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山西建龍 5 號高爐降本生產(chǎn)實踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-08-14  作者:李海斌, 高志軍, 呂國明  瀏覽次數(shù):2725
 
核心提示:摘 要:分析山西建龍實業(yè)有限公司 5 號爐提高煙煤比例的意義,敘述提高煙煤比例的措施,并通過加強(qiáng)高爐爐缸狀態(tài)預(yù)判和處理、強(qiáng)化爐前出鐵管理及設(shè)備管理、實施技改優(yōu)化,使作業(yè)率大大提高,最終使高爐指標(biāo)得到優(yōu)化,降低了生鐵成本。生產(chǎn)實踐證明,鐵前低成本管控措施得當(dāng),實踐成果可供同類型企業(yè)借鑒,且后續(xù)還將持續(xù)研究高爐降本、降耗途徑。 關(guān)鍵詞:降本;提高;煙煤比例;快速恢復(fù);出鐵;休風(fēng)率
 山西建龍 5 號高爐降本生產(chǎn)實踐

李海斌, 高志軍, 呂國明

(山西建龍實業(yè)有限公司, 山西 運(yùn)城 043801)

摘 要:分析山西建龍實業(yè)有限公司 5 號爐提高煙煤比例的意義,敘述提高煙煤比例的措施,并通過加強(qiáng)高爐爐缸狀態(tài)預(yù)判和處理、強(qiáng)化爐前出鐵管理及設(shè)備管理、實施技改優(yōu)化,使作業(yè)率大大提高,最終使高爐指標(biāo)得到優(yōu)化,降低了生鐵成本。生產(chǎn)實踐證明,鐵前低成本管控措施得當(dāng),實踐成果可供同類型企業(yè)借鑒,且后續(xù)還將持續(xù)研究高爐降本、降耗途徑。

關(guān)鍵詞:降本;提高;煙煤比例;快速恢復(fù);出鐵;休風(fēng)率

0 引言

山西建龍實業(yè)有限公司 5 號爐爐容 1 080 m3 ,南北雙鐵口,公司結(jié)合市場情況與北京科技大學(xué)合作,于 2022 年 2 月 15 日開展 10 號爐提高煙煤比例(55%→60%→65%→75%→80%→100%)試驗,取得了成功,并在 5 號爐進(jìn)行同步推廣,效果達(dá)到預(yù)期值。通過加強(qiáng)高爐爐缸狀態(tài)預(yù)判和處理、強(qiáng)化爐前出鐵管理、強(qiáng)化設(shè)備管理、實施技改優(yōu)化,使生產(chǎn)作業(yè)率提高,高爐指標(biāo)得到優(yōu)化,生鐵成本有效降低,控制措施得當(dāng),可供同類型企業(yè)借鑒。

1 提高煙煤比例效益

國內(nèi)煤炭資源的分布情況:煙煤占 73.3%,無煙煤占 7.9%,褐煤占 6.8%,其他煤種占 11.6%。隨著高爐噴吹無煙煤資源日趨緊張,煙煤與無煙煤差價明顯。截至 2022 年 7 月,煙煤平均價格為 1 517.2 元 /t,無煙煤價格 1 805.4 元 /t,平均相差 288 元 /t,最高差價達(dá) 729 元 /t。經(jīng)測算,當(dāng)煙煤與無煙煤價差達(dá)到110 元 /t 時,提高煙煤比例,有利于降低鐵水成本;但因煙煤存在揮發(fā)性高、爆炸性強(qiáng)、著火點低、易引發(fā)安全事故的特點,成為行業(yè)內(nèi)部限制煙煤比例提高的關(guān)鍵制約因素。對此,山西建龍與北京科技大學(xué)于 2021年 6 月簽訂了全煙煤高效安全噴吹技術(shù)項目合同,于2022 年 2 月開始進(jìn)行提高煙煤比例試驗,3 月時 10號爐煙煤比例達(dá)到 100%,并保持基本穩(wěn)定,實現(xiàn)全煙煤安全噴吹。

1.1 噴煤系統(tǒng)風(fēng)險點梳理及管控措施

實施全煙煤噴吹前,重點針對高揮發(fā)分煙煤易著火、爆炸的特點,分析可能出現(xiàn)的問題并制訂相應(yīng)的風(fēng)險管控措施 9 項,同時針對可能出現(xiàn)的設(shè)備管道磨損、磨機(jī)產(chǎn)能降低對生產(chǎn)的影響、設(shè)備存在的安全隱患,梳理相應(yīng)的措施及改造項目總計 20 項,并推進(jìn)措施的有效執(zhí)行,具體如表 1 所示。

圖片1 

1.2 煙煤比例提升試驗過程

全煙煤噴吹前,通過論證和制訂詳細(xì)的提升方案,確定在 10 號高爐進(jìn)行全噴煙煤試驗。試驗共分四個階段,將煙煤比例由 55%逐步提高到 100%,按照全煙煤噴吹計劃,于 2022 年 2 月 15 日開始提高煙煤比例,第一步將煙煤比例由 55%直接提到 70%,隨后按照每周 10%幅度增加比例,3 月 7 日煙煤比例提高到100%,試驗成功;4 月 11 日受疫情和庫存影響,煙煤比例由 100%退到 85%。

1.3 根據(jù) 10 號爐試驗情況,陸續(xù)提升各高爐煙煤比例

從 2022 年 2 月 22 日開始,對 1 號、5 號、6 號、8號高爐開展提煙煤比例操作,第一步由 55%提高到60%,隨著噴煤系統(tǒng)設(shè)備改造和新磨機(jī)投產(chǎn),3 月 7 日煙煤比例提高到 65%,4 月 11 日受疫情和庫存影響,煙煤比例退到 50%,4 月 15 日恢復(fù)到 65%,4 月 30 日提高到 70%,5 月 12 日提高到 75%并保持穩(wěn)定,受煙煤性價比影響,煙煤比例未再繼續(xù)提高,7 月 2 日起煙煤性價比低于無煙煤,煙煤比例逐步退到 30%,近期隨煙煤價格降低,性價比提升,煙煤比例逐步提高到 40%,到 9 月份煙煤比例逐步提到 65%。

1.4 煙煤比例提升注意事項和效益

1)開展全煙煤噴吹,通過操作制粉系統(tǒng)和嚴(yán)格控制檢修過程,可實現(xiàn)系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行;

2)10 號高爐在全煙煤試驗期間,煙煤比例達(dá)到100%,但氣流不太穩(wěn)定,風(fēng)溫、煤比偏低,實驗效果欠佳,其他高爐的煙煤比例提升到 75%,因各變化因素、操作調(diào)劑和總結(jié)比較充分,高爐爐況、氣流可控;

3)煙煤比例提升期間,需綜合考慮煙煤價格與煤焦、煙煤無煙煤置換比的關(guān)系,以保證高比例煙煤噴吹的經(jīng)濟(jì)性;煙煤的選擇應(yīng)在保證高性價比的前提下,盡量選擇熱值高的煙煤,不同煙煤的安全性存在差異,使用前必須確認(rèn)好;

4)效益:煙煤比例由 55%提高到 75%,價差在288 元 /t 和 702.9 元 /t 的情況下,噸鐵成本分別降低9.41 元 /t 和 26.02 元 /t。

2 持續(xù)把控爐缸狀態(tài),出現(xiàn)異常情況時果斷采取措施

2.1 分析爐缸狀態(tài)

2.1.1 爐缸堆積

5 號爐爐底 5.698 m 溫度持續(xù)下行,爐缸逐步堆積(見圖 1)。

圖片2 

從 7 月下旬開始,一直到 9 月初,根據(jù)高爐爐況需求,從 6 號高爐協(xié)調(diào) B 炮泥給 5 號高爐北場使用,在短時間內(nèi)可改善北場出鐵,但因 B 炮泥主要供應(yīng) 6號爐使用,給 5 號北場使用 B 炮泥并不連貫,以及南場鐵口出鐵情況持續(xù)未改善,影響出鐵質(zhì)量,鐵次很難保證,出鐵時間長短不一,且出鐵不勻,出鐵量少時在 120 t 左右,多則達(dá)到 360 t 左右,出鐵次數(shù)最高達(dá)20 次,19 次常態(tài)化,嚴(yán)重影響了出鐵正點率和鐵量差,高爐出鐵效果沒有從根本上得到改善,高爐風(fēng)持續(xù)加不上,爐底溫度持續(xù)下降,從 8 月初到 9 月初,爐底溫度由 538 ℃下降到 505 ℃。到 8 月下旬,決定給5 號高爐單獨采購炮泥,截至 8 月 31 日,給 5 號高爐單采試驗炮泥陸續(xù)到廠,南場試驗開始。

2.1.2 其他原因

1)市場變化、變料影響:根據(jù) 7 月 15 日市場情況變化,決定對高爐進(jìn)行限產(chǎn),對冶強(qiáng)進(jìn)行控制;最大幅度降低原燃料庫存量,燒結(jié)變料頻繁,有時燒結(jié)日變料到達(dá) 3~4 次,入廠焦炭質(zhì)量下降,庫存量低,高爐變焦炭品種、配比較多,主流焦炭結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定,發(fā)生較大變化。

2)氣溫影響:從 8 月 30 日開始,氣溫由 36~37 ℃開始下降到 25~26 ℃,高爐進(jìn)水溫度由 32~33 ℃降到27~28 ℃,進(jìn)水溫度相對降低了 4~5 ℃,爐底溫度下降較快。為提高降本增效幅度,加強(qiáng)低 Si 爐溫控制,9 月 1—3 日,爐溫以 0.20%~0.30%比例增加,爐底溫度下降明顯,最低為 505 ℃;9 月 3—5 日采取配加蛇紋石 200 kg/ 批,爐底溫度逐步上升至 510 ℃。

3)爐齡影響:5 號爐爐齡有 22 年,其中 2018 年 1月 11 日中修復(fù)產(chǎn)(爐缸未動),爐缸鐵口泥包侵蝕較其他高爐嚴(yán)重(南場特別突出),炮泥消耗多,鐵口難維護(hù)。

2.2 合理搭配風(fēng)速與熔劑料進(jìn)行爐況調(diào)劑

9 月 3—5 日配加蛇紋石 200 kg/ 批,爐底溫度由505 ℃逐步上升至 510 ℃,初見效果;從 9 月 6 日開始,為加大高爐降本增效幅度,提升煤比(155 kg/t→160 kg/t),將塊礦配比增加到 8%,提高風(fēng)壓(410 kPa→415 kPa),高爐出現(xiàn) 2 次難行,爐底溫度下降。于 9 月7 日 07:00 白班配加蛇紋石 200 kg/ 批,后續(xù)增加到300 kg/ 批,16:50 配加錳礦 500 kg/ 批,后續(xù)增加到600 kg/ 批,后進(jìn)行洗爐,爐底溫度逐步上升,截至 9月 9 日,爐底溫度上升到 516.1 ℃,相對 9 月 7 日上升 6 ℃,初見效果。但是熔劑料用量增加后,渣鐵比發(fā)生變化,具體情況如下頁表 2 所示。

圖片3 

由表 2 可以看出,相較正常配料,渣鐵比增加12~23 kg/t,下部透氣性降低,渣量過大,產(chǎn)生液泛[1], 會惡化下部透氣性及發(fā)生爐缸堆積,使鼓風(fēng)動能增加,需要較大的風(fēng)速。9 月 7 日—9 日風(fēng)壓加到 380~390 kPa 后,高爐煤氣量相對初始煤氣量有所增加,但風(fēng)速為 217 m/s,較正常風(fēng)速 251 m/s 低,鼓風(fēng)吹向中心穿透力減弱、邊緣煤氣增加,持續(xù)提高冶煉強(qiáng)度,邊緣煤氣量增加,造成邊緣上升煤氣流通路不暢,惡化下部透氣性,出現(xiàn)爐況難行懸料。

9 月 9 日 16:30—16:48 休風(fēng),堵 4 個風(fēng)口(4 號、8 號、14 號、18 號),提高風(fēng)速,增加鼓風(fēng)動能,以及復(fù)風(fēng)后停用蛇紋石,保留錳礦 600 kg/ 批,渣鐵比降低,相對正常配料只增加 3~8 kg/t。加風(fēng)恢復(fù)過程,風(fēng)速維持在 240~250 m/s,爐況恢復(fù)順利,截至 9 月 10 日13:00,風(fēng)壓 405 kPa,風(fēng)量 3 035 m3 /min,爐況順行,達(dá)到全風(fēng)水平,爐況持續(xù)穩(wěn)定順行;14:30 風(fēng)口全開,爐底溫度上升至 521 ℃,中班時停用第 46 批錳礦。

2.3 抓好爐前出鐵管理

針對 5 號爐高爐南場情況,公司采取南場炮泥單采區(qū)別對待,北場持續(xù)用 B 炮泥,優(yōu)先保北場,使?fàn)t缸渣鐵出凈,保持爐況持續(xù)穩(wěn)定順行,抓好操作細(xì)節(jié):

1)規(guī)范爐前操作,穩(wěn)定打泥量,避免長期超深鐵口操作。

2)發(fā)現(xiàn)鐵口漏鐵時及時堵上鐵口,具備出鐵條件后及時出鐵,可適當(dāng)減風(fēng)。重新打泥時,要減少打泥量,增大打泥壓力,降低打泥速度,分 3~5 次打泥,通過分次打泥,使新進(jìn)入的泥充分填充到前段泥包裂紋中,用物理的方式減少漏鐵。

3)管控穩(wěn)定炮泥質(zhì)量。由于炮泥采用優(yōu)質(zhì)高純原料,并以碳質(zhì)原料為結(jié)合劑,其耐鐵渣侵蝕性能比有水炮泥時大大提高,可以適當(dāng)延長鐵口出鐵時間,降低出鐵次數(shù)。

4)定期校正設(shè)備運(yùn)行參數(shù),包括壓力、水平位置、角度、吐泥速度等。根據(jù)設(shè)備狀況、渣鐵成分檢測、高爐爐料參數(shù)等配制滿足生產(chǎn)需要的炮泥。每新批次備品備件、炮泥到現(xiàn)場后優(yōu)先使用,能夠滿足現(xiàn)場使用要求后再進(jìn)行批次消耗,確保跑泥質(zhì)量穩(wěn)定,鐵口順行。

5)及時關(guān)注高爐透液性,避免高爐長期透液性差,環(huán)流過急時的泥炮操作方式,控制鐵口通道,緩步調(diào)整泥包大小,穩(wěn)定爐墻與泥包結(jié)合,避免鐵口通道及深度的急劇變化。

6)做好設(shè)備點檢,關(guān)注備件質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題后及時進(jìn)行維修調(diào)整,特別是在試運(yùn)轉(zhuǎn)時,多觀察設(shè)備運(yùn)行狀況,避免因設(shè)備異常造成開口困難而形成反復(fù)影響的惡性循環(huán)[2]。

高爐日出鐵次數(shù) 16 次,較前期下降 2~3 次,為高爐爐況持續(xù)穩(wěn)定、降耗創(chuàng)造良好外圍條件。高爐指標(biāo)大有改善:爐溫穩(wěn)定率從 64.37%提到 90.75%,提高了26.38%;一級品率從 66.04%提到 74.70%,提高了8.66%;煤比從 140.51 kg/t 提到 153.02 kg/t,增加12.51 kg/t;燃料比從 525.63 kg/t 降到 521.41 kg/t,降低4.22 kg/t,鐵水成本降低 17.89 元 /t。

3 加強(qiáng)設(shè)備管理,降低休風(fēng)率

明確職責(zé),建立操作人員、點檢作業(yè)區(qū)人員崗位巡檢的設(shè)備點檢制度,及時發(fā)現(xiàn)、消除事故隱患,各崗位巡檢人員均配備紅外線測溫槍,有效地保證了電機(jī)、高溫管道的安全使用[3]。積極發(fā)揮大家主觀能動性,對設(shè)備進(jìn)行技改創(chuàng)新,如在直吹管后端下面用鐵棍加以支撐(見圖 2),由于送風(fēng)系統(tǒng)長時間處于高溫、高壓狀態(tài),熱受力發(fā)生變化,可減緩吹管下沉、前端接觸不嚴(yán)而造成跑風(fēng)現(xiàn)象,減少休風(fēng)。設(shè)備的休風(fēng)率大幅降低,從 4—6 月的 0.49%降低到現(xiàn)在的 0.20%,降低了 0.29%,為生產(chǎn)降本增效創(chuàng)造了良好條件,并起到了關(guān)鍵的保駕護(hù)航作用。

圖片4 

4 經(jīng)驗總結(jié)

山西建龍實業(yè)有限公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)中心、供應(yīng)處、煉鐵總廠充分結(jié)合市場變化、外界原料條件以及 5 號爐自身裝備水平,通過操作思路的靈活轉(zhuǎn)變,不斷探索降低鐵水成本途徑和措施。

4.1 提高煙煤比例

根據(jù)市場變化,發(fā)掘新的煙煤資源,優(yōu)化主流焦炭結(jié)構(gòu),提高煙煤比例,將其持續(xù)達(dá)到 75%以上。

4.2 關(guān)注爐缸狀態(tài)

要及時關(guān)注爐缸狀態(tài),發(fā)生異常情況時,要果斷采取相應(yīng)措施,確保爐況持續(xù)穩(wěn)定。

1)結(jié)合高爐爐缸實際狀態(tài),有計劃排堿(2~3 班)。爐渣堿度比基準(zhǔn)堿度降低0.03~0.04,渣中鎂鋁質(zhì)量比按照 0.70~0.75 控制,選擇蛇紋石配比量。

2)采取用蛇紋石、錳礦相結(jié)合洗爐。按照爐渣堿度R2=1.10~1.15 及料制進(jìn)行微調(diào);渣中鎂鋁質(zhì)量比按照 0.65~0.70 控制,選擇蛇紋石配比量;鐵水w(Mn)=0.70%~0.90%,選擇錳礦配比量,將富氧控制在 6 000~7 000 m3 /h。

3)采用輕負(fù)荷操作,煤比 120 kg/t±5 kg/t,w(Si)= 0.40%~0.60%,w(S)=0.025%~0.045%,以物理熱≥ 1 490~1 500 ℃為準(zhǔn),密切關(guān)注渣襯變化,出現(xiàn)異常情況時果斷采取控氧、減風(fēng),確保熱量充沛。

4)洗爐過程出現(xiàn)爐況波動、懸料、崩料,造成冶煉強(qiáng)度持續(xù)降低,此時果斷采取休風(fēng),堵 4 個風(fēng)口,提高風(fēng)速,增加鼓風(fēng)動能,并結(jié)合實際情況,適當(dāng)降低熔劑用量。

4.3 持續(xù)改善炮泥質(zhì)量

持續(xù)改善炮泥質(zhì)量,為高爐持續(xù)穩(wěn)定、全風(fēng)創(chuàng)造條件。具體為:加快南場試驗炮泥工作,持續(xù)改進(jìn)炮泥質(zhì)量,鐵口合格率達(dá)到 80%,保持出鐵時間≥60~70 min,出鐵均衡;全天出鐵次數(shù)維持在 15~16次,減少炮泥消耗,降低高爐成本,為爐況持續(xù)穩(wěn)定創(chuàng)造條件。

4.4 加強(qiáng)設(shè)備管理

加強(qiáng)設(shè)備管理,挖掘其中潛力,不斷進(jìn)行技改創(chuàng)新,提高設(shè)備的作業(yè)率,為生產(chǎn)的降本增效做好保駕護(hù)航。

參考文獻(xiàn)

[1] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005.

[2] 程國存,鄭旭,鄭義勍,等.高爐出鐵鐵口難開原因分析與處理[EB/OL].(2022-04-01)[2022-09-20].https://mp.weixin.qq.com/s/ rSbDPzgrDoMgKkxoXO9ffQ.

[3] 潘積國,安秀偉,劉立華,等.青島特鋼 2 號高爐生產(chǎn)長期穩(wěn)順低燃料比實踐[EB/OL].(2020-06-04)[2022-08-18].https://mp.weixin. qq.com/s/qab4STkdRJIzRxp1s4fVoQ.

 
 
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