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首鋼京唐 1#高爐冷氣流處理實踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-12-06  來源:河北冶金  作者:魯 儉,李 鑠  瀏覽次數(shù):1153
 
核心提示:摘要: 高爐冷氣流是爐況異常的重要特征。高爐一旦出現(xiàn)冷氣流,未及時妥善調(diào)整,冷氣流長期不能消除,將會給高爐帶來頻繁崩料、頑固性懸料、高爐結(jié)瘤等惡性事故。針對首鋼京唐公司 1#高爐冷氣流處理案例,從高爐冷氣流形成、冷氣流的危害、冷氣流的處理等進(jìn)行了分析與總結(jié),提出了處理高爐冷氣流的調(diào)整思路和應(yīng)對措施。
 首鋼京唐 1#高爐冷氣流處理實踐

魯 儉,李 鑠

(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限公司 煉鐵部,河北 唐山 063200)

摘要: 高爐冷氣流是爐況異常的重要特征。高爐一旦出現(xiàn)冷氣流,未及時妥善調(diào)整,冷氣流長期不能消除,將會給高爐帶來頻繁崩料、頑固性懸料、高爐結(jié)瘤等惡性事故。針對首鋼京唐公司 1#高爐冷氣流處理案例,從高爐冷氣流形成、冷氣流的危害、冷氣流的處理等進(jìn)行了分析與總結(jié),提出了處理高爐冷氣流的調(diào)整思路和應(yīng)對措施。

關(guān)鍵詞: 高爐;冷氣流;處理

 

0 引言

2017 年 5 月 23 日首鋼京唐公司 1#高爐計劃休風(fēng)檢修 16 h,停風(fēng)后發(fā)現(xiàn) N1 皮帶前驅(qū)動滾筒壞,更換時間長,送風(fēng)推遲至 24 日 05:35,累計休風(fēng) 21 h53 min。24 日送風(fēng)后,N1 皮帶連續(xù)跑偏并多次停機(jī)處理,造成深尺。24 日 13:25 ~ 13:49 上料系統(tǒng)皮帶及振動篩掉電停機(jī),無法正常上料,期間高爐減風(fēng)最低至 5 450 m3 /min,停氧,料線深至 3.46 m,爐內(nèi)附加 1 批焦炭適應(yīng)。在后期復(fù)風(fēng)過程中,由于對爐況判斷和操作上的失誤,造成爐溫持續(xù)下行,出現(xiàn)冷氣流現(xiàn)象,塌料、管道頻繁,氣流無法控制[1]。在采取減風(fēng)、減氧、加附加焦無效的情況下被迫退負(fù)荷適應(yīng),直至爐內(nèi)輕負(fù)荷料下達(dá),爐溫恢復(fù)正常后才消除冷氣流,爐況恢復(fù)正常。

 

1 爐況波動前生產(chǎn)狀態(tài)

1. 1 休風(fēng)檢修前生產(chǎn)狀態(tài)

檢修前,高爐順行狀態(tài)良好,爐內(nèi)關(guān)系平穩(wěn),頂溫料尺工作好,停風(fēng)前 8 h 主要冶煉技術(shù)參數(shù):風(fēng)量8397 Nm3 /min,透氣性指數(shù) 4413,風(fēng)溫 1251 ℃,燃料比 500 kg /t,綜合負(fù)荷 3.19,富氧率 6.53%。主要裝料參數(shù):礦批 171 t,焦炭干基 29. 9 t,負(fù)荷5.72,配落地焦10%,布料制度 O{25364753}和 C{1623324252617183}。停風(fēng)前爐溫水平0.42%、鐵溫1 520 ℃、爐渣(Al2O3) =14.8%,(MgO) =14.8%,R2 =1.16。

1. 2 復(fù)風(fēng)過程

休風(fēng)前 8 h 負(fù)荷退至 5.36,并加入 4 整批附加焦,全爐焦炭負(fù)荷 4.79,焦比 330 kg /t。24 日 05:35開始送風(fēng),初始透氣性指數(shù) 4 360。逐步加風(fēng)至3 150 Nm3 /min,料尺開始自由活動,透氣性指數(shù)回頭。風(fēng)量加至 5450 Nm3 /min 時,開始噴煤30 t/h;風(fēng)量加至 7300 Nm3 /min 時,開始富氧 2%;13:05風(fēng)量加至 8 000 Nm3 /min(時間約為 7.5 h),富氧率3.5%;16 批減焦炭 1 t/p,負(fù)荷從 5.36 加到 5.53 。從整個恢復(fù)進(jìn)程看,料尺活動正常,爐內(nèi)壓差關(guān)系平穩(wěn),氣流穩(wěn)定,回風(fēng)順利,首次鐵爐溫 0.56%,鐵溫1 420 ℃。

2 冷氣流形成經(jīng)過

24 日 13:25,由于上料系統(tǒng)掉電無法上料,被迫減風(fēng)(最低至 5450 m3 /min),停氧(富氧由3. 5%減至0),煤粉由 70 t/h 減至 45 t/h,料線最深 3.46 m(正常料線 1.3 m),受影響時間約 1 h。故障解除后,趕料線到正常,爐內(nèi)附加 1 批焦炭適應(yīng)。高爐快速回風(fēng)回氧,17: 00 風(fēng)量恢復(fù)到 8 100 m3 /min,富氧4.7%;18:00 富氧 5.3%,壓量關(guān)系變緊;到 18:20爐內(nèi)出管道,減富氧至 3.5%;至 23: 00 風(fēng)量平衡至8 300 m3 /min,富氧 4.6%。期間由于設(shè)備故障造成深尺熱量損失、同時也耽誤了復(fù)風(fēng)進(jìn)度,綜合負(fù)荷偏離正常值比較多,出管道也加劇了熱量損失,爐溫水平持續(xù)走低。

25 日00:25,沖渣系統(tǒng)1-1B 皮帶故障,4#攪籠下料口堵死,高爐 4#出鐵口于 00:26 被迫堵口處理故障,3:30 恢復(fù)正常出鐵,對爐內(nèi)造成一定影響,出現(xiàn)憋風(fēng)現(xiàn)象。1:00 以后爐內(nèi)指數(shù)下降,吃風(fēng)能力變差,于 2:40 停富氧,4:00 出管道,爐溫持續(xù)下行,處于嚴(yán)重虧熱狀態(tài)。在此期間,于 19 批加焦炭 1 t/p,負(fù)荷退至 5. 36,40 批加焦炭 1 t/p,礦批減 5 t/p,負(fù)荷退至 5.05,但為時已晚,冷氣流已形成,煤氣流不穩(wěn),伴隨滑尺、塌料、管道行程,爐內(nèi)被迫減風(fēng)、加集中焦等措施來恢復(fù)爐況。

 

3 冷氣流的特征

25 日白班接班以后爐溫水平持續(xù)下行到 0.1%以下,物理熱最低 1 409 ℃,大量涼渣鐵聚集于軟熔帶,堵塞焦窗煤氣通道,煤氣向中心滲透困難,邊緣氣流不穩(wěn)定,連續(xù)崩塌料、管道,透氣性指數(shù)劇烈波動,頂溫、頂壓冒尖多(見圖1),爐身靜壓力波動大[2],爐腹及爐腰段銅冷卻壁溫度持續(xù)下行,軟水溫差波動大(見圖2),爐內(nèi)接受風(fēng)量困難,煤氣不穩(wěn)定、煤氣利用率低,造成爐溫進(jìn)一步下滑。

 

 

4 治理過程

25 日爐溫持續(xù)下行,出現(xiàn)冷氣流現(xiàn)象,爐內(nèi)適當(dāng)減小風(fēng)量,風(fēng)溫從 1 140 ℃逐步提高到 1 200 ℃,冷氣流無法消除;于 11:20 停止富氧,第 40 批扒 5 t礦批,加入 1 t/p 焦炭,負(fù)荷由 5.36 退到 5.05,但效果不明顯,期間料尺工作差,多次出管道,透氣性指數(shù)上下劇烈波動。到 25 日 13: 00 風(fēng)量減到 6 500m3 /min(圖 3),仍然無法穩(wěn)定住氣流,煤氣利用率由平均 49% 下降到 46%,爐溫[Si]= 0.03%,[S]=0.2%。爐內(nèi)嚴(yán)重虧熱,渣鐵粘稠,爐外出渣鐵困難,爐渣從渣溝兩側(cè)溢出,鐵口出鐵過程中被涼渣自動糊死。爐前工用河沙加高渣溝兩側(cè),防止?fàn)t渣溢出,并縮短出鐵間隔,及時把爐內(nèi)涼渣鐵排出。為了改善渣鐵流動性,于 49 批加螢石 1 t/p,同時于 59批扒 16 t/p 礦,負(fù)荷退到 4.56,進(jìn)一步穩(wěn)定煤氣。但輕負(fù)荷料未下達(dá)爐缸前,爐內(nèi)冷氣流無法消除,爐溫仍無回頭趨勢,被迫減風(fēng)控制煤氣流,至 22:00 風(fēng)量已減至 3 800 m3 /min[3]

 

26 日發(fā)現(xiàn)退負(fù)荷效果不明顯,爐內(nèi)氣流仍無法控制,管道、塌料頻繁,料尺工作差,爐溫低,開始加集中焦處理爐況。分別于第 5 批料附加 2 批焦炭,第 10 批開始每隔 5 批附加 1 整批焦炭,實際焦炭負(fù)荷 3. 8,隨著附加焦的逐步作用,爐內(nèi)關(guān)系明顯見好,管道、塌料現(xiàn)象減少,料尺工作好轉(zhuǎn),爐溫逐漸上行,爐缸工作狀態(tài)好轉(zhuǎn)。爐內(nèi)開始向上逐步平衡風(fēng)量,至 26 日 23:00,風(fēng)量已平衡到 6 900 m3 /min,透氣性指數(shù) 4 000,風(fēng)溫1 000 ℃,爐溫0.42%,鐵水物理熱 1 524 ℃(圖 4),爐內(nèi)冷氣流基本已消除,軟熔帶煤氣分布恢復(fù)正常,爐缸熱制度達(dá)到正常水平。于27 日38 批開始取消附加焦,每批焦炭從 32. 9 t/p增加到35.9 t/p,負(fù)荷為 4.16;60 批焦炭從 35. 9 t/p降到34.9 t/p,礦批150 t/p 增至155 t/p,負(fù)荷 4.56,爐內(nèi)關(guān)系平穩(wěn),料尺工作好;至27日13: 00,風(fēng)量8200 m3 /min,透氣性指數(shù)4 190,富氧率 2%,風(fēng)溫1 135 ℃,爐內(nèi)關(guān)系平穩(wěn),爐況基本恢復(fù)正常,操作參數(shù)見圖 5。

 

 

5 冷氣流產(chǎn)生原因分析

分析此次爐況的波動,主要原因是計劃檢修送風(fēng)恢復(fù)過程中多次爐外設(shè)備故障影響了復(fù)風(fēng)過程,爐溫持續(xù)下滑,但未引起技術(shù)人員的足夠重視,采取手段不及時和果斷,造成冷氣流事故。形成爐內(nèi)冷氣流有以下原因:

(1)23 日計劃檢修 16 h,但檢修拖期,實際檢修21 h 53 min,對爐內(nèi)熱損失造成一定影響。送風(fēng)后應(yīng)適當(dāng)補(bǔ)加焦炭,但實際未增加。

(2)24 日 13:25 在復(fù)風(fēng)過程中上料系統(tǒng)掉電造成無法上料,被迫減風(fēng)(最低至5450 m3 /min),停氧(富氧由 3.5% 減至 0),煤粉由 70 t/h 減至 45 t/h,料線最深 3.46 m(正常料線 1.3 m),受影響時間約1 h。這次事故造成爐內(nèi)熱損失比較大,在爐缸熱制度儲備不足的情況下,應(yīng)及時減輕爐料焦炭負(fù)荷,適當(dāng)補(bǔ)加凈焦來補(bǔ)充爐內(nèi)損失的熱量,但實際爐內(nèi)只附加了 1 批焦炭來適應(yīng)。在設(shè)備故障之前 13:05于 16 批減焦炭 1 t/p,負(fù)荷由 5.36 加到 5.5 是造成后續(xù)爐溫大幅下降的根本原因。

(3) 設(shè)備故障消除以后,爐內(nèi)恢復(fù)進(jìn)程過快,未足夠重視爐溫的持續(xù)下降以及爐內(nèi)煤氣的接受能力,17:0風(fēng)量加到 8100 m3/min,富氧 4.7%,18:00富氧 5.3%。由于爐內(nèi)熱損失大,渣鐵粘稠,爐內(nèi)軟熔帶和爐缸死焦堆透氣、透液性差,壓量關(guān)系變緊,到 18:20 爐內(nèi)出管道,加劇了爐內(nèi)的熱損失。

6 經(jīng)驗與教訓(xùn)

通過對此次高爐冷氣流的形成原因和處理過程進(jìn)行總結(jié)和分析,得出以下經(jīng)驗與教訓(xùn)。

(1) 在計劃檢修拖期和復(fù)風(fēng)過程中,由于設(shè)備故障造成慢風(fēng)、減風(fēng)、減煤時,對爐內(nèi)的熱損失是非常大的。同時由于檢修停爐,爐缸熱儲備不足,容易造成冷氣流和爐涼事故發(fā)生,需成倍的補(bǔ)足焦炭來補(bǔ)充爐內(nèi)熱量損失。

(2) 在復(fù)風(fēng)過程中大幅減風(fēng)、減氧或二次停風(fēng)會對爐內(nèi)軟熔帶的形狀帶來很大的影響,從而影響煤氣二次分布,爐內(nèi)熱制度失衡后極易造成煤氣流不穩(wěn)定,管道或塌料頻繁。二次復(fù)風(fēng)過程中在補(bǔ)充焦炭的同時,需減緩加風(fēng)節(jié)奏,停止富氧,待輕料下達(dá)爐腹后,爐溫回到正常水平方可加快復(fù)風(fēng)節(jié)奏。

(3) 發(fā)生冷氣流事故后必須停氧,大幅減風(fēng)到控制住氣流為止。在減風(fēng)的同時適當(dāng)減輕焦炭負(fù)荷。采用加集中焦的方式來恢復(fù)爐內(nèi)熱制度,爐外縮短出鐵間隔時間,盡量多排出爐內(nèi)涼渣鐵,待爐內(nèi)熱制度正常后方可加風(fēng)。

(4) 在減風(fēng)難以控制煤氣流或難行時,需要大幅調(diào)整焦炭負(fù)荷,并調(diào)整裝料制度等措施處理爐況。

 
 
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