摘要:針對(duì)高爐出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機(jī)能耗高、自動(dòng)化程度不足的問題,本方案提出變頻節(jié)能技改。通過自動(dòng)降頻邏輯設(shè)計(jì)、除塵器程序優(yōu)化等措施,實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)精準(zhǔn)控能、穩(wěn)定運(yùn)行。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研確定參數(shù)后,編制邏輯程序并調(diào)試,完成系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測(cè)試。預(yù)計(jì)實(shí)施后,每座高爐月節(jié)電量可達(dá)33萬度,節(jié)約電費(fèi)19.8萬元。此方案有助于降低生產(chǎn)成本、提升環(huán)保性能,推動(dòng)鋼鐵企業(yè)可持續(xù)發(fā)展
關(guān)鍵詞:高爐除塵;節(jié)能技術(shù);綠色發(fā)展
1 引言
高爐出鐵場(chǎng)作為鋼鐵冶煉過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其除塵風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀況直接關(guān)系到生產(chǎn)環(huán)境的優(yōu)劣以及工人的健康安全。除塵風(fēng)機(jī)不僅能夠有效清除爐前產(chǎn)生的煙塵和有害氣體,保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔,還能為高爐的穩(wěn)定運(yùn)行提供必要的通風(fēng)條件。然而,傳統(tǒng)的除塵風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過程中往往存在能耗高、效率低等問題,這不僅增加了企業(yè)的運(yùn)營成本,還對(duì)環(huán)境造成了不必要的壓力。隨著節(jié)能減排政策的深入推進(jìn)和綠色生產(chǎn)理念的普及,對(duì)高爐出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻節(jié)能技改顯得尤為必要。通過采用變頻技術(shù),可以根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求對(duì)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行精準(zhǔn)調(diào)節(jié),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)量的精確控制,減少不必要的能耗。此外,變頻技術(shù)還能優(yōu)化風(fēng)機(jī)的運(yùn)行曲線,提高運(yùn)行效率,延長風(fēng)機(jī)使用壽命,降低維護(hù)成本。因此,對(duì)高爐出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻節(jié)能技改具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。它不僅有助于降低企業(yè)運(yùn)營成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,還能推動(dòng)鋼鐵行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展,為構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)做出貢獻(xiàn)。
2 高爐出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機(jī)現(xiàn)狀分析
高爐出鐵場(chǎng)作為鋼鐵生產(chǎn)的核心區(qū)域,其除塵風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)直接關(guān)聯(lián)到生產(chǎn)環(huán)境的清潔度和生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性。目前,高爐出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過程中雖然能夠基本滿足生產(chǎn)需求,但仍然存在一些問題和挑戰(zhàn)。除塵風(fēng)機(jī)的能耗問題較為突出。傳統(tǒng)的除塵風(fēng)機(jī)在運(yùn)行時(shí)往往采用固定頻率,無法根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行靈活調(diào)整,導(dǎo)致能耗較高,不符合當(dāng)前節(jié)能減排的要求。這不僅增加了企業(yè)的運(yùn)營成本,也對(duì)環(huán)境造成了一定的壓力。除塵風(fēng)機(jī)的自動(dòng)化程度有待提高。雖然部分高爐已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了除塵風(fēng)機(jī)的自動(dòng)降頻功能,但在實(shí)際運(yùn)行過程中,仍存在一些信號(hào)不穩(wěn)定、響應(yīng)不及時(shí)等問題,影響了自動(dòng)降頻的準(zhǔn)確性和可靠性。此外,不同高爐之間的除塵風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)也存在差異,缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,給管理和維護(hù)帶來了一定的困難。針對(duì)以上問題,對(duì)除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻節(jié)能技改顯得尤為重要。通過采用變頻技術(shù),可以根據(jù)生產(chǎn)需求實(shí)時(shí)調(diào)整風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速和風(fēng)量,實(shí)現(xiàn)能耗的精準(zhǔn)控制。同時(shí),加強(qiáng)除塵風(fēng)機(jī)的自動(dòng)化改造,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,也是當(dāng)前亟待解決的問題?,F(xiàn)場(chǎng)硬件改造也是提升除塵風(fēng)機(jī)性能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過優(yōu)化液動(dòng)閥的開關(guān)位置、增加擋風(fēng)墻和改裝電動(dòng)操作閥等措施,可以進(jìn)一步提高除塵效果,降低能耗。高爐出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機(jī)在能耗、自動(dòng)化程度和硬件改造等方面仍有較大的提升空間。通過實(shí)施變頻節(jié)能技改和加強(qiáng)自動(dòng)化改造等措施,可以有效提升除塵風(fēng)機(jī)的性能,為高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定、高效運(yùn)行提供有力保障。
3 變頻節(jié)能技術(shù)原理及應(yīng)用
3.1 方案目標(biāo)
本方案宗旨是通過對(duì)除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻節(jié)能技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)環(huán)保優(yōu)先、節(jié)能為輔的目標(biāo)。通過優(yōu)化風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率,減少煙塵排放,同時(shí)降低能耗成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。
3.2 技術(shù)方案
自動(dòng)降頻邏輯設(shè)計(jì)
為確保除塵風(fēng)機(jī)在滿足環(huán)保要求的前提下實(shí)現(xiàn)節(jié)能運(yùn)行,本方案采用自動(dòng)降頻邏輯設(shè)計(jì)。通過采集爐前控制的11個(gè)液動(dòng)閥開關(guān)位狀態(tài),特別是保持連通閥的常開態(tài),統(tǒng)計(jì)3個(gè)風(fēng)口6個(gè)入口閥的開位數(shù)量。當(dāng)開位數(shù)量低于4個(gè)時(shí),根據(jù)預(yù)設(shè)的降頻規(guī)則(如關(guān)一個(gè)頂吸降X赫茲,關(guān)一個(gè)下吸降Y赫茲),從最高基頻(如45HZ)開始逐步降低風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率。同時(shí),考慮到風(fēng)壓風(fēng)溫等實(shí)際運(yùn)行條件,進(jìn)行必要的偏差調(diào)整。
通信故障安全策略
由于出鐵除塵風(fēng)管液動(dòng)閥控制端位于高爐PLC(施耐德),而除塵器控制端為獨(dú)立的西門子PLC,兩類PLC之間通過網(wǎng)絡(luò)通信交換數(shù)據(jù)。為防止通信異常導(dǎo)致冒灰環(huán)保事故,本方案設(shè)定在通信故障時(shí),風(fēng)機(jī)計(jì)算得到的頻率數(shù)為上限值,確保風(fēng)機(jī)在安全范圍內(nèi)運(yùn)行。
除塵器程序優(yōu)化
為保持除塵器完好的工作狀態(tài),本方案對(duì)除塵器相關(guān)程序進(jìn)行了優(yōu)化。包括對(duì)所有提升閥的開到位信號(hào)做文本報(bào)警,便于故障排查;增添換倉間隔,通過差壓變化判斷倉體運(yùn)行情況;增加提升閥動(dòng)作參考線,直觀分析倉體運(yùn)行狀態(tài)。這些優(yōu)化措施有助于減少點(diǎn)檢工作量,提前發(fā)現(xiàn)并處理潛在問題。
3.3 實(shí)施步驟
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研與參數(shù)確定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施,了解現(xiàn)有除塵系統(tǒng)的運(yùn)行狀況及能耗情況。根據(jù)環(huán)保要求和實(shí)際運(yùn)行條件,確定兩個(gè)鐵口4個(gè)風(fēng)管閥全開時(shí)不溢塵的電機(jī)頻率數(shù)。同時(shí),考慮夏季氣候特點(diǎn),對(duì)頻率參數(shù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。邏輯程序編制與調(diào)試根據(jù)技術(shù)方案要求,編制自動(dòng)降頻邏輯程序。選擇一座高爐進(jìn)行調(diào)試試驗(yàn),驗(yàn)證程序的正確性和有效性。根據(jù)調(diào)試結(jié)果,對(duì)程序進(jìn)行必要的優(yōu)化和調(diào)整。系統(tǒng)聯(lián)調(diào)與測(cè)試在完成邏輯程序編制和調(diào)試后,對(duì)整個(gè)除塵系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)調(diào)測(cè)試。確保各設(shè)備之間的通信正常,自動(dòng)降頻邏輯能夠準(zhǔn)確執(zhí)行。同時(shí),觀察并記錄降頻后的能耗變化和除塵效果,評(píng)估技改效果。推廣與優(yōu)化根據(jù)試運(yùn)行結(jié)果,對(duì)方案進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化和完善。逐步將技改方案推廣至其他高爐,實(shí)現(xiàn)全廠范圍內(nèi)的節(jié)能減排目標(biāo)。
3.4 效益測(cè)算
根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù),假設(shè)后期單鐵口需風(fēng)時(shí)頻率降低至35HZ,風(fēng)量保持不變,電流降低至約60A。按日低風(fēng)時(shí)段8小時(shí)計(jì)算,每座高爐兩臺(tái)電機(jī)月節(jié)電量可達(dá)33萬度,折合月節(jié)約電費(fèi)約19.8萬元。隨著技改方案的全面實(shí)施和推廣,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)更顯著的節(jié)能減排效益。
3.5 總結(jié)
本除塵風(fēng)機(jī)變頻節(jié)能技改方案設(shè)計(jì)以環(huán)保優(yōu)先、節(jié)能為輔為原則,通過自動(dòng)降頻邏輯設(shè)計(jì)、除塵器程序優(yōu)化等措施,實(shí)現(xiàn)了除塵風(fēng)機(jī)的節(jié)能運(yùn)行和環(huán)保性能提升。實(shí)施該方案有助于降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)符合環(huán)保要求,推動(dòng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。。
4 除塵風(fēng)機(jī)變頻節(jié)能技改方案設(shè)計(jì)
4.1 技改內(nèi)容與措施
自動(dòng)降頻邏輯設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控:通過PLC系統(tǒng),實(shí)時(shí)采集爐前11個(gè)液動(dòng)閥的開關(guān)位狀態(tài),以及連通閥的狀態(tài)信息。降頻策略制定:根據(jù)采集到的液動(dòng)閥開關(guān)數(shù)量,制定降頻策略。例如,當(dāng)開位數(shù)量低于4個(gè)時(shí),啟動(dòng)降頻程序,每個(gè)頂吸或下吸閥關(guān)閉對(duì)應(yīng)一定的降頻幅度。安全機(jī)制設(shè)計(jì):在通信故障時(shí),采取保守策略,將風(fēng)機(jī)頻率設(shè)定為上限值,防止冒灰現(xiàn)象發(fā)生。除塵器程序優(yōu)化提升閥報(bào)警功能:對(duì)提升閥的開到位信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,并通過文本報(bào)警功能記錄異常情況,便于故障排查。換倉間隔優(yōu)化:在換倉過程中增加30秒的間隔,以便更好地觀察倉體運(yùn)行狀態(tài)和布袋差壓變化。實(shí)時(shí)趨勢(shì)分析:通過增加提升閥動(dòng)作參考線,結(jié)合差壓變化,實(shí)時(shí)分析倉體運(yùn)行狀態(tài),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在問題。硬件與軟件升級(jí)PLC系統(tǒng)升級(jí):根據(jù)技改需求,對(duì)高爐PLC和除塵器PLC進(jìn)行必要的軟硬件升級(jí),確保數(shù)據(jù)通信的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。變頻器配置:選用高性能變頻器,支持自動(dòng)降頻邏輯的實(shí)現(xiàn),并確保在降頻過程中風(fēng)量和負(fù)壓的穩(wěn)定。
4.2 實(shí)施步驟
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研與需求分析:對(duì)現(xiàn)場(chǎng)除塵系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研,了解現(xiàn)有設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和能耗情況,明確技改需求和目標(biāo)。方案設(shè)計(jì)與評(píng)審:根據(jù)調(diào)研結(jié)果,制定詳細(xì)的技改方案,并進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審和修改完善。軟硬件采購與安裝:按照方案要求,采購所需的硬件設(shè)備和軟件,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安裝和調(diào)試。系統(tǒng)聯(lián)調(diào)與測(cè)試:對(duì)改造后的除塵系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)調(diào)測(cè)試,確保各項(xiàng)功能正常運(yùn)行,滿足設(shè)計(jì)要求。試運(yùn)行與效果評(píng)估:選擇一座高爐進(jìn)行試運(yùn)行,觀察并記錄降頻后的能耗變化和除塵效果,對(duì)技改效果進(jìn)行評(píng)估。推廣與優(yōu)化:根據(jù)試運(yùn)行結(jié)果,對(duì)方案進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化和完善,并逐步推廣至其他高爐。
4.3 預(yù)期效益
通過實(shí)施本技改方案,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)以下效益:降低除塵風(fēng)機(jī)能耗成本,提高能源利用效率。改善除塵效果,減少煙塵排放,滿足環(huán)保要求。減少設(shè)備故障率,提高生產(chǎn)穩(wěn)定性和效率。
4.4 風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施
技術(shù)風(fēng)險(xiǎn):在技改過程中可能出現(xiàn)技術(shù)難題或故障。應(yīng)對(duì)措施包括加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)、提前制定應(yīng)急預(yù)案等。操作風(fēng)險(xiǎn):操作人員可能對(duì)新系統(tǒng)不熟悉,導(dǎo)致操作失誤。應(yīng)對(duì)措施包括加強(qiáng)操作培訓(xùn)、制定操作規(guī)范等。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):設(shè)備采購和安裝可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。應(yīng)對(duì)措施包括提前進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、選擇可靠的供應(yīng)商等。
5 技改實(shí)施效果評(píng)估
5.1 節(jié)能效果
技改實(shí)施后,通過對(duì)除塵風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率的自動(dòng)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)了顯著的節(jié)能效果。在日低風(fēng)時(shí)段(除去清溝、修溝等工況),單鐵口需風(fēng)時(shí)頻率降低至35HZ,風(fēng)量保持在50萬,工頻端電流從原來的約110A降低至約60A。根據(jù)效益測(cè)算,每座高爐兩臺(tái)電機(jī)月節(jié)電量可達(dá)33萬度,折合月節(jié)約電費(fèi)約19.8萬元。這一數(shù)據(jù)充分證明了技改方案在節(jié)能方面的有效性。
5.2 環(huán)保性能提升
技改方案通過精確控制除塵風(fēng)機(jī)的運(yùn)行頻率,有效減少了煙塵排放。在自動(dòng)降頻邏輯設(shè)計(jì)中,我們特別考慮了通信故障時(shí)的安全策略,確保風(fēng)機(jī)在通信異常時(shí)以保守頻率運(yùn)行,防止了冒灰環(huán)保事故的發(fā)生。此外,通過對(duì)除塵器程序的優(yōu)化,我們提高了除塵效率,進(jìn)一步改善了環(huán)保性能。
5.3 設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性
通過對(duì)除塵器控制程序的優(yōu)化,我們?cè)黾恿颂嵘y動(dòng)作參考線和換倉間隔等功能,使得設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)更加直觀,便于故障排查。這些措施提高了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性,減少了故障率,保障了生產(chǎn)的連續(xù)性。
