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永通高爐快速開爐實踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-07-16  作者:徐德強 申海峰  瀏覽次數:3729
 
核心提示:摘 要:永通高爐長期燜爐22天又5.5小時,通過前期科學的燜爐計劃和停爐后細致的檢修準備,加之復風時的及時有效調整,做到了停爐、開爐過程安全、有序、科學、高效,高爐復風后48小時爐況恢復正常,實現(xiàn)了快速開爐達產。 關鍵詞:燜爐;停爐;快速;開爐
 永通高爐快速開爐實踐

 

徐德強  申海峰

  要:永通高爐長期燜爐22天又5.5小時,通過前期科學的燜爐計劃和停爐后細致的檢修準備,加之復風時的及時有效調整,做到了停爐、開爐過程安全、有序、科學、高效,高爐復風后48小時爐況恢復正常,實現(xiàn)了快速開爐達產。

關鍵詞:燜爐;停爐;快速;開爐

1  

永通高爐爐容588m3,于2022年1月29日18:35因環(huán)保因素計劃燜爐,休風時料面深度約6米,計劃燜爐22天,實際燜爐22天又5.5小時,2022年2月21日0:06順利復風。此次燜爐采用全焦燜爐技術,是永通公司史上燜爐時間最長,爐況恢復周期最短的一次,燜、開爐技術含量大,燜爐操作科學、安全,開爐過程快速有序。燜爐期間進入爐內作業(yè),對爐喉水冷鋼磚及無冷區(qū)耐火磚襯整體更換,檢修工藝安全可靠。送風前首次使用致裂器貫通鐵口與風口,鐵口埋氧槍。送風48小時開14個風口送風(共16個風口),風壓、風量恢復至正常時的90%,因鐵水處理困難,導致開風口速度放緩,耽誤爐況恢復。開爐后爐況穩(wěn)定順行,是永通公司開爐史上又一突破。

2   燜爐前的準備工作

2.1燜爐前輔助崗位準備工作

(1) 27日白班(休風前48小時)清理爐頂各平臺的積油、雜物等易燃物,并準備好滅火器材。

(2) 27日白班(休風前48個小時)卷揚系統(tǒng)開空4個料倉,聯(lián)系上輔料。高爐停爐所用螢石、硅石、白云石、錳礦提前備好,并取樣分析,輔料上倉后,要調試好流量及稱量,確保配料準確。

(3) 28日白班(休風前24小時)對水系統(tǒng)進行全面檢查、檢漏,確保無漏水現(xiàn)象。爐皮漏點檢查,并做好標記,待休風后處理。

(4) 28日白班(休風前24小時)停配碎鐵,清理干凈料倉。休風前4個小時水渣上倉,為休風后封料面做準備。

(5) 28日白班(休風前24小時)噴煤系統(tǒng)改為全精煤冶煉,且提前計算好總煤量,確保在休風前將煤倉、煤罐噴空。

(6) 28日白班(休風前24小時)準備好堵風口(如:耐火磚、磚套、堵泥、河沙、黃油等)各項用具。

(7) 29日白班(休風前8小時)動力系統(tǒng)除塵布袋反吹一遍,休風前卸凈重力除塵器和干除塵的除塵灰。

2.2 燜爐前的操作制度調整

(1) 休風前保持爐況順行,風壓不超300kpa,做好外圍設備檢查、維護,杜絕減、慢風現(xiàn)象發(fā)生,保持良好的操作爐型。

(2) 27日白班(休風前48小時)開始配用錳礦、螢石,改善渣鐵流動性,全面活躍爐缸。

(3) 27日白班(休風前48小時)控制鐵水含硅0.6~0.8%,含硫0.025~0.045%,上部調劑適當放開邊緣,裝制調整為礦最大角度32°,焦最大角度33°,并確保鐵水溫度≥1480℃,嚴格控制爐溫下限,保證充沛的爐缸溫度。

(4) 28日白班(休風前24小時)停配焦丁,優(yōu)化休風前原、燃料結構,入爐堿度核算按爐溫上限計算為1.05~1.10,加強爐況調劑,確保爐渣具有良好流動性。

(5) 28日中班16:00(休風前26小時)調整鐵口角度,鐵口角度由11°提至13°,有利于將爐缸中的渣鐵排放干凈。

(6) 28日中班21:00(休風前21小時)逐步減輕焦炭負荷,降煤比,略減礦批。

(7) 29日夜班7:00(休風前11小時)改全焦冶煉。10:30(休風前8小時)停煤,并做好全焦料銜接,根據負荷變化逐步停氧。

(8) 休風前最后一爐鐵打開鐵口后,卷揚機按通知備料,最后一次下料按礦石組織,爐頂溫度按200~250℃控制,利于爐頂點火。

(9) 準備充足鐵水罐,確保按時出凈渣鐵準時休風,提前聯(lián)系殘鐵罐,休風后及時放干凈貯鐵式大溝內渣鐵。

(10) 燜爐前的爐況調整比較關鍵,根據實際爐況的變化及時調整參數,保持兩股氣流穩(wěn)定,爐溫穩(wěn)定,料速均勻穩(wěn)定,風口圓周工作合理均勻。休風前參數調整見下表1。

表1  休風前操作參數調整表

日期

時間

料制

礦批kg

負荷

氧量N.m3/h

風壓kPa

風量N.m3/h

風溫°

頂溫°

1月27日

 

OO31.5333230328.52CC312332292272252

18600

4.25

6000

290

96000

1150

220

1月28日

8:00

OO303323282CC312332292272252

18600

4.21

6000

290

96000

1150

220

 

21:00

同上

18000

4.03

6000

285

95000

1150

220

 

0:00

同上

17000

3.8

4000

275

93000

<1150

220

 

3:00

同上

17000

3.56

2000

265

93000

1100

250

 

5:00

同上

17000

3.29

2000

270

93000

1100

250

 

7:00

同上

16000

2.94

停氧

260

93000

1050

250

 

8:00

同上

16000

2.88

 

265

93000

1000

280

 

10:30

同上

16000

2.88

停煤

255

93000

945

280

 

11:00

同上

16000

2.88

 

250

92000

950

300

 

2.3燜爐料的選擇

本次停爐休風為了配合更換爐喉水冷鋼磚及無冷區(qū)高鋁耐火磚襯,料線降至爐身中部(零位以下約6米),考慮降料面后高爐的熱損失較大,燜爐時間較長,燜爐料全爐焦比2.56t/t.Fe,燜爐料體積481.6m3,燜爐料總負荷0.64,休風時要求凈焦到達爐缸,通過白云石,錳礦、瑩石、硅石調整爐渣成份(爐溫按1.5,堿度按0.85計算) 。1月29日中午12:00點開始下燜爐料(提前6個小時),18:35順利休風燜爐。燜爐料單詳見下表2及燜爐料參數表3。 

表2  燜爐料單

組別

裝料制度

批數

體積m3

負荷

R2

料批組成(kg/批)

4

OR+CC+CC

6

161

1.5

0.90

焦批

8000

礦批

12000

螢石

400

錳礦

400

硅石

300

白云石

500

3

OR+CC+CC

6

112

1.25

0.85

焦批

8000

礦批

10000

螢石

400

錳礦

400

硅石

300

白云石

600

2

CCR

6

52

 

0.85

焦批

5000

礦批

 

螢石

400

 

 

硅石

 

白云石

800

1

CC

20

161

 

 

焦批

5000

螢石

1000

 

 

 

表3  燜爐料參數

全爐參數

全爐終渣成分%

總負荷

總鐵量kg

總焦比kg

總渣量kg

總渣比

裝料體積m3

SiO2

CaO

Al2O3

MgO

R2

鎂鋁比

0.64

94819

2552.2

54104.7

570.61

481.69

37.36

32.78

15.38

11.47

0.88

0.74

 

(1) 凈焦CC↓20批(共40車),焦批5000 Kg,同時按每4車焦炭后配一車1000Kg螢石組織。

(2) 空焦料CCR↓6批,焦批5000 Kg,白云石800Kg/批,螢石400Kg/批。

(3) 負荷料6批,CC↓+CC↓+OOR↓,負荷1.25,焦批8000Kg(CC+CC),礦批10000Kg:燒結75%:球團25%,螢石400kg/批,白云石600Kg/批,硅石300 Kg/批,錳礦400Kg/批。

(4) 負荷料下至休風(估6批),CC↓+CC↓+OOR↓,負荷,1.5,焦批8000kg(CC+CC),礦批12000kg:燒結75%:球團25%,螢石400kg/批,白云石500Kg/批,硅石300 Kg/批,錳礦400Kg/批。

(5) 燜爐料體積481.6m³,料線6米左右,燜爐料總負荷0.64,全爐焦比2552kg/tfe,出鐵量95t。

表4 燜爐料成份分析%

名稱

TFe

SiO2

CaO

Al2O3

MgO

MnO

S

CaF2

R

 

燒結

55.47

5.56

10.89

1.62

2.12

0.256

0.031

 

1.95

1.78

球團

63.28

5.8

0.78

0.82

1.6

0.148

0.008

 

0.14

2.2

錳礦

8.92

26.66

6.85

4.46

4.67

60

 

 

 

2.0

硅石

 

98

 

 

 

 

 

 

 

1.6

螢石

 

12.1

 

 

 

 

0.01

85.2

 

1.7

 

3. 休風停爐操作

29日12:00下休風料定風量操作、控制頂溫下料。隨著休風料的入爐,風量逐漸增大,煤氣利用逐漸變差,頂溫中心和邊緣溫度逐步升高,控制風量以穩(wěn)定煤氣流為主,爐內操作根據實際情況用風溫調節(jié)爐溫趨勢,確保爐溫充沛。保持一定的風量,既得滿足一定的料速,又得控制好壓差,保證氣流不過吹。下休風料時按300℃-350℃控制頂溫下料,嚴格控制荒煤氣溫度不超260℃。18:35順利停爐,料面按要求降至6m左右,停爐過程控制有效,頂溫在預定范圍波動,爐況穩(wěn)定,實現(xiàn)安全停爐,具體控制過程見下表5。

表5 下休風料及降料面過程控制表

時間

料制

裝制

批數

礦批t

負荷

R2

風壓kPa

風量N.m3/h

風溫℃

料線mm

12:00

R182CC312332292272252

CC↓CC↓+R↓

10

 

 

 

255

9.3

950

1500

13:20

 

打水控制頂溫,頂溫按300℃-350℃控制下料,荒煤氣溫度≤260℃

 

235

9.2

920

2400

13:40

R182CC不變

CC↓+R↓

6

 

 

 

230

9.2

920

2600

14:20

OO283302262CC不變

CC↓CC↓+OO↓

6

10

1.25

0.85

210

9.2

930

3700

14:40

OO273292252CC不變

料線逐步降至4000mm,礦角減一度,風量按8.5萬/h控制

 

195

8.6

940

4800

15:50

同上

CC↓CC↓+OO↓

6

12

1.5

0.90

185

8.5

920

5000

18:00

 

 

 

 

 

 

90

7.0

1030

6000

注:17:20最后一爐鐵打開鐵口出鐵,透風后噴鐵口,18:23堵口,裝有水炮泥滿炮膛。

4. 燜爐后工作安排

4.1 燜爐后密封工作

(1) 休風后迅速將風口小套與直吹管全部卸下,用泥堵至風口二套中間,大套砌磚,填河沙,抹黃泥,再用黃油密封,確保不進風。

(2) 高爐進風系統(tǒng)用盲板加鉛油封死,避免因熱風圍管及熱風總管降溫過快而造成耐材破損。

(3) 29日22:35(休風后4小時)將提前準備好的水渣(約11.8t)用布料溜槽均勻步在料面上進行上部密封。30日10:45(休風后16小時)再上一車水渣(約6t)進行密封。

(4) 30日10:35(休風后40小時),為減少爐頂放散閥的自然抽力,爐頂放散閥關至1/3開度。30日0:00(休風后5.5小時)倒流閥關至1/3開度,6:40(休風后11小時)關閉倒流閥。

(5) 爐頂上、下料罐所有閥門處于關閉狀態(tài),人孔保持敞開。

4.2 燜爐后冷卻系統(tǒng)控制

(1) 關閉所有爐外噴淋水和漏水冷卻壁及爐喉鋼磚供水,關閉爐頂氣密箱供水,嚴禁往爐內漏水。

(2) 打開熱風閥、燃燒閥排污口,同時必須查漏,發(fā)現(xiàn)漏水的務必更換。

(3) 29日20:20(休風后2小時)開路停一臺泵,20:45開路泵全停(風口小套全卸下)。

(4) 30日2:00(休風8小時后)閉路系統(tǒng)停一臺泵,流量控制到正常水量一半1034m3/h。

(5) 30日8:30(休風14小時后),控制風口大、中小套及爐底冷卻供水壓力181kPa-61kPa,閉路供水流量1034--568m3/h,控制不斷水。

4.3 燜爐后建立巡檢臺賬

(1) 休風燜爐后建立完整的巡查記錄臺賬,每兩小時對所有爐體密封點檢查確認,定期補油,確保無漏風現(xiàn)象。

(2) 每兩小時檢查一次冷卻系統(tǒng)控制執(zhí)行情況,保證無漏水。

(3) 每兩小時對爐頂溫度變化情況進行記錄。

(4) 每四小時對料面著火及料面深度變化情況進行監(jiān)測記錄。

(5) 每四小時對爐內CO含量測量一次,為進入爐內檢修作業(yè)做好準備工作。

4.4 燜爐后檢修作業(yè)

根據燜爐后檢修工作安排,爐喉水冷鋼磚及無冷區(qū)耐火磚襯損壞嚴重,需要全部拆除,重新砌磚。燜爐后通過對爐內CO含量值連續(xù)監(jiān)測,雖在逐步降低,但是仍不具備進入爐內作業(yè)條件。2月3日在人孔大平臺下方,東、南、西、北四個方向開4個人孔,用風扇向爐內鼓風,達到稀釋、降低爐內CO含量的目的。2月5日具備作業(yè)條件,開始安裝作業(yè)吊盤,為確保爐內作業(yè)人員安全,檢修前用河沙對料面再覆蓋一次,在施工吊盤下方安裝兩個風扇向爐外抽風,爐頂大人孔用風扇向爐內鼓風,大放散全開,并用便攜式煤氣報警器連續(xù)監(jiān)測,專人監(jiān)護,保證施工人員安全。2月10日更換水冷鋼磚、無冷區(qū)磚襯及爐體灌漿工作結束,2月17日進入爐內撿拾掉落料面的碎鋼磚,2月18日料面鋪18根枕木,點燃烘烤新砌磚襯。

圖片1 

5. 開爐前的準備工作

5.1制定詳細的開爐方案

   高爐長期燜爐22天后開爐,在永通公司尚屬首次。公司高度重視,制定了詳細的開爐方案,成立以經理為總指揮的開爐指揮部,分工藝組、設備電氣組、開爐協(xié)調組、安全環(huán)保監(jiān)督組、后勤外圍保障組五個專業(yè)組將開爐方案每一項工作落實到人,送風復產前的準備,復風條件的確認,復風具體操作以及復風安全環(huán)保措施等都做了詳細規(guī)定,確保每一項工作都有安排、有落實。

5.2開爐前設備檢查和試車

(1)開爐送風前充分調試設備、試車和各種能源介質的再確認。

(2)熱風爐、干除塵確保各個閥門開關靈活、工作可靠,確保無跑風、無泄漏。

(3)送風風機提前8小時試運行,透平機、BPRT系統(tǒng)和吸附制氧系統(tǒng)都要具備投用條件。

(4)上料系統(tǒng)提前5天聯(lián)動試車,確保信號正常、探尺準確、皮帶開啟正常,各倉稱量、布料器及角度校對無誤。

(5)高爐閉路和開路供水系統(tǒng)運行正常,滿足供水要求。沖渣泵試運行正常,壓力、水量滿足沖渣要求。

(6)開爐前對高爐各個系統(tǒng)、設備進行全面不間斷聯(lián)動試車,過程統(tǒng)一指揮,專人操作,確認到位,嚴格按照正常生產時,設備運行狀態(tài)的標準運行驗收,確保送風時運行正常無誤。

(7)燜爐期間3座熱風爐均處于停燒狀態(tài),熱風爐熱損失較大,為了復風后有較高的風溫使用,2月17日21:00(送風前3天)1#2#爐用天然氣烘爐,為復風后快速提高爐缸溫度創(chuàng)造條件。

5.3開爐前處理鐵口、風口及埋氧槍

此次開爐首次應用了致裂器對鐵口進行預處理,大大縮短了鐵口與風口的貫通時間,用致裂器定向致裂,可快速打通鐵口與鐵口上方風口的通道,減少送風前期風口窩渣鐵風險。致裂器工作原理:致裂器前置儲液管內充裝液態(tài)CO2,啟動加熱裝置瞬間產生大量熱量,液態(tài)CO2瞬間氣化,體積急劇膨脹,產生強大推力,從而得到定向致裂目的。

(1) 19日14:00(復風前34小時)回裝3#-14#風口及直吹管,摳凈風口內的殘渣,人工掏或用氧氣燒,使爐內大塊焦炭散落為止,然后用有水泥填實。堵風口,采用先堵有水炮泥,中間加磚套,后再加有水泥的方法,確保不吹開,回裝及堵風口過程嚴格執(zhí)行“掏凈、填滿、堵嚴、上緊、驗收”十字方針。

(2) 20日9:30(復風前14.5小時)預處理鐵口,頭鉆用80mm鉆頭鉆進1000mm后用氧氣燒鐵口,燒進深度3000mm,見焦炭吹出。

(3) 20日12:00(復風前12小時)用致裂器處理鐵口。用致裂器處理鐵口6次,每次崩過后,用揚灰測試鐵口有吸風現(xiàn)象,說明鐵口與上部已貫通。

(4) 20日16:00(送風前8小時)成功埋氧槍,氧槍插進深度2500mm(正常鐵口深度2000mm),氧槍與鐵口接觸面用石棉繩纏緊再用有水炮泥密封嚴實,通入壓縮空氣和氧氣,空:氧=0.3:0.2Mpa,氧氣與空氣管道上安裝壓力與流量計,過程可控。在一定的配比下,保證氧槍前端著火,充分點燃爐缸焦炭,利于加熱爐缸底部。過程中注意觀察,防止氧槍過燒,造成鐵口孔道燒損。另外氧槍富氧過程也要時刻觀察各風口聯(lián)通的情況,并分析是否有效富氧,是否達到加熱爐缸的目的。

(5) 20日17:30(復風前6.5小時)處理1#2#15#16#風口,拉下風口小套,從風口前端向下燒,大量燒氧氣,燒至風口前端焦炭下塌,保證鐵口與風口貫通,風口前焦炭充分燃燒。

(6) 20日20:00(復風前4小時)安裝1#2#15#16#風口及直吹管,風口前端圓周空腔填有水泥,每個風口內再裝填助燃工業(yè)鹽一袋(50kg)。

6. 復風開爐操作

2月21日0:06送風。由于此次燜爐時間長達22天,點火時采用鐵口上方4個風口送風(1#2#15#16#),初始送風面積為0.0382m²,點火風量為500m³/min,風溫840℃左右,送風風口明亮后,風壓逐步加至85kPa,風量700m³/min。20日21:50(第一次插氧槍5.5小時后)拔氧槍,流出少量渣。21日4:36(送風后4.5小時)拔第二次氧槍,鐵口噴火,無渣鐵,用氧氣燒鐵口后流出渣鐵,渣鐵量約7t。復風后渣鐵粘稠、熱量低、流動性差。為了補充長時間燜爐損失的熱量,復風后補凈焦54t,后續(xù)下1.39負荷料。爐況恢復期間,積極組織爐前出鐵,減少風口前窩渣鐵風險,也為凈焦下達爐缸爭取時間。直至21日22:45凈焦進入爐缸,熱量回升后才開始開風口。22日12:00因堵不住鐵口被迫減風,風壓由225kpa減至90kap。截止23日2:30已開14個風口送風,因公司鐵水消耗能力不足,不能繼續(xù)開風口、加風,嚴重影響爐況恢復進程,后續(xù)根據鐵水消耗能力的不斷緩解,爐況逐步恢復正常。復風料組成及開風口情況見下表6。

 

表6  開爐料組成及開風口情況

日期

時間

礦批kg

焦批kg

負荷

批數

風壓kPa

風量N.m3/h

風溫℃

熱量℃

開風口數

21日

0:06

 

6000

 

9

40

3.5

 

 

4

 

7:30

8000

6000

1.39

26

81

4.3

838

1170

 

 

22:45

8000

5000

1.67

6

107

4.1

867

1303

5

22日

0:30

 

 

 

 

122

4.9

881

1266

6

 

2:50

 

 

 

 

152

5.8

905

1394

7

 

3:50

8000

4500

1.85

6

150

5.9

902

 

 

 

5:35

8000

4200

2.00

5

166

6.6

889

 

8

 

7:15

9000

4200

2.24

8

171

6.0

933

1376

 

 

8:40

 

 

 

 

192

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10

 

12:00

12:00因堵不住鐵口,減風至90kpa,13:30過撇渣器

 

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23日

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943

1508

 

 

7. 結論

永通高爐燜爐22天又5.5小時,21日0:06復風,爐況恢復期因堵不住鐵口減風一次,后續(xù)爐況恢復順利。此次開爐實現(xiàn)快速復產是永通公司煉鐵技術的重大突破,一些開爐復產經驗、技術以及更換爐喉鋼磚與磚襯作業(yè)工藝值得學習總結:

(1) 公司領導高度重視、精心組織、科學安排,制定燜、開爐方案。

(2) 燜、開爐料單制定合理,休風料執(zhí)行到位,布料規(guī)律,按要求下達指定位置,下休風料過程控制穩(wěn)定、安全,為復風順利創(chuàng)造了有利條件。

(3) 燜爐后,高爐密封工作嚴密可靠,從回裝風口、直吹管時扒出的整塊大粒焦炭可以判斷風口密封工作較好,有利于促進開爐進程。

(4) 檢修期間各項工作進度安排合理、安全。進入爐內更換爐喉鋼磚及無冷區(qū)磚襯工作,嚴格按照工藝要求執(zhí)行,檢修質量良好,施工安全,均按預期時間完成了檢修任務。

(5) 首次使用致裂器,大大縮短了鐵口與風口貫通時間,加快了恢復進程。

(6) 鐵口埋氧槍時間滯后,造成復風后爐缸熱量不足,影響爐況恢復進程,應復風前24-48小時埋氧槍充分加熱爐缸,提高爐缸熱量,有利于復風后快速恢復。

(7) 復風前期,渣鐵溫度低、流動性差,爐前操作、出鐵組織有力,能保證按時打開鐵口出鐵,及時排出涼渣、涼鐵,減少了風口前窩渣鐵風險,避免了發(fā)生事故,造成爐況反復。

(8) 開爐前試車到位,準備充分,開爐過程中未因設備原因造成減、慢風。

(9) 開爐期正值寒冬,未提前與炮泥廠家溝通調整炮泥質量,開爐期間因炮泥硬,打不動泥,炮泥加熱保溫設施又欠缺,造成鐵口深度不易維護。22日12:00因堵不住鐵口減風操作,對爐況恢復造成比較大的影響。

(10) 公司生產條件限制,在鑄管未全線復產之前,鐵水處理能力不足,導致爐況恢復滯后,影響爐況恢復。

(11) 燜爐前、燜爐后、開爐前對職工進行安全教育及危險源再辨識。嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程,設立專人安全監(jiān)護作業(yè),做到了安全停爐、安全檢修、安全復產。  

 

參考文獻:

[1] 周傳典.高爐煉鐵生產技術手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2012:429-480

[2] 王筱留.高爐生產知識問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2004:242-270                                                                                                    

 

 
 
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