齊崗昌 王德鵬 榮蘭玉
摘要:因計(jì)劃?rùn)z修趕上環(huán)保限產(chǎn),實(shí)際停爐時(shí)間遠(yuǎn)超計(jì)劃時(shí)間,高爐實(shí)際重負(fù)荷燜爐137小時(shí)。由于休風(fēng)料選擇合適及各項(xiàng)調(diào)整措施采取得當(dāng),實(shí)現(xiàn)11小時(shí)25分鐘達(dá)到風(fēng)口全開(kāi)、全風(fēng)順利復(fù)產(chǎn),第二天利用系數(shù)達(dá)到3.79(限產(chǎn)未富氧),高爐迅速達(dá)產(chǎn),為今后燜爐、復(fù)產(chǎn)積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:燜爐;開(kāi)爐;達(dá)產(chǎn)
南方某鋼鐵廠計(jì)劃36小時(shí)計(jì)劃?rùn)z修,遇上環(huán)保限產(chǎn)實(shí)際燜爐時(shí)間為137小時(shí),實(shí)際燜爐將近六天時(shí)間,因?yàn)榘?6小時(shí)下的休風(fēng)料及實(shí)際燜爐時(shí)間長(zhǎng),預(yù)計(jì)恢復(fù)難度大,煉鐵廠組織了專題會(huì)議,討論制定了詳細(xì)的恢復(fù)方案及各種突發(fā)情況下的應(yīng)急預(yù)案,各工段各負(fù)其責(zé),恢復(fù)過(guò)程嚴(yán)格按照方案執(zhí)行,最終高爐實(shí)現(xiàn)11小時(shí)25分鐘風(fēng)口全開(kāi),風(fēng)壓用全,大大縮短了恢復(fù)時(shí)間,減輕了員工的勞動(dòng)量,同時(shí)減輕了企業(yè)因?yàn)榄h(huán)保限產(chǎn)造成的經(jīng)濟(jì)損失?,F(xiàn)將恢復(fù)過(guò)程總結(jié)如下:
一、休風(fēng)料:
1、休風(fēng)料正常料結(jié)構(gòu):68 %燒結(jié)礦+5%塊礦+27%球團(tuán)+錳礦 200 kg/批+200kg 蛇紋石/批+200Kg/批螢石(根據(jù)休風(fēng)前實(shí)際爐渣堿度和理論校核堿度調(diào)整配比,Si 按【Si】:1.0%,校核實(shí)際二元堿度0.98-1.02、四元堿度 0.93-0.98 的標(biāo)準(zhǔn)校核理論堿度)
2、正常料礦批:18.5噸,焦批:6.6噸(濕焦),停焦丁。
3、休風(fēng)料段:空焦4批+1批正常料+空焦4批+4批正常料+2批空焦+10正常料(空焦每批帶錳礦 200 kg/批+蛇紋石300kg /批+螢石200Kg/批。)
二、休風(fēng)燜爐操作:
2023年12月28日10:30開(kāi)始上休風(fēng)料,于13:38分出完最后一爐鐵,凈焦下達(dá)至爐腰下沿位置后按長(zhǎng)期休風(fēng)操作規(guī)程休風(fēng),爐頂點(diǎn)火,開(kāi)倒流、堵嚴(yán)所有風(fēng)口、停風(fēng)機(jī)、開(kāi)始計(jì)劃?rùn)z修。為減少熱損失,在爐頂點(diǎn)火完畢后,將所有直吹管卸下,所有風(fēng)口堵泥并涂抹黃油密封,鐵口區(qū)域用黃沙和有水炮泥做好密封,工長(zhǎng)在燜爐期間執(zhí)行每半小時(shí)全面點(diǎn)檢風(fēng)口堵泥一次,保證風(fēng)口嚴(yán)密性。工長(zhǎng)嚴(yán)密監(jiān)控爐頂溫度及水溫差變化,防止因爐內(nèi)漏水發(fā)現(xiàn)不及時(shí)釀成事故。
三、開(kāi)爐快速達(dá)產(chǎn)操作:
計(jì)劃?rùn)z修結(jié)束,復(fù)風(fēng)生產(chǎn)時(shí)遇上空氣污染紅色預(yù)警,被迫推遲復(fù)風(fēng)時(shí)間,通知2024年1月4日6:00可以恢復(fù)生產(chǎn),煉鐵廠馬上按方案準(zhǔn)備復(fù)風(fēng),于4日0:00開(kāi)始鐵口埋自制氧槍,2:00埋好后通入壓縮空氣和氧氣,靜態(tài)燒鐵口區(qū)域,熔化鐵口區(qū)域殘?jiān)F,加熱爐缸,燒通鐵口與風(fēng)口連接區(qū)域,6:00開(kāi)1#、2#、15#、16#共四個(gè)風(fēng)口,其余風(fēng)口全部用輕質(zhì)磚堵嚴(yán)、堵實(shí),要求送風(fēng)后堵得嚴(yán)、捅得開(kāi)。送風(fēng)恢復(fù)爐況,高爐初始料線 4.0 米,風(fēng)壓慢慢加到90kpa,風(fēng)量800m³/min,蓋上爐頂大放散,重力除塵器放散閥、箱體放散閥全開(kāi),半小時(shí)后頂溫 200℃以上,做煤氣爆發(fā)實(shí)驗(yàn)合格后引煤氣,高爐熱風(fēng)爐開(kāi)始燒爐??紤]到 實(shí)際燜爐時(shí)間長(zhǎng)上全焦負(fù)荷,礦批17噸,負(fù)荷 2.77,考慮到復(fù)風(fēng)初期風(fēng)量偏小,17 噸礦批分兩次放,從而保證了氣流暢通,避免了懸料。復(fù)風(fēng)后補(bǔ)焦4批+5批正常料+3批焦炭(焦批6600kg,送風(fēng)后共計(jì)補(bǔ)焦46.2噸)。加正常料(礦批17000kg、焦批6600kg、燒結(jié)配比68%、球團(tuán)配比27%、塊礦配比5%、錳礦200kg、螢石200kg),7:05氧槍燒開(kāi),出鐵11分鐘,渣鐵流到干渣池。用氧槍時(shí)間5小時(shí),為快速加熱爐缸創(chuàng)造了條件,第一爐鐵渣鐵物理熱可,渣鐵流動(dòng)性良好,出完第一爐鐵后打破常規(guī)思維,果斷富高壓氧800 m³/h 利于快速燃燒焦炭加快恢復(fù)進(jìn)程,8:05-8:13出第二爐鐵,估鐵約5噸,渣鐵流動(dòng)性情況基本和第一爐一樣,生鐵Si:0.8%、S:0.065%,鐵后8:21打開(kāi)3#、14#風(fēng)口,逐漸加風(fēng)到130kPa,風(fēng)量913 m³/min, 9:02-9:32出第三爐鐵,渣鐵量較大,估鐵約30噸,渣鐵物理熱明顯下降,但流動(dòng)性可,生鐵SiI:0.45%、S:0.084%,爐缸排出大量渣鐵,查看風(fēng)口偏暗、14#、15#風(fēng)口有掛渣現(xiàn)象。10:13-10:20出第四爐鐵,估鐵約10噸,渣鐵物理熱比上爐有好轉(zhuǎn),出完渣鐵后觀察風(fēng)口耀眼明亮,10:20果斷打開(kāi)4#、13#風(fēng)口,風(fēng)壓逐步加到170kPa,風(fēng)量980 m³/min。11:05-11:17出第五爐鐵,估鐵約10噸,鐵水物理熱1471℃、風(fēng)口明亮,3#、4#風(fēng)口上方有明顯局部氣流,因此11:18打開(kāi)距離氣流比較強(qiáng)的部位較遠(yuǎn)的11#、12#風(fēng)口并逐步加風(fēng)到220kPa、風(fēng)量1450 m³/min,12:06-12:28出第六爐鐵,估鐵20噸,12:15開(kāi)5#、10#風(fēng)口,逐步加風(fēng)到253kPa,風(fēng)量1700 m³/min ,13:13—13:24出第七爐鐵,因復(fù)風(fēng)附加凈焦下達(dá)渣量大鐵少。13:20開(kāi)9#風(fēng)口,14:06—14:25出第八爐鐵,渣鐵物理熱充足,目測(cè)生鐵含硅1.5%左右,14:12開(kāi)8#風(fēng)口,逐步加風(fēng)到280kPa,風(fēng)量1918 m³/min,判斷具備過(guò)憋渣器條件,延長(zhǎng)鐵間時(shí)間,攢夠60噸以上鐵水,15:47—16:40出第九爐鐵,鐵水順利過(guò)避渣器,出鐵122.38噸,生鐵Si:1.31%、S:0.075%,鐵水物理熱1454℃,15:57開(kāi)7#風(fēng)口,17:00透平機(jī)沖轉(zhuǎn)投入運(yùn)行,17:25開(kāi)6#風(fēng)口,至此風(fēng)口全開(kāi),風(fēng)壓加到320kPa,風(fēng)量2230 m³/min,11小時(shí)25分鐘實(shí)現(xiàn)風(fēng)口全開(kāi),風(fēng)壓加全,燜爐快速開(kāi)爐成功!
四、本次開(kāi)爐經(jīng)驗(yàn):
(1)科學(xué)合理使用好氧槍是燜爐恢復(fù)好爐況的關(guān)鍵一環(huán)。燜爐送風(fēng)初期,爐缸嚴(yán)重缺熱成為送風(fēng)恢復(fù)的制約環(huán)節(jié)。使用好氧槍是解決送風(fēng)初期爐缸熱量不足的重要手段,本次埋好氧槍后馬上使用,調(diào)整好空氣和氧氣的比例,送風(fēng)前4小時(shí)用上氧槍,可以理解成一個(gè)風(fēng)口下移到鐵口,提前送風(fēng)恢復(fù)爐況的過(guò)程,實(shí)現(xiàn)了爐缸鐵口前端區(qū)域的局部冶煉加熱,保證鐵口和風(fēng)口之間貫通,渣鐵能順利滲透下達(dá)到爐缸,為開(kāi)爐第一爐順利出鐵和燜爐開(kāi)爐不燒風(fēng)口套提供了保障,同時(shí)大幅度降低了爐前人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,使得開(kāi)爐出鐵更加安全高效, 燜爐開(kāi)爐復(fù)產(chǎn)變得簡(jiǎn)單、環(huán)保、低耗。
(2)打破常規(guī)思路,送風(fēng)一小時(shí)后開(kāi)始富氧是本次開(kāi)爐迅速恢復(fù)的一項(xiàng)重要措施。一般開(kāi)爐恢復(fù)爐況都是先噴煤后富氧,基于本次檢修的特殊情況:休風(fēng)料加凈焦少、燜爐時(shí)間長(zhǎng)、熱風(fēng)爐送風(fēng)溫度低只有600℃,送風(fēng)后風(fēng)口前理論燃燒溫度低,適當(dāng)少量富氧可以提高理論燃燒溫度,同時(shí)在少量風(fēng)口送風(fēng)造成風(fēng)量偏低的情況適量富氧下可以大幅提高冶強(qiáng),加快焦炭燃燒,更快騰出空間使復(fù)風(fēng)后補(bǔ)充的凈焦盡快下達(dá)到爐缸提高爐缸熱量。
(3)判斷好開(kāi)風(fēng)口時(shí)機(jī),果斷開(kāi)風(fēng)口快速加風(fēng)是本次恢復(fù)較快的主要手段。燜爐開(kāi)爐判斷好開(kāi)風(fēng)口時(shí)機(jī)至關(guān)重要,開(kāi)風(fēng)口的條件是①渣鐵物理熱充足、流動(dòng)性良好。②能從爐缸及時(shí)排出爐外。③判斷好風(fēng)口狀態(tài),觀察風(fēng)口明亮程度判斷是否具備條件。
(4)開(kāi)風(fēng)口的順序要視實(shí)際情況靈活掌握。比如本次在風(fēng)口明亮耀眼,3#、4#風(fēng)口上方有明顯局部氣流的情況下,果斷打開(kāi)11#、12#兩個(gè)風(fēng)口去平衡邊緣氣流,而不是按平時(shí)思路鐵口兩邊一邊一個(gè)地去打開(kāi)5#和12#風(fēng)口。同時(shí)在不確定要開(kāi)鐵口兩邊哪個(gè)風(fēng)口時(shí),要去測(cè)量?jī)蛇咃L(fēng)口小套水溫差,先開(kāi)水溫差高的風(fēng)口。
(5)本次休風(fēng)料的實(shí)際裝料位置較為精準(zhǔn),最后一爐鐵大噴鐵口保證了爐缸渣鐵全部出凈,為燜爐開(kāi)爐順利復(fù)風(fēng)奠定了基礎(chǔ);
(6)此次開(kāi)爐順利成功得益于廠部正確的決策和廣大干部員工良好的執(zhí)行力,開(kāi)爐過(guò)程爐前氧槍作業(yè)與出鐵作業(yè)組織較為得力,能及時(shí)排凈渣鐵,未對(duì)爐內(nèi)造成影響,開(kāi)爐整體進(jìn)程節(jié)奏可控。
小結(jié):本次開(kāi)爐堪稱完美,每一步都邁對(duì)了而且抓住時(shí)機(jī)走的很及時(shí),順利完成公司下達(dá)的開(kāi)爐任務(wù),實(shí)現(xiàn)了安全無(wú)事故開(kāi)爐、快速達(dá)產(chǎn)的奮斗目標(biāo)。開(kāi)爐方案的制定,借鑒了以往高爐燜爐成功開(kāi)爐經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并大膽嘗試新思路新方法。順利開(kāi)爐主要原因有:方案詳細(xì),分工明確,特別是開(kāi)爐前對(duì)各方案多次論證并組織召開(kāi)全廠的開(kāi)爐動(dòng)員會(huì),過(guò)程中嚴(yán)格按照相關(guān)方案進(jìn)行實(shí)施,根據(jù)相關(guān)突發(fā)狀況進(jìn)行微調(diào)相關(guān)參數(shù)。煉鐵廠全體干部員工認(rèn)真組織、精心安排、通力合作,各司其職,沒(méi)有因外圍影響開(kāi)爐進(jìn)度。
