曹森華
(江陰興澄特種鋼鐵有限公司)
摘 要:煉鐵在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的降本增效生產(chǎn)中占據(jù)重要位置,興澄特鋼煉鐵事業(yè)部轉(zhuǎn)變配礦理念,不斷優(yōu)化原燃料結(jié)構(gòu)和品種,扭轉(zhuǎn)了向市場采購的被動局面,同時在燒結(jié)、高爐操作上多方面采取措施,燒結(jié)固體燃耗降低 2.55kg/ 噸礦,高爐燃料消耗 2.42kg/ 噸鐵,實現(xiàn)全年鐵水降本 34.92 元 / 噸,實現(xiàn)了經(jīng)濟冶煉。
關(guān)鍵詞:原燃料結(jié)構(gòu);高爐煉鐵;降耗;增效;經(jīng)濟煉鐵
鋼鐵供應(yīng)明顯大于需求導(dǎo)致行業(yè)整體形勢越來越嚴(yán)峻,眾多企業(yè)面臨著生存的激烈競爭。降低生產(chǎn)成本是鋼鐵企業(yè)謀求生存的主要手段之一,占總成本 75%以上的煉鐵原燃料成本則成為工作核心。
一、概況
江陰興澄特種鋼鐵有限公司(簡稱興澄鋼鐵)具備年產(chǎn) 620 萬噸優(yōu)質(zhì)鐵水,800 萬噸燒結(jié)礦的能力。隨著 2020 年相繼淘汰 2 座小高爐,興澄高爐的爐容、裝備水平不斷升級。目前,興澄鋼鐵在產(chǎn)高爐共有 3 座,分別為 1 座 3200m3,1座 1280m3和 1 座 1500m3,在產(chǎn)燒結(jié)機二臺,分別為 1 臺 360m2 和 1 臺 400m2 。
二、用料結(jié)構(gòu)降本增效措施
2020 年是興澄鋼鐵降本增效年,煉鐵事業(yè)部召集高爐、燒結(jié)關(guān)鍵崗位人員、原料管控人員、采購物流人員等現(xiàn)場第一負責(zé)人展開了經(jīng)濟煉鐵討論,由此帶來了從追求高價精料觀轉(zhuǎn)向追求科學(xué)效益觀的轉(zhuǎn)變。對配礦所需的各種原料,不能僅僅滿足于質(zhì)的要求與量的要求,更要滿足投資收益的要求。
1. 轉(zhuǎn)變配礦理念
從經(jīng)驗決策到科學(xué)決策的轉(zhuǎn)變,主動適應(yīng)市場、拓展可使用資源范圍。礦石性價比評估與配礦計算模型的不斷完善,能夠?qū)κ袌鲎兓M行多種情景模擬和預(yù)測,更準(zhǔn)確地預(yù)測礦石價格和成分如何影響燒結(jié)和鐵水的質(zhì)量和成本,為精確決策提供了堅實的科學(xué)依據(jù)。
年初受多種因素影響,梅山精粉供應(yīng)量下降,興澄鋼鐵梅山精粉用量控制在約 2.0%,鐵屑用量維持在 7%,隨著超特粉等低品位礦粉折扣率持續(xù)降低情況下,F(xiàn)MG 超特粉配比降低約 7%,控制在 20% 左右;為了降低配礦成本,搭配使用 3%~5% 的印度粉,6%~8% 的較高性價比的金布巴粉代替 PB 粉。隨著礦砂指數(shù)的飆升,中品位 PB 粉的性價比凸顯, 在配礦中大比例提高 PB 粉的使用量,比例提高到 20% 以上,停用性價比低巴西混合粉、毛塔粉。
2. 靈活調(diào)劑高爐用料結(jié)構(gòu)
提高塊礦比例攻關(guān)。在高爐中使用塊礦與球團,入爐品位和 SiO2 偏低外,其余成分相近。通過各種用礦結(jié)構(gòu)試驗檢測,各項冶金指標(biāo)變化不大,能夠滿足高爐生產(chǎn)需要,從理論上論證了提高塊礦比例的可行性(見表 1)。配合高爐制度調(diào)整和原料篩分管控,塊礦使用比例控制19%~20%。
在充分使用燒結(jié)礦的前提下,根據(jù)塊礦與球團的市場價格變化,及時靈活調(diào)整爐料結(jié)構(gòu)。當(dāng)外購球團性價比高時,3 座高爐均使用烏克蘭球團部分代替江都 球團,停用性價比低的巴西塊,全部使用性價比更高的 PB 塊替代(見圖 1)。
3. 優(yōu)化燃料資源
高爐使用一級干熄焦炭配比調(diào)整是一種有效的成本控制策略。通過降低主焦煤、肥煤比例 5%,并提高焦炭中的硫含量,可以實現(xiàn)噸焦配煤成本下降 30 元以上。這種調(diào)整有助于降低焦炭的使用成本,同時對高爐的操作參數(shù)進行適應(yīng)性調(diào)整,以保持穩(wěn)產(chǎn)順產(chǎn),鐵水質(zhì)量滿足煉鋼需求。
噴煤方面,對市場上煙煤和無煙煤的價格進行調(diào)研,發(fā)現(xiàn)它們之間的價格差異在 350~400 元 / 噸時,為提高噴吹煙煤比例提供了經(jīng)濟上的激勵。在保證高爐穩(wěn)定運行的前提下,逐步調(diào)整噴煤配比,提高煙煤在噴吹過程中的比例 1.5%,有效降低噴吹成本 1.5 元 / 噸鐵。
燒結(jié)固體燃耗使用部分蘭炭,蘭炭具有較高的固定碳含量和較低的硫含量,它的反應(yīng)性和氣化性能優(yōu)于焦粉和無煙煤,有助于提高燒結(jié)礦的質(zhì)量,同時降低燒結(jié)過程中的燃料消耗,通過調(diào)整操作和優(yōu)化工藝參數(shù),燒結(jié)固體燃耗降低 1.5kg/噸礦。
4. 燒結(jié)厚料層技術(shù)攻關(guān)
進行了厚料層燒結(jié)優(yōu)化技術(shù)攻關(guān),1# 燒結(jié)料層厚度從 710mm 提高到830mm,2# 燒結(jié)料層厚度從 850mm 提高到 900mm。通過優(yōu)化混合料粒度組成,改善料層透氣性,為燒結(jié)厚料層創(chuàng)造條件。提高混合料粒度分布的均勻性,提高料層孔隙率,降低碳量,提高成品率。
5. 精細調(diào)控高爐原燃料
在煉鐵工序中,對燒結(jié)礦、塊礦、球團礦三大原料和焦炭、混合煤兩大燃料的質(zhì)量波動進行管控是至關(guān)重要的。形成對燃料、礦石管控標(biāo)準(zhǔn),針對礦石、 燃料的原料質(zhì)量波動,建立原燃料條件變化負面清單(見表 2),精細調(diào)控。確保燃料和礦石的質(zhì)量穩(wěn)定性,從而提高煉鐵效率和經(jīng)濟效益。
強化篩分,減少入爐粉末,嚴(yán)把原燃料入爐質(zhì)量關(guān)。定期對槽下篩板進行檢查,確保篩分效果。崗位工每班應(yīng)進行定期檢查,高爐作業(yè)長也應(yīng)不定期進行抽查,以確保篩板的清潔和有效性。
一旦發(fā)現(xiàn)篩板問題,需要及時聯(lián)系處理,并督促做好篩板的清理工作,以防止篩孔堵塞和篩分不凈。嚴(yán)格控制槽下的 T/H 值,防止篩面料層過厚,確保篩分的干凈和有效。這有助于減少入爐粉末,提高礦石的質(zhì)量。合理調(diào)整給料機振幅及閘門開啟度,統(tǒng)一優(yōu)化給料機振料時間,提升篩分效果。燒結(jié)礦 + 球團 + 塊礦的總返礦率由 20.25% 降至 15.69%。高爐布料技術(shù)創(chuàng)新,上部裝料制度根據(jù)爐體水溫差及下部壓差變化來調(diào)整布料角度和圈數(shù)以及中心焦的布料角度和圈數(shù),以穩(wěn)定邊緣氣流,打開中心氣流,保持合理的煤氣流分布,促使?fàn)t缸工作均勻活躍。下部送風(fēng)制度上縮小風(fēng)口進風(fēng)面積,提高鼓風(fēng)動能,增加風(fēng)口回旋區(qū)長度,吹透中心并改變初始煤氣流的分布,為爐況順行和爐缸活躍創(chuàng)造條件。高爐全風(fēng)作業(yè)率 95.14%,全氧作業(yè)率 100%,每班跑料批次合格率 98.55%。
三、運行效果
2020年高爐燃料消耗為517.31kg/噸鐵,較 2019 年 的 519.73kg/ 噸鐵有所下降(見圖 2),實現(xiàn)了經(jīng)濟用料情況下的穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn),經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)得到明顯提升,為鐵水成本的持續(xù)降低創(chuàng)造了條件。
通過對燒結(jié)生產(chǎn)進行 PDCA 循 環(huán)調(diào)整,燒結(jié)礦 FeO 平均含量較 2019 年下降 0.17%,還原度上升 1.55%,轉(zhuǎn)鼓強度僅下降 0.66%,燒結(jié)固體燃耗降低2.55kg/ 噸礦,為 48.38kg/ 噸礦(見圖 3)。
興澄煉鐵通過多工序聯(lián)動,實現(xiàn)原燃料穩(wěn)定,2020 年配礦成本相比 2019 年累計下降低 30.5 元 / 噸,共實現(xiàn)鐵前降本 34.92 元 / 噸(見圖 4),取得了良好的經(jīng)濟效益。
四、結(jié)語
面對鋼材需求端疲軟、原輔材料大幅漲價和價格波動,鋼材利潤急劇下滑的嚴(yán)峻市場形勢,通過大膽創(chuàng)新和扎實創(chuàng)效,在滿足高爐基本冶煉要求前提下,優(yōu)化用料結(jié)構(gòu),使用高性價比礦種,同時在高爐、燒結(jié)操作過程中,進行工藝參數(shù)和操作指標(biāo)調(diào)整,在確保穩(wěn)定生產(chǎn)前提下,有效地促進了鐵前降本工作開展。
參考文獻
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