李兆甲 翟玉兵 劉占平
(河北新金鋼鐵有限公司 燒結(jié)廠)
摘要:2018年1月1日,《環(huán)境保護稅法》頒布,將正式開始對廢氣CO污染物征稅,2020年9月22日,習(xí)近平總書記在第75屆聯(lián)合國大會上提出“雙碳”理念,隨后的幾年國家對CO排放的治理愈發(fā)深入和嚴(yán)格,本文主要從燒結(jié)生產(chǎn)過程中降低燒結(jié)過程燃料消耗和提高燒結(jié)過程氧含量兩個方面介紹降低燒結(jié)煙氣CO濃度的措施。
關(guān)鍵詞:新金鋼鐵;CO濃度;降碳;增氧
1 前言
隨著對CO污染物的征稅和雙碳理念的持續(xù)推進,現(xiàn)在各行各業(yè)降低碳排放成為政治任務(wù),目前對于鋼鐵企業(yè)而言,每年的排污稅70%都是因為CO排放,而現(xiàn)階段還沒有成熟的技術(shù)對末端煙氣進行CO的治理,筆者認(rèn)為后期末端治理技術(shù)應(yīng)從兩個方面著手,一是吸附,二是燃燒或者說反應(yīng)?,F(xiàn)在在降低燒結(jié)煙氣CO排放的研究基本上都是從燒結(jié)生產(chǎn)方面進行。
2 現(xiàn)狀分析
1)前期我廠煙氣中CO濃度一直在5000mg/m³~6000mg/m³,對標(biāo)一些先進企業(yè),在降低CO濃度方面做的好的企業(yè),煙氣中CO濃度能達到2000mg/m³。針對這一現(xiàn)狀,公司要求燒結(jié)廠成立專項攻關(guān)小組,初步目標(biāo)要達到煙氣中CO濃度降低到4000mg/m³以下。
2)為保證燒結(jié)礦的粘結(jié)性和強度,燒結(jié)生產(chǎn)中必不可免的會配加一定量的固體燃料,在燒結(jié)點火中用的高爐煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣中的有用成分也是CO,此兩種固體燃料和氣體燃料的不完全燃燒是產(chǎn)生CO的主要原因。
3 CO產(chǎn)生機理
要想降低燒結(jié)煙氣中CO濃度,首先需清楚CO生成的機理。簡單說CO主要是碳不完全燃燒產(chǎn)生的,如式(1):
2C+O2→2CO (1)
從式(1)中可以分析,碳的不完全燃燒主要有兩方面造成,一是碳多,二是氧少。那么從這兩點也可以說想要降低燒結(jié)煙氣中CO濃度,大致可以從兩方面著手,一是降低燒結(jié)過程燃料消耗,二是提高燒結(jié)過程氧含量。下面主要從這兩大方面介紹我廠降低CO采取的各項措施。
4 降低煙氣CO濃度措施
4.1降低燒結(jié)過程燃料消耗
燒結(jié)生產(chǎn)過程中需要一定的熱量支撐,所以降低固體燃料消耗方面主要是從兩個方面采取措施:
4.1.1 內(nèi)部降低熱量消耗
1)改善燃料粒度
適宜的燃料粒度有利于降低燒結(jié)固體燃耗,燃料粒度過粗時,燒結(jié)過程中燃燒帶變寬,從而使燒結(jié)料層透氣性惡化。同時大顆粒燃料的周圍還原性氣氛較強,空氣不夠用,而沒有燃料的地方,空氣又得不到有效利用,導(dǎo)致燃料出現(xiàn)不完全燃燒,增加CO生成。燃料粒度過細時(特別是-0.5mm燃料以及各種含碳除塵灰),燒結(jié)過程中燃料燃燒快,燃料燃燒所產(chǎn)生的熱量不能滿足燒結(jié)所需熱量,因此需要配加更多的燃料進行燒結(jié)。新金鋼鐵前期注重粗粒度燃料的比例,≤3mm的粒度占比要求達到75%,對細燃料不甚重視,導(dǎo)致外購燃料粒度過細,再加上大量含碳除塵灰的使用,使得燒結(jié)燃料消耗配比過高。結(jié)合燃料采購部門重新制定進廠燃料粒度標(biāo)準(zhǔn),≤1mm的粒度要求不能超過30%,以此為標(biāo)準(zhǔn)重新選擇供應(yīng)商。確保燃料粒度滿足生產(chǎn)需求。
2)優(yōu)化燃料結(jié)構(gòu)
焦粉的燃燒速度和反應(yīng)速度比無煙煤慢,接近空氣傳熱速度,碳燃燒化學(xué)熱和空氣傳熱物理熱接近同步向下傳遞疊加而產(chǎn)生較高燒結(jié)溫度和較薄燃燒帶,改善燒結(jié)固結(jié)強度,提高成品率,降低燃耗。但是焦粉價格比無煙煤高,為優(yōu)化成本,企業(yè)一般會用無煙煤代替部分焦粉進行燒結(jié),經(jīng)前人研究,無煙煤配30%時,燒結(jié)過程控制參數(shù)無明顯變化,且燃耗最低。
燃料全部在配料室配加時產(chǎn)生布料偏析,導(dǎo)致燒結(jié)過程不均勻,為保證燒結(jié)礦質(zhì)量普遍采取高水高碳的生產(chǎn)模式,無形中增加了燃料的消耗。為改善這一現(xiàn)狀,采取了燃料分加生產(chǎn)工藝,在進入二混滾筒前再次配加燃料,如圖1所示,目前配料室配無煙煤30%,在二混前二次配焦粉70%,有效解決了燃料在燒結(jié)料層分布不勻的問題,穩(wěn)定了燒結(jié)生產(chǎn)過程,降低了燃料消耗。
圖1 燃料分兩次加入
3)厚料層燒結(jié)
通過長時間的工藝試驗,厚料層燒結(jié)越來越得到大家的認(rèn)可,厚料層燒結(jié)因其自動蓄熱原理,可以有效降低燃料消耗,我廠目前料層厚度基本上已達到900mm,4月份燒結(jié)臺車欄板從800mm提高到900mm,目前正在優(yōu)化煙氣循環(huán)系統(tǒng),計劃在6月底完工,屆時燒結(jié)料面將具備1000mm的條件。
4)合理配礦
目前整個行業(yè)處于虧損狀態(tài),降成本成為每個企業(yè)的核心工作,而燒結(jié)工序作為整個工藝鏈條的開端,燒結(jié)礦成本的高低直接影響了后序工序的成本完成情況。但是一味的降低燒結(jié)礦成本并不明智,燒結(jié)礦作為高爐的主要原料,應(yīng)確保高爐用料安全,滿足高爐的冶煉要求。故此隨大量配加低價位的垃圾礦能大幅度降低燒結(jié)成本,但綜合到鐵水成本來看并不合適。為了確保燒結(jié)礦質(zhì)量受控,且最大程度降低燒結(jié)礦成本,經(jīng)過長期生產(chǎn)實踐,在燒結(jié)原料中必須搭配一定量的磁鐵礦,比例應(yīng)不低于20%,目前我廠配料結(jié)構(gòu)采用褐鐵礦:赤鐵礦:磁鐵礦的比例大體為3:1:1,此結(jié)構(gòu)既能最大限度配加低價位的褐鐵礦,又能保證燒結(jié)礦質(zhì)量不受影響,并且有一定量的磁鐵礦還能適當(dāng)降低燒結(jié)固體燃耗。
4.1.2 外部增加熱量補充
1)熱風(fēng)燒結(jié)
熱風(fēng)循環(huán)技術(shù)是基于一部分熱廢氣被再次引入燒結(jié)過程中而開發(fā)的方法。熱廢氣再次通過燒結(jié)料層時,通過回收燒結(jié)煙氣中的顯熱和潛熱,改善料層上部熱量不足的情況,降低消耗固體燃料燃燒釋放的熱量。隨著環(huán)保形勢的日益嚴(yán)峻,目前熱風(fēng)循環(huán)技術(shù)已經(jīng)從環(huán)冷煙氣循環(huán)升級為大煙道煙氣循環(huán),并且煙氣循環(huán)要求最少達到主風(fēng)機的30%以上,有效降低了脫硫脫銷系統(tǒng)的處理量,提高了煙氣治理效率。為在煙氣循環(huán)中更多的循環(huán)CO,特對風(fēng)箱進行了煙氣檢測,數(shù)據(jù)如表1所示。根據(jù)數(shù)據(jù)并考慮煙氣熱量最終確定2-7#和20-22#風(fēng)箱作為煙氣循環(huán)風(fēng)箱。煙氣通過循環(huán)風(fēng)機通過六個支管到達燒結(jié)料面進行循環(huán)燒結(jié)。煙氣循環(huán)投入后,燒結(jié)煙氣CO含量從6000mm/m³降低到了4000mm/m³。
表1 各風(fēng)箱煙氣CO濃度
|
風(fēng)箱編號 |
CO檢測濃度(mg/m³) |
風(fēng)箱編號 |
CO檢測濃度(mg/m³) |
|
0# |
31.2 |
13# |
5382.5 |
|
1# |
701.2 |
14# |
5147.3 |
|
2# |
5281.2 |
15# |
4312.5 |
|
3# |
5581.2 |
16# |
4671.2 |
|
4# |
5121.2 |
17# |
1956.2 |
|
5# |
4208.8 |
18# |
2616.2 |
|
6# |
5658.8 |
19# |
3940 |
|
7# |
5407.5 |
20# |
2235 |
|
8# |
5423.8 |
21# |
1796.2 |
|
9# |
5332.5 |
22# |
1642.5 |
|
10# |
4678.8 |
23# |
748.8 |
|
11# |
5256.2 |
24# |
283.8 |
|
12# |
4117.5 |
25# |
87.5 |
2)提高混合料溫
混合料溫一般要求超過燒結(jié)料露點10℃以上,減少過濕帶的厚度,減少因水分蒸發(fā)所消耗的熱量,前期我廠已采取多種措施提高混合料溫度基本達到70℃左右,但在冬季生產(chǎn)時因皮帶輸送過程中熱量大量損失,導(dǎo)致混合料溫度基本在60℃,嚴(yán)重制約冬季生產(chǎn),為解決這一問題,依托于環(huán)保要求的輸送帶密閉措施,在密閉的輸送帶上通入蒸汽,如圖所示,降低混合料在輸送過程中熱量損失,使得冬季生產(chǎn)混合料溫度基本穩(wěn)定在65℃以上。
4.2 提高燒結(jié)過程氧含量
1)富氧點火
燒結(jié)普遍采用高爐煤氣點火,我廠采用的是高爐煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣形成的混合煤氣,在新增轉(zhuǎn)爐煤氣管道后,煤氣點火質(zhì)量有了明顯改善,但為了保證燒結(jié)料面點火強度,煤氣使用量還是略有富余,導(dǎo)致不完全燃燒的煤氣隨主抽風(fēng)機抽入煙氣中,造成煙氣中CO含量升高。為解決這一問題,在助燃風(fēng)中通入氧氣,氧氣通入量最大可達到600m³/h,助燃風(fēng)含氧量可提升至25%,大大提高了煤氣完全燃燒率。
2)料面噴蒸汽
料面噴蒸汽有利于提高固體燃料的燃燒效率,H2O分解成的H+和OH-有利于固體燃料的燃燒反應(yīng)。我廠通過外出考察對標(biāo),自行建造了料面噴蒸汽系統(tǒng),投入使用后,煙氣中CO濃度降低了300mg/m³。
3)提高料層透氣性
提高料層透氣性意味著可以使更多的空氣進入燒結(jié)料層參與燒結(jié)過程,使更多的氧參與到燃燒反應(yīng)當(dāng)中,減少了燃料的不完全燃燒。并且料層透氣性提高后燒結(jié)料層可以適當(dāng)增厚,有利于實現(xiàn)厚料層燒結(jié)。為了提高料層透氣性,把原有的板式松料器升級為階梯式松料器,松料器分上下兩層,將來料層的增厚到1000mm后計劃再增加一層松料器,繼續(xù)改善料層透氣性。
前期投產(chǎn)使用的燒結(jié)機,大部分設(shè)備老舊,無法實現(xiàn)低負(fù)壓點火,為解決這一問題,通過招標(biāo),購進一批風(fēng)箱中部密封板,在1#-4#風(fēng)箱隔板上部安裝密封板,確保風(fēng)箱不串風(fēng),能通過風(fēng)箱風(fēng)門自由調(diào)整風(fēng)箱負(fù)壓,目前我廠1#-3#風(fēng)箱負(fù)壓基本能降低到6kpa~7kpa。保證了燒結(jié)原始料層的透氣性。
4)降低漏風(fēng)率
漏風(fēng)治理是燒結(jié)一直不變的主要工作,為降低燒結(jié)漏風(fēng)率,主機滑道改為石墨密封,對大煙道內(nèi)襯重新防腐噴涂,建立機頭電除塵放灰制度,區(qū)域負(fù)責(zé)人每班對從主機到濕電這一系統(tǒng)進行點檢,小問題及時補焊,大問題檢修時徹底解決。降低漏風(fēng)率能有效提升燒結(jié)的有效風(fēng)量,提升固體燃料的燃燒效率,降低煙氣中CO的濃度。
4.3 效果驗證
通過以上各項措施,目前燒結(jié)煙氣中CO濃度基本能穩(wěn)定在4000mg/m³以下,匯總表格如表2所示。
表2 5月16日-31日三班煙氣CO濃度
|
編號 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
CO濃度 (mg/m³) |
3853 |
3924 |
3759 |
3800 |
3926 |
3939 |
3576 |
3851 |
4075 |
3849 |
|
編號 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
CO濃度 (mg/m³) |
3808 |
3711 |
3997 |
3895 |
3975 |
3962 |
3815 |
3849 |
3964 |
3664 |
|
編號 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
CO濃度 (mg/m³) |
4012 |
3897 |
3685 |
3941 |
3962 |
3986 |
3675 |
3875 |
3961 |
3791 |
5 結(jié)論
1)企業(yè)排污稅的70%都是因為CO的排放所致,故此降低煙氣中的CO濃度不僅有利于完成減排任務(wù),也有利于企業(yè)整體的成本降低;
2)CO產(chǎn)生主要是因為碳的不完全燃燒,降低CO可以從降碳和增氧兩個方面采取相應(yīng)措施;
3)目前末端治理CO技術(shù)尚不成熟,需加快此方面的研發(fā),盡快解決CO排放問題。
參考文獻
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