楊玉兵
(安陽鋼鐵股份有限公司)
摘要:鐵礦粉燒結(jié)過程中,礦石與 CaO發(fā)生同化反應(yīng)生成低熔點(diǎn)液相的能力是衡量燒結(jié)固結(jié)的重要指標(biāo)之一。通過對比、分析安鋼常用礦石的同化溫度,利用試驗(yàn)研究結(jié)果對安鋼500m2燒結(jié)機(jī)配礦結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,合理降低了同化性能較差礦石比例,改善了配合礦的同化性能,在維持燒結(jié)礦常態(tài)指標(biāo)穩(wěn)定的前提下,有效改善了燒結(jié)礦的高溫冶金性能,支撐了高爐的穩(wěn)定順行,達(dá)到了高爐長期穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、低成本的目標(biāo),取得了良好的冶煉效果。
關(guān)鍵詞:鐵礦粉;燒結(jié);同化性;配礦方法
0 前言
鐵礦粉的燒結(jié)基礎(chǔ)特性主要包括同化性能、液相流動性、黏結(jié)相強(qiáng)度、鐵酸鈣生成能力和連晶固結(jié)能力等,而同化性能是燒結(jié)基礎(chǔ)特性的基礎(chǔ),研究同化性能對配礦以及對燒結(jié)過程的影響尤為關(guān)鍵。鐵礦的同化性是指其在燒結(jié)過程中與 CaO的反應(yīng)能力,它表征的是鐵礦粉在燒結(jié)過程中生成液相的難易程度。一般而言,同化溫度越高說明鐵礦粉在燒結(jié)過程中生成液相的溫度越高,與 CaO的反應(yīng)能力越弱;反之,則反應(yīng)能力越強(qiáng)[1]。對于非均質(zhì)燒結(jié)礦而言,一方面要求鐵礦粉在一定溫度熔化產(chǎn)生液相粘結(jié)周圍礦粉顆粒,另一方面基于對燒結(jié)礦的固結(jié)和燒結(jié)料層透氣性的考慮,并不希望作為造球核的粗粒礦石過分熔化,以避免起骨架結(jié)構(gòu)作用的核礦石減少以及燒結(jié)料層透氣性惡化,從而影響燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量,因此要求鐵礦粉的同化性適宜[2]。
傳統(tǒng)的配礦往往關(guān)注的是鐵礦石的成分和價(jià)格,忽略了鐵礦粉的基礎(chǔ)性能,有時(shí)會造成燒結(jié)礦高溫冶金性能變差,影響高爐爐況順行。2017年公司采購了成套的鐵礦粉燒結(jié)基礎(chǔ)特性測定實(shí)驗(yàn)設(shè)備,并組織專門的實(shí)驗(yàn)人員對鐵礦粉燒結(jié)基礎(chǔ)特性進(jìn)行系統(tǒng)研究,逐步建立安鋼常用鐵礦石冶金性能數(shù)據(jù)庫。配礦人員根據(jù)同化溫度實(shí)測數(shù)據(jù)對近幾年安鋼配礦結(jié)構(gòu)的綜合同化性能與高爐實(shí)際爐況對應(yīng)關(guān)系進(jìn)行分析總結(jié),結(jié)合燒結(jié)過程中鐵酸鈣的適宜生成溫度(1250~1300℃)以及安鋼鐵礦粉粒度與實(shí)際實(shí)驗(yàn)礦粉粒度的差別,得出安鋼配礦條件下最佳綜合同化溫度區(qū)間(1250~1280℃),從而為安鋼配礦技術(shù)的進(jìn)步奠定了理論基礎(chǔ)。
1 鐵礦粉同化性測定
實(shí)驗(yàn)用鐵礦粉一部分來自原料現(xiàn)場,一部分由國貿(mào)公司提供; CaO為化學(xué)純試劑。將實(shí)驗(yàn)所用的鐵礦粉在110℃的烘箱內(nèi)干燥 2h,冷卻后磨制成小于100目的粉狀及小于 100目的 CaO粉狀,皆放入干燥皿保存。小餅試樣的壓制采用“干粉壓制法”,壓制小餅的壓力為 10MPa,并在此壓力下保持 2min。
測定方法為:將鐵礦粉和 CaO粉分別制成不同直徑的小餅(鐵礦粉小餅直徑為 5mm, CaO粉小餅直徑為8mm),鐵礦粉小餅在上,氧化鈣小餅在下,放入實(shí)驗(yàn)爐內(nèi)燒結(jié)。燒結(jié)時(shí),先根據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定一個(gè)適當(dāng)?shù)臏囟?,在此溫度下,若鐵礦粉未同化(即兩種小餅之間未發(fā)生反應(yīng)),則升高溫度;若鐵礦粉過熔,則降低溫度。具體礦石的檢出特性實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表1。
2 安鋼 3#燒結(jié)優(yōu)化前配礦常用結(jié)構(gòu)
2.1 500m2燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)簡介
安鋼 500m2燒結(jié)機(jī)于 2012年 4月 18日投產(chǎn),與安鋼 3#號高爐相匹配,設(shè)計(jì)面積 500m2,臺車寬度5.3m(含0.3m盲板),有效抽風(fēng)長度100m,臺車欄板高度 800mm,共26個(gè)風(fēng)箱,主抽風(fēng)機(jī)為兩臺額定功率 9000kW的變頻電機(jī)。因場地原因,系統(tǒng)未配備二次堆料場,配料室為單品種直供料系統(tǒng),共設(shè)置20個(gè)料倉,其中鐵料倉8個(gè),燃料倉2個(gè),除塵灰倉1個(gè),生石灰倉3個(gè),白云石罐裝倉2個(gè),內(nèi)部返礦倉 2個(gè),后續(xù)增加建設(shè)1個(gè)高爐返礦倉和1個(gè)青石粉倉。除塵灰、生石灰、罐裝白云石實(shí)現(xiàn)氣力輸送入倉。500m2 燒結(jié)機(jī)所生產(chǎn)的燒結(jié)礦供 3#高爐使用,3#高爐是安鋼容積最大的高爐,其對原燃料要求較高。
2.2 500m2燒結(jié)機(jī)優(yōu)化前的常用礦種及配礦結(jié)構(gòu)
由于燒結(jié)鐵料倉及資源條件限制,安鋼 500m2燒結(jié)機(jī)配料系統(tǒng)只能同時(shí)配加5~6個(gè)鐵礦粉品種,常用鐵礦粉主要成分、同化溫度及優(yōu)化前配礦結(jié)構(gòu)見表2。
根據(jù)實(shí)驗(yàn)測定結(jié)果,鐵礦粉的同化性能受礦物類型、礦粉水化程度、礦粉成分(如 CaO、SiO2、MgO、Al2O3含量)及其賦存狀態(tài)、礦粉顯微結(jié)構(gòu)和致密度等多因素影響,一般情況下致密的赤鐵礦與磁鐵礦同化性能較差,疏松礦物和黏土礦物同化性能較好。
安鋼常用鐵礦粉中國內(nèi)精礦 OA屬于鏡鐵礦,同化性能較差,同化溫度1302℃,晶格呈片狀結(jié)構(gòu),制粒效果較差;國外精礦OC屬于高鎂堿性礦,MgO含量達(dá)到 4.71%,由于 MgO在礦粉中以鈣鎂橄欖石狀態(tài)存在,該礦同化溫度高達(dá) 1360℃以上,屬于極難同化的礦種;國外粉礦 OE屬于褐鐵礦,同化性能好,但品位低,Al2O3 含量高,配比過高難以滿足燒結(jié)礦成分及強(qiáng)度方面的要求,配比一般不超過 30%;而國外粉OD和國外粉 OF同屬致密度較高的赤鐵礦,同化性能較差,國外粉 OD同化溫度1296℃,國外粉 OF則高達(dá) 1319℃。從配礦結(jié)構(gòu)看,同化性較差的礦粉比例占礦粉總配比的65%以上,綜合同化溫度達(dá)到 1284℃,大比例同化性能較差的礦粉搭配勢必會造成混勻礦綜合同化性能差,燒結(jié)過程中需要采取多配加燃料,提高燒結(jié)終點(diǎn)溫度等措施,不利于低溫?zé)Y(jié),造成燒結(jié)礦 FeO含量升高,鐵酸鈣相相應(yīng)減少,燒結(jié)礦還原度及高溫冶金性能變差。
3 優(yōu)化后配礦結(jié)構(gòu)及高爐運(yùn)行情況
3.1 配礦結(jié)構(gòu)優(yōu)化
由于原配礦結(jié)構(gòu)中的國內(nèi)精礦OB、國外精礦OC、國外粉 OD和國外粉 OF都屬于同化性能較差的礦種,混合礦綜合同化溫度超過適宜區(qū)間,影響燒結(jié)礦高溫冶金性能。在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)結(jié)果的基礎(chǔ)上,配礦部門對整體資源情況進(jìn)行統(tǒng)籌再優(yōu)化,降低了同化性能最差的國外精礦OC的比例,并制定了嚴(yán)格的配比原則,要求其正常配加比例不超8%,同時(shí)用同化性能較好的國內(nèi)精礦 OB替代國內(nèi)鏡鐵礦 OA,用同化性能適宜的國外粉 OG替代國外粉 OD。通過調(diào)整,同化性較差的礦石配比降低到礦石總配比的 30%左右,混合礦綜合同化溫度降低到 1265℃,燒結(jié)礦高溫冶金性能得到明顯改善,為高爐的穩(wěn)定順行奠定了基礎(chǔ)。礦石成分、同化溫度及配礦結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)配比見表3,配礦結(jié)構(gòu)優(yōu)化前后同化性較差礦比例及同化溫度的對比見表4。
3.2 優(yōu)化后的燒結(jié)礦成分變化及常溫質(zhì)量指標(biāo)
配比結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,由于國外粉OG品位較國外粉 OD低 5.36%,替代后燒結(jié)礦中的SiO2 含量升高了 0.08%,品位降低了0.19%,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)降低了0.23%,其他成分指標(biāo)變化不大,具體數(shù)據(jù)見表5。
3.3 優(yōu)化后燒結(jié)礦高溫性能指標(biāo)變化
高爐不僅要求燒結(jié)礦具有較好的常溫性能,還要求燒結(jié)礦具有良好的高溫性能,具體配礦結(jié)構(gòu)優(yōu)化后燒結(jié)礦高溫性能變化見表6。
配礦結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,燒結(jié)礦還原度較前期提高2.2%,據(jù)統(tǒng)計(jì),入爐礦的間接還原降低 10%,將影響高爐焦比和產(chǎn)量各 8% ~9%,在當(dāng)前高爐燃料比條件下,燃料比升高 40kg/t以上;燒結(jié)礦熔滴區(qū)間從238℃降低到 204℃,由于燒結(jié)礦配比占入爐料配比70%以上,而高爐滴落帶的煤氣阻力占高爐總阻力損失的60%以上,因此,燒結(jié)礦熔滴區(qū)間的降低對降低爐內(nèi)壓差水平有至關(guān)重要的意義??偺匦灾?S從1820kPa·℃降低到 1100kPa·℃,可以看出燒結(jié)礦整體高溫冶金性能大幅向好。
3.4 優(yōu)化配礦后的高爐爐況及技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)
3#高爐自 6月底開始使用優(yōu)化配比結(jié)構(gòu)的燒結(jié)礦后,高爐中部三點(diǎn)靜壓差從 20kPa開始逐步降低,后長期穩(wěn)定在10kPa左右;全爐熱負(fù)荷從20000×10MJ/h降低并穩(wěn)定在 12000×10MJ/h左右水平,高爐爐墻溫度穩(wěn)定適中,高爐操作爐型穩(wěn)定且合理;爐芯溫度從 280℃逐步上升到 426℃,爐缸活躍性得到有效改善。高爐壓差水平穩(wěn)定,透氣性指數(shù)在 40以上,煤氣利用率突破50%,渣鐵物理熱充足,流動 性良好,生鐵質(zhì)量穩(wěn)定,一級品率達(dá)到100%。高爐抗波動能力明顯增強(qiáng),先后經(jīng)歷過幾次休風(fēng)檢修和外圍條件的大幅變化(如干濕焦轉(zhuǎn)換、鐵焦匹配變化等),高爐爐況的恢復(fù)速度和優(yōu)良性與配礦結(jié)構(gòu)優(yōu)化前期相比均有較大提升。
特別是進(jìn)入7月份以后,雖然高爐整體入爐品位較前期稍有降低,但高爐壓差降低,透氣性升高,爐況穩(wěn)定性增強(qiáng)。3#高爐焦炭負(fù)荷從 5.0t/t逐步提高到 5.50t/t,最高提高到 5.64t/t,并長期保5.50t/t左右,全月日均產(chǎn)量、焦比、焦炭負(fù)荷等指標(biāo)連續(xù)破 2013年開爐以來多項(xiàng)記錄,在整體礦石運(yùn)輸成本處于絕對劣勢條件下,安鋼生鐵成本連續(xù)破行業(yè)均線,10月份更是進(jìn)入行業(yè)前三分之一水平,取得行業(yè)第18名的好成績,具體見表7。
4 結(jié)語
鐵礦粉同化性能是鐵礦粉燒結(jié)基礎(chǔ)特性的基礎(chǔ),對鐵礦粉液相流動性、鐵酸鈣生成能力等性能有直接或間接的影響;在確保燒結(jié)礦成分體系滿足高爐造渣的基礎(chǔ)上,利用鐵礦粉同化性能互補(bǔ)性配礦原則對燒結(jié)礦高溫冶金性能改善具有至關(guān)重要的作用;高爐生產(chǎn)關(guān)注燒結(jié)礦品位、轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度等常規(guī)指標(biāo),更需要關(guān)注燒結(jié)礦高溫冶金性能對高爐順行狀態(tài)及指標(biāo)的影響。安鋼鐵前系統(tǒng)利用鐵礦基礎(chǔ)特性來優(yōu)化配礦,有效的地改善了燒結(jié)礦的高溫性能,促進(jìn)了高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定,降低了生鐵成本。
5 參考文獻(xiàn)
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