戶魯超 鄭偉
(中天鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司)
摘要:中天鋼鐵第一煉鐵廠3號(hào)高爐正常生產(chǎn)時(shí)爐況穩(wěn)定順行,但高爐計(jì)劃?rùn)z修爐況恢復(fù)時(shí)周期較長(zhǎng),且操作反復(fù)、懸料頻繁出現(xiàn),恢復(fù)至正常生產(chǎn)時(shí)間普遍在12小時(shí)以上,對(duì)高爐煉鐵成本及產(chǎn)量影響較大。通過(guò)對(duì)休風(fēng)料單的優(yōu)化及爐外的精心準(zhǔn)備,精心操作、優(yōu)化操作制度以及有效爐體維護(hù)技術(shù)可以在休風(fēng)后快速恢復(fù)爐況,復(fù)風(fēng)后6h全風(fēng)全氧。主要方法是:做好前期準(zhǔn)備工作;休風(fēng)時(shí)出凈渣鐵,做好爐缸保溫缸工作,適當(dāng)控制水壓、水量及頂溫;復(fù)風(fēng)時(shí)處理好風(fēng)量、趕料線、調(diào)整好熱風(fēng)溫度,抓好首次出鐵工作。本文就著重對(duì)休復(fù)風(fēng)相關(guān)操作進(jìn)行闡述,總結(jié)分析休復(fù)風(fēng)的成功之處和存在的問(wèn)題,不斷總結(jié)優(yōu)化,為今后的高爐快速恢復(fù)提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞: 高爐;計(jì)劃?rùn)z修;復(fù)風(fēng)
1 前言
中天鋼鐵3號(hào)高爐有效容積510m3,于2018年12月24日中修后開爐投產(chǎn),爐缸直徑4581mm、5292mm、5844mm,設(shè)計(jì)風(fēng)口16個(gè)、1個(gè)鐵口,3座頂燃式熱風(fēng)爐(送風(fēng)采用兩燒一送),重力除塵和布袋除塵系統(tǒng)TRT余壓發(fā)電技術(shù),采用料車上料,串罐無(wú)料鐘爐頂設(shè)備,高爐本體冷卻采用工業(yè)開路循環(huán)。2021年鋼鐵行業(yè)受益于市場(chǎng)紅利,整體效益上升,這對(duì)煉鐵高爐提出了更高的要求,各高爐在產(chǎn)量上要求嚴(yán)格,尋找突破,由于3#高爐風(fēng)機(jī)能力有限且運(yùn)行穩(wěn)定性較差,高爐在實(shí)際生產(chǎn)中如履薄冰,在面對(duì)新的挑戰(zhàn)下,3號(hào)高爐在長(zhǎng)期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,結(jié)合原燃料及外圍水平,通過(guò)優(yōu)化高爐操作制度,強(qiáng)化設(shè)備管理,可以在計(jì)劃?rùn)z修休風(fēng)后快速恢復(fù)爐況。
2 休風(fēng)操作及要點(diǎn)分析
2.1 選擇合適的爐溫
高爐爐溫太低休風(fēng),容易造成風(fēng)口灌渣,對(duì)于高爐爐況快速恢復(fù)不利。休風(fēng)前【Si】: 不低于0.40,物理熱大于1480℃(2021年休風(fēng)參數(shù)見(jiàn)下圖),渣鐵流動(dòng)性好,物理熱充沛,可以保證送風(fēng)后爐缸有足夠的熱量,便于高爐在較短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)到正常水平。
圖1 休風(fēng)前鐵水化學(xué)熱及物理熱
2.2 避免爐況不順時(shí)休風(fēng)
如果高爐有虧料線或連續(xù)塌滑料現(xiàn)象,在條件允許的情況下,要要盡量及時(shí)調(diào)整等到爐況好轉(zhuǎn)后進(jìn)行休風(fēng)操作。
2.3 出盡渣鐵
休風(fēng)前出盡渣鐵是高爐爐況快速恢復(fù)必要條件。渣鐵出不凈,除了休風(fēng)易灌風(fēng)口外,更重要的是爐缸下部空間騰不出來(lái),焦炭不能及時(shí)填充,不利于快速恢復(fù)。為了出凈渣鐵,最后一爐可以開大鐵口,休風(fēng)前計(jì)算實(shí)際出鐵量與理論出鐵量的差值。
2.4 爐缸保溫工作
休風(fēng)前安排看水工對(duì)高爐水系統(tǒng)全面檢查一遍,尤其風(fēng)口套,如有損壞,及時(shí)報(bào)備處理;休風(fēng)開倒流閥后,用有水炮泥迅速封堵小套,待風(fēng)口作業(yè)后也要及時(shí)封堵小套并關(guān)閉大小蓋板,以保存爐缸熱量;同時(shí)減少高爐循環(huán)水量,休風(fēng)2小時(shí)水壓減至70%,6小時(shí)后降至50%,減少熱量損失。合理控制頂溫,一般控制在≥300℃,便于點(diǎn)火。
3 復(fù)風(fēng)操作
3.1 禁止小風(fēng)量操作
計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間長(zhǎng),復(fù)風(fēng)時(shí)視情堵部分風(fēng)口,由于爐缸工作較好可以隔3、4個(gè)風(fēng)口堵一個(gè),由于3#高爐是單鐵口,為保證合理送風(fēng)狀態(tài)一般堵鐵口兩側(cè)和鐵口對(duì)面的風(fēng)口(4#、8#、12#)其它風(fēng)口全開。復(fù)風(fēng)花堵風(fēng)口的目的一是有利于煤氣流的合理分布、二是有利于開通中心、三是有利于快速恢復(fù)。再具體操作時(shí),視邊緣相對(duì)發(fā)展情況,高爐制定下限風(fēng)壓160kPa(全風(fēng)290kPa),待爐況逐漸好轉(zhuǎn),視風(fēng)壓數(shù)據(jù)逐漸開風(fēng)口,這樣有利于減少爐墻溫度波動(dòng)并有利于開通中心氣流,為快速恢復(fù)爐況起到積極作用。
3.2 料線
在恢復(fù)爐況過(guò)程中,由于料線深,趕料線會(huì)引起頂溫下降,影響干法除塵此時(shí)大風(fēng)量提高頂溫效果好,料線深時(shí),布料矩陣相應(yīng)調(diào)整,以發(fā)展邊緣為主,此時(shí)中心壓得過(guò)死,低料線到達(dá)軟熔帶時(shí)風(fēng)壓升高,壓量關(guān)系緊張。爐況恢復(fù)過(guò)程處于慢風(fēng)狀態(tài),邊沿相對(duì)發(fā)展,此時(shí),以疏導(dǎo)中心為主利于快速加風(fēng),頂溫回升快,趕料線時(shí)間短,消除長(zhǎng)期低料線對(duì)高爐的危害。
3.3 合理加風(fēng)、加風(fēng)溫
隨著休風(fēng)料開始反應(yīng),爐料逐步加熱,爐溫上升,鐵水化學(xué)硅大幅度反彈。應(yīng)根據(jù)爐況走勢(shì)開風(fēng)口,加快恢復(fù)節(jié)奏,提高風(fēng)量、氧氣,降焦比擴(kuò)礦批至正常水平。隨著風(fēng)量的提高,爐溫不會(huì)很快上升,操作上分階段加風(fēng)溫,每次10℃往梯層次使用風(fēng)溫,視爐缸狀態(tài)合理使用風(fēng)溫。
3.4 布料矩陣
復(fù)風(fēng)后根據(jù)爐內(nèi)氣流實(shí)際情況,確定合理裝料方案,防止中心過(guò)死,減小礦批疏導(dǎo)中心。中心和邊緣都重時(shí),影響爐況走勢(shì),適當(dāng)發(fā)展邊緣氣流。
3.5 爐外出鐵
由于長(zhǎng)時(shí)間休風(fēng),爐內(nèi)爐料處于低溫狀態(tài),爐缸虧熱嚴(yán)重。此時(shí)應(yīng)根據(jù)風(fēng)量大小、復(fù)風(fēng)時(shí)間打開鐵口,為保證合適流動(dòng)性,鐵口應(yīng)開大,及時(shí)出盡冷渣鐵為快速恢復(fù)爐況創(chuàng)造條件,復(fù)風(fēng)后加強(qiáng)新上線設(shè)備點(diǎn)檢。
4 3號(hào)高爐爐況恢復(fù)操作實(shí)例
9月7日,3#高爐計(jì)劃?rùn)z修20小時(shí),實(shí)際休風(fēng)19小時(shí)28min,主要檢修項(xiàng)目有:周期更換更換4個(gè)波紋管(3#.5#.12#.13#)1#.2#.3#.4#.6#.7#.8#.10#.11#.12#.16#小套;6#、12#中套,直吹管更換3只。上下密開蓋檢查、更換熱風(fēng)爐煤氣管道、更換西料車,收東西鋼絲繩,爐前放撇渣器修補(bǔ)大溝等。9月7日6:15鐵口來(lái)風(fēng)大噴,由于天漸亮,高爐減風(fēng)至220kPa控制煙塵繼續(xù)出渣鐵,6:30出最后一爐鐵堵口,實(shí)際出鐵量118.4t、理論鐵量96.4t,賺鐵21.6t,高爐休風(fēng)開始檢修工作。9月8日1:58高爐復(fù)風(fēng)投產(chǎn),送風(fēng)后62min,高爐熱風(fēng)壓力155kPa、風(fēng)量1375m3/min,壓量關(guān)系較為緊張,隨著入爐風(fēng)量的發(fā)揮作用,再加至風(fēng)口凈焦的反應(yīng),煤氣體積開始膨脹,高爐探尺呆滯,探尺顯示西3.35米,高爐于8日3:15打開鐵口(無(wú)斷漏燒,鐵口深度2.0米),3:05爐內(nèi)壓力有155kPa掉至150kPa,爐內(nèi)塌料西4.96米,后煤氣分布逐步合理,四點(diǎn)偏差值縮小,壓量關(guān)系緩解,高爐見(jiàn)機(jī)逐步加風(fēng),壓量關(guān)系合適,隨著爐外不斷的渣鐵排出,高爐料柱透氣性明顯好轉(zhuǎn),料線走深至4m內(nèi),爐內(nèi)迅速加風(fēng)加壓擴(kuò)礦批趕料線操作。因17193爐次爐外出鐵節(jié)奏慢,鐵水熱量差使得爐內(nèi)存在憋渣現(xiàn)象,又因17194爐次鐵水罐兌罐50分鐘,爐溫上行,高爐壓量關(guān)系緊張,探尺打橫,頂溫偏高出現(xiàn)懸料征兆,高爐于6:43風(fēng)壓由220kPa減至95kPa,高爐塌料5.5米,后續(xù)加強(qiáng)爐外加快出鐵節(jié)奏控制,逐漸恢復(fù)參數(shù),整體來(lái)說(shuō)爐況恢復(fù)一般,受外在因素影響較大,降硅操作無(wú)反復(fù)。
|
日期 |
產(chǎn)量 |
風(fēng)量 |
風(fēng)壓 |
透氣指數(shù) |
煤比 |
干焦比 |
燃料比 |
焦炭負(fù)荷 |
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9月4日 |
2175.0 |
1750.0 |
285.0 |
13.0 |
171 |
351 |
522 |
4.33 |
|
9月5日 |
2314.6 |
1753.5 |
287.2 |
13.0 |
153 |
353 |
512 |
4.36 |
|
9月6日 |
2226.4 |
1758.4 |
285.6 |
13.1 |
129 |
374 |
517 |
3.98 |
|
9月7日 |
計(jì)劃?rùn)z修 |
|||||||
|
9月8日 |
2063.7 |
1756.0 |
270.0 |
13.5 |
154 |
357 |
511 |
4.29 |
圖2 3號(hào)高爐檢修前后經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及部分操作指標(biāo)對(duì)比
4.1休風(fēng)操作及要點(diǎn)分析
4.1.1休風(fēng)前爐況
9月7日檢修前,3號(hào)高爐整體走勢(shì)一般連續(xù)兩月發(fā)生多起非計(jì)劃休風(fēng)換套事故(7#風(fēng)口小套自8月26日發(fā)現(xiàn)漏水,一直在控水生產(chǎn)),并適當(dāng)放邊便于恢復(fù)爐況,考慮檢修前高爐爐缸狀態(tài)一般,為改善料柱透氣性,高爐減少煤量,控煤比操作,同時(shí)高爐堅(jiān)持全風(fēng)操作,穩(wěn)定爐溫硫磺及堿度,確?;钴S爐缸,休風(fēng)前最后一爐鐵【Si】0.33、【S】0.022,鐵水物理熱1490℃,爐缸狀態(tài)活躍,符合休風(fēng)條件。
圖3 3號(hào)高爐9月3日至休風(fēng)前鐵水物理熱趨勢(shì)圖
圖4 3號(hào)高爐9月3日至休風(fēng)前鐵水化學(xué)熱趨勢(shì)圖
4.1.2休風(fēng)料
休風(fēng)料的作用:送風(fēng)后,輕負(fù)荷減少爐缸熱量消耗,提高高爐下部的熱狀態(tài);有利于增加軟熔帶焦窗的厚度,利于送風(fēng)后快速加風(fēng);有利于減少因送風(fēng)后降風(fēng)溫、不能及時(shí)噴煤引起的高爐熱制度波動(dòng)。
1.9月7日6:30休風(fēng),計(jì)劃約20小時(shí),夜班安排好出鐵時(shí)間,確保休風(fēng)。
2. 9月6日8:00調(diào)整原料配比68%燒結(jié)礦+22%球團(tuán)+10%塊礦
3.9月6日20:00調(diào)整負(fù)荷,煤比按130kg/t,(注意兩小時(shí)后煤量、富氧的控制)調(diào)整原料配比73%燒結(jié)礦+22%球團(tuán)+5%塊礦.
4.1:00依據(jù)當(dāng)時(shí)實(shí)際爐溫調(diào)整負(fù)荷并加凈焦2t(實(shí)際加了4批500kg),確保休風(fēng)前末次鐵爐溫0.4%~0.6%,不宜過(guò)高,不利恢復(fù),根據(jù)氣流情況將礦角同退0.5度,疏松邊緣氣流,便于爐況快速恢復(fù)。
5. 2:10開始加休風(fēng)料R2:1.10—1.15(根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整,原則上正常合適堿度下調(diào)5個(gè)點(diǎn))[Si]按1.0校正堿度.
正常料5批([Si]按1.2校正堿度.)后凈焦20000kg蛇紋石2t 、硅石1.5t (注意焦碳r角度的調(diào)節(jié),約3點(diǎn)左右下)
正常料8批([Si]按1.2校正堿度.)后凈焦12000k硅石1t、蛇紋石1tt
正常料8批([Si]按1.0校正堿度.)后加焦8000kg 硅石1t 、蛇紋石500kg
休風(fēng)正常料:燒結(jié)11650kg+球團(tuán)3500kg+塊礦850kg+硅石400g+蛇紋石50kg(負(fù)荷3.30)
4.1.3休風(fēng)操作
9月6日夜班,爐況穩(wěn)定,堿度適中,爐外鐵口維護(hù)可,渣鐵相對(duì)可以出盡,爐內(nèi)壓量關(guān)系穩(wěn)定。最后一爐鐵打開鐵口10min來(lái)渣,于6:15來(lái)風(fēng)因天漸亮,考慮環(huán)保壓力,高爐減壓至220kPa繼續(xù)觀察放渣出鐵情況,由于爐內(nèi)低壓爐外渣鐵流量變小,高爐做休風(fēng)操作。
圖5 3#高爐休風(fēng)操作曲線
圖6 3#高爐料線及頂溫趨勢(shì)
4.2送風(fēng)操作要點(diǎn)分析
4.2.1送風(fēng)操作
9月8日1:58,接相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通知,高爐具備復(fù)風(fēng)條件,高爐堵4#8#12#風(fēng)口送風(fēng),本次復(fù)風(fēng)考慮盡快活躍爐缸及改善料柱透氣性,第一爐鐵前就把風(fēng)壓加至155kpa、風(fēng)量1350m3/min,(本次堵3個(gè)風(fēng)口,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)選擇復(fù)風(fēng)熱壓160kpa),起初壓量關(guān)系合適,由于快速加風(fēng)節(jié)奏,必須提前準(zhǔn)備開口,才能達(dá)到爐內(nèi)與爐外操作相匹配,但爐前考慮新澆筑大溝及撇渣器大梁,不可過(guò)早開口。因17193爐次爐外出鐵節(jié)奏慢,鐵水熱量差使得爐內(nèi)存在憋渣現(xiàn)象,又因17194爐次鐵水罐兌罐50分鐘,爐溫上行,高爐壓量關(guān)系緊張,探尺打橫,頂溫偏高出現(xiàn)懸料征兆,高爐于6:43風(fēng)壓由220kpa減至95kpa,高爐塌料5.5米,后續(xù)加強(qiáng)爐外加快出鐵節(jié)奏控制,逐漸恢復(fù)參數(shù),整體來(lái)說(shuō)爐況恢復(fù)一般,受外在因素影響較大,降硅操作無(wú)反復(fù)。
圖7 3#高爐爐況恢復(fù)過(guò)程捅風(fēng)口情況
圖8 3#高爐爐況恢復(fù)過(guò)程操作參數(shù)
圖9 3#高爐送風(fēng)操作曲線
圖10 3#高爐趕料線操作
4.3 出渣出鐵
爐況恢復(fù)期間,出渣出鐵順利,能夠及時(shí)排盡渣鐵有利于爐況恢復(fù),分析原因如下:
(1) 確保合理的熱制度及造渣制度,保證第一爐渣鐵流動(dòng)性良好,降低爐渣粘度,同時(shí)送風(fēng)后爐溫、爐渣堿度保持在合適水平,也有利于渣鐵流動(dòng)性可加快爐況恢復(fù)。
(2) 保持合理的出鐵間隔,恢復(fù)前料速慢,風(fēng)量水平低,出鐵時(shí)間過(guò)短會(huì)帶來(lái)出鐵時(shí)間短,不利于爐前出鐵,有結(jié)死撇渣器可能,間隔時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)造成爐內(nèi)憋壓,不利于高爐恢復(fù),根據(jù)爐況走勢(shì),選擇時(shí)機(jī)開口,既保證每次出鐵時(shí)間,又能避免高爐憋風(fēng)。
(3) 爐況恢復(fù)前期以出好鐵、不斷騰出下料空間為目的,進(jìn)行靈活的爐前操作,爐前根據(jù)爐內(nèi)風(fēng)量水平,不斷加快出鐵節(jié)奏,必要時(shí)走安全溝,盡快活躍爐缸及改善料柱透氣性。
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鐵次 |
開口時(shí)間 |
堵口時(shí)間 |
出鐵時(shí)間 |
出鐵量 噸 |
硅 |
物理熱℃ |
來(lái)渣時(shí)間 |
|
17193 |
3:15 |
5:13 |
118分鐘 |
40.7 |
0.84 |
1365 |
5分鐘 |
|
17194 |
6:05 |
7:33 |
88分鐘 |
123.86 |
0.81 |
1440 |
10分鐘 |
|
17195 |
8:01 |
9:15 |
74分鐘 |
97.4 |
0.68 |
1470 |
8分鐘 |
|
17196 |
9:44 |
10:58 |
74分鐘 |
110.95 |
0.44 |
1467 |
6分鐘 |
圖11 3#高爐爐況恢復(fù)過(guò)程出渣出鐵
4.4 強(qiáng)化冶煉
9月8日3:05爐內(nèi)壓力有155kpa掉至150kpa,爐內(nèi)塌料西4.96米,后煤氣分布逐步合理,高爐開始加風(fēng)加壓,同時(shí)擴(kuò)大礦批,降低焦比,9月8日10:00礦批擴(kuò)大至16.5t、焦炭負(fù)荷上至4.20,焦比降到355kg/t.fe,各項(xiàng)參數(shù)恢復(fù)到檢修前水平。
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時(shí)間 |
開始批數(shù) |
礦批 |
焦炭負(fù)荷 |
配比 |
|
2:00 |
1 |
10t |
3.3 |
燒結(jié)礦80%+球團(tuán)20% |
|
3:00 |
6 |
12t |
3.6 |
燒結(jié)礦80%+球團(tuán)20% |
|
5:00 |
11 |
14t |
3.9 |
燒結(jié)礦80%+球團(tuán)20% |
|
8:00 |
39 |
15t |
4.1 |
燒結(jié)礦75%+球團(tuán)17%+塊礦8% |
|
10:00 |
55 |
16.5t |
4.2 |
燒結(jié)礦65%+球團(tuán)20%+塊礦15% |
圖12 3號(hào)高爐爐況恢復(fù)過(guò)程礦批、焦炭負(fù)荷調(diào)整情況
5 效果
3#高爐在每次檢修爐況恢復(fù)中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)提高,后期爐況恢復(fù)過(guò)程中穩(wěn)中求進(jìn),前期緊張稍有緩慢,目前相比之前爐況恢復(fù)較為順利,降硅操作無(wú)反復(fù)。隨著加風(fēng)加壓各項(xiàng)參數(shù)合適,煤氣分布穩(wěn)定,爐況順行,對(duì)于高爐長(zhǎng)時(shí)間休風(fēng)爐況恢復(fù),爐內(nèi)技術(shù)措施是基礎(chǔ),高爐操作是重點(diǎn),送風(fēng)初期不可避免存在礦批、料制、壓量關(guān)系的不協(xié)調(diào),稍有不慎極易引起煤氣分布的不穩(wěn)定,造成爐況難行,必須依靠高爐操作進(jìn)行彌補(bǔ),出第一爐鐵前高爐加風(fēng)、下料必須謹(jǐn)慎,否則極易走入誤區(qū),造成爐況反復(fù)。
圖13 高爐懸料次數(shù)明顯得到控制
圖14 3#高爐計(jì)劃?rùn)z修爐況恢復(fù)時(shí)間趨勢(shì)圖
6 結(jié)語(yǔ)
高爐計(jì)劃?rùn)z修是高爐生產(chǎn)的必修課,計(jì)劃?rùn)z修爐況恢復(fù)時(shí)間長(zhǎng)短直接影響公司效益,尤其是在目前的生產(chǎn)模式下,深挖降本潛能需要從各方面做工作,縮短爐況恢復(fù)時(shí)間可以有效的節(jié)焦降耗提高產(chǎn)量,對(duì)于高爐長(zhǎng)時(shí)間休風(fēng)爐況恢復(fù),爐內(nèi)技術(shù)措施是基礎(chǔ),高爐操作是重點(diǎn),送風(fēng)初期不可避免存在礦批、料制、壓量關(guān)系的不協(xié)調(diào),稍有不慎極易引起煤氣分布的不穩(wěn)定,造成爐況難行,必須依靠高爐操作進(jìn)行彌補(bǔ),出第一爐鐵前高爐加風(fēng)、下料必須謹(jǐn)慎,否則極易走入誤區(qū),造成爐況反復(fù)。對(duì)此,通過(guò)本次爐況恢復(fù)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)現(xiàn)總結(jié)歸納如下:
(1)、計(jì)劃?rùn)z修休風(fēng)料的選擇尤其重要,凈焦量及酸堿度直接影響爐況恢復(fù)進(jìn)程,即要保證爐缸初期熱量又要達(dá)到快速恢復(fù)爐況的目的。
(2)、高爐長(zhǎng)期休風(fēng)后的送風(fēng), 頂溫控制是關(guān)鍵,可控制稍高,以增強(qiáng)爐內(nèi)上部料柱透氣性,不可盲目下料、提頂壓(尤其是第一爐,充分考慮料線是否走動(dòng)、下部是否有下料空間),避免連續(xù)下料影響料柱透氣性,使加風(fēng)節(jié)奏變慢,影響爐況恢復(fù),可通過(guò)控制料線來(lái)控制送風(fēng)初期的頂溫,確保料柱透氣性,為加風(fēng)加壓創(chuàng)造條件。
(3)、高爐長(zhǎng)期休風(fēng)后爐況恢復(fù)應(yīng)以恢復(fù)風(fēng)量為主線,爐內(nèi)盡量通過(guò)技術(shù)措施確保渣鐵流動(dòng)性良好,爐外操作也要以確保高爐風(fēng)量盡快恢復(fù)為核心。
(4)、休風(fēng)前后必須將煤比控制好,改善料柱透氣性,為復(fù)風(fēng)后加風(fēng)加壓提供有利條件,第二爐鐵開始加快爐前出鐵節(jié)奏,不斷排出渣鐵,騰出爐內(nèi)下料空間,迅速加風(fēng)加壓,達(dá)到快速恢復(fù)爐況的目的。
(5)、 休風(fēng)料實(shí)時(shí)調(diào)劑堿度,保證既有熱量又有流動(dòng)性,為爐前出盡渣鐵及減輕工作量提供保障。保證爐前在規(guī)定時(shí)間內(nèi)打開左右,為后續(xù)加風(fēng)提供條件。
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