟蹤和查詢,當原燃料條件,生產(chǎn)工序間發(fā)生突發(fā)改變時,可以及時提醒下道工序注意工藝過程控制,提前調(diào)整生產(chǎn)參數(shù),確保生產(chǎn)穩(wěn)定順行。1#高爐賽迪智能制造系統(tǒng),應(yīng)用賽迪信息在高爐生產(chǎn)過程成熟技術(shù)和經(jīng)驗,建立17各工藝過程控制和應(yīng)用模塊,對高爐日常生產(chǎn)全過程管理,結(jié)合當時原燃料條件,高爐爐況,爐前出鐵等綜合分析,提出預(yù)警反饋當班高爐工長,當班工長科學(xué)分析,及時調(diào)整生產(chǎn)過程參數(shù),確保高爐爐況穩(wěn)定順行,減少或者杜絕各類生產(chǎn)隱患發(fā)生。

生產(chǎn)科統(tǒng)計高爐日常生產(chǎn)參數(shù),原燃料搭配情況,結(jié)合當時爐況情況,每周形成分析報告,從中摸索出1#高爐最佳的生產(chǎn)參數(shù),原燃料組合,上報公司相關(guān)部門,保證了1#高爐長期穩(wěn)定物料供應(yīng),高爐長期保持高產(chǎn),優(yōu)質(zhì),低耗。

3.4  強化爐前出渣鐵作業(yè) 

隨著產(chǎn)量的增加,單位時間內(nèi)爐內(nèi)渣鐵生成量明顯增加,通過及時出凈爐缸渣鐵,為爐料下降提供下部空間顯得尤為重要,一旦20min之內(nèi)打不開鐵口,風壓上升就會明顯,只有被迫減風適應(yīng)。產(chǎn)量就會受很大的影響,基于此,爐前出鐵間隔控制在15min左右。通過強化爐前渣鐵作業(yè),見渣率由原來的80%左右提高到90%左右。因渣鐵排放不及時導(dǎo)致減風的現(xiàn)象基本消除。每班關(guān)注鐵口深度和出鐵時間的均勻性,保證鐵口深度長期在2.8m-3.0m之間,保持了爐缸周向的均勻穩(wěn)定,也減少對初始煤氣流分布的影響。

3.5  加強設(shè)備的保駕維護

1號高爐投產(chǎn)后,制定嚴格設(shè)備管理制度,特別是在設(shè)備點檢,巡檢做了大量工作,基本消除設(shè)備突發(fā)故障,1高爐計劃檢修延長3個月一次,為高爐降低燃料比提供有利條件。

4 總結(jié)

4.1 上下部的合理匹配是實現(xiàn)高爐透氣性改善,爐況穩(wěn)定順行的保障。同時隨著透氣性的改善,煤氣利用率下降較多,在透氣性相對合適的情況下,進一步探索提高煤氣利用率的辦法。

4.2  隨著產(chǎn)能的提高,消耗的降低,爐溫的趨勢管理突顯出更加重要的位置,而渣鐵的及時出凈又是高產(chǎn)能的保障。

4.3 原燃料質(zhì)量的穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)是高產(chǎn)低耗的保證,又是爐況穩(wěn)定順行的關(guān)鍵。

4.4 隨著智能制造系統(tǒng)的應(yīng)用,各類先進技術(shù)逐漸應(yīng)用到各類日常生產(chǎn)過程,可以提前預(yù)防各類生產(chǎn)隱患,確保高爐爐況長期穩(wěn)定順行,使高爐生產(chǎn)達到高產(chǎn),優(yōu)質(zhì),低耗,長壽,安全的目標。

參考文獻

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[2] 劉云彩.高爐布料規(guī)律[M].第4版.北京:冶金工業(yè)出版社,2012:37-39.

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[4] 張壽榮,畢學(xué)工.高爐高效冶煉技術(shù).北京:冶金工業(yè)出版社,2015:164-165 

 
 
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