李永軍,陳路路,陳建國(guó)
摘要:銅陵旋力特鋼為了穩(wěn)定和提升煉鐵生產(chǎn)指標(biāo),對(duì)燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率控制水平提出了更高要求。燒結(jié)廠從2018年6月份開始對(duì)提高燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率(±0.08)組織攻關(guān),2018年10月至2019年5月堿度穩(wěn)定率均達(dá)到95%以上,達(dá)到攻關(guān)目標(biāo)。
關(guān)鍵詞:燒結(jié)礦;堿度穩(wěn)定率;生產(chǎn)實(shí)踐
1前言
銅陵旋力特鋼燒結(jié)自投產(chǎn)以來,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率一直在80%左右,2018年6月份開始,燒結(jié)廠按公司要求組織相關(guān)人員成立“提高燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率攻關(guān)小組”,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況制定了提升堿度穩(wěn)定率的具體方案。通過實(shí)施和不斷修正,至2018年10月開始至2019年5月,燒結(jié)礦全月堿度穩(wěn)定率均提升至95%+,初步達(dá)到公司要求。
2 提升堿度穩(wěn)定率的具體實(shí)踐
2.1穩(wěn)定鐵料、燃料、熔劑
2.1.1采購、物流系統(tǒng)優(yōu)化, 以用定采、平衡物流,穩(wěn)定配礦結(jié)構(gòu)
針對(duì)原料場(chǎng)小,滿庫存鐵料僅能保證燒結(jié)10天用量的現(xiàn)狀,受氣候、物流等不可控因素影響,燒結(jié)變料頻次較高的狀況,采購和發(fā)運(yùn)流程優(yōu)化為:燒結(jié)提前規(guī)劃配礦基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和框架配比,給采購部門下達(dá)原料旬采購計(jì)劃,由采購部門依據(jù)此計(jì)劃分品種和批次組織采購和發(fā)運(yùn),碼頭和料場(chǎng)配合對(duì)原料有序進(jìn)場(chǎng)微調(diào)控制,確?,F(xiàn)場(chǎng)安全庫存,同時(shí)穩(wěn)定了基礎(chǔ)配礦結(jié)構(gòu)。
2.1.2鐵料、燃料和熔劑入燒質(zhì)量管控體系運(yùn)行
原料場(chǎng)各品種含鐵原料制定嚴(yán)格的物料堆放制度,杜絕混料;新進(jìn)廠原料及時(shí)取樣化驗(yàn),做到使用前必須有分析和經(jīng)過配料計(jì)算。
燒結(jié)使用燃料的焦粉和無煙煤,要求化學(xué)成份必須符合燒結(jié)的工藝要求方可入燒,同時(shí)對(duì)燃料破碎系統(tǒng)技改和加強(qiáng)管控,破碎后焦粉小于3mm粒級(jí)比例大于75%,無煙煤小于3mm比例大于70%。
燒結(jié)使用的熔劑,生石灰和白云石在入燒之前必須有化驗(yàn)成份作為計(jì)算依據(jù),做到有質(zhì)量變化時(shí)提前對(duì)配比進(jìn)行調(diào)整,出現(xiàn)化驗(yàn)成份和理論測(cè)算較明顯偏離,及時(shí)啟動(dòng)過程追查和糾偏調(diào)整。
2.2原料細(xì)節(jié)工藝優(yōu)化(雜料、返礦、除塵灰等)
由于除塵灰、污泥、球團(tuán)返礦和塊礦篩下粉等含鐵循環(huán)料都是燒結(jié)長(zhǎng)期使用,建立了含鐵循環(huán)料預(yù)拌混勻料,達(dá)到均勻配入穩(wěn)定成份。原料現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備了二個(gè)大棚,一個(gè)大棚專門將所有含鐵原料分類堆放,另一個(gè)大棚專門將所有含鐵循環(huán)料按比例用機(jī)具混勻后進(jìn)倉使用,確保了成份的相對(duì)穩(wěn)定。
將燒結(jié)機(jī)尾除塵灰內(nèi)循環(huán)至配料內(nèi)返倉單獨(dú)穩(wěn)定使用,確保不因除塵灰的用量變化導(dǎo)致燒結(jié)礦成份波動(dòng)。
3 配料工藝設(shè)備技改,管理
3.1實(shí)際配料下料穩(wěn)定
配料圓盤倉門開度根據(jù)使用物料的給定和實(shí)際下料量、粘性、比重和粒度隨時(shí)調(diào)整,確保圓盤和皮帶稱保持適中頻運(yùn)轉(zhuǎn),將皮帶稱頭輪清掃器的連接方式由固定式改成彈簧調(diào)節(jié)式,并對(duì)皮帶稱的稱量段加強(qiáng)維護(hù)做到班班清灰,確保皮帶稱零點(diǎn)穩(wěn)定。
3.2減少石灰偏析
十月份自制的生石灰消化器除塵開始穩(wěn)定運(yùn)行,生石灰消化效果良好,杜絕了因生石灰礦化不完全產(chǎn)生白點(diǎn)導(dǎo)致的取樣偏差,同時(shí)提高了燒結(jié)礦的質(zhì)量和落地礦的儲(chǔ)存時(shí)間。
3.3統(tǒng)一大班操作和堿度調(diào)整
各班微機(jī)配料操作,嚴(yán)格遵循程序控制的順序和時(shí)間間隔啟停。每次配料開機(jī),配料室對(duì)所有皮帶稱下料必須立刻跑盤校準(zhǔn)。正常生產(chǎn)時(shí)要求各班次配料室嚴(yán)格按照跑盤制度執(zhí)行,含鐵原料每4小時(shí)跑盤一次,要求誤差小于0.3Kg,燃料溶劑每2小時(shí)跑盤一次,要求誤差小于0.2Kg,誤差較大時(shí)對(duì)皮帶稱進(jìn)行實(shí)物校準(zhǔn),同時(shí)微機(jī)配料每小時(shí)對(duì)在用皮帶稱的赫茲數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)比對(duì),確保實(shí)際下料量的穩(wěn)定。
中控室生產(chǎn)操作時(shí)通過水份、機(jī)速和料層等控制手段嚴(yán)格控制燒結(jié)終點(diǎn)穩(wěn)定,確保成礦質(zhì)量,避免因燒結(jié)過程的不可控導(dǎo)致的內(nèi)返成份波動(dòng)和取樣偏差。同時(shí)當(dāng)燒結(jié)機(jī)的工藝參數(shù)(速度、終點(diǎn)溫度、總管負(fù)壓和總管溫度)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),及時(shí)查找分析原因,避免因混合料入燒不穩(wěn)定導(dǎo)致的工藝參數(shù)變化和堿度波動(dòng)。
燒結(jié)當(dāng)班工長(zhǎng)在堿度調(diào)整時(shí)必須遵循硅高堿度下限,硅低堿度上限,穩(wěn)定氧化鈣含量,二氧化硅對(duì)比平均值的基本原則,同時(shí)考慮堿度調(diào)整滯后性、內(nèi)外返循環(huán)影響和其他相關(guān)成份可控,并要求在各大班交接班過程中必須做到交清接明。
4 相關(guān)人員素質(zhì)培訓(xùn)提升
從2018年6月份開始,車間組織對(duì)值班工長(zhǎng)進(jìn)行技能培訓(xùn)和實(shí)操作指導(dǎo),提高應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)各種不可控因素的應(yīng)對(duì)能力,工段組織對(duì)配料、打水、看火和中控等重要崗位操作人員進(jìn)行技能培訓(xùn),盡力杜絕人為因素對(duì)生產(chǎn)的影響。
5 考核激勵(lì)機(jī)制完善
堿度穩(wěn)定率與大班每月績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)直接聯(lián)系,無特殊情況時(shí),當(dāng)班堿度波動(dòng)值班室必須向車間和廠部上交分析報(bào)告并對(duì)影響堿度的班組和個(gè)人提出考核,當(dāng)班堿度出格二組以上時(shí)下班后開事故分析會(huì)并由車間和廠部對(duì)工段進(jìn)行考核。
全月對(duì)甲、乙、丙三班的堿度穩(wěn)定率在進(jìn)行一次綜合考評(píng)后進(jìn)行績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì),完成最好的和最差的班組績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)拉開差距。
6 利用人、機(jī)、料、法、環(huán)全面質(zhì)量管理理論和PDCA全面質(zhì)量管理方法循環(huán)鞏固和提升
在實(shí)際生產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境中,將全體員工操檢合一的能力逐步提高,確保設(shè)備長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,按配比合理使用各種原材料,并遵循廠部和車間制定的生產(chǎn)工藝制度,達(dá)到提高燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的目標(biāo)。同時(shí)利用P(計(jì)劃)D(執(zhí)行)C(檢查)A(處理)的全面質(zhì)量管理方法將以得到的成果進(jìn)行鞏固和提升。最終達(dá)到攻關(guān)目的!
7 攻關(guān)效果
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時(shí)間 |
2018年6月 |
2018年7月 |
2018年8月 |
2018年9月 |
2018年10月 |
2018年11月 |
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堿度穩(wěn)定率 |
88.27% |
90.82% |
91.55% |
92.06% |
97.85% |
98.65% |
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時(shí)間 |
2018年12月 |
2019年1月 |
2019年2月 |
2019年3月 |
2019年4月 |
2019年5月 |
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堿度穩(wěn)定率 |
96.65% |
95.11% |
98.66% |
94.35% |
98.33% |
97.69% |
8 結(jié)語
通過旋力特鋼燒結(jié)廠提升堿度穩(wěn)定率的攻關(guān),系統(tǒng)完善了公司含鐵原料計(jì)劃、采購、物流、使用管理,改進(jìn)了工藝設(shè)備和循環(huán)鐵料的管理使用,也提升了燒結(jié)技術(shù)骨干業(yè)務(wù)素質(zhì),為高爐的穩(wěn)質(zhì)高產(chǎn)提供了支撐。
