趙艷,董曉光
( 唐山不銹鋼公司技術(shù)質(zhì)量科,河北唐山063016)
摘要: 介紹了在鐵水資源較少而廢鋼資源充足情況下,提高轉(zhuǎn)爐產(chǎn)量、降低煉鋼成本的方法。探討了轉(zhuǎn)爐補熱升溫工藝、用含碳物料替代焦炭等措施,有效解決了鐵水產(chǎn)量不足、轉(zhuǎn)爐能力較大時提高產(chǎn)量的問題,轉(zhuǎn)爐鐵水消耗平均值由982. 1 kg /t 降到861. 95 kg /t。
關(guān)鍵詞: 轉(zhuǎn)爐; 鐵水; 消耗; 研究
0 引言
鋼鐵料及鐵水消耗是煉鋼廠重要的經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo),標(biāo)志著一個鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理水平的高低。尤其在煉鐵能力供應(yīng)不足的情況下,必須降低噸鋼鐵水消耗,充分發(fā)揮煉鋼產(chǎn)能[1-3],降低鐵水消耗己成為唐山不銹鋼公司煉鋼廠的重要課題。
1 煉鋼現(xiàn)狀
唐山不銹鋼公司( 以下簡稱不銹鋼) 目前有100 t轉(zhuǎn)爐2 座, 80 t 轉(zhuǎn)爐1 座, 110 t 脫磷爐1 座, 100 t LF爐3 座,110 t RH 爐1 座,3 臺板坯連鑄機,主要產(chǎn)品有SPHC 系列冷軋料、MRT 馬口鐵、超低碳、高強汽車結(jié)構(gòu)件等,鋼年產(chǎn)量260 萬t。由于鐵水產(chǎn)量嚴重不足,并且唐山地區(qū)廢鋼資源充足,導(dǎo)致廢鋼價格比鐵水低約300 元/t。在這種條件下,研究降低鐵水消耗的措施成為當(dāng)前迫在眉睫的工作。
從表1 可以看出,不銹鋼公司2017 年1 ~ 6 月份平均鐵水消耗982. 1 kg /t,月平均鋼鐵比為0. 96。為提高鋼水產(chǎn)量,結(jié)合國內(nèi)外部分鋼廠在高廢鋼比煉鋼領(lǐng)域所做的研究及試驗,初步選取以下幾種方案分階段進行降低鐵耗煉鋼的工藝試驗,試驗選定在80 t 轉(zhuǎn)爐進行。
2 降低鐵水消耗的工藝試驗
2. 1 焦炭補熱
廢鋼加入前向爐內(nèi)加入部分焦炭,在吹煉時起到一定的增碳補熱作用,但這樣操作存在以下問題。
(1) 焦炭帶入鋼水中大量的氮,吹煉過程不能去除,大批量加入時成品氮含量超出范圍。經(jīng)過多次試驗,最后將焦炭用量控制在500 kg /爐,可有效控制成品氮含量。
(2) 焦炭利用率低,補熱量不足。試驗證明焦炭利用率約為30%,1 t 焦炭可升溫30℃,能夠提高廢鋼加入量約3 t。
通過第一階段試驗,將試驗數(shù)據(jù)輸入到自動煉鋼系統(tǒng)。自動煉鋼系統(tǒng)根據(jù)鐵水溫度和鐵水硅含量自動計算補熱所需的焦炭重量,轉(zhuǎn)爐鐵水消耗可降到920 kg /t 左右。
2. 2 大批量加入廢鋼與焦炭
轉(zhuǎn)爐共計試驗3 個爐次,總裝入量及廢鋼比分別為92 t、45. 6%,85. 4 t、45. 7%,129. 2 t、48. 9%。由于前2 個爐次出鋼溫度較低,半鋼包粘包嚴重,消耗數(shù)據(jù)無法統(tǒng)計。第3 爐經(jīng)過調(diào)整冶煉情況較好,單爐鐵水消耗550 kg /t,鋼鐵料消耗1 075 kg /t。考慮其半鋼水分2 次給其他轉(zhuǎn)爐加入,綜合鋼鐵料消耗1 140 kg /t,綜合鐵耗805 kg /t。
此次試驗鐵水消耗降低較多,仍存在很多問題,主要有以下幾點。
( 1) 焦炭熱效率低,大批量加入廢鋼后不能達到增碳補熱效果。吹煉過程焦炭發(fā)生反應(yīng)滯后,吹煉終點不能達到預(yù)期溫度目標(biāo),懷疑焦炭在爐內(nèi)反應(yīng)產(chǎn)生的熱量未能有效進入熔池使鋼水升溫,其熱量大部分被風(fēng)機抽走。
( 2) 吹煉過程爐渣返干結(jié)坨嚴重,采取在廢鋼斗內(nèi)加入螢石200 kg 的措施后有所緩解,但是一旦加入補熱焦炭,爐渣迅速再次結(jié)坨返干,造成取樣困難。同時不利于熔池充分吸收焦炭放熱。另外,為避免返干,將轉(zhuǎn)爐吹氧流量降至10 000 m3 /h,吹煉壓力調(diào)整至0. 5 MPa,對促進化渣有一定效果。
( 3) 熱量不足導(dǎo)致廢鋼熔化困難,并且氧槍點火困難。
( 4) 焦炭增硫為: 7E03039 爐次增硫0. 024%,平均增硫0. 003 5% /t 焦; 7E03040 爐次增硫為0. 06 9%,平均增硫0. 006 2% /t 焦。
此次試驗后,認為焦炭補熱不能滿足大批量加入廢鋼的條件,開始論證其他補熱的物料和工藝。
2. 3 用含碳物料替代焦炭等措施
此階段試驗只進行1 個爐次,總裝入量及廢鋼比分別為175 t、65. 7%。單爐鐵耗346 kg /t,鋼鐵料消耗1 012 kg /t??紤]半鋼水分2 次給其他轉(zhuǎn)爐加入,綜合鋼鐵料消耗1 095 kg /t,綜合鐵耗721 kg /t。
冶煉過程: 裝入鐵水60 t,之后每次裝廢鋼前加入含碳物料和含硅物料若干。每斗廢鋼按照15 t 組織。吹煉終點碳= 3. 0% ~ 3. 5%,終點溫度1 400 ~1 450 ℃,可連續(xù)加廢鋼熔化。每加入2 斗廢鋼后進行1 次出鋼操作,出鋼量控制在30 t 左右。出鋼后未發(fā)生粘包情況,具備連續(xù)冶煉條件。
其他微量元素情況: 由于冶煉過程不斷大量加入廢鋼,半鋼水中鉻由0. 029% 升高至0. 061%、鎳含量由0. 004% ~ 0. 010%、銅由0. 007% 升高至0. 027%,均有上升趨勢,下一步應(yīng)注意廢鋼質(zhì)量控制,減少微量元素對鋼水質(zhì)量的影響。
3 應(yīng)用效果
不銹鋼公司通過以上3 個階段的試驗,初步實現(xiàn)了低鐵水消耗下轉(zhuǎn)爐連續(xù)熔化廢鋼的目標(biāo)。鐵水消耗可降低至830 kg /t 以下( 表2) ,出鋼溫度控制在1 400 ℃左右,出鋼時碳成分穩(wěn)定在3. 2%左右。
4 結(jié)論
( 1) 通過補熱升溫及向鋼水中增碳等措施,可以在很大程度上降低轉(zhuǎn)爐鐵水消耗,充分利用廢鋼資源,在鐵水供應(yīng)不足的情況下保證煉鋼產(chǎn)量。
( 2) 氧槍使用二次燃燒可提高補熱效率,有利于轉(zhuǎn)爐升溫。另外,尋找其他可替代資源,在降低成本的基礎(chǔ)上提高碳的吸收率,從而提高鋼水碳含量,防止半鋼水粘包,具備連續(xù)冶煉條件。
( 3) 試驗期間遇到的問題,如加入大量廢鋼造成冒煙、影響生產(chǎn)節(jié)奏、鋼水中微量元素殘余及硫的升高,影響品種鋼生產(chǎn)組織、加入大量升溫和增碳物料使成本大幅度升高等,在后續(xù)的工作中需要逐步解決。
參考文獻
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