周維訓(xùn),鄒林
(寶武集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司煉鐵廠,廣東 韶關(guān) 512123)
摘 要:高爐水渣皮帶在運(yùn)行過程中橡膠輥筒容易出現(xiàn)磨損甚至磨穿的情況,輥筒磨損導(dǎo)致受力不均會(huì)使皮帶跑偏,磨穿的輥筒還存在刮傷皮帶的故障隱患,文中將以提高輥筒耐磨為切入點(diǎn)進(jìn)行研究,希望能夠?yàn)楦郀t水渣皮帶系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行作出貢獻(xiàn)。
關(guān)鍵詞:高爐冶金機(jī)械;熔瓷輥皮;輥筒磨損;水渣皮帶
0 引 言
韶鋼 3200 高爐在煉鐵過程中會(huì)產(chǎn)生熔融金屬以及熔渣,高爐熔渣經(jīng)熔渣溝流入水渣系統(tǒng),熔渣被高速水流沖散形成水渣,水渣由脫水器內(nèi)的溜槽落至皮帶機(jī),通過皮帶機(jī)把成品?;苯铀偷剿褕?chǎng)[1,2] 。
由于脫水過程不夠充分,水渣中含有大量水分,皮帶吹掃器不能將皮帶表面的水渣完全吹掃干凈,皮帶表面沾著一層水渣,導(dǎo)致輥筒表面橡膠容易磨損,通過對(duì)水渣成分的化驗(yàn)結(jié)果可知水渣中的主要成分是 SiO2、CaO 以及 Al2O3。各成分所占百分比見表1[3]。
二氧化硅以及氧化鋁的硬度較高,附著在皮帶上隨著皮帶運(yùn)行,使皮帶的摩擦力變大,當(dāng)皮帶經(jīng)過橡膠改向輥筒時(shí),改向輥筒表面的橡膠層易出現(xiàn)膠層脫落、磨損的現(xiàn)象,見圖 1。 當(dāng)改向輥筒表面膠層脫落、磨損時(shí),容易導(dǎo)致輸送帶在運(yùn)行過程中應(yīng)力發(fā)生變化,輸送帶跑偏,當(dāng)輥筒進(jìn)一步磨損甚至?xí)霈F(xiàn)輥筒磨穿,進(jìn)而刮傷皮帶,給皮帶輸送機(jī)的正常運(yùn)行帶來(lái)了安全隱患[4]。
1 橡膠膠皮磨損原因分析
1)水渣皮帶表面渣量附著多,摩擦大。
2)橡膠輥筒不耐磨。
2 膠皮磨損解決方法
1)針對(duì)水渣皮帶附著大的問題,在皮帶頭輪設(shè)置壓縮空氣吹掃管,見圖2,該壓縮吹掃管主體為直徑 80 mm 的無(wú)縫鋼管,噴嘴排列寬度與皮帶一致,每個(gè)噴嘴間距 38 mm,噴嘴縫隙為 2 mm,噴吹角度為 75°,將皮帶表面的殘?jiān)迪蛳铝隙?sup>[5]。
2)針對(duì)橡膠輥筒易磨損的情況,通過改變輥皮表面材質(zhì)來(lái)提高耐磨性,現(xiàn)在主流的技術(shù)是通過輥筒表面粘貼耐磨陶瓷來(lái)提高耐磨性,耐磨陶瓷作為一種新型材料,其具有以下特點(diǎn)。
①硬度大其
洛氏硬度為 80~90 HRA,硬度僅次于金剛石,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過耐磨鋼和不銹鋼的耐磨性。
②耐磨性能極好
經(jīng)中南大學(xué)粉末冶金研究所測(cè)定,其耐磨性相當(dāng)于錳鋼的 266 倍,高鉻鑄鐵的 171.5 倍。在同等工況下,可至少延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命十倍以上。
③重量輕
耐磨陶瓷密度為 3.6~3.9 g/cm3,僅為鋼鐵的一 半,可大大減輕設(shè)備負(fù)荷[6]。改向輥筒的氧化鋁陶瓷包膠有兩種方式,一是采用氧化鋁陶瓷與橡膠粘合,在實(shí)際應(yīng)用中,如果陶瓷橡膠發(fā)生老化,那么陶瓷容易脫落,使用周期短。另外一種則是熔瓷滾皮,該輥皮是由氧化鋁陶瓷與鋼板鑄熔復(fù)合,氧化鋁陶瓷在工作過程中不易脫落,而且不會(huì)產(chǎn)生老化問題,使用壽命更長(zhǎng)[7]。
以韶鋼 3200 高爐水渣輸送系統(tǒng)中的φ500 mm*1400 mm輥筒為例,熔瓷輥皮由廠家制作完成,共分為兩瓣,包輥筒之前將輥筒表面上舊的橡膠依次去膠、打磨干凈,然后將輥皮通過焊接的方式把兩瓣熔瓷輥皮焊接在輥筒外表面,使原來(lái)的普通輥筒改裝成陶瓷輥筒,降低了陶瓷輥筒的采購(gòu)成本。
3 使用效果對(duì)比
皮帶吹掃管上線之后,皮帶表面的殘?jiān)街蟠鬁p小,皮帶下方未出現(xiàn)渣料堆積,皮帶表面干凈。在使用熔瓷瓷輥皮一年后效果見圖 3,輥筒運(yùn)行平穩(wěn),表面未出現(xiàn)陶瓷塊脫落情況袁磨損較少;傳統(tǒng)橡膠包膠因?yàn)闊o(wú)法清理皮帶上粘的物料及泥水,容易損傷皮帶和輥筒。陶瓷輥筒面獨(dú)特的凸點(diǎn)設(shè)計(jì),不但可起到清理皮帶表面的物料和自動(dòng)排水排泥的作用,還能使陶瓷輥筒和皮帶緊緊咬合,相互間不產(chǎn)生滑動(dòng)摩擦,降低皮帶的磨損,對(duì)皮帶起到良好的保護(hù)作用。皮帶在運(yùn)行過程中,沒有出現(xiàn)打滑及異常磨損現(xiàn)象,在未使用陶瓷輥筒之前,橡膠輥筒不足 3個(gè)月即磨損,在使用陶瓷輥筒一年之后只有輕微磨損,陶瓷輥筒的使用達(dá)到了預(yù)期效果。
4 結(jié)論
防滑耐用熔瓷輥筒在韶鋼 3200 高爐渣處理皮帶系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用中,體現(xiàn)諸多優(yōu)勢(shì),目前該皮帶系統(tǒng)的改向輥筒已經(jīng)全部改為熔瓷輥皮,在使用過程中減少了更換輥筒次數(shù),由原來(lái)的一年更換 4 次降至 0 次,以 DT域05B4102 型φ500 mm*1400 mm*1750 mm 改向輥筒為例,每個(gè)新輥筒價(jià)值 6654 元,每年節(jié)省成本 26616 元,取得較好的經(jīng)濟(jì)效益 [8]。
參考文獻(xiàn)
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