王學(xué)龍 劉輝
(山東鋼鐵股份有限公司煉鐵廠 山東萊蕪 271104)
摘要:本文圍繞山鋼股份煉鐵廠新動(dòng)區(qū)燒結(jié)二車間卸灰作業(yè)展開,深入剖析現(xiàn)有電液插板閥、雙螺旋給料機(jī)、皮帶秤及加濕機(jī)組成的卸灰系統(tǒng)所存在的問題。詳細(xì)闡述針對(duì)這些問題制定的適應(yīng)性改造方案,并從多個(gè)維度對(duì)改造后帶來的效益進(jìn)行分析。該改造不僅有效解決了卸灰作業(yè)難題,大幅提升了生產(chǎn)環(huán)境質(zhì)量,還實(shí)現(xiàn)了顯著的經(jīng)濟(jì)效益,為燒結(jié)行業(yè)的灰倉治理提供了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與參考范例。
關(guān)鍵詞:灰倉治理;卸灰系統(tǒng)改造;環(huán)境提升;效益分析
1 前言
在山鋼股份煉鐵廠新動(dòng)區(qū)燒結(jié)生產(chǎn)過程中,卸灰作業(yè)作為重要環(huán)節(jié),其運(yùn)行的穩(wěn)定性和環(huán)保性對(duì)整個(gè)生產(chǎn)流程有著深遠(yuǎn)影響。煉鐵廠新動(dòng)區(qū)燒結(jié)車間二區(qū)原料現(xiàn)有的卸灰系統(tǒng)在長期運(yùn)行中逐漸暴露出諸多問題,嚴(yán)重制約了生產(chǎn)效率,對(duì)作業(yè)環(huán)境造成了極大的負(fù)面影響。為實(shí)現(xiàn)綠色、高效的生產(chǎn)目標(biāo),對(duì)該卸灰系統(tǒng)進(jìn)行適應(yīng)性改造迫在眉睫。
2 卸灰作業(yè)現(xiàn)狀分析及應(yīng)對(duì)措施
2.1復(fù)雜系統(tǒng)導(dǎo)致?lián)P塵治理艱難
現(xiàn)有的卸灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)繁雜,包含眾多的傳動(dòng)部位和結(jié)合部位。在卸灰作業(yè)過程中,這些部位不可避免地會(huì)產(chǎn)生縫隙,成為粉塵逸散的通道。盡管車間采取了多種密封措施,但由于系統(tǒng)本身的復(fù)雜性,難以從根本上杜絕揚(yáng)塵現(xiàn)象,使得作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)粉塵彌漫,不僅增加了員工患職業(yè)病的風(fēng)險(xiǎn),也對(duì)周邊環(huán)境造成了嚴(yán)重污染。
2.2電液插板閥問題突出
電液插板閥在全部打開后,經(jīng)常會(huì)壓住下部的螺旋給料機(jī),導(dǎo)致螺旋給料機(jī)無法啟動(dòng),影響卸灰作業(yè)的連續(xù)性。同時(shí),電液插板閥處的漏灰問題一直未能得到有效解決,即便進(jìn)行了密封處理,縫隙處仍會(huì)漏灰。這不僅造成了物料的浪費(fèi),還增加了現(xiàn)場(chǎng)清理的工作量和成本。
2.3雙螺旋給料機(jī)故障頻發(fā)
雙螺旋給料機(jī)端部頻繁漏灰,對(duì)輪螺栓損壞現(xiàn)象也較為常見。由于雙螺旋給料機(jī)對(duì)輪螺栓為非標(biāo)件,市場(chǎng)上現(xiàn)有的備件無法與之匹配安裝,導(dǎo)致維修難度增大,維修周期延長,嚴(yán)重影響了設(shè)備的正常運(yùn)行和生產(chǎn)進(jìn)度。
2.4皮帶秤維修極為不便
皮帶秤采用全密封結(jié)構(gòu),當(dāng)皮帶損壞時(shí),由于現(xiàn)場(chǎng)空間狹小,缺乏必要的維修空間,使得更換工作難以順利進(jìn)行。這不僅增加了維修成本,還導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)時(shí)間過長,影響了生產(chǎn)效率。
2.5加濕機(jī)葉片問題嚴(yán)重
現(xiàn)用400加濕機(jī)葉片為非標(biāo)件,前期除塵系統(tǒng)的葉片備件無法與之適配。為維持生產(chǎn),車間只能對(duì)舊葉片進(jìn)行改造后臨時(shí)使用,但這種舊葉片的使用時(shí)間較短,需要頻繁更換,進(jìn)一步增加了設(shè)備維護(hù)成本和工作量。
2.6料倉底部支撐存在安全隱患
料倉底部未采取支撐加固措施,隨著料倉的不斷磨損,存在開裂、脫落等安全風(fēng)險(xiǎn)。一旦發(fā)生料倉事故,不僅會(huì)造成生產(chǎn)中斷,還可能對(duì)人員和設(shè)備安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。
3 實(shí)施方案
3.1核心設(shè)備更換與拆除
為解決現(xiàn)有設(shè)備存在的問題,更換2套新的電液插板閥,同時(shí)拆除現(xiàn)有的雙螺旋、皮帶秤和加濕機(jī)。通過這一舉措,簡(jiǎn)化了卸灰系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),減少了故障點(diǎn),提高了系統(tǒng)的可靠性。
3.2卸灰溜槽及附屬裝置安裝
從新更換的電液插板閥下方新制作安裝卸灰溜槽,直至底部加濕機(jī)。在溜槽中段設(shè)置手動(dòng)插板閥(型號(hào):YBF400),以便在設(shè)備檢修時(shí)切斷物料流,確保檢修工作的安全進(jìn)行;同時(shí)設(shè)置星型卸灰閥(YXD400),對(duì)物料的流量進(jìn)行精準(zhǔn)控制,提高卸灰作業(yè)的穩(wěn)定性。
3.3 加濕機(jī)的合理更換
將底部400的加濕機(jī)更換為YJS350型加濕機(jī)。該型號(hào)加濕機(jī)的入口到出口中心距與現(xiàn)場(chǎng)尺寸相符,能夠滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求,同時(shí)在加濕機(jī)端蓋上方增設(shè)3個(gè)扇面噴淋頭,在性能上更能適應(yīng)新的卸灰系統(tǒng),確保加濕效果,減少粉塵產(chǎn)生。
3.4料倉底部支撐加固
利用現(xiàn)有的底部支撐柱,將其延長到灰倉底部,增加料倉的底部支撐。每個(gè)料倉底部的4個(gè)支腿全部利舊,通過這種方式,既降低了改造成本,又有效增強(qiáng)料倉的穩(wěn)定性,降低料倉磨損后脫落的風(fēng)險(xiǎn)。
4 實(shí)施效果
4.1生產(chǎn)環(huán)境顯著改善
改造后,卸灰系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)得到簡(jiǎn)化,揚(yáng)塵點(diǎn)大幅減少,有效解決了現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵嚴(yán)重的問題。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的粉塵濃度明顯降低,改善了職工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境,降低了職工患職業(yè)病的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也減少了對(duì)周邊環(huán)境的污染,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)與環(huán)保的良性發(fā)展。
4.2經(jīng)濟(jì)成本大幅降低
改造后,效率提升:卸灰時(shí)間效率提高30%;設(shè)備故障率下降60%。能耗節(jié)約:電機(jī)數(shù)量從6臺(tái)減至2臺(tái),年節(jié)約電耗=(6-2)×2.2kW×24h×365天×80%負(fù)荷≈15.2萬kWh,年節(jié)約電費(fèi)約10萬元(按0.65元/kWh計(jì)算),加水量交改造前節(jié)約用水30%。
4.3安全風(fēng)險(xiǎn)有效降低
底部料倉支撐加固后,極大地提高了料倉的穩(wěn)定性,有效降低了料倉磨損后脫落的風(fēng)險(xiǎn)。這不僅保障了生產(chǎn)的安全進(jìn)行,避免了因料倉事故造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失,還減少了因事故導(dǎo)致的生產(chǎn)停滯,為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了有力保障。
煉鐵廠新動(dòng)區(qū)燒結(jié)二車間二區(qū)原料區(qū)域卸灰系統(tǒng)的適應(yīng)性改造,成功解決了現(xiàn)有卸灰作業(yè)中存在的一系列問題,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)環(huán)境的顯著提升和經(jīng)濟(jì)效益的大幅增長。此次改造在降低系統(tǒng)故障率、減少揚(yáng)塵污染、節(jié)約備件費(fèi)用、降低安全風(fēng)險(xiǎn)等方面取得了顯著成效。該實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)為燒結(jié)行業(yè)其他企業(yè)的灰倉治理和卸灰系統(tǒng)改造提供了有益的參考,有助于推動(dòng)整個(gè)行業(yè)朝著綠色、高效、安全的方向發(fā)展。在未來的生產(chǎn)過程中,企業(yè)應(yīng)持續(xù)關(guān)注卸灰系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,不斷優(yōu)化和完善設(shè)備設(shè)施,以適應(yīng)日益嚴(yán)格的環(huán)保要求和生產(chǎn)需求。
