陳小平,黃 衛(wèi),廖運(yùn)友
(鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司,江蘇 鹽城 224145)
摘要:介紹了某高爐大修后的開爐方案及實(shí)際操作,及時(shí)針對(duì)高爐的實(shí)際情況進(jìn)行參數(shù)的調(diào)整,為高爐的達(dá)產(chǎn)達(dá)效 奠定了良好的基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:高爐開爐;開爐方案;送風(fēng)參數(shù);達(dá)產(chǎn);達(dá)效
引言
鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司(以 下 簡(jiǎn) 稱“聯(lián)鑫鋼鐵”)1#1080m3高爐于2011年11月投產(chǎn),距今已經(jīng)7年。2014年6月發(fā)現(xiàn)爐缸冷卻壁熱流強(qiáng)度超警戒值,對(duì)高爐采取護(hù)爐措施維持生產(chǎn)。2015年1月15日至2月7日停爐檢修,主要對(duì)爐缸陶瓷杯進(jìn)行了修補(bǔ)澆筑及爐墻噴涂。后又經(jīng)過(guò)3年多的生產(chǎn)至2018年1月21日2段32#熱流強(qiáng)度達(dá)到13666kcal/(m2·h),1月27日發(fā)現(xiàn)2段21#熱電偶溫度值偏高(達(dá)到650 ℃左右)后改高壓水強(qiáng)化冷卻;但后續(xù)最高溫度還是達(dá)到740℃,熱流強(qiáng)度再次偏高等情況,嚴(yán)重威脅高爐的安全生產(chǎn)。為避免高爐爐缸出現(xiàn)燒穿等事故的發(fā)生,再次采取加釩鈦礦護(hù)爐等措施后有一定的效果,但生產(chǎn)指標(biāo)受到較大影響,主要體現(xiàn)在產(chǎn)量降低、消耗增加,甚至在6月份時(shí)因爐墻侵蝕嚴(yán)重導(dǎo)致爐缸南側(cè)9#-14#風(fēng)口方向頻繁出現(xiàn)風(fēng)口下沉現(xiàn)象,嚴(yán)重影響高爐生產(chǎn)秩序。
2018年7月聯(lián)鑫鋼鐵決定對(duì) 1#高爐進(jìn)行大修,主要是更換第5層到第11層冷卻壁及拆除無(wú)冷區(qū)的噴涂料,新增兩層冷卻壁(第12層、第13層),更換爐喉鋼磚,爐缸碳磚重新砌筑及陶瓷杯整體澆筑,初始爐型的整體噴涂,對(duì)爐前除塵系統(tǒng)及爐前平臺(tái)進(jìn)行優(yōu)化改造升級(jí),以滿足環(huán)保要求。2018年7月31日停爐放殘鐵,經(jīng)過(guò)45天緊張的大修,于2018年9月15 日開爐,開爐第二天利用系數(shù) 2.0t/(m3·d),第三天利用系數(shù)3.1t/(m3·d),第四天達(dá)產(chǎn)3.6t/(m3·d),本次開爐過(guò)程順利。
1 高爐開爐實(shí)踐
1.1 開爐前準(zhǔn)備工作
為確保按時(shí)順利開爐,對(duì)開爐前期準(zhǔn)備工作進(jìn)行了仔細(xì)周密的布置,開爐的前期準(zhǔn)備工作主要包括以下幾個(gè)方面:
上崗前人員培訓(xùn):對(duì)熱風(fēng)爐(含煤氣布袋除塵)操作工10人、爐前工27人、上料系統(tǒng)操作工18人、看水工7人和高爐工長(zhǎng)7人分批次進(jìn)行了專業(yè)培訓(xùn)和安全培訓(xùn),并考試合格。對(duì)考試不合格的進(jìn)行了二次培訓(xùn)并考試合格后方可上崗作業(yè),目的是讓每個(gè)崗位人員對(duì)崗位技能達(dá)到應(yīng)知應(yīng)會(huì)的要求,同時(shí)并能對(duì)本崗位的危險(xiǎn)進(jìn)行有效辨識(shí),達(dá)到提高安全意識(shí)并杜絕或減少違章作業(yè)、違章指揮。
熱風(fēng)爐烘爐:本次檢修對(duì)三座熱風(fēng)爐上部8m的格子磚進(jìn)行更換,本次烘爐用高爐煤氣直接在燃燒器進(jìn)行點(diǎn)火烘爐,利用煤氣和助燃空氣調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)燃燒煙氣量,配合煙道閥調(diào)節(jié)升溫速度,嚴(yán)格按烘爐曲線進(jìn)行控制,計(jì)劃烘爐180h ,使拱頂溫度達(dá)到1100 ℃以上。
高爐烘爐的目的:1)緩慢去除耐火材料砌體內(nèi)的水分(物理水)。2)使耐火材料緩慢升溫,避免驟然受熱膨脹而損壞。3)砌筑碳磚、爐缸澆筑料經(jīng)過(guò)烘爐后,提高整體強(qiáng)度。由于采用美固美特對(duì)爐缸整體進(jìn)行澆筑,高爐烘爐過(guò)程參考澆注料的烘爐曲線及工期進(jìn)度制定高爐的烘爐曲線,本次高爐烘爐時(shí)間為124h,如表所示。
為保證開爐后各系統(tǒng)正常運(yùn)行,開爐前對(duì)高爐各系統(tǒng)進(jìn)行單體及聯(lián)動(dòng)試車,對(duì)每臺(tái)設(shè)備按設(shè)計(jì)要求及生產(chǎn)需要進(jìn)行試驗(yàn),達(dá)不到要求要逐個(gè)調(diào)試完好,單體設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)4h設(shè)備無(wú)異常,能夠完全達(dá)到生產(chǎn)要求。在單體設(shè)備試車合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行系統(tǒng)全體設(shè)備輕負(fù)荷試車,聯(lián)動(dòng)設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)2h設(shè)備無(wú)異常。試車合格后,進(jìn)行三方簽字確認(rèn)。通過(guò)單體及聯(lián)動(dòng)試車及時(shí)地消除了設(shè)備隱患,為高爐順利開爐提供了可靠的設(shè)備保障。
為響應(yīng)國(guó)家環(huán)保號(hào)召,適應(yīng)節(jié)能減排政策,本次大修對(duì)除塵設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造,增加撇渣器除塵,增加主溝除塵側(cè)吸,對(duì)礦槽除塵進(jìn)行升級(jí),通過(guò)前期試車,除塵改造效果良好。
1.2高爐開爐方案
高爐開爐方案主要包括開爐方式、開爐料的主要技術(shù)參數(shù)和開爐操作三個(gè)方面。
1.2.1 開爐方式
開爐采用爐缸填充枕木+全焦開爐,其中空焦采用焦炭+白云石、正常料采用蛇紋石+酸性燒結(jié)礦+堿性燒結(jié)礦+錳礦。
1.2.2 開爐料主要技術(shù)參數(shù)
全爐料焦比3.0 噸/噸鐵(干),正常料焦比0.9噸/噸鐵(干),焦批 8000kg/批 (干),全爐壓縮率12.5%,w(Si)=2.5%-3.5%,w(S)<0.07%,金屬鐵回收率99.5%,全爐料堿度0.85-0.9,正常料爐渣R2=0.95-1.0,料線1500mm。
1.2.3 開爐操作
送風(fēng)風(fēng)口數(shù)量及送風(fēng)面積:高爐送風(fēng)風(fēng)口小套長(zhǎng)度全部采用470mm、斜5°,同時(shí)采用交叉堵住一部分風(fēng)口,如表2所示。
點(diǎn)火操作:點(diǎn)火時(shí)全風(fēng)溫操作,待各風(fēng)口著火后將熱風(fēng)溫度調(diào)到800-850 ℃;點(diǎn)火冷風(fēng)流量為2000m3/min,待全部風(fēng)口著火后將冷風(fēng)流量減 1300-1450m3/min左右;送風(fēng)點(diǎn)火后檢查所有風(fēng)口有無(wú)漏風(fēng)情況,如嚴(yán)重漏風(fēng)必須休風(fēng)處理;鐵口噴出煤氣時(shí)進(jìn)行點(diǎn)火,防止煤氣中毒;鐵口見渣后用炮泥堵上(打入少量有水炮泥,鐵口深度控制在2.2-2.5m)。
引煤氣操作:同時(shí)具備下列條件時(shí)即可引煤氣,即爐頂溫度達(dá)到130 ℃且爆發(fā)試驗(yàn)合格、各設(shè)備運(yùn)行正常、風(fēng)水電氣正常供應(yīng)。
爐溫和爐渣堿度控制:當(dāng)高爐出完第一爐鐵且爐前作業(yè)順暢及設(shè)備無(wú)異常時(shí),正常料焦 比調(diào)至700kg/t,w(Si)按1.5%-2.0%、堿度按1.05調(diào)整;當(dāng)爐前正式過(guò)撇渣器后正常 料焦比可調(diào)整 600kg/t,w(Si)按1.2%-1.5%、堿度 按1.1調(diào)整;當(dāng)送風(fēng)風(fēng)口達(dá)到18個(gè)時(shí)正常料焦比可調(diào)整至500kg/t并適當(dāng)考慮噴煤,w(Si)按0.9%-1.2%、堿度按1.1調(diào)整;當(dāng)風(fēng)口全開后正常料焦比可調(diào)整至450kg/t并適當(dāng)噴煤,w(Si)按0.6%-0.9%、堿度按1.1-1.15調(diào)整;當(dāng)正常開爐2天后w(Si)按0.4%-0.6%、堿度按1.15-1.20,焦比按400kg/t調(diào)整并噴吹煤粉。
加風(fēng)及開風(fēng)口操作:依據(jù)高爐冶煉進(jìn)程,渣鐵性能及排放情況,在放完第一爐鐵后,可以適當(dāng)加風(fēng),但需嚴(yán)格控制加風(fēng)速度,原則上2-3天全風(fēng)作業(yè)。
同時(shí)開風(fēng)口還滿足高爐引煤氣完成、爐前撇渣器正常投入使用、鐵口易開、渣鐵能正點(diǎn)放凈、渣鐵溫度充沛;熱風(fēng)壓力與冷風(fēng)流量關(guān)系正常;每開一個(gè)風(fēng)口增加冷風(fēng)流量140m3 /min、可加熱風(fēng)壓力20kPa,已開風(fēng)口熱風(fēng)壓力為全熱風(fēng)壓力狀態(tài)且穩(wěn)定2-4h后方可開下一個(gè)風(fēng)口。沖水渣條件:使用正式撇渣器、渣鐵分離性好。
1.2.4 高爐達(dá)產(chǎn)達(dá)效目標(biāo)
高爐開爐達(dá)產(chǎn)達(dá)效的目標(biāo)是:3天內(nèi)達(dá)到利用系數(shù)3.0t/(m3·d)、燃料比550kg/t以內(nèi)、鐵水質(zhì)量合格;4天利用系數(shù)達(dá)到 3.5、3.0t/m3.d、燃料比520kg/t以內(nèi)、鐵水質(zhì) 量合格;開爐期間無(wú)安全事故、無(wú)重大設(shè)備事故、無(wú)重大環(huán)境污染事故。
1.3 開爐過(guò)程
聯(lián)鑫鋼鐵1#高爐于2018年9月15日21:18時(shí)點(diǎn)火送風(fēng),熱風(fēng)壓力送至200kPa;9月16日3∶26煤氣爆發(fā)試驗(yàn)合格后,引煤氣入管網(wǎng),高爐逐步加風(fēng);高爐送風(fēng)3天內(nèi)冷風(fēng)流量(單位 m3/min)、熱風(fēng)壓力(單位kPa)如圖1和圖2所示。
高爐點(diǎn)火送風(fēng)8.5h后鐵口見渣,于9月16日5∶54鐵口噴濺較大而堵口;9月16日10∶26至10∶37出第一爐鐵,出渣鐵約10t;11∶22至11∶29出第二爐渣鐵,出渣鐵約26t;12∶51出第三爐鐵,渣鐵物理熱流動(dòng)性較好,正式過(guò)撇渣器,鐵水80.74t,w(Si)為3.71%,w(S)為0.073%。后續(xù)高爐根據(jù)爐況恢復(fù)情況逐步開風(fēng)口加風(fēng),如表3所示。
9月 16 日 20∶14 開完 最后一個(gè)堵著的風(fēng)口后,高爐熱風(fēng)壓力加到360kPa;9月17日17∶00壓力達(dá)到396kPa、冷風(fēng)流量達(dá)到2797m3/min,標(biāo)志著開爐工作基本完成,下一階段進(jìn)入到達(dá)產(chǎn)達(dá)效的強(qiáng)化階段。
為快速使高爐達(dá)到達(dá)產(chǎn)達(dá)效的目標(biāo),采取了以下措施:
(1)組織好爐前出鐵,鐵量多、流動(dòng)性好,直接通過(guò)撇渣器,減輕爐前人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)杜絕了爐前事故,保證了良好的出鐵秩序;
(2)爐內(nèi)根據(jù)爐前出鐵的情況及爐況順行情況,通過(guò)逐步加風(fēng),提高負(fù)荷、提高煤比、降低 Si含量、提高富氧等措施,強(qiáng)化冶煉進(jìn)程的同時(shí),為爐前順利 出鐵創(chuàng)造條件;
(3)中部調(diào)節(jié)跟進(jìn),考慮新爐缸及新噴涂爐型,結(jié)合熱風(fēng)壓力、冷風(fēng)流量及實(shí)際煤氣流分布、冷卻壁溫度變化情況,逐步恢復(fù)冷卻強(qiáng)度到正常生產(chǎn)的60%-70%;
(4)裝料制度的調(diào)整,根據(jù)冶煉強(qiáng)度逐步提高的實(shí)際情況,加大礦批、布料角度,優(yōu)化礦焦平臺(tái),合理壓制邊緣氣流,保持中心氣流強(qiáng)勁,煤氣利用率上升到正常水平的42%-43%;
(5)中、小套水溫差連續(xù)監(jiān)控,出現(xiàn)水溫差高的特殊情況,及時(shí)處理,防止風(fēng)口漏水未及時(shí)發(fā)現(xiàn);
(6)結(jié)合爐前環(huán)保改造升級(jí)項(xiàng)目的實(shí)際效果,調(diào)整除塵系統(tǒng)的冷風(fēng)流量,優(yōu)化爐前除塵系統(tǒng)各閥門的開關(guān)模式,既保證了除塵效果,又保證了除塵系統(tǒng)的安全運(yùn)行,達(dá)到了環(huán)保改造升級(jí)的預(yù)期效果。
2 開爐的效果及分析
2.1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
基于開爐前期準(zhǔn)備工作的充分性、開爐方案可行性和開爐過(guò)程良好的執(zhí)行力,高爐開爐各項(xiàng)指標(biāo)取得了快速的提高和改善,達(dá)到了預(yù)期的效果和目標(biāo),如表4,圖3,圖4所示。
2.2 事故控制
整個(gè)開爐過(guò)程沒(méi)有出現(xiàn)違章作業(yè)和違章指揮,一切均按開爐方案進(jìn)行有效執(zhí)行,使整個(gè)開爐過(guò)程安全事故為零、重大設(shè)備事故為零、重大環(huán)境污染事故為零,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
3 結(jié)束語(yǔ)
(1)通過(guò)集思廣益,開爐前期的準(zhǔn)備工作比較充分,為順利開爐提供了必要的保障條件;多次組織技術(shù)人員對(duì)開爐方案進(jìn)行了充分的討論和修改,制定了切實(shí)可行的開爐方案,為高爐順利開爐提供了可靠的依據(jù)。
(2)高爐開爐過(guò)程進(jìn)行了良好的組織,使開爐方案相關(guān)措施得到了充分有效的執(zhí)行,為開爐快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效奠定了良好的基礎(chǔ)。
(3)本次開爐前期加風(fēng)進(jìn)度較快,送風(fēng)后至軟熔帶形成前,有利于焦炭快速燃燒釋放出熱量。全關(guān)混風(fēng)操作,風(fēng)溫全用,使熱量盡快進(jìn)入爐缸。軟熔帶形成時(shí),熱風(fēng)壓力上漲要及時(shí)降壓過(guò)渡,保持合理壓差,保證軟熔帶透氣性,避免液泛現(xiàn)象。
(4)隨著逐步加全風(fēng),焦炭負(fù)荷調(diào)整過(guò)快,理論燃料比控制水平偏低,從第5爐到第8爐,Si含量下降較快(從1.14%下降到0.3%),超出了操作方針的規(guī)定范圍,通過(guò)臨時(shí)控風(fēng)及加凈焦等措施,及時(shí)補(bǔ)充爐缸熱量,對(duì)爐況的恢復(fù)進(jìn)行有一定影響。
(5)送風(fēng)13h后開始組織爐外出鐵,因理論鐵量及冶煉周期出現(xiàn)一些偏差,導(dǎo)致前2爐鐵口打開后,只有少量渣鐵;這需要在以后的開爐過(guò)程中進(jìn)行探索和改進(jìn)。
