安鋼2號(hào)高爐燜爐開爐生產(chǎn)實(shí)踐
王曉東 張鋒
第二鐵燒車間
摘 要:筆者以自己的親身經(jīng)歷,敘述了安鋼2號(hào)高爐(2800m³)燜爐開爐生產(chǎn)實(shí)踐過程??偨Y(jié)了燜爐開爐成功的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn),為大型高爐燜爐開爐提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。2021年12月16日~2022年3月15日燜爐89天之后安全順利開爐,在此期間沒有損壞一個(gè)風(fēng)口二套。因?yàn)檫@次燜爐開爐準(zhǔn)備的詳細(xì)且充分,所以得以安全、快速、順利達(dá)產(chǎn)。在此以這次燜爐開爐為例來談?wù)劙蹭?號(hào)高爐此次的一些生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:大型高爐;燜爐;開爐;風(fēng)口
1 燜爐前的操作
1.1 燜爐前的工作認(rèn)真準(zhǔn)備與精心操作
燜爐前的準(zhǔn)備工作充分與精心操作對(duì)以后的開爐非常重要。燜爐前制定了詳細(xì)的的燜爐方案,對(duì)燜爐料進(jìn)行精確計(jì)算,對(duì)燜爐料的要求、結(jié)構(gòu)及組成作了規(guī)定;上燜爐料前徹底處理冷卻設(shè)備及檢查并焊補(bǔ)開裂的爐皮;對(duì)燜爐前的爐前爐內(nèi)操作嚴(yán)把關(guān),確保爐況穩(wěn)定順行,不允許懸料和崩料,爐溫充足,出盡渣鐵。
1.1.1燜爐料要求、結(jié)構(gòu)及組成
(1)燜爐料由凈焦,負(fù)荷料,螢石及錳礦組成。同時(shí)降低渣鐵中Al2O3,改善渣鐵流動(dòng)性。
(2)燜爐料填充方式:爐腹裝凈焦;爐身底部至料線裝正常料。
(3)考慮到燜爐料,加凈焦比較多,輕料比較多,煤氣利用會(huì)大幅度降低,裝料過程中料線比較難趕,降壓時(shí)間會(huì)比較長(zhǎng),于是休風(fēng)前11小時(shí)調(diào)輕負(fù)荷。保證休風(fēng)時(shí)鐵水爐溫充足。而實(shí)際裝料過程與預(yù)想的基本一致。
(4)燜爐料凈焦 45 個(gè)+正常料(O/C=50/16.5)20 批,全爐負(fù)荷 0.95t/t, 全爐焦比 1712kg/t,焦丁全部外排。
(5)保證休風(fēng)下來時(shí)燜爐料及凈焦正好到達(dá)爐缸,按計(jì)劃出休風(fēng)前的最后一次鐵,兩邊鐵口都打開確保渣鐵出凈。這從后面開爐的過程中也得到了驗(yàn)證,開爐燒鐵口從鐵口燒出來大都是焦炭,而渣鐵混合物比較少,說明爐缸渣鐵基本出凈。
1.1.2 處理冷卻設(shè)備及焊補(bǔ)開裂的爐皮
冷卻設(shè)備系統(tǒng)處理干凈徹底,不漏水;開裂爐皮進(jìn)行了焊補(bǔ);風(fēng)口堵嚴(yán)不漏風(fēng)。冷卻系統(tǒng)不漏水對(duì)于開爐恢復(fù)是至關(guān)重要的。安鋼2號(hào)高爐在燜爐前在這一方面做得很好,燜爐后補(bǔ)水70多個(gè)小時(shí),完全杜絕了冷卻系統(tǒng)向爐內(nèi)漏水的情況,在燜爐期間也要求各班值班人員每班巡視風(fēng)口并做記載。在開爐摳風(fēng)口時(shí)每一個(gè)風(fēng)口都是干的,說明水查得比較好,沒有漏水進(jìn)爐內(nèi)。這都為我們順利燜爐開爐打下良好的基礎(chǔ)。
1.1.3 封爐前的各項(xiàng)操作
(1)爐前出鐵操作。合理安排鐵次,確保按規(guī)定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)休風(fēng)燜爐。按計(jì)劃最后兩次鐵打開兩邊鐵口同時(shí)出鐵休風(fēng),開口機(jī)角度增大確保渣鐵出干凈,又保證休風(fēng)下來時(shí)燜爐料正好到達(dá)爐缸。
(2)休風(fēng)前后的操作。高爐提前用Mn礦,保證了燜爐前渣鐵流動(dòng)性,使渣鐵容易出盡??紤]到休風(fēng)料礦批較小,負(fù)荷較輕,下休風(fēng)料期間為防止出現(xiàn)氣流不穩(wěn),我們進(jìn)行提前控邊處理,防止在下休風(fēng)料過程中出現(xiàn)滑尺或管道現(xiàn)象。在裝燜爐料過程中煤氣利用率急劇下降,由于準(zhǔn)備非常充分,裝料過程中沒有降壓及低料線。在休風(fēng)時(shí)爐溫非常充足,沒有影響到休風(fēng),確保能夠順利停爐。為了爐況順行,上完?duì)F爐料后根據(jù)下料情況降低壓差,比正常低得多,壓差由0.165MPa逐步降至0.110MPa,壓差最低時(shí)0.095MPa。休風(fēng)完后,開上升管人孔、檢修大方孔,進(jìn)行料面點(diǎn)火,先卸下8個(gè)吹管,將小套全部堵泥,抹上黃油密封后將吹管安裝好作為支撐,其余22根吹管全部卸掉,風(fēng)口全部堵泥并抹上黃油,確保嚴(yán)實(shí)。所有橫襯器下端加裝盲板,不卸掉的吹管要確保風(fēng)口堵泥嚴(yán)實(shí),做好高爐保溫工作。
2 燜爐后的護(hù)爐工作
休風(fēng)后,十字測(cè)溫、爐頂打水等設(shè)備要及時(shí)停水并關(guān)閉手動(dòng)閥門,爐頂齒輪箱水量漏水冷卻壁視溫度情況控制水量到最小。確保休風(fēng)期間不向爐內(nèi)漏水,車間組織配管人員對(duì)所有的風(fēng)口、二套、直管進(jìn)行了打壓檢漏,對(duì)懷疑漏水的冷卻設(shè)備停水處理。高爐工段每4小時(shí)有專人負(fù)責(zé)巡視,檢查風(fēng)口是否堵嚴(yán)實(shí)并有記錄,發(fā)現(xiàn)有開裂等往爐內(nèi)漏風(fēng)現(xiàn)象,要及時(shí)重新涂黃油,風(fēng)口平臺(tái)干完活兒后及時(shí)關(guān)閉倒流閥以減少熱風(fēng)管系熱量損失。
燜爐后要求不能向爐內(nèi)漏水,時(shí)刻關(guān)注補(bǔ)水曲線的變化,有特殊變化及時(shí)查水。降低水壓,減少冷卻水流量。爐頂長(zhǎng)明火、齒輪箱水派專人監(jiān)護(hù)管理。
3 開爐前的準(zhǔn)備工作
3.1 設(shè)備全面充分的調(diào)試
在設(shè)備調(diào)試方面,爐內(nèi)崗位人員與設(shè)備人員一起對(duì)上料系統(tǒng)、裝料系統(tǒng)及各裝料設(shè)備等進(jìn)行調(diào)試,具體到每個(gè)閥門都要多次試車,有問題積極聯(lián)系處理,直到準(zhǔn)確無誤為止;共同商討爐頂?shù)雀飨到y(tǒng)的控制參數(shù),對(duì)設(shè)備、程序缺陷及時(shí)發(fā)現(xiàn),限期整改。爐前崗位人員也對(duì)爐前設(shè)備不斷試車,從中發(fā)現(xiàn)隱患并及時(shí)整改;高爐對(duì)送風(fēng)系統(tǒng)作全面的檢查調(diào)試,熱風(fēng)爐提前燒爐,確保送風(fēng)后能提供足夠高的風(fēng)溫。計(jì)算機(jī)運(yùn)行正常,動(dòng)力系統(tǒng)能源介質(zhì)按要求送到位,供水供氣系統(tǒng)全面檢查,確保正常。正是由于對(duì)設(shè)備的充分調(diào)試,確保設(shè)備系統(tǒng)正常,為順利開爐提供了有力的保障。
3.2 爐前工作把好關(guān)
爐前渣鐵溝要具備出鐵條件,工具備件要齊全,材料充足。風(fēng)口堵泥要扣干凈,風(fēng)口見紅焦,風(fēng)口前的焦炭和渣鐵凝結(jié)物要清干凈,堵的風(fēng)口重新堵泥,確保不自行吹開。送風(fēng)前開口機(jī)角度進(jìn)行調(diào)整,采用大鉆頭開鐵口。
4 開爐過程
3月14白班開始在1#和2#鐵口各使用致裂技術(shù)2次,2#鐵口14日19:10開始插入第一根氧槍,至15日16:50拔出第三根氧槍后有少量渣鐵流出。1#鐵口14日20:00插入第一根氧槍,共使用自制氧槍2根,15日下午采用人工用不銹鋼管燒氧的方式持續(xù)燒爐門,并拉下28 號(hào)風(fēng)口小套從風(fēng)口向下燒氧。
3月15日18:00和20:16分別在1#鐵口和2#鐵口用開口機(jī)插入改制氧槍,高爐于20:18送風(fēng)。從16日2:30后拔氧槍情況看送風(fēng)使用的改制氧槍實(shí)際沒著火;2:45燒開2#鐵口出渣鐵15min,3:23燒開1#鐵口后出渣鐵9min。2#高爐3月15日20:18開12個(gè)風(fēng)口送風(fēng)生產(chǎn),1#、2#鐵口上方各6個(gè),風(fēng)口面積0.1379m2,送風(fēng)風(fēng)量600m3/min,20:36第一個(gè)風(fēng)口亮,21:15送風(fēng)風(fēng)口全亮,煤氣化驗(yàn)及爆發(fā)實(shí)驗(yàn)合格后于22:35完成引煤氣作業(yè)。21:02料動(dòng),22:39開始裝第一個(gè)料。16日5:23-5:41首次出鐵50.7t進(jìn)鐵罐,【Si】1.05%,物理熱1450,10:31出第三次鐵,【Si】0.84%,物理熱1406℃,火渣走水渣,干渣坑停用。16日拔氧槍后2:55捅開第一個(gè)風(fēng)口,5:23出首次鐵后加快開風(fēng)口進(jìn)程,24h內(nèi)開風(fēng)口10個(gè),送風(fēng)風(fēng)口數(shù)目達(dá)到22個(gè)(占比73.33%);16日17:00開始噴煤,17日2:22高爐開始富氧;21日產(chǎn)量突破5000t/d,22日達(dá)到6038t/d,利用系數(shù)2.17t/m3.d。




5 開爐措施
5.1 合理的裝料制度
開爐初期,由于進(jìn)風(fēng)面積小,風(fēng)量少,處于軟熔帶形成期,透氣性差,礦石采用三角位布料,采用三個(gè)角位布礦相對(duì)于正常時(shí)的四個(gè)角位比較集中,為煤氣上升提供了充足的通道,布料矩陣為O1086333C1197531332214,風(fēng)口面積擴(kuò)大和風(fēng)量增多后,軟融帶形成穩(wěn)定,布料矩陣變?yōu)镺119763332C1197531332215,同時(shí)擴(kuò)大礦批焦批,通過調(diào)整布料角度等來控制煤氣流分布,使風(fēng)量穩(wěn)定。通過上下部制度的調(diào)整,使得高爐邊緣氣流和中心氣流分布合理,避免了恢復(fù)過程中的煤氣流分布失常事故的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)了開爐過程中高爐的順行。
5.2 及時(shí)送煤氣加風(fēng)提壓和快速擴(kuò)大風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積
在爐溫充沛、渣鐵排放及時(shí)、煤氣成分合格的前提下,高爐及時(shí)送煤氣加風(fēng)提壓和不失時(shí)機(jī)的快速擴(kuò)大風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積。風(fēng)量少壓力低渣鐵不容易排放,不利于高爐恢復(fù),16日拔氧槍后2:55捅開第一個(gè)風(fēng)口,5:23出首次鐵后加快開風(fēng)口進(jìn)程,24h內(nèi)開風(fēng)口10個(gè),送風(fēng)風(fēng)口數(shù)目達(dá)到22個(gè)(占比73.33%)。
5.3 及時(shí)調(diào)整各項(xiàng)操作參數(shù),快速平穩(wěn)降鐵水硅含量
在爐溫平穩(wěn)和出渣鐵正常的前提下,隨著風(fēng)量的增多,料速增快,高爐及時(shí)擴(kuò)批重加重負(fù)荷。
批重:40.0t→45.0t→47.0t→54.0t→62.0t→68.0t。
負(fù)荷:2.67→3.21→3.36→3.67→4.19→4.66。
不到5天時(shí)間負(fù)荷就調(diào)整到正常生產(chǎn)水平。為保證充沛的物理熱,風(fēng)溫盡快用到900℃。開爐第2天就開始噴吹煤粉。使用小塊焦和球團(tuán)礦。及時(shí)調(diào)整堿度和錳礦用量,確保渣鐵的流動(dòng)性。若遇到滑料或設(shè)備故障等引起的低料線,及時(shí)補(bǔ)加適量的凈焦,以免爐溫下降過快。正是由于各種操作參數(shù)及時(shí)調(diào)整到正常生產(chǎn)水平,爐況穩(wěn)定順行,高爐順利開爐。
5.4 Mn礦用量充分,改善渣鐵流動(dòng)性
由于這次封爐料負(fù)荷較輕,焦比達(dá)1712kg/t.Fe,造成恢復(fù)前期爐溫過高。針對(duì)這種情況,適當(dāng)加入錳礦,確保了渣鐵流動(dòng)性。開爐就加入了錳礦1000Kg/批,如果有管道滑料等加凈焦,同時(shí)加5-15t錳礦改善爐溫高渣鐵流動(dòng)性差的問題。
5.5 加強(qiáng)爐前工作管理及時(shí)出凈渣鐵
爐前工作好壞關(guān)系到高爐渣鐵能否及時(shí)順利排放,高爐渣鐵及時(shí)順利排放是高爐開爐成功的保證。爐前作業(yè)十分重要,主要任務(wù)就是及時(shí)出渣鐵,必須準(zhǔn)備至少兩組人員,一組出完就清理,另一組就出,這樣不停的作業(yè),直至爐況恢復(fù)。2號(hào)高爐在開爐后,根據(jù)2號(hào)高爐爐前的特殊性,及時(shí)采取措施加大爐前管理,爐前技師統(tǒng)一指揮,根據(jù)爐溫、風(fēng)量等實(shí)際情況合理控制鐵口打泥量,使鐵口一直處于良好的工作狀態(tài)。爐前崗位人員精誠(chéng)合作,設(shè)備操作熟練,能夠按要求及時(shí)打開鐵口出凈渣鐵。
6 燜爐、開爐的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)
(1)上燜爐料準(zhǔn)備充分,上燜爐料過程中無大的低料線。成功降低渣鐵中Al2O3含量,開爐過程中爐渣Al2O3≤16%,流動(dòng)性良好。燜爐期間水系統(tǒng)檢查仔細(xì),時(shí)刻關(guān)注補(bǔ)水曲線,未向爐內(nèi)漏水。
(2)燜爐期間風(fēng)口堵泥及風(fēng)口檢查工作仔細(xì),開爐掏開風(fēng)口,風(fēng)口內(nèi)焦炭質(zhì)量良好,說明爐缸密封比較好,焦炭沒有燒掉。
(3)鐵口上方的風(fēng)口必須與鐵口之間燒通;使得送風(fēng)后,渣鐵更容易排除爐外。
(4)制定合理的開爐風(fēng)口布局,開爐風(fēng)口要堵好,開風(fēng)口時(shí)機(jī)要把握好,一定要等到待開風(fēng)口區(qū)域渣鐵充分熔化,才能打開的風(fēng)口,使得該風(fēng)口產(chǎn)生的渣鐵能夠順利排出。
(5)找準(zhǔn)合理時(shí)機(jī)送煤氣,煤氣送得早對(duì)爐況恢復(fù)越有利,開鐵口時(shí)間選擇合理,不盲目追求鐵次,根據(jù)風(fēng)量、風(fēng)壓、風(fēng)口的工作狀況選擇出鐵時(shí)機(jī)。
(6)開爐爐溫、堿度控制合理,操作參數(shù)盡快到位,避免爐溫、堿度大幅波動(dòng)給出渣出鐵恢復(fù)造成困難,從而影響爐況恢復(fù)。
(7)時(shí)刻監(jiān)控水系統(tǒng),杜絕冷卻設(shè)備漏水。遇見漏水必須果斷處理(尤其在開爐初期)避免漏水嚴(yán)重出現(xiàn)引發(fā)其他事故。
(8)燜爐前渣鐵出凈對(duì)開爐非常有利。開爐期間,由于準(zhǔn)備充分爐前事故很少,同時(shí)開爐初期主溝墊的較低,坡度大,利于渣鐵混合物的排放。
(9)鐵口角度的調(diào)整。高爐燜爐休風(fēng)時(shí)適當(dāng)增加鐵口角度有利于出凈爐內(nèi)渣鐵,而高爐復(fù)風(fēng)時(shí)適當(dāng)縮小鐵口角度有利于第一次出渣出鐵。實(shí)際這次燜爐休風(fēng)及復(fù)風(fēng)過程2#高爐對(duì)鐵口角度進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整,起到了一定的作用。
7 結(jié)語
2號(hào)高爐這次燜爐開爐時(shí)間較長(zhǎng),也是2號(hào)高爐第一次長(zhǎng)期燜爐開爐,雖然也遇到了一些困難,比如復(fù)風(fēng)過程中,考慮到2#鐵口16日2:45出渣鐵效果較好,后期出鐵首選1#鐵口,2#鐵口沒再打開出鐵,水渣投用后再開2#鐵口不能正常打開。熱風(fēng)爐在燜爐期間對(duì)熱風(fēng)出口及燃燒器進(jìn)行了修補(bǔ)處理,烘爐結(jié)束后15日16:35開始燒爐,高爐20:18送風(fēng),熱風(fēng)爐燒爐時(shí)間不足4h,導(dǎo)致高爐送風(fēng)后熱風(fēng)溫度直到16日0:55才上到800℃,1:47上到900℃。都延緩了高爐恢復(fù)。但是總的來說這次燜爐開爐是非常成功的,為以后燜爐開爐積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。在當(dāng)前環(huán)保要求變化較大時(shí),燜爐是一項(xiàng)合理的環(huán)保調(diào)劑手段。因此該項(xiàng)技術(shù)具有廣闊的推廣應(yīng)用前景。
參考文獻(xiàn)
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