顧亞楠
(河鋼集團宣鋼公司煉鐵廠,河北張家口075100)
摘要: 介紹了河鋼宣鋼燒結(jié)車間在配加蘭炭的實驗過程中,燒結(jié)參數(shù)、指標變化的情況,研究了蘭炭與焦粉的替代比例及其對燒結(jié)礦的質(zhì)量、性能、燒結(jié)設(shè)備及過程的影響。結(jié)果表明: 在適當?shù)臒Y(jié)參數(shù)和配比下,蘭炭作為燒結(jié)燃料對燒結(jié)礦的產(chǎn)量、質(zhì)量以及冶金性能影響不大,當蘭炭配比超過燃料用量的30%時,各項性能指標下降明顯,固體燃耗增加; 蘭炭與焦粉適宜的置換比例為1∶ ( 0. 65 ~ 0. 7) 。
關(guān)鍵詞: 燒結(jié); 蘭炭; 燒結(jié)礦質(zhì)量; 燒結(jié)參數(shù);燃耗
0 引言
鐵礦石燒結(jié)是在高溫條件下進行的,其主要熱量來源是分散在混合料中碳粉的燃燒熱[1]。鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過程中,燒結(jié)工序能耗僅次于煉鐵工序,居第二位,一般為企業(yè)總能耗的9% ~ 12%,而固體燃耗占79. 8%[2]。如何降低煉鐵成本從而提高鋼材利潤是各大鋼鐵企業(yè)追逐的目標。燒結(jié)作為鐵前系統(tǒng)主體之一,其成本的高低影響著最終產(chǎn)品的利潤。其中,固體燃耗對燒結(jié)礦成本有著很大的影響,也是直接的降本手段。
蘭炭是一種產(chǎn)自陜北神木縣的半焦,具有固定碳高、發(fā)熱值高和價格相對低廉的特點[3],是一種很好的降低燃料成本的資源,近年來被一些鋼廠的燒結(jié)車間所使用。為了降低燒結(jié)成本同時又不會影響燒結(jié)礦的質(zhì)量,2018 年1 月開始,河鋼宣鋼嘗試以蘭炭替代部分焦粉作為燒結(jié)燃料,通過反復(fù)實驗、數(shù)據(jù)跟蹤、參數(shù)調(diào)整等方法,最終確定了最佳的蘭炭配加工藝控制模式。
1 實驗條件
1. 1 原燃料條件
表1 為實驗期間燒結(jié)礦的入燒配料結(jié)構(gòu)??梢钥闯觯愉撔撏夥叟浔瓤刂圃?7% 左右,以澳系粉為主礦粉。配礦中蘭炭、焦粉的質(zhì)量與粒級組成見表2 及圖1。可知,焦粉固定碳較為穩(wěn)定,基本在82% ~ 85% 之間; 蘭炭固定碳差值較大,最低73. 62%,最高79. 01%。從粒級組成看,破碎后蘭炭- 3 mm 粒度含量比焦粉高9. 74%,+ 8 mm 粒級含量比焦粉低1. 53%。另外,蘭炭的揮發(fā)分及水分分別比焦粉高8. 2%及7. 6%。
1. 2 燒結(jié)參數(shù)
為保證在實驗過程中,能夠更好地反應(yīng)入燒料中配加蘭炭后對燒結(jié)礦各項指標的影響,實驗過程中參數(shù)控制不發(fā)生調(diào)整,具體如表3 所示。
1. 3 實驗方案
西安建筑科技大學(xué)冶金學(xué)院曾對蘭炭的使用效果進行過燒結(jié)杯實驗,得出30% 的最佳替換比例[4]。借鑒他們的實驗結(jié)果,結(jié)合實際特點將實驗分為三個階段,蘭炭占總?cè)剂狭勘壤謩e為20%、30%、40%,對應(yīng)在燒結(jié)配料的比例約為1. 0%、1. 5%、2. 0%。在保證所有外部條件不變的情況下依次進行配加實驗,每一階段實驗時間為1 天。
2 實驗結(jié)果
分別對三個階段的實驗過程參數(shù)、燒結(jié)礦的質(zhì)量及冶金性能作了統(tǒng)計分析,結(jié)果如表4 ~ 6 所示。
由表4 ~ 6 可看出,隨著蘭炭配加比例不斷增加,固體燃耗越來越高,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度稍有降低,5 ~ 10 mm 小粒級燒結(jié)礦量有所升高; 隨著燒結(jié)礦FeO 含量的降低,還原粉化指數(shù)RDI + 3. 15降低了15. 9%,還原度基本持平。
3 實驗過程中的問題及調(diào)整方案
3. 1 實驗中遇到的問題
( 1) 配加蘭炭后,燒結(jié)機尾斷面不整齊且分布不均,存在局部過熔現(xiàn)象。隨著蘭炭比例增加,燒結(jié)礦斷面不均勻性更加嚴重,主要是由于蘭炭強度和抗碎性差、燃料粒度分布不合理,經(jīng)破碎后- 1 mm粒級含量達到40. 61%, - 3 mm 粒級含量達到75%,燃料布料存在偏析。在實驗階段,隨著蘭炭比例的不斷提高,燒結(jié)礦FeO 含量波動越大,因此在實際生產(chǎn)中亞鐵穩(wěn)定性亦不易控制。
( 2) 配加蘭炭后,點火料面變黃,同樣的煤氣消耗條件下,點火溫度比配加前平均下降20 ℃左右。蘭炭本身粒級偏細、強度不高、揮發(fā)分高,因此在燒結(jié)過程中燃燒速度快、燒損多。過高的揮發(fā)分隨著氣體的析出帶走過多的熱量,造成原有熱量不足,需配加更多焦粉以保證高溫區(qū)足夠的溫度,導(dǎo)致固體燃耗升高明顯。隨著蘭炭配比不斷增加,這一情況進一步發(fā)展。當配加比例達到總?cè)剂嫌昧康?0%時,燒結(jié)透氣性逐步惡化,負壓開始升高,且返礦率由20. 28%上升至22. 13%。
( 3) 燒結(jié)臺車篦條損壞程度較重。由于蘭炭粒度細、強度低,在抽風過程中,大量細小顆粒的蘭炭偏析分布于料層最底部,夾雜在鋪底料中,燃燒時對篦條損壞巨大。隨著蘭炭配加比例不斷上升,篦條損壞程度就越高,甚至出現(xiàn)粘臺車現(xiàn)象。
( 4) 由于蘭炭灰分高于焦粉,配加后燒結(jié)煙道放灰量增加。當蘭炭配加比例達到總?cè)剂嫌昧康?0%時,每周需放灰6 h; 配加至30% 時,每周需放灰12 h; 配比達到40%時,每周放灰達15 h。
( 5) 對濕法石灰石脫硫工藝有影響: 脫硫塔內(nèi)漿液泡沫增加,石膏成型較晚,漿液外溢增加。
3. 2 調(diào)整方案
針對實驗過程中出現(xiàn)的問題,在接下來的正式生產(chǎn)過程中,對生產(chǎn)操作制度、參數(shù)標準等做了如下調(diào)整:
(1) 蘭炭與焦粉的置換比例控制為1∶ ( 0. 65 ~0. 7) ,并隨著蘭炭比例的增加,置換比例控制越來越低。為降低蘭炭粒級細,強度差對燒結(jié)過程的影響,騰出灰石倉用作蘭炭配加,蘭炭不破碎直接配用。配用后效果較為理想,篦條損壞程度緩解,但因未經(jīng)過破碎工序,大于5 mm 的粒級較多,機尾斷面層次不齊,所以要求進廠蘭炭大于5 mm 的粒級含量≤5%。
(2) 控制蘭炭配加比例不應(yīng)超過總?cè)剂鲜褂昧康?0%; 燒結(jié)過程中提高點火煤氣的使用量,將點火溫度由1 050 ℃提高至1 070 ℃。
(3) 針對蘭炭對臺車篦條損壞程度高,易粘臺車的現(xiàn)象,規(guī)定開機前在無鋪底料階段停配蘭炭; 生產(chǎn)中臺車篦條振打設(shè)備保持常開狀態(tài); 提高對篦條使用情況的點檢頻率。
(4) 因配加蘭炭會造成點火溫度降低,煤氣單耗和固體燃耗提高,所以生產(chǎn)中必須保證厚料層、低水分的燒結(jié)操作,以減少其帶來的不利影響,同時要控制蘭炭過快燃燒,提高料層的自動蓄熱作用及熱量利用率[5]。
(5) 針對配加蘭炭會影響脫硫工藝的問題,該作業(yè)區(qū)可適當降低塔內(nèi)漿液的液位,減少外溢,但由于漿液液位降低,脫硫效率會受到一定影響,因此在實際生產(chǎn)中應(yīng)注意原料中硫含量的控制。
4 結(jié)論
(1) 蘭炭配加比例不應(yīng)超過總?cè)剂鲜褂昧康?0%。燒結(jié)實驗數(shù)據(jù)表明,當配加比例大于總?cè)剂狭康?0%后,燒結(jié)各項參數(shù)、設(shè)備狀況以及人工勞動量均變差,而配加比例在30% 以內(nèi)對工藝的影響較小。
(2) 蘭炭與焦粉之間的置換比例,可根據(jù)各廠不同焦粉質(zhì)量進行調(diào)整,原則控制在1 ∶ ( 0. 65 ~0. 7) 。
(3) 河鋼宣鋼用蘭炭價格為420 元/t,外購焦粉703 元/t,按照燃料比30% 配加替換焦粉使用,置換比例按1∶ 0. 7 進行計算,那么每用1 t 蘭炭替換焦粉將降低燃料費用為703 × 100% - [420 × 30% +( 1 - 21%) × 703] = 21. 63 元/t。
(4) 作為新型燒結(jié)燃料的蘭炭,由于其價格低且能夠滿足燒結(jié)生產(chǎn)需要,在越來越多的企業(yè)中得到了應(yīng)用。通過合理控制蘭炭配加比例并制定相應(yīng)的操作制度,既可保證燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量不受影響,又達到了降本增效的作用。
參考文獻
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[3]楊雙平,延雨雨,王帥,等. 蘭炭末在燒結(jié)礦生產(chǎn)中的應(yīng)用研究[J]. 礦業(yè)工程, 2015,( 06) : 30 ~ 32.
[4]廷雨雨. 蘭炭作為燒結(jié)燃料的應(yīng)用研究[C]. 西安: 西安建筑科技大學(xué)冶金學(xué)院,2016.
[5]王潤博,張建良,王喆,等. 蘭炭替代焦粉對燒結(jié)過程影響研究[J]. 鋼鐵釩鈦, 2015,( 02) : 126 ~ 131.
