呼建軍
(天津鋼鐵集團(tuán)有限公司,天津 300301)
[摘 要] 燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率直接關(guān)系到高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定,同時(shí)也會(huì)影響到高爐的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。2020年天津鋼鐵集團(tuán)有限公司360m2 燒結(jié)機(jī)大修后,燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量都得到了明顯提高,但由于360m2 燒結(jié)機(jī)的混勻礦是由原料配料室直供,造成燒結(jié)混合料成分穩(wěn)定性差、燒結(jié)成品礦堿度波動(dòng)大,已影響到高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定。本文對(duì)影響 360m2 燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的因素進(jìn)行了分析,確定了影響燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的原因,并提出了工藝改進(jìn)措施。通過(guò)提高原、燃料成分穩(wěn)定性、降低混勻配料工序混勻礦成分波動(dòng)、降低燒結(jié)配料工序燒結(jié)混合料堿度波動(dòng)等工藝措施的實(shí)施,360m2 燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率顯著提高。
[關(guān)鍵詞] 燒結(jié)礦;混勻礦;燒結(jié)混合料;堿度;穩(wěn)定率
0引言
燒結(jié)礦是高爐冶煉的主要原料,在高爐入爐料中占比達(dá)到 70%~80%,燒結(jié)礦質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到高爐生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定。高爐對(duì)入爐燒結(jié)礦質(zhì)量要求不僅包括品位高、強(qiáng)度高、粉末少、粒度組成合理等,而且對(duì)燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率也有嚴(yán)格的要求。燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率對(duì)高爐的產(chǎn)量、鐵水質(zhì)量、生產(chǎn)順行以及造渣制度都有著重要的影響,燒結(jié)礦堿度的波動(dòng)會(huì)引起高爐爐溫和造渣制度的不穩(wěn)定,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致高爐懸料或崩料,最終導(dǎo)致焦比升高,生鐵產(chǎn)量降低[1] 。國(guó)內(nèi)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì),燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率每提高10%,高爐焦比降低1%,生鐵產(chǎn)量 提高 1.5%。天津鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)天鋼)360m2燒結(jié)機(jī)主要是為 3200 m3高爐提供燒結(jié)礦,2020 年 360m2 燒結(jié)機(jī)經(jīng)過(guò)大修改造和升級(jí)后,燒結(jié)礦的產(chǎn)量和質(zhì)量都得到了明顯提高,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率達(dá)到了85%左右,但與國(guó)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)相比還有差距。隨著高爐產(chǎn)能的不斷釋放,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率對(duì)高爐的影響逐漸顯現(xiàn)。因此,需要進(jìn)一步提高 360m2 燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率,為 3200m3高爐順產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)創(chuàng)造條件。
本文對(duì)影響 360m2燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的因素進(jìn)行了分析,確定了影響燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的原因,結(jié)合 360m2 燒結(jié)機(jī)混勻礦供給情況,提出了相應(yīng)的工藝調(diào)整措施,并對(duì)措施實(shí)施效果進(jìn)行了總結(jié)。
1 影響燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的因素分析
燒結(jié)礦的堿度是指燒結(jié)礦中堿性氧化物與酸性氧化物的比值,鋼鐵企業(yè)燒結(jié)生產(chǎn)通常采用二元堿度(CaO/SiO2 )。燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率為燒結(jié)礦堿度合格的檢驗(yàn)樣品數(shù)量占總檢驗(yàn)樣品數(shù)量的比值,以百分比表示。從燒結(jié)礦二元堿度公式來(lái)看,燒結(jié)礦堿度主要受 SiO2和 CaO兩個(gè)成分因素的影響,所以燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的提高也就是燒結(jié)礦 SiO2 和CaO成分穩(wěn)定率的提高。
影響燒結(jié)礦 SiO2和 CaO 成分穩(wěn)定性的因素包括:入廠原、燃料成分的穩(wěn)定性,混勻配料工序混勻礦成分的穩(wěn)定性和燒結(jié)配料工序各物料的配比穩(wěn)定性等。因此,要提高 360m2 燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦堿度的穩(wěn)定率,就要從入廠原、燃料成分控制,原料場(chǎng)混勻配料以及燒結(jié)配料等方面進(jìn)行綜合治理。
2 提高燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的措施
2.1 提高入廠原、燃料成分的穩(wěn)定
2.1.1 加強(qiáng)入廠原、燃料成分檢測(cè)
360m2 燒結(jié)機(jī)混勻礦配料以澳礦、巴西礦和國(guó)產(chǎn)精礦粉為主,再配加高爐返礦、堿性熔劑、燃料以及各類(lèi)循環(huán)料。由于物料來(lái)源復(fù)雜、品種多,因此各種原料的 SiO2和 CaO含量差異較大,同時(shí)每種原料自身的SiO2含量波動(dòng)也比較大,這對(duì)燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的提高帶來(lái)了很大的困難。為此,天鋼全面加強(qiáng)了各種入廠原、燃料成分的檢測(cè)和把控,為混勻礦配料和調(diào)整提供了真實(shí)準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。同時(shí)對(duì)料場(chǎng)物料實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,隨時(shí)掌握入廠原、燃料成分變化趨勢(shì),提前預(yù)判和調(diào)整混勻礦配料結(jié)構(gòu),降低入廠原、燃料成分波動(dòng)對(duì)燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的影響。
2.1.2 穩(wěn)定燒結(jié)混勻礦配料結(jié)構(gòu)
360m2 燒結(jié)機(jī)所用鐵礦主要包含進(jìn)口協(xié)議鐵礦和港口采購(gòu)的鐵礦。為了穩(wěn)定燒結(jié)混勻礦配料結(jié)構(gòu),依據(jù)協(xié)議礦種的來(lái)料周期和來(lái)料量,確定燒結(jié)混勻礦配料結(jié)構(gòu)中主要礦種的配比,再根據(jù)市場(chǎng)變化和生產(chǎn)情況,從港口合理選擇能夠降低燒結(jié)礦生產(chǎn)成本的物料,最大限度地穩(wěn)定燒結(jié)混勻礦配料結(jié)構(gòu)和堿度。
2.1.3 加強(qiáng)原料場(chǎng)管理
根據(jù)入場(chǎng)物料的種類(lèi)、產(chǎn)地、成分、進(jìn)料量等,實(shí)行嚴(yán)格的分類(lèi)堆存制度,并對(duì)各種物料實(shí)施掛牌管理,標(biāo)明各種物料的名稱(chēng)及重要參數(shù),防止物料錯(cuò)堆、錯(cuò)取;對(duì)兩種成分差異大的物料采取分區(qū)域堆放,同時(shí)避免兩種物料在交界處混堆;在日常生產(chǎn)過(guò)程中,不定期對(duì)料場(chǎng)物料的堆放情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,從管理方面提高入場(chǎng)物料成分的穩(wěn)定性。
2.2 降低混勻配料工序混勻礦成分波動(dòng)
目前,對(duì)燒結(jié)用各種含鐵物料進(jìn)行中和混勻是一種主要的生產(chǎn)模式,但由于受含鐵物料供料模式和設(shè)備狀況等原因制約,360m2 燒結(jié)機(jī)的混勻礦供料模式只能采用原料配料室直供的模式。此種供料模式由于各種含鐵物料配料后未經(jīng)過(guò)中和混勻而直接送入燒結(jié)混勻礦倉(cāng),造成混勻礦成分不穩(wěn)定,混勻礦中 SiO2和 CaO 成分波動(dòng)性大,最終導(dǎo)致燒結(jié)礦堿度波動(dòng)大。為此,制定了一系列工藝改進(jìn)措施:
(1)嚴(yán)格執(zhí)行原料配料室各配料秤定期校驗(yàn)制度,增加重點(diǎn)物料配料秤的校驗(yàn)頻率,提高原料圓盤(pán)給料機(jī)下料的穩(wěn)定性,降低混勻礦的成分波動(dòng)。
(2)控制原料配料室各物料的倉(cāng)位在合理范圍內(nèi),執(zhí)行高倉(cāng)位交班,避免因倉(cāng)位低而出現(xiàn)下料不穩(wěn)定的情況。
(3)降低轉(zhuǎn)爐污泥等黏性大的物料對(duì)燒結(jié)混勻礦成分均勻性的影響。轉(zhuǎn)爐污泥水分大、黏性高、不易混勻,故原則上將轉(zhuǎn)爐污泥放在另一臺(tái)可以使用混勻大堆的燒結(jié)機(jī)上進(jìn)行配加,若另一臺(tái)燒結(jié)機(jī)無(wú)法完全消化,則剩余部分在360m2 燒結(jié)機(jī)上使用,而且在使用時(shí)要加大轉(zhuǎn)爐污泥與高爐返礦的機(jī)械混合力度,以降低因轉(zhuǎn)爐污泥混合不均對(duì)燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的不良影響。圖 1 為轉(zhuǎn)爐污泥與返礦機(jī)械混合前后對(duì)比情況。
2.3 降低燒結(jié)配料工序混合料堿度波動(dòng)
2.3.1 提高生石灰的燒結(jié)強(qiáng)化作用
360m2 燒結(jié)機(jī)的熔劑主要為生石灰和菱鎂石,而燒結(jié)混合料中CaO主要來(lái)源于生石灰,所以生石灰 CaO 含量波動(dòng)是燒結(jié)混合料中 CaO 含量波動(dòng)的主要原因。燒結(jié)生產(chǎn)對(duì)生石灰的質(zhì)量要求是:CaO含量高且穩(wěn)定、活性度高、生燒過(guò)燒率低。如果生石灰 CaO 含量波動(dòng)性大、生燒過(guò)燒嚴(yán)重,會(huì)給生石灰的配料計(jì)算帶來(lái)影響,在生產(chǎn)高堿度燒結(jié)礦時(shí),隨著生石灰用量的增加,燒結(jié)混合料中CaO的含量會(huì)更加難以控制,從而影響燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率。此外,當(dāng)生石灰消化不完全時(shí),熱量利用和黏附效果會(huì)變差,強(qiáng)化制粒作用將不能被充分發(fā)揮出來(lái),且容易在燒結(jié)混合料中形成偏析,影響混合料的成分穩(wěn)定,同時(shí)也會(huì)影響燒結(jié)過(guò)程的透氣性,降低燒結(jié)的垂直燒結(jié)速度,進(jìn)而影響燒結(jié)生產(chǎn)效率。
360m2 燒結(jié)機(jī)使用的生石灰包括自產(chǎn)生石灰和外購(gòu)生石灰,其中自產(chǎn)生石灰質(zhì)量較好,CaO 含量和活性度均較高且穩(wěn)定,而外購(gòu)生石灰由于廠家較多,質(zhì)量參差不齊,自身消化性能不一,且CaO含量差異大,混配使用后不利于燒結(jié)混合料堿度的控制。為了降低生石灰成分、性能波動(dòng)對(duì)燒結(jié)混合料堿度的不良影響,進(jìn)行了工藝調(diào)整和改善。
(1)在燒結(jié)配料室生石灰倉(cāng)下料點(diǎn)后方增加噴淋水管裝置,提前對(duì)生石灰進(jìn)行預(yù)消化,延長(zhǎng)生石灰的消化時(shí)間,改善生石灰的消化效果,降低生石灰未消化的“白點(diǎn)”對(duì)燒結(jié)礦堿度的影響。
(2)對(duì)不同廠家的外購(gòu)生石灰進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)消化實(shí)驗(yàn)(見(jiàn)表1),根據(jù)消化實(shí)驗(yàn)的檢測(cè)結(jié)果,采取優(yōu)勝劣汰的原則,選用消化性能良好廠家的生石灰,以提高燒結(jié)混合料堿度的穩(wěn)定性。
(3)將自產(chǎn)生石灰和外購(gòu)生石灰進(jìn)行分倉(cāng)存儲(chǔ),盡量避免混倉(cāng),以降低因自產(chǎn)生石灰和外購(gòu)生石灰成分差異造成的燒結(jié)礦堿度波動(dòng)[2] 。
2.3.2 提高燒結(jié)配料室圓盤(pán)給料機(jī)下料精度
制定燒結(jié)配料室圓盤(pán)給料機(jī)定期校秤制度,降低圓盤(pán)給料機(jī)下料量的波動(dòng)。在中控制室設(shè)聲光報(bào)警系統(tǒng),當(dāng)配料室各料倉(cāng)下料量出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí),會(huì)有聲光提醒,而且會(huì)重點(diǎn)關(guān)注生石灰倉(cāng)的下料情況,出現(xiàn)波動(dòng)及時(shí)查找原因并調(diào)整,避免引起燒結(jié)礦CaO含量波動(dòng)。
2.3.3 燒結(jié)配料倉(cāng)倉(cāng)位控制
控制燒結(jié)配料倉(cāng)倉(cāng)位在合理范圍內(nèi),特別是熔劑倉(cāng)倉(cāng)位,嚴(yán)格執(zhí)行高倉(cāng)位交班,避免因低倉(cāng)位造成下料出現(xiàn)波動(dòng)的情況。
2.3.4 穩(wěn)定燒結(jié)配料返礦配比
返礦是燒結(jié)混合料成球的主要核心來(lái)源,在燒結(jié)配料中的占比較大,同時(shí)由于返礦的堿度和燒結(jié)混合料的堿度不同,返礦配加量波動(dòng)較大時(shí),燒結(jié)礦堿度也會(huì)隨之發(fā)生較大變化,為此,根據(jù)生產(chǎn)狀況和返礦倉(cāng)倉(cāng)位的變化,及時(shí)調(diào)整返礦的配比,同時(shí)避免大比例的調(diào)整。
2.3.5 統(tǒng)一燒結(jié)配料四班操作
加強(qiáng)崗位培訓(xùn),統(tǒng)一四班操作,降低交班過(guò)程的生產(chǎn)波動(dòng)。生產(chǎn)班組要嚴(yán)格執(zhí)行燒結(jié)生產(chǎn)十六字操作方針“穩(wěn)定水碳,鋪平燒透,以風(fēng)為綱,嚴(yán)控終點(diǎn)”,使燒結(jié)生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。
3 效果分析
通過(guò)開(kāi)展提高 360m2燒結(jié)堿度穩(wěn)定率項(xiàng)目的研究,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率有了顯著的提高。燒結(jié)堿度穩(wěn)定率由 84.50% 提高至 95.71%,最高單月達(dá)到了 99% 以上。燒結(jié)礦質(zhì)量也得到了明顯改善,燒結(jié)礦各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比情況如表 2 所示。
燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)由 78.42% 提高至 79.37%,360m2燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)由 1.385 提高至 1.527,燒結(jié)礦年產(chǎn)量提高40萬(wàn)噸以上。
4 結(jié)語(yǔ)
為進(jìn)一步提高天鋼360m2 燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率,本文對(duì)影響 360m2 燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的因素進(jìn)行了深入研究,并結(jié)合 360m2 燒結(jié)機(jī)混勻礦供給情況,從360m2 燒結(jié)生產(chǎn)系統(tǒng)入廠原、燃料成分控制,原料場(chǎng)混勻配礦及燒結(jié)混合配料堿度控制等方面提出了工藝改進(jìn)措施。
生產(chǎn)實(shí)踐證明,通過(guò)提高入廠原燃料成分穩(wěn)定性、降低原料場(chǎng)配料工序混勻礦成分波動(dòng)、降低燒結(jié)配料工序混合料堿度波動(dòng)等工藝改進(jìn)措施的實(shí)施,天鋼 360m2 燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦二元堿度穩(wěn)定率明顯改善,各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)明顯提升。360m2 燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率由工藝改進(jìn)措施實(shí)施前的 84.5% 提高到實(shí)施后的 95.7%,達(dá)到了提高天鋼 360m2 燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的預(yù)期目標(biāo),為后續(xù)3200m3高爐進(jìn)一步增產(chǎn)、增效創(chuàng)造了條件。
參考文獻(xiàn)
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