張崇堯
(酒鋼集團(tuán)翼鋼煉鋼分廠)
摘 要:石灰在冶煉過程中起著至關(guān)重要的作用,冶金石灰消耗高低,直接影響鋼鐵料消耗、氧槍槍齡、爐底厚度、化渣好壞、冶煉噴濺等一系列煉鋼生產(chǎn)指標(biāo)和生產(chǎn)的穩(wěn)定。采取石灰降耗措施,優(yōu)化轉(zhuǎn)爐熱平衡,優(yōu)化工藝,使煉鋼各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到歷史最好水平。
關(guān)鍵字:石灰消耗;鋼鐵料消耗;爐底厚度;槍齡;轉(zhuǎn)爐熱平衡
1 總論
1.1 前言
翼鋼公司利用兩座50T轉(zhuǎn)爐年產(chǎn)200萬噸鋼,其快速的生產(chǎn)節(jié)奏與高產(chǎn)量是密不可分的。 但在快節(jié)奏生產(chǎn)過程中經(jīng)常由于爐下車事故,氧槍事故,磷高事故等造成生產(chǎn)的正常秩序被打亂,直接沖擊產(chǎn)量。究其原因主要是由于石灰的高消耗對這些事故負(fù)有主要責(zé)任。通過對石灰的降耗攻關(guān)發(fā)現(xiàn),爐下車可以平穩(wěn)運行,氧槍事故明顯降低,磷高事故減少同時爐底上漲現(xiàn)象有效根治,鋼鐵料消耗有效降低,氧槍槍齡有效提高。石灰多加本是在冶煉過程中為多去磷硫,但通過降耗發(fā)現(xiàn)石灰多加并不會帶來預(yù)想中的好處,反而對生產(chǎn)不利因素增多。石灰消耗高的原因分析如下:
1) 廢鋼來源復(fù)雜,結(jié)構(gòu)搭配不合理,轉(zhuǎn)爐富裕熱量大。
2) 鐵水成分不穩(wěn)定,為達(dá)到目標(biāo)成分,人為增加石灰用量。
3) 出鋼溫度偏高,為防止出鋼過程回磷,加大石灰用量。
1.2 石灰高消耗的不利影響
1.2.1 石灰高耗對爐下車的影響
爐下車是銜接轉(zhuǎn)爐鋼水與連鑄機(jī)生產(chǎn)的主要工具,爐下車輛事故會導(dǎo)致連鑄機(jī)降拉速,斷澆,轉(zhuǎn)爐冶煉至終點無法出鋼等。爐下車事故主要由于轉(zhuǎn)爐冶煉過程中連續(xù)的爆發(fā)性噴濺導(dǎo)致爐下積渣不能及時清理,轉(zhuǎn)爐噴濺的鋼水凝結(jié)于軌道上,導(dǎo)致鋼包車掉道或無法行動。噴濺出的紅渣灼燒電纜,造成斷電,跳電使車輛無法行動等。
究其噴濺產(chǎn)生的只要原因是由于過度的石灰加入量,使得渣量大,化渣困難,經(jīng)過一些列調(diào)渣處理后,轉(zhuǎn)爐噴濺就不可避免的發(fā)生,連續(xù)的爆發(fā)性噴濺勢必要造成生產(chǎn)事故,導(dǎo)致生產(chǎn)被動。
1.2.2 石灰高耗對鋼鐵料消耗的影響
轉(zhuǎn)爐冶煉過程中加入過量的石灰,使得渣量大,終點出鋼時同樣是渣量大,常見泡沫性渣,整個出鋼過程中爐口流渣現(xiàn)象不間斷。通過這一現(xiàn)象分析,渣量大意味著化渣需要更多的氧化鐵,同時渣中含有金屬液滴也增多,而且終點的泡沫性渣表示終點壓槍時間不夠,這些因素導(dǎo)致金屬回收率低,一部分鋼水隨鋼渣損失,導(dǎo)致鋼鐵料消耗高。
1.2.3 石灰高耗對氧槍槍齡的影響
石灰高耗會使渣量增大,且渣不易化透,出鋼時會看到爐底有大量的未化的石灰顆粒,導(dǎo)致爐底頻繁上漲,操作不慎或判斷錯誤采用不正當(dāng)槍位,就會導(dǎo)致粘槍,漏槍等事故,且由于頻繁粘槍而使槍齡短暫。平均槍齡只有200多爐次。
1.2.4 石灰高耗對爐底的影響
石灰高耗使得渣量大,渣不易化,化不透,去磷率降低,誤導(dǎo)爐長一味地追求高堿度會進(jìn)一步增加石灰加入,這樣的惡性循環(huán)導(dǎo)致部分石灰從根本上就化不透,出鋼時會看到成片的石灰顆粒堆積于爐底,倒渣時又倒不干凈,濺渣時又由于低溫氮氣的冷卻作用使其凝結(jié)于爐底,導(dǎo)致爐底上漲。爐底上漲后,會使熔池升高,熔池攪拌作用減弱,對化渣帶來不利影響,這樣惡性循環(huán)導(dǎo)致質(zhì)磷高事故頻發(fā),沖擊正常生產(chǎn)。
1.3 總結(jié)
綜上所述,石灰高耗帶來的不利影響均是對正常生產(chǎn)起到很大的反向作用,影響正常生產(chǎn),影響產(chǎn)量提升。所以石灰降耗是勢在必行的措施。通過理論指導(dǎo)實踐,嚴(yán)格實行根據(jù)鐵水硅含量計算石灰加入量的措施,使石灰消耗在原來消耗的基礎(chǔ)上降低10kg/t后,使得生產(chǎn)情況發(fā)生了質(zhì)的變化。各項消耗均同等降低,各種頻發(fā)事故明顯減少或消失。鋼鐵料消耗比原來下降10kg/T。氧槍槍齡比原來提高200爐以上,粘槍事故顯著下降,漏槍事故、爐下車輛事故、爐底上漲現(xiàn)象得到有效遏制。同時磷高事故明顯降低,提升了一到出鋼率,為穩(wěn)定生產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件。所以石灰消耗的高低關(guān)乎生產(chǎn)的命脈,可謂掌控生產(chǎn)大局的關(guān)鍵因素。石灰消耗的降低對生產(chǎn)而言是百利而無害的,有必要在創(chuàng)造新的生產(chǎn)條件進(jìn)一步降低石灰消耗。
隨著石灰消耗的降低鋼鐵料消耗也隨之降低, 2012年翼鋼煉鋼分廠石灰消耗降到歷史水平最低,鋼鐵料消耗也降到了自投產(chǎn)以來的最低值。隨著石灰用量的降低使得鋼渣生成量也隨之減少,成渣量減少,噴渣量少,鋼渣中帶走的鐵減少,由于一般煉鋼吹煉的氣相和爐渣均是強(qiáng)氧化性的,渣中FeO含量約為10%—15%,有的甚至高達(dá)20%,渣的減少使得鐵損降低,其綜合效果是鋼水收得率提高,鋼鐵料消耗降低。
2 石灰消耗與鋼鐵料消耗的關(guān)系
2.1 優(yōu)化造渣工藝, 降低石灰消耗
石灰是轉(zhuǎn)爐造渣的主要原材料, 石灰熔化成渣過程需要大量的FeO 和熱量, 石灰用量大自然就會造成鋼鐵料消耗升高, 因此煉鋼廠都不希望石灰加入量過多。為降低石灰消耗,翼鋼對造渣制度做了科學(xué)的改進(jìn)。
2.1.1 石灰加入量的控制。
為了精確控制轉(zhuǎn)爐石灰加入量, 避免不必要的浪費和加入量不足引起的質(zhì)量波動,根據(jù)混鐵爐鐵樣硅含量計算每爐的石灰理論加入量,再根據(jù)實際情況稍作調(diào)整,有效的避免了石灰的浪費。
2.1.2 低渣量煉鋼
隨著鐵水條件的改善, 翼鋼以科學(xué)理論為依據(jù), 提出在轉(zhuǎn)爐鐵水硫和磷不高的情況下適度的降低石灰用量, 通過努力工作,在產(chǎn)品質(zhì)量不受影響的前提下, 轉(zhuǎn)爐終渣平均堿度降低至2.4-2.6, 減少了轉(zhuǎn)爐渣量, 從而降低了鋼鐵料消耗。
2.1.3 渣中FeO 控制
按噸鋼渣量100 kg 計算,轉(zhuǎn)爐終渣FeO 每升高1% , 鋼鐵料消耗就會相應(yīng)增加0. 78 公斤/噸鋼, 因此降低轉(zhuǎn)爐終渣FeO 含量有利于鋼鐵料消耗的降低。為此翼鋼提出改進(jìn)工藝制度,優(yōu)化倒?fàn)t補(bǔ)吹工藝, 在保證整個吹煉過程化好渣的前提下有效降低轉(zhuǎn)爐終渣FeO 含[1]。
2.2 少渣量操作,依據(jù)熱平衡降低轉(zhuǎn)爐噴濺
冶煉過程中熱量富于,操作者在冶煉過程中需加入降溫劑或石灰等渣料來消除熱量富于,則造成爐渣鐵損過高,甚至導(dǎo)致爐況惡化,熱量不足終點溫度低,操作者常常以增加吹煉時間來滿足出鋼溫度的需求,則同樣會造成爐渣鐵損和吹損過高以及路況危機(jī)[2]。無論是熱量富于還是熱量不足,都會帶來操作困難,造成轉(zhuǎn)爐鋼水消耗升高,因此由于石灰加入量的降低,轉(zhuǎn)爐終渣堿度均在控制2.4-2.6,翼鋼重新計算熱平衡,根據(jù)新的熱平衡調(diào)整了鐵水溫度使其由1300℃降低至1270℃并穩(wěn)定鐵水溫度,有效將低了轉(zhuǎn)爐在冶煉過程中由于不均勻升溫和過程槍位控制不合理導(dǎo)致C-O反應(yīng)無法控制造成的噴濺和大渣量的泡沫性噴濺。
2.3 結(jié)論
由于渣量的大小直接影響渣中鐵損和渣中FeO含量,采取優(yōu)化工藝流程,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),減少渣量,降低終渣堿度減少渣量和重新計算轉(zhuǎn)爐熱平衡達(dá)到降低噴濺的目的,有效降低了轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗。石灰消耗掌握鋼鐵料消耗的命脈,降低鋼鐵料消耗首先要從降低石灰消耗措施入手輔之以其他措施才能使效果顯著。
3 石灰消耗與爐底的關(guān)系
3.1 爐底上漲的原因分析
3.1.1 石灰加入量過高,導(dǎo)致爐底上漲
由于鐵水成分中,硅、磷、硫含量的波動,致使在冶煉過程中,其一,會發(fā)生人為加料以保證鋼水磷含量達(dá)到低水平的行為。其二,由于轉(zhuǎn)爐硅含量波動導(dǎo)致冶煉過程中熔池溫度高,會加料冷卻,導(dǎo)致在冶煉過程中,形成一種多加料的操作習(xí)慣。高堿度、低溫鋼渣在濺渣、倒渣時在爐底堆積不斷惡性循環(huán)導(dǎo)致爐底快速上漲。
3.1.2 濺渣料未化透導(dǎo)致爐底上漲
終渣氧化性強(qiáng),濺渣過程中渣料化不透,濺渣完成后有渣料沉積
爐底,濺渣時打入濺渣料,整個濺渣過程不能使濺渣料化完,化透,倒渣時爐底會有部分沉積的渣料,下爐冶煉裝入鐵水廢鋼后會使得爐底的渣料凝結(jié)使得爐底厚度增加。
3.2 石灰降耗,解決爐底上漲問題
通過對熱平衡的重新計算,合理石灰加入量,整個冶煉過程轉(zhuǎn)爐均勻升溫,石灰消耗的降低10kg/T后爐底上漲現(xiàn)象消除。出鋼時不再有石灰顆粒堆積于爐底,解決了由于爐底上漲使得化渣難的問題。
3.3 結(jié)論
通過對石灰降耗的實踐經(jīng)驗得出,石灰消耗在高于經(jīng)驗值時,會出現(xiàn)爐底上漲的問題。石灰消耗高經(jīng)驗值5kg/T時,爐底厚度會增加50—100mm/8h。
4 降低石灰消耗的措施
4.1 使用活性石灰降低石灰消耗。
(1)活性石灰在煉鋼過程中的優(yōu)勢
翼鋼公司煉鋼自2012年起開始大量使用活性高的石灰。大大的降低了石灰消耗,提升了各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo),因活性石灰具有高的化學(xué)純度,活潑的化學(xué)性能因而在煉鋼化渣過程中起到了顯著作用,一些專家認(rèn)為今后氧氣煉鋼工藝的最大改進(jìn)主要是靠改進(jìn)化渣操作和提高石灰質(zhì)量來實現(xiàn)。用活性石灰代替普通石灰在煉鋼中具有很好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。
(2)活性度為300ml,去除10%的粉末率則實際加入量比經(jīng)驗值低5kg/t,活性度降為270 ml時,實際石灰加入量應(yīng)和經(jīng)驗值相同,即活度降低了30ml,入爐石灰增加了5.5Kg/t,則渣量增加2.36倍,即12.98Kg/t,按照渣中TfeO含量14%,鋼珠損失8%計算,則增加鐵損2.45 Kg/t。
(3)有效CaO的影響石灰加入量,考慮有效CaO為90%,去除10%的粉末率,則實際計劃加入量等于經(jīng)驗值,若有效CaO含量降低5%時,實際石灰加入量比經(jīng)驗值增加了2.9Kg/t,則渣量增加6.84Kg/t,按照渣中TfeO含量14%,鋼珠損失8%計算,則增加鐵損1.30Kg/t。石灰質(zhì)量的高低和穩(wěn)定對轉(zhuǎn)爐冶煉操作和生產(chǎn)成本的影響是巨大的,石灰生燒率高,SiO2高,造成有效CaO含量低,造成渣量增加,導(dǎo)致鐵損增加。
4.2 對轉(zhuǎn)爐根據(jù)現(xiàn)有的條件進(jìn)行物料平衡和熱平衡計算,優(yōu)化裝入制度。
4.2.1 翼鋼50T轉(zhuǎn)爐熱平衡分析如下
入爐鐵水及原料
鐵水成分和溫度
4.2.2 原材料成分
3.終點鋼水成分和溫度
|
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
溫度 |
|
終點鋼水 |
0.06% |
痕跡 |
0.11% |
0.017% |
0.020% |
1650 |
轉(zhuǎn)爐物料平衡
以100kg鐵水為計算基礎(chǔ),采用單渣法不留渣操作,堿度R=3.0,終渣(FeO)=15%.
造渣劑的成分及數(shù)量
|
礦石 |
1 |
kg/100kg鐵水 |
|
爐襯侵蝕 |
0.5 |
kg/100kg鐵水 |
|
輕燒 |
1.92 |
kg/100kg鐵水 |
|
石灰 |
5.76 |
kg/100kg鐵水 |
未加廢鋼時的氧氣消耗
實際耗氧量=8.016kg
實際耗氧量體積=56.1(NM3/T鐵水)

鋼水量
元素氧化量:7.579kg
煙塵中鐵損量:1.182kg
渣中鐵珠重:1.080kg
礦石帶入鐵量:0.661kg
100kg鐵水可得鋼水質(zhì)量=100-(7.579+1.182+1.080+0.661)=88.5kg
未加廢鋼時的物料平衡表
|
收入(kg) |
支出(kg) |
||
|
鐵水 |
100 |
鋼水 |
88.5 |
|
石灰 |
5.76 |
爐渣 |
11.43 |
|
礦石 |
1 |
爐氣 |
13.148 |
|
輕燒 |
1.92 |
煙塵 |
1.6 |
|
爐襯 |
0.5 |
鐵珠 |
1.06 |
|
氧氣 |
8.061 |
噴濺 |
1.5 |
|
總計 |
117.24 |
|
117.24 |
4.2.3 轉(zhuǎn)爐熱平衡
轉(zhuǎn)爐熱平衡表
|
收入(KJ) |
支出(KJ) |
||
|
鐵水物理熱 |
119667 |
鋼水物理熱 |
122148.58 |
|
其中 |
|
爐渣 |
25569 |
|
C |
73422 |
礦石 |
3975 |
|
Si |
18689 |
煙塵 |
2605 |
|
Mn |
1846 |
爐氣 |
21303 |
|
P |
1917 |
鐵珠 |
1511 |
|
Fe |
6362 |
噴濺 |
2138 |
|
P2O5 |
1161 |
熱損失 |
6936 |
|
SiO2 |
2631 |
廢鋼 |
45010.4 |
|
煙塵氧化熱 |
5519.4 |
|
|
|
合計 |
231196.5 |
|
231195.98 |
說明:由于翼鋼50T轉(zhuǎn)爐冶煉周期短、節(jié)奏快,則取熱損失為3%
廢鋼吸熱量計算=1380KJ/kg
則其廢鋼加入量為:

通過計算可知轉(zhuǎn)爐富裕熱量較大,所以通過鐵水條件的變化調(diào)整混鐵爐溫度和廢鋼加入量來降低石灰消耗。
此外翼鋼公司煉鋼分廠采用低溫快拉的生產(chǎn)組織模式模式,有效的降低了出鋼溫度,降低了石灰消耗。
5 結(jié)束語
通過提高石灰活性度,降低石灰用量給翼鋼公司的各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)帶來了大幅度的提升,降低石灰消耗,提升各類指標(biāo)的核心就是小渣量、快節(jié)奏冶煉,為了最大限度的提高石灰利用率,降低石灰消耗,采用多批次少批量的渣料加入方法,在冶煉前期采取低槍位強(qiáng)化熔池攪拌,以保證前期高氧化鐵的脫磷條件,在中期通過高低槍位相結(jié)合的方式使熔池均勻升溫。翼鋼煉鋼分廠石灰消耗比原來降低10kg/t,鋼鐵料消耗降低10kg/t,氧槍槍齡提高200爐/支,轉(zhuǎn)爐爐齡提高3500爐,爐下車輛故障率降低75%,鋼水成分合格率提高8%,轉(zhuǎn)爐終點(成分、溫度)雙命率提高15%,降低石灰消耗,采取小渣量冶煉不僅有效的降低了鋼鐵料消耗、降低氧槍事故、遏制爐下車輛事故、有效緩解降濺渣后的爐底上漲現(xiàn)象,是低成本冶煉的好路子。
總之,降低石灰消耗好處說不盡,石灰消耗增加壞處說不完。
參考資料
[1] 降低鋼鐵料消耗的生產(chǎn)實踐 李雙武 王生金 周玉珍 河北冶金總第181期 2011年第1期 29-30
[2] 30T轉(zhuǎn)爐降低鋼鐵料消耗的生產(chǎn)實踐 許寧輝 李斌 何裕發(fā) 向華
[3] 冶金石灰生產(chǎn)技術(shù)手冊 初建民 高時林 冶金工業(yè)出版社
