馮二蓮 牟彬
(烏海市建龍包鋼萬(wàn)騰鋼鐵有限責(zé)任公司)
摘要:通過(guò)調(diào)整一、二混加水比例,調(diào)整原料結(jié)構(gòu),改進(jìn)松料器,提高料層厚度,降低返礦中+5mm粒級(jí)含量,改善焦粉粒度組成等措施,降低返礦率初見(jiàn)成效,內(nèi)返率降低4.15個(gè)百分點(diǎn),總返礦率降低5個(gè)百分點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:降低;返礦率
1 前言
烏海市建龍包鋼萬(wàn)騰一臺(tái)360m2燒結(jié)機(jī)和1080m3一高爐在生產(chǎn),于2019年8月1080m3二高爐建成投產(chǎn)。一臺(tái)360m2燒結(jié)機(jī)保供兩座1080m3高爐的生產(chǎn)格局,燒結(jié)能否穩(wěn)定生產(chǎn)和燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量水平對(duì)鐵前系統(tǒng)乃至公司整體效益至關(guān)重要。隨著兩座高爐達(dá)產(chǎn)達(dá)效和產(chǎn)能逐步提高的需求,迫切要求燒結(jié)達(dá)到12000t/日的生產(chǎn)能力。
烏海市建龍包鋼萬(wàn)騰兩座高爐的高返流程返回到燒結(jié)內(nèi)返皮帶機(jī)上,隨內(nèi)返一起配加到燒結(jié)配料室的返礦倉(cāng)內(nèi),所以燒結(jié)把總返礦量(內(nèi)返和高返之和)作為一種原料參與混合料的配料計(jì)算,計(jì)算內(nèi)返率等于內(nèi)返量占燒結(jié)機(jī)混合料量的百分?jǐn)?shù),計(jì)算總返礦率等于總返礦量占燒結(jié)機(jī)混合料量的百分?jǐn)?shù)。
烏海市建龍包鋼萬(wàn)騰隨著設(shè)備故障的不斷暴露和整改,2019年10月兩座高爐和一臺(tái)燒結(jié)機(jī)基本穩(wěn)定生產(chǎn),但燒結(jié)內(nèi)返率高達(dá)22.56%,總返礦率30.87%,在同行業(yè)屬較差水平,亟待降低返礦率,提高燒結(jié)機(jī)產(chǎn)能,做好兩座高爐的原料保供。
2 返礦率高的原因和采取措施
結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,分析影響返礦率高的原因,并采取相應(yīng)措施。
1、提高料層厚度,改進(jìn)布料和點(diǎn)火效果,降低表層燒結(jié)返礦量。
2019年4月,將360m2燒結(jié)機(jī)臺(tái)車欄板高度由680mm增高到900mm,臺(tái)車內(nèi)寬由4m擴(kuò)寬到4.5m,相應(yīng)礦槽、圓輥給料機(jī)、點(diǎn)火爐均加寬,燒結(jié)面積增加到405m2。因料層薄僅640mm,水分波動(dòng)大,布料料面不平整,點(diǎn)火效果差,造成表層燒結(jié)礦返礦量大,對(duì)此經(jīng)分析原因并采取措施進(jìn)行改進(jìn)。
1)調(diào)整一、二混加水比例,穩(wěn)定水分,改善燒結(jié)過(guò)程傳熱條件。
遵循一混加足水二混補(bǔ)充水的加水原則,調(diào)整一、二混加水比例,一混加水量由14t/h提高到30t/h左右,一混水分由3.8%提高到6.6%左右,二混加水量2.8t/h左右全部取消僅加蒸汽,并利用暖氣外排水在配料室加強(qiáng)白灰消化,統(tǒng)一三班水分操作,配置快速測(cè)水儀每班測(cè)定兩次一混、二混和燒結(jié)料的水分,一混混合料中原來(lái)因加水不足明顯的“白點(diǎn)”,現(xiàn)在因加足水分且提高料溫“白點(diǎn)”基本消失,燒結(jié)料水分由原來(lái)的忽干忽濕大幅波動(dòng)而且沒(méi)有檢測(cè)數(shù)據(jù)盲目操作,現(xiàn)在基本穩(wěn)定在6.9~7.3%。
2)調(diào)整原料結(jié)構(gòu),配加粗粒楊迪和超特粉,改善原始料層透氣性。
燒結(jié)原料結(jié)構(gòu)中,因配加20%精礦粉、30%的較細(xì)粒度SP10粉和金布巴粉,制粒料中+3mm粒級(jí)50%左右,平均粒徑不足4mm。經(jīng)調(diào)整原料結(jié)構(gòu),降低并停止SP10粉和金布巴粉,增配粗粒楊迪和超特粉,制粒料中+3mm粒級(jí)達(dá)75%左右,平均粒徑5mm以上,大大改善原始料層透氣性。
表1 鐵礦粉粒度組成 %
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粒度組成 % |
平均粒徑 mm |
|||
|
-3mm |
3~5mm |
5~8mm |
+8mm |
||
|
SP10粉 |
65.31 |
15.19 |
17.39 |
2.11 |
3.61 |
|
金布巴 |
61.23 |
19.11 |
10.01 |
9.65 |
3.91 |
|
巴粗 |
54.09 |
17.51 |
12.09 |
16.31 |
4.45 |
|
FMG粉 |
43.61 |
25.79 |
22.97 |
7.64 |
4.38 |
|
超特粉 |
30.11 |
31.18 |
27.84 |
10.87 |
4.88 |
|
印度粉 |
42.09 |
15.26 |
20.14 |
22.51 |
5.17 |
|
楊迪粉 |
34.86 |
17.84 |
24.16 |
23.14 |
5.41 |
表2 燒結(jié)鐵料配比 %
|
|
精礦粉 |
金布巴 |
SP10粉 |
印度 |
楊迪 /超特 |
PB |
巴粗 /南非 |
返礦 |
|
2019.11. |
20 |
12 |
17.4 |
4.5 |
|
|
|
30.87 |
|
2019.12. |
21.7 |
5.5 |
6.9 |
4.5 |
17.1 |
|
|
27.87 |
|
2020.01. |
23 |
6.4 |
|
|
14.4 |
13.4 |
4 |
25.86 |
|
2020.02. |
23 |
|
|
|
11.6 |
5 |
5 |
28.59 |
表3 制粒料粒度組成 %
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粒度組成 % |
平均粒徑 |
|||
|
|
+8mm |
8~5mm |
5~3mm |
-3mm |
|
|
2019.11.20. |
5.39 |
14.33 |
32.44 |
47.84 |
3.97 |
|
2019.12.6. |
14.23 |
25.07 |
35.22 |
25.48 |
5.07 |
|
2020.01.16. |
16.58 |
26.51 |
33.56 |
23.35 |
5.26 |
3)改進(jìn)松料器,改善料層下部透氣性,并解決松料器負(fù)面影響。
2019年11月,料層厚度僅能達(dá)到640mm,而φ30mm圓鋼松料器安裝在料層高度以上,見(jiàn)圖一,第一排松料棒位于距離爐條820mm高度處,第二排松料棒位于距離爐條660mm高度處,第三排松料棒位于距離爐條500mm高度處,圓輥給料機(jī)的布料嚴(yán)重受到松料器的影響使布料密度不均勻,且料面有松料器的明顯劃痕凹凸不平,松料器不僅沒(méi)有疏松下部料層反而影響料面極不平整,燒結(jié)機(jī)尾對(duì)應(yīng)有松料棒的地方明顯可見(jiàn)垂直燒結(jié)速度快,燒結(jié)礦疏松強(qiáng)度差返礦率高。
利用兩次檢修機(jī)會(huì),拆除第一排松料棒,并將第二排松料棒下放260mm,與爐條距離210mm,第三排松料棒距離爐條500mm還偏高,這樣位移松料棒減輕了臺(tái)車高度方向上布料密度不一和料面劃痕的問(wèn)題,機(jī)尾紅層鋸齒形現(xiàn)象不明顯,紅層斷面較整齊。
考慮到φ30mm圓鋼松料器容易粘料且松料棒偏粗,影響松料棒周圍燒結(jié)礦疏松強(qiáng)度差,計(jì)劃在年修更換為不銹扁鋼松料器,并布置在料層中下部,將更好地改善布料效果,改善料層透氣性,解決松料器負(fù)面影響。

圖1 2019年11月松料器安裝位置 圖2 11月27日、12月11日
兩次檢修改進(jìn)松料器安裝位置
圖3 不銹扁鋼可調(diào)式松料器
通過(guò)以上三項(xiàng)措施,料層厚度由640mm提高到730~790mm,機(jī)速由2.6~2.8m/min降低到2.2~2.4m/min,最高料層厚度達(dá)830mm,機(jī)速降低到2.15m/min,基本保持垂直燒結(jié)速度19.8mm/min不變,終點(diǎn)溫度由360~590℃大幅波動(dòng),穩(wěn)定在380~480℃,廢氣溫度由120~199℃大幅波動(dòng)降低到120~150℃,南北煙道廢氣溫度差由最大120℃降低到小于50℃。隨之點(diǎn)火燒嘴與料面距離合適,大大改善料面點(diǎn)火效果,表層燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度提高,成品率提高,返礦率降低。
2、抑制邊部效應(yīng),降低臺(tái)車邊部返礦量。
拆除礦槽內(nèi)原有的兩根通蒸汽柱,減輕礦槽內(nèi)粘料。
梭式布料器北限位北移700mm,南限位南移160mm,改變了梭式布料的落料點(diǎn),減小礦槽內(nèi)南北料位的高度差,抑制燒結(jié)機(jī)北側(cè)嚴(yán)重的邊部效應(yīng),南北煙道終點(diǎn)溫度差由最大180℃降低到小于80℃,降低臺(tái)車邊部產(chǎn)生的返礦量。
3、降低內(nèi)返和高返中+5mm粒級(jí)含量
內(nèi)返和高返中+5mm粒級(jí)含量高達(dá)15~25%。通過(guò)將高爐槽下篩由上8mm下3.5mm改為上5mm下3.5mm復(fù)頻篩,并規(guī)定保質(zhì)期6個(gè)月內(nèi)高返中+5mm粒級(jí)小于8%,減少了高返量。燒結(jié)內(nèi)返篩由上5mm下5mm改為上5mm下3.5mm復(fù)頻篩,并規(guī)定保質(zhì)期6個(gè)月,控制內(nèi)返中+5mm粒級(jí)小于5%,日降低內(nèi)返量約600噸左右,合計(jì)總返礦率降低2.2個(gè)百分點(diǎn)。
4、改善焦粉粒度組成,均勻燒結(jié)過(guò)程。
使用的焦粉有外購(gòu)焦粉和高爐返焦,焦粉加工設(shè)計(jì)有預(yù)篩分系統(tǒng),但因焦粉水分大,棒條篩容易堵,且棒條斷,經(jīng)常焦粉預(yù)篩分漏大塊,影響焦粉粒度大。對(duì)此,改進(jìn)使用馳張篩預(yù)篩分焦粉,解決了篩板糊堵現(xiàn)象,對(duì)于高爐返焦要求先到料場(chǎng)經(jīng)過(guò)5mm的立篩篩分后再進(jìn)入燒結(jié)焦粉倉(cāng)使用,不僅改善了焦粉粒度,而且降低固體燃耗2Kg/t左右。
表4 焦粉粒度組成 %
|
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粒度組成 % |
平均粒徑 mm |
|||
|
+8mm |
8~5mm |
5~3mm |
-3mm |
||
|
改善前 |
9.01 |
10.56 |
19.11 |
61.32 |
3.89 |
|
改善后 |
|
|
24.67 |
75.33 |
2.92 |
5、規(guī)范和統(tǒng)一操作,穩(wěn)定生產(chǎn),平衡返礦。
進(jìn)行燒結(jié)基礎(chǔ)知識(shí)和操作技能培訓(xùn),制定燒結(jié)機(jī)操作制度,推行厚料低碳操作,將燒結(jié)礦FeO含量控制標(biāo)準(zhǔn)由8~10%降低到7~9.5%,返礦調(diào)整次數(shù)由2~3次/班降低到1次/班,統(tǒng)一思想統(tǒng)一操作,穩(wěn)定燒結(jié)生產(chǎn)過(guò)程,降低返礦率。
6、通過(guò)努力,降低返礦率初見(jiàn)成效。
|
日期 |
內(nèi)返量 |
總返礦量 |
內(nèi)返率 |
總返礦率 |
燒結(jié)產(chǎn)量 |
成品率 |
|
2019.11.基準(zhǔn) |
3514.54 |
4810.1 |
22.56 |
30.87 |
11337.47 |
68.5 |
|
2019.12.1~10 |
3831.33 |
5209.44 |
21.77 |
29.61 |
11635.51 |
69.1 |
|
較基準(zhǔn) |
316.79 |
399.34 |
-0.79 |
-1.26 |
298.04 |
0.6 |
|
2019.12.13~23 |
3263.38 |
4594.01 |
18.41 |
25.91 |
11983.78 |
72.3 |
|
較基準(zhǔn) |
-251.16 |
-216.09 |
-4.15 |
-4.96 |
646.31 |
3.8 |
|
2019.12.24~31 |
3308.75 |
4791.14 |
19.41 |
28.11 |
11589.92 |
70.8 |
|
較基準(zhǔn) |
-205.79 |
-18.96 |
-3.15 |
-2.76 |
252.45 |
2.3 |
|
2020.01. |
2900.92 |
4060.37 |
18.48 |
25.86 |
10323.88 |
72.7 |
|
較基準(zhǔn) |
-613.62 |
-749.73 |
-4.08 |
-5.01 |
-1013.59 |
4.2 |
|
2020.02. |
3067.98 |
4373.33 |
20.06 |
28.59 |
9588.69 |
69.9 |
|
較基準(zhǔn) |
-446.56 |
-436.77 |
-2.5 |
-2.28 |
-1748.78 |
1.4 |
|
備注 |
1、總返礦量=燒結(jié)內(nèi)返量+高爐返礦量 二者分別計(jì)量但共用一個(gè)倉(cāng)參與配料 2、內(nèi)返率=(內(nèi)返量÷總混合料濕基量)×100% 3、成品率=[燒結(jié)產(chǎn)量÷(燒結(jié)產(chǎn)量+總返礦量)]×100% |
|||||
1)2019年12月1~10日,部分措施實(shí)施,降低內(nèi)返率(1.26個(gè)百分點(diǎn))稍有顯現(xiàn),料層厚度和產(chǎn)量有所提高。
2)2019年12月13~23日,檢修措施實(shí)施后內(nèi)返率明顯降低,燒結(jié)基本滿負(fù)荷生產(chǎn),提產(chǎn)646.31t/日,成品率提高3.8個(gè)百分點(diǎn),按燒結(jié)礦加工成本92.64元/t計(jì)算,創(chuàng)效5.987萬(wàn)元/日。
3)2019年12月24~31日,受內(nèi)蒙古寒冷地區(qū)的影響,原料場(chǎng)儲(chǔ)存的鐵礦粉幾乎全部?jī)鼋Y(jié),精礦庫(kù)、配料室圓盤、燒結(jié)機(jī)圓輥經(jīng)常因凍塊影響上料和正常出料,設(shè)備故障多,返礦率有所回升。
4)2020年1月,內(nèi)返冷篩由上5mm下5mm更換為上5mm下3.5mm復(fù)頻篩,返礦率取得最好水平25.86%,比基準(zhǔn)期降低5.01個(gè)百分點(diǎn),成品率提高到72.7%,因高爐限產(chǎn)燒結(jié)礦產(chǎn)量低。
5)2020年2月,因高爐爐況不順燒結(jié)限產(chǎn),高爐槽下使用原先的上8mm下3.5mm復(fù)頻篩,燒結(jié)使用原先的上5mm下5mm復(fù)頻篩,內(nèi)返率和總返礦率均上升。
3 下一步改進(jìn)方面
降低返礦率僅僅取得初步效果,下一步需要繼續(xù)改進(jìn)設(shè)備和操作。
1、烏海市包鋼萬(wàn)騰沒(méi)有原料中和混勻設(shè)施,原料場(chǎng)受料倉(cāng)僅有輸送物料的作用而沒(méi)有配料的作用,燒結(jié)配料系統(tǒng)采用單品種一次配料方式,從原料場(chǎng)到配料室占線長(zhǎng),將來(lái)原料上料能力是制約提高燒結(jié)礦產(chǎn)量的瓶頸,下一步利用原料場(chǎng)受料倉(cāng)加裝皮帶電子秤,升級(jí)受料倉(cāng)為一次配料,既提高原料場(chǎng)上料能力,又改善原料配料準(zhǔn)確性和混勻效果。
2、配料室重力除塵灰倉(cāng)取消螺旋給料機(jī),加溜槽將重力灰直接落在大皮帶上,并重新選型6或9內(nèi)格的星型卸灰閥,解決重力除塵灰下料不穩(wěn)定的問(wèn)題。
3、改進(jìn)混合機(jī)和制粒機(jī)內(nèi)加水部位和加水段長(zhǎng)度,改進(jìn)制粒機(jī)襯板材質(zhì)和襯板壓條間距,解決粘料嚴(yán)重問(wèn)題并實(shí)施霧化加水方式強(qiáng)化制粒效果。
4、混合料礦槽內(nèi)加裝自動(dòng)液壓清料鏟,同時(shí)將礦槽直角改為圓弧過(guò)度,解決礦槽嚴(yán)重粘料影響燒結(jié)機(jī)布料和清料存在很大安全隱患的問(wèn)題。
5、恢復(fù)燒結(jié)機(jī)圓輥輔門電液推桿,并加裝雷達(dá)測(cè)厚儀,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制料層厚度。
6、改進(jìn)1、2號(hào)風(fēng)箱積料排放方式,提高風(fēng)箱嚴(yán)密性,實(shí)施低負(fù)壓點(diǎn)火。
