王立鵬
(廣東韶鋼松山股份有限公司 廣東韶關(guān) 512123)
摘要:韶鋼棒一加熱爐進(jìn)行余熱回收改造,通過改造熱力系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等,二氧化碳減排取得了較好效果。
關(guān)鍵詞:加熱爐;煙氣;余熱回收;減排
1 概述
韶鋼棒一加熱爐尾部空氣預(yù)熱器后煙氣溫度約500~550℃, 對該加熱爐進(jìn)行余熱回收改造后,平均可產(chǎn)生1.0MPa、300℃的過熱蒸汽11.2t/h,每年可減少二氧化碳排放25000余噸。
2 改造內(nèi)容
2.1 熱力系統(tǒng)
余熱鍋爐采用單壓單通道立式自然循環(huán)形式,設(shè)置在加熱爐煙道內(nèi)的煙道蒸發(fā)器及鍋爐本體內(nèi)的蒸發(fā)器均采用自然循環(huán)方式,鍋爐本體內(nèi)的蒸發(fā)器采用自然循環(huán)方式。余熱鍋爐額定蒸汽參數(shù)為1.25MPa,280℃,鍋爐蒸發(fā)量:15t/h;鍋爐為模塊化散裝鍋爐,受熱面包含過熱器、蒸發(fā)器、省煤器。受熱面采用螺旋翅片管形式。鍋爐主機(jī)包含汽包、受熱面、鋼架、雨棚、平臺扶梯、保溫護(hù)板等。余熱鍋爐進(jìn)口新增一氣動調(diào)節(jié)蝶閥,出口新增一電動蝶閥。主煙道新增的蝶閥及余熱鍋爐進(jìn)口處蝶閥為高溫閥門,耐溫等級≥600℃。
當(dāng)余熱鍋爐投運(yùn)時,余熱鍋爐進(jìn)出口煙道上的閥門完全開啟,主煙道上的閥門完全關(guān)閉,使高溫?zé)煔馊窟M(jìn)入余熱鍋爐進(jìn)行換熱。當(dāng)余熱鍋爐發(fā)生故障不能滿足換熱功能時,開啟主煙道上的閥門,再關(guān)閉余熱鍋爐煙氣進(jìn)出口管道上的閥門。主煙道上的煙道蝶閥為失電失氣常開型。為克服余熱鍋爐及系統(tǒng)煙氣阻力,余熱鍋爐出口設(shè)置引風(fēng)機(jī)。引風(fēng)機(jī)采用變頻控制,在正常生產(chǎn)中起到調(diào)節(jié)系統(tǒng)負(fù)壓的作用。風(fēng)量80000Nm3/h。全壓2500Pa。電機(jī)功率132kW。工作溫度160℃。
2.2 給排水系統(tǒng)
余熱回收系統(tǒng)需要提供凈循環(huán)冷卻水及軟水補(bǔ)水。凈循環(huán)水管道就近接自煉軋區(qū)域架空管廊的凈循環(huán)水供回水管XH1/XH2。 軟水管道(DMW)就近接自煉軋區(qū)域架空管廊的軟水水管,架空主管管徑約DN200。余熱回收系統(tǒng)的凈循環(huán)水主要用于鍋爐引風(fēng)機(jī)的水冷系統(tǒng)及取樣冷卻器的冷卻水。棒1所需凈循環(huán)水量為2 m3/h,供水壓力≥0.35MPa,設(shè)備內(nèi)壓力損失≤0.1MPa。取自軋區(qū)域凈環(huán)水供水管XH1,使用后凈環(huán)水水溫升高8℃,回水排至煉軋區(qū)域凈環(huán)水回水管XH2。余熱回收系統(tǒng)補(bǔ)充水采用軟水,均就近接自煉軋區(qū)域軟水母管,棒1所需水量為15m3/h,管徑為DN65,采用鋼襯塑管道送至工藝水箱。
2.3 配電系統(tǒng)
本工程低壓配電系統(tǒng)擬采用單母線分段結(jié)線方式,雙回路電源進(jìn)線,分別從煉軋廠原有2#主電室低壓配電室內(nèi)兩組不同進(jìn)線的低壓配電柜的母排上,引兩路低壓(380V)電源。正常狀態(tài)下,母聯(lián)斷路器斷開,母線分開運(yùn)行,當(dāng)進(jìn)線一段故障時,將該段進(jìn)線斷路器斷開,母聯(lián)斷路器合閘,有另一路進(jìn)線電源供電,能滿足主要用電負(fù)荷的供電需求。新增的此部分低壓配電柜分別為棒1線和棒3線加熱爐煙氣余熱回收項目設(shè)備提供380V電源,放置于原有2#主電室低壓配電室內(nèi)。另棒1線提供一路50A保安電源供棒1線余熱回收控制系統(tǒng)使用。在棒1線加熱爐煙氣余熱回收新增1間電氣室,用于放置變頻柜、MCC柜、PLC控制柜及操作臺,電氣室位于各線鍋爐輔機(jī)樓2層。其面積為棒1線8m×6m,層高為4m;為確保儀表PLC控制系統(tǒng)可靠運(yùn)行,棒1線電氣室內(nèi)設(shè)一套UPS電源為其供電,UPS電源容量均為6kVA/15min。
2.4 控制系統(tǒng)
余熱鍋爐設(shè)置一套獨立的儀表、電氣一體化的控制系統(tǒng)來實現(xiàn)對相應(yīng)余熱鍋爐工藝生產(chǎn)過程相關(guān)設(shè)備、冷卻水輔助設(shè)備、電氣設(shè)備等進(jìn)行監(jiān)控和操作,實現(xiàn)對工藝生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)的采集、報表打印等功能。每套控制系統(tǒng)配置主要包括:1套操作站、1套操作站兼工程師站、1套遠(yuǎn)程操作站(棒1線設(shè)置在出鋼控制室)、1套光纖通訊設(shè)備、1臺打印機(jī)、1套控制站(主要包括: CPU、電源、通訊網(wǎng)絡(luò)和信號采集組件)??刂葡到y(tǒng)通過工業(yè)以太網(wǎng)(TCP/IP)實現(xiàn)HMI、控制站之間的通訊(預(yù)留與韶鋼全廠EMS系統(tǒng)的通訊接口)。兩套控制系統(tǒng)的I/O點數(shù)均按200點。新增的控制站機(jī)柜布置在棒1線新建的余熱鍋爐電氣室內(nèi)。新增棒1線HMI(操作員站以及工程師站)與打印機(jī)均布置在棒1線控制室。
2.5 建筑設(shè)施
余熱回收系統(tǒng)輔機(jī)樓,生產(chǎn)的火災(zāi)危險類別丁類,耐火等級:二級。二層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)建筑,建筑平面軸線尺寸:8m×6m,建筑面積約102.8㎡。建筑高度9.3m(室外地坪至屋面面層)。建筑室內(nèi)地坪設(shè)計標(biāo)高±0.000m,室外地坪設(shè)計標(biāo)高-0.300m,室內(nèi)外高差300mm。棒1加熱爐煙氣余熱回收系統(tǒng)輔機(jī)室墻體采用240厚蒸壓灰沙實心磚,雙面粉刷涂料飾面。屋面防水等級Ⅰ級,倒置式防水保溫屋面,吊頂采用鋁合金微孔板。地坪采用混凝土墊層上鋪水泥砂漿面層,樓面采用鋼筋混凝土現(xiàn)澆板上鋪防滑地磚。門采用鋼板門及乙級防火門,窗采用鋁合金窗。
3 減少二氧化碳排放分析
2020年01月—2020年12月為核算周期。技經(jīng)指標(biāo)對照表見下表(單位熱值含碳量等數(shù)據(jù)取自GB∕T 32151.5-2015 溫室氣體排放核算與報告要求)。
表1 技經(jīng)指標(biāo)對照表
|
含義 |
單位 |
數(shù)值 |
備注 |
|
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E |
二氧化碳排放總量 |
tCO2 |
129774.208 |
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|
E(燃燒) |
燃料燃燒排放 |
tCO2 |
154881.311 |
|
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AD |
報告期內(nèi)燃料消耗 |
GJ |
1536013 |
混合煤氣 |
|
EF |
二氧化碳排放因子 |
tCO2/GJ |
0.101 |
|
|
B |
單位熱值含碳量 |
tC/GJ |
0.0275 |
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|
C |
CO2與C的相對分子質(zhì)量之比 |
無 |
44/22 |
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E(輸出熱) |
輸出熱力對應(yīng)的排放量 |
tCO2 |
25107.103 |
|
|
AD |
報告期內(nèi)熱力輸出 |
GJ |
228246.394 |
|
|
Q |
蒸汽產(chǎn)量 |
t |
74803 |
過熱蒸汽 |
|
H |
過熱蒸汽焓值 |
KJ/Kg |
3051.3 |
|
|
EF |
二氧化碳排放因子 |
tCO2/GJ |
0.11 |
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E=E(燃燒)-E(輸出熱) =AD*B*C-Q*H*EF =129774.208 (噸)二氧化碳
4 結(jié)論
棒一加熱爐進(jìn)行余熱回收改造后,僅2020年,除向外輸出過熱蒸汽產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益711.51萬元以外,可減少二氧化碳排放25000多噸,取得了較好的效果。
