張羽
(德龍鋼鐵有限公司,河北邢臺054000)
摘要:為進(jìn)一步改善轉(zhuǎn)爐經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)、降低冶煉成本,分析了鐵水消耗較為富裕的情況下,轉(zhuǎn)爐冶煉過程采用石灰石替代部分石灰造渣的可行性。對比了不同造渣工藝冶煉Q235B 鋼的主要參數(shù),分析了渣料對鋼鐵料成本的影響,并提出了主要控制措施。通過工藝優(yōu)化及技術(shù)改進(jìn)等方式,在保證脫磷效果的基礎(chǔ)上,轉(zhuǎn)爐造渣料消耗、成本等指標(biāo)得到了明顯改善。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐;石灰石;石灰;造渣;脫磷;成本
0 引言
石灰石經(jīng)燒結(jié)白灰窯煅燒成石灰后用于轉(zhuǎn)爐煉鋼這一工業(yè)鏈上,浪費了燒成石灰時攜帶的物理熱、同時存在著CO2過度排放和增加環(huán)境污染的問題。
轉(zhuǎn)爐采用石灰石替代部分石灰冶煉新工藝,目前在國內(nèi)湘鋼、昆鋼等廠已開始推行,且降本明顯,創(chuàng)效可觀。而此工藝在德龍鋼鐵公司還處于剛剛引進(jìn)研究階段,各項參數(shù)、過程冶煉控制均無數(shù)據(jù)及經(jīng)驗。針對上述問題,本文主要從不同渣料結(jié)構(gòu)對轉(zhuǎn)爐造渣制度展開試驗,同時對工藝及過程參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,極大地改善了轉(zhuǎn)爐經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo),冶煉控制水平明顯提高,經(jīng)濟效益顯著。
1 石灰石替代部分石灰造渣可行性分析[1,2]
石灰石的主要成分為CaCO3,煅燒成為石灰的溫度一般在1 000 ~ 1 200 ℃。因此,燒成的石灰攜帶了較多的熱能,高溫石灰必須降溫后才能運輸,通過皮帶到達(dá)轉(zhuǎn)爐料倉進(jìn)入轉(zhuǎn)爐時已接近常溫,然后石灰在轉(zhuǎn)爐中再吸熱升溫化渣。很明顯,這一過程石灰先降溫再升溫存在能量浪費。而公司受入爐冷料不足的影響,冶煉過程存在較高的富裕熱量,大量的礦石需要在冶煉后期加入,過程存在回收率低、成本高的現(xiàn)象。石灰石中CaCO3含有44% 質(zhì)量的CO2,在煉鋼前期,這部分CO2受熱分解出來后,可以與[Fe]、[Si]、[Mn]、[C]等發(fā)生氧化反應(yīng),起到良好的助熔攪拌作用,并且符合轉(zhuǎn)爐低溫、高堿度脫磷的相關(guān)條件。
2 不同渣料結(jié)構(gòu)、過程參數(shù)對比分析
為降低造渣料成本,采取4 種試驗方案( 見表1) 進(jìn)行綜合對比。
2. 1 加料工藝過程控制[2 ~ 9]
鐵水成分是轉(zhuǎn)爐操作順行的關(guān)鍵因素。由于高爐鐵水成分時有波動,為此擬定了鐵水不同硅含量情況下,相應(yīng)的原輔料裝入變化趨勢( 見表2) ,同時對冶煉前期的輔料加入量及加入時機( 見表3) 進(jìn)行了相關(guān)優(yōu)化。
2. 2 試驗過程存在問題及數(shù)據(jù)分析
使用石灰石替代部分石灰造渣,冶煉過程存在初期渣不化,過程渣化不透,終點磷含量較高等諸多弊端。針對以上情況,前期槍位較之前提高100mm,吹煉氧壓控制在0. 75 ~ 0. 80 MPa,即采取高槍位、低氧壓,使其有充分的時間進(jìn)行熔化,為初期渣早化打好基礎(chǔ),同時對前期去磷起到了至關(guān)重要的作用。吹煉中期為減少和避免返干造成金屬噴濺,在返干期提前吊槍,配加少量礦石消除返干,槍位控制1 300 ~ 1 500 mm 之間,較之前槍位提高約150mm。過程渣化透后,終點降槍必須在2 min 以上,以終渣做粘為原則,確保終渣堿度及氧化鎂含量符合標(biāo)準(zhǔn),提高濺渣效果,消除對爐況造成的負(fù)面影響。為系統(tǒng)分析石灰石替代部分石灰造渣的可行性,統(tǒng)計了500 爐4 種不同造渣料結(jié)構(gòu)的主要參數(shù)( 表4) ,使用全石灰石造渣煉鋼較使用石灰造渣脫磷率低0. 5%,同時需相應(yīng)地降低終點溫度,以降低終點的回磷現(xiàn)象。
2. 3 渣料對鋼鐵料成本的影響
減少轉(zhuǎn)爐冶煉過程渣量,可降低造渣料消耗,有效提高金屬收得率,是降低鋼鐵料消耗的有效途徑之一。主要控制措施如下:
(1) 及時了解鐵水成分及溫度,根據(jù)鐵水成分及溫度調(diào)整渣料結(jié)構(gòu)。
(2) 在全鐵冶煉時,采取倒渣后將爐體搖至零位,向爐內(nèi)加入部分石灰石及輕燒白云石進(jìn)行預(yù)熱,之后再兌入鐵水。通過提前成渣,將泡沫渣的高峰期前移,降低前期的熔池溫度,提高脫磷效率。
(3) 提高轉(zhuǎn)爐冶煉過程化渣效果,提高造渣料利用率。
(4) 返干期適當(dāng)加入少量返礦,提高化渣效果。
(5) 冶煉10 min 以后禁止加入返礦,終點避免長時間吊槍操作,以終渣做粘為原則。
(6) 降低吹煉終點溫度,以≤1 650 ℃為宜,避免高溫回磷。
2. 4 噴濺的預(yù)防與控制
噴濺是轉(zhuǎn)爐冶煉過程中時有發(fā)生的現(xiàn)象,往往會造成大量的金屬損失。除此之外,噴濺還會提高渣料用量和溫度損失,劇烈沖刷使?fàn)t齡縮短。影響轉(zhuǎn)爐噴濺的因素很多,如鐵水條件不穩(wěn)定、廢鋼比小、操作不當(dāng)?shù)?。吹煉中發(fā)生噴濺時不能輕易降槍,因為降槍后碳氧反應(yīng)更加激烈,會加劇噴濺。應(yīng)采取適當(dāng)提槍迅速壓槍或加入少量石灰石進(jìn)行壓渣,緩和碳氧反應(yīng),降低熔池升溫速度,同時借助氧氣射流的沖擊吹開爐渣,排出氣體。
3 結(jié)果分析
3. 1 造渣料消耗及成本
自2017 年9 月份起,采取石灰石替代部分石灰造渣,在總造渣料消耗不增加的情況下,噸鋼造渣料成本較8 月份降低4. 05 元,且10 月份造渣料成本完成10. 96 元/t,創(chuàng)歷史最好水平,如圖1 所示。
3. 2 產(chǎn)品質(zhì)量[10]
按照《YB /T4003 - 1997 連鑄板鋼板坯低倍組織缺陷評級圖》評級,Q235B 鋼鑄坯低倍穩(wěn)定控制在C 類2. 0 級以下,鑄坯質(zhì)量良好。按照《GB /T -10561 - 2005》檢驗標(biāo)準(zhǔn),抽檢2017 年9 ~ 10 月普碳鋼、冷軋料夾雜物20 爐次,單類夾雜物級別≤2. 5級,質(zhì)量控制較為穩(wěn)定,見表5。
4 結(jié)語
(1) 石灰石替代部分石灰造渣,脫磷率優(yōu)于全石灰造渣及全石灰石造渣爐次。
(2) 石灰石化渣效果較石灰差,需相應(yīng)降低出鋼溫度,增加返礦使用量,提高終點化渣效果,從而保證脫磷效果。
(3) 對高硅鐵水使用石灰石具有較好的抑制噴濺作用。
(4) 冶煉過程減少渣量,降低造渣料消耗,是降低鋼鐵料消耗的有效途徑。
(5) 石灰石替代部分石灰造渣,對產(chǎn)品質(zhì)量無明顯影響,鋼質(zhì)純凈度滿足產(chǎn)品質(zhì)量所需。
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