韓礦,曹紀(jì)剛,鄭紅軍,王新會(huì),向海飛,宋全建
( 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司)
摘要:結(jié)合4.3 m 焦?fàn)t的實(shí)際情況,通過(guò)工藝分析,制定了安全停爐的方案,并進(jìn)行了實(shí)施。因該爐組與2#和3#風(fēng)機(jī)系統(tǒng)相連,停爐過(guò)程關(guān)聯(lián)性因素較多,總結(jié)了在保證生產(chǎn)、安全、環(huán)保的前提條件下,停運(yùn)荒煤氣導(dǎo)出系統(tǒng)與推空爐作業(yè)的實(shí)施過(guò)程。
關(guān)鍵詞:停爐方案;荒煤氣;導(dǎo)出系統(tǒng);推空爐作業(yè)
0 前言
安鋼焦化廠(chǎng)3#、4#焦?fàn)t型號(hào)為JN43-80 型,分別于1994 年、1990 年投產(chǎn)使用,其生產(chǎn)特點(diǎn)為雙聯(lián)火道、廢氣循環(huán)、高爐煤氣加熱、高壓氨水消煙裝煤、爐頂裝煤除塵車(chē)導(dǎo)煙、單集氣管輸送荒煤氣等,兩座焦?fàn)t組成一個(gè)生產(chǎn)爐組。2009 年以來(lái),因鋼鐵市場(chǎng)不景氣,該爐組焦?fàn)t一直處于低負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài); 2017年,隨著環(huán)保部對(duì)“26+2”城市行政區(qū)內(nèi)環(huán)保限排政策的強(qiáng)制實(shí)施,爐齡已達(dá)27 年、處于晚期焦?fàn)t生產(chǎn)狀態(tài)的該爐組被迫停產(chǎn)。該廠(chǎng)2#風(fēng)機(jī)主要為6 m焦?fàn)t提供足夠吸力,3#風(fēng)機(jī)主要為7 m 焦?fàn)t和5#、6#焦?fàn)t提供足夠吸力,以保證煤氣的順利抽出。該爐組荒煤氣分別與2#、3#風(fēng)機(jī)負(fù)壓系統(tǒng)通過(guò)連通閥相連,在該爐組進(jìn)行停止加熱和煤氣系統(tǒng)切斷的過(guò)程中,要做到環(huán)保影響最小、安全風(fēng)險(xiǎn)最低,并保證荒煤氣、氨水等污染物不外溢、不外排,是一項(xiàng)需要攻關(guān)而又復(fù)雜的系統(tǒng)工程。
1 荒煤氣導(dǎo)出系統(tǒng)停運(yùn)方案的確認(rèn)
該爐組荒煤氣與兩個(gè)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)相連,在停爐方案制定過(guò)程中,考慮到周轉(zhuǎn)時(shí)間不變、產(chǎn)量不減、風(fēng)機(jī)停機(jī)、荒煤氣逸散、氨水外溢、爐體密封不嚴(yán)爆鳴等方面問(wèn)題,此處方案制定應(yīng)兼顧生產(chǎn)、安全、環(huán)保,措施要科學(xué)、合理、可靠。
( 1) 該爐組荒煤氣與2#、3#風(fēng)機(jī)系統(tǒng)相連,而當(dāng)前鋼鐵行情較好,焦炭需求量大,風(fēng)機(jī)不會(huì)降低負(fù)荷或停機(jī),其他焦?fàn)t維持正常生產(chǎn)。因此在該爐組焦?fàn)t停爐過(guò)程中,隨著荒煤氣產(chǎn)生量不斷減少,在半焦期后勢(shì)必引起集氣管壓力的急劇下降,兩個(gè)系統(tǒng)要避免因系統(tǒng)煤氣發(fā)生量不均衡而引起煤氣風(fēng)機(jī)跳機(jī)事故,造成系統(tǒng)內(nèi)其他焦?fàn)t的荒煤氣逸散,污染大氣[1]。
( 2) 該爐組與2#、3#風(fēng)機(jī)系統(tǒng)相連,在停爐操作過(guò)程中采取必要措施,穩(wěn)定好集氣管壓力,必要時(shí)通入蒸汽和氮?dú)庾畲笙薅鹊亟档拓?fù)壓段管路運(yùn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)。
( 3) 停爐過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)集氣管壓力的關(guān)注,當(dāng)關(guān)閉吸氣管閘閥和負(fù)壓系統(tǒng)連通閥時(shí),及時(shí)關(guān)閉低壓氨水閥門(mén),防止循環(huán)氨水無(wú)法回流,在機(jī)側(cè)焦油盒處溢出,造成環(huán)境污染事故。
( 4) 與該爐組荒煤氣導(dǎo)出系統(tǒng)相連的閘閥、蝶閥因使用年份較長(zhǎng),存在關(guān)不嚴(yán)的情況,當(dāng)荒煤氣發(fā)生量大幅降低后,會(huì)使集氣管產(chǎn)生負(fù)壓,因此要求負(fù)壓系統(tǒng)堵盲板作業(yè)要在集氣管壓力降低至一定值時(shí)進(jìn)行。
通過(guò)分析、討論、論證,確認(rèn)停運(yùn)荒煤氣導(dǎo)出系統(tǒng)方案為: 2#、3#風(fēng)機(jī)系統(tǒng)正常運(yùn)行; 在停爐過(guò)程中,控制好集氣管壓力,并根據(jù)集氣管壓力變化情況逐步關(guān)小2#、3#風(fēng)機(jī)系統(tǒng)與該爐組連接的交通閥和3#、4#焦?fàn)t吸氣管閘閥; 當(dāng)集氣管壓力低于一定值,交通閥和吸氣管閘閥已關(guān)至最小時(shí),向集氣管內(nèi)通蒸汽、氮?dú)獗?在吸氣管閘閥、旁通閥、循環(huán)氨水閥焦?fàn)t側(cè)進(jìn)行堵盲板作業(yè),在此期間焦?fàn)t停止出爐; 盲板加裝完成后,繼續(xù)停爐后續(xù)作業(yè),并向集氣管內(nèi)通蒸汽、氮?dú)饨禍?,打開(kāi)放散管進(jìn)行放散。此方案中,及時(shí)切斷負(fù)壓系統(tǒng)、氨水系統(tǒng)與焦?fàn)t的聯(lián)系,最大限度地降低整個(gè)煤氣導(dǎo)出系統(tǒng)運(yùn)行的安全風(fēng)險(xiǎn),并保證循環(huán)氨水的快速回流,杜絕氨水的外溢造成的環(huán)境污染。
2 焦?fàn)t停爐方案的確認(rèn)及實(shí)施
2.1 停爐前準(zhǔn)備工作
( 1) 確定停爐過(guò)程中及停爐后,加熱煤氣系統(tǒng)、荒煤氣系統(tǒng),循環(huán)氨水系統(tǒng)等需要關(guān)小或關(guān)閉的閥門(mén)的位置、堵盲板的位置。
( 2) 根據(jù)管道位置和直徑,確定盲板的數(shù)量和大小,準(zhǔn)備好相關(guān)工具,材料要齊全,并提前進(jìn)行加油、潤(rùn)滑、換絲等工作。
( 3) 根據(jù)要求安排,確認(rèn)最后一個(gè)小循環(huán)結(jié)焦時(shí)間為24 h,制定推焦計(jì)劃,并按照此時(shí)標(biāo)準(zhǔn)溫度,做好加熱制度控制和調(diào)節(jié)預(yù)案。
( 4) 根據(jù)生產(chǎn)需要,加強(qiáng)與配煤車(chē)間溝通,提前做好煤塔上煤工作,根據(jù)煤塔存量,計(jì)算上煤量,上滿(mǎn)后不再上煤。
( 5) 制定停爐方案,建立組織機(jī)構(gòu)和聯(lián)絡(luò)機(jī)制,配備好工作人員,明確各時(shí)間節(jié)點(diǎn)的具體工作及步驟。
( 6) 推空爐前一個(gè)小循環(huán)檢查水、電、風(fēng)、蒸汽、氮?dú)獾葎?dòng)力介質(zhì),并保持正常可用,相應(yīng)儀表、檢測(cè)設(shè)施確保安全正常。
( 7) 推空爐前對(duì)3#、4#焦?fàn)t需堵盲板的荒煤氣閥門(mén)、循環(huán)氨水閥門(mén)下方、焦油盒下方及周邊做防護(hù)措施,防止堵盲板作業(yè)時(shí)管道內(nèi)殘余焦油、氨水等四處流動(dòng),無(wú)組織排放。
2.2 停爐步驟
2.2.1 推空爐作業(yè)
( 1) 煤塔下空后,并放空單斗余煤,裝完最后一爐煤后,不再進(jìn)行裝煤作業(yè)。并根據(jù)方案要求,按照9-2 串序進(jìn)行推空爐作業(yè)。
( 2) 停止裝煤除塵風(fēng)機(jī)和高壓氨水泵運(yùn)行,關(guān)閉氨水泵房上方高壓氨水進(jìn)口閥門(mén),放空管道內(nèi)殘余的氨水并堵上盲板。
( 3) 每推完一爐焦后,對(duì)上機(jī)、焦側(cè)爐門(mén)、用泥漿對(duì)爐蓋、小爐門(mén)等處進(jìn)行密封。
( 4) 推完焦后的炭化室,壓下翻板切斷上升管與集氣管的連接,并固定。同時(shí)將低壓氨水旋塞關(guān)至1 /2,保持氨水在水封閥處的密封作用,并按照規(guī)程要求控制好循環(huán)氨水壓力,低于0.22 MPa 時(shí)關(guān)小閥門(mén)。
( 5) 炭化室推完焦后,與該炭化室兩側(cè)燃燒室相連的煤氣考克關(guān)至1/2 控制爐溫。當(dāng)燃燒室兩側(cè)的炭化室都推空后,關(guān)閉與該燃燒室相連的煤氣考克,并擋上風(fēng)門(mén)蓋板,適當(dāng)降低機(jī)、焦側(cè)分煙道吸力,每推空一爐降低3 Pa ~5 Pa。在整個(gè)推空爐過(guò)程中,應(yīng)時(shí)刻關(guān)注高爐煤氣主管壓力變化,必要時(shí)關(guān)小入爐高爐煤氣閘閥及焦?fàn)t二層中間平臺(tái)高爐煤氣翻板閥,保持地下室機(jī)、焦側(cè)壓力在500 Pa~1 500 Pa 之間。
( 6) 集氣管壓力<150 Pa 時(shí),關(guān)小相應(yīng)吸氣管閘閥,并與回收車(chē)間聯(lián)系,逐步關(guān)小二系、三系煤氣連通閥,維持壓力不低于100 Pa。
2.2.2 荒煤氣導(dǎo)出系統(tǒng)堵盲板作業(yè)
( 1) 因集氣管壓力小,逐步關(guān)閉相應(yīng)吸煤氣管道上煤氣連通閥、閘閥和旁通閥,此時(shí)氨水無(wú)法回流,通知節(jié)點(diǎn)控制人員及時(shí)關(guān)閉循環(huán)氨水閥門(mén),并向集氣管內(nèi)通蒸汽和氮?dú)獗航禍亍?/p>
( 2) 集氣管壓力<50 Pa,停機(jī)前電捕焦油器,并在3#、4#焦?fàn)t吸氣管閘閥、旁通閥、循環(huán)氨水閥焦?fàn)t側(cè)進(jìn)行堵盲板作業(yè)。
( 3) 焦?fàn)t停止推空爐操作。
( 4) 全部炭化室已推出2 /3,根據(jù)實(shí)際爐溫調(diào)整煤氣流量和分煙道吸力,保證看火孔壓力為正壓,控制在10 Pa~20 Pa。
( 5) 斷開(kāi)負(fù)壓系統(tǒng),打開(kāi)放散管進(jìn)行放散,維持通蒸汽、氮?dú)膺M(jìn)行保溫,控制集氣管溫度≤200 ℃和壓力≤200 Pa。
2.2.3 后續(xù)作業(yè)
( 1) 荒煤氣導(dǎo)出系統(tǒng)完全斷開(kāi),繼續(xù)進(jìn)行推空爐作業(yè),并根據(jù)方案節(jié)點(diǎn)繼續(xù)做好爐體密封、溫度調(diào)控、煤氣壓力流量、分煙道吸力和風(fēng)門(mén)蓋板的操作,全部炭化室推空,停止出焦除塵風(fēng)機(jī)運(yùn)行。
( 2) 全爐推空,停止加熱,關(guān)閉加熱煤氣閘閥,同時(shí)將廢氣砣、煤氣砣全部落下,廢氣瓣翻板全部關(guān)嚴(yán),并關(guān)閉分煙道及總煙道翻板,交換機(jī)停止交換并切斷電源。
( 3) 采用自然冷卻的方法進(jìn)行降溫冷爐。
( 4) 按照方案進(jìn)行加熱煤氣堵盲板作業(yè),并將堵盲板后的加熱煤氣、荒煤氣導(dǎo)出管道、循環(huán)氨水管道等進(jìn)行氣體置換,吹掃合格。
( 5) 停止供應(yīng)地表水、地面除塵站風(fēng)機(jī)制冷循環(huán)水、生活水、蒸汽、氮?dú)夂蛪嚎s空氣等能源介質(zhì),并切斷連接,堵上盲板。
3 結(jié)語(yǔ)
( 1) 該爐組停爐的經(jīng)驗(yàn)表明: 在周轉(zhuǎn)時(shí)間不變的情況下,只要認(rèn)真研究工藝特點(diǎn)和性質(zhì),制定詳盡的停爐方案,建立聯(lián)絡(luò)機(jī)制,并根據(jù)方案中控制節(jié)點(diǎn)的要求,組織好人員實(shí)施,就可以實(shí)現(xiàn)安全停爐。
( 2) 在該爐組停爐過(guò)程中,由于沒(méi)有采用降溫燜爐、半停產(chǎn)停爐的操作方法,而采用周轉(zhuǎn)時(shí)間不變進(jìn)行停爐的方法,可以增加焦炭產(chǎn)量,產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益。
( 3) 該爐組的停爐方法適應(yīng)性較強(qiáng),具有良好的借鑒意義和推廣價(jià)值。
4 參考文獻(xiàn)
[1] 魏婷婷.4.3 m 搗固焦?fàn)t停爐方案及實(shí)踐[J].新疆鋼鐵,2016,24( 1) : 27-28.
