李益靈 雷建斌
(新余鋼鐵集團(tuán)自動(dòng)化部)
摘 要: 針對(duì)新鋼老區(qū)燒結(jié)配料系統(tǒng)自動(dòng)化水平低、配料精度差等問題,主要介紹燒結(jié)配料自動(dòng)化系統(tǒng)提高燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量攻關(guān)的生產(chǎn)實(shí)踐,通過新技術(shù)、新工藝的引用,技術(shù)改造,工藝的完善優(yōu)化及加強(qiáng)生產(chǎn)組織、管理等措施來提高質(zhì)量,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞: 煉鋼煉鐵 燒結(jié)配料 自動(dòng)化系統(tǒng)
1 前 言
近年來,全國(guó)鋼鐵生產(chǎn)發(fā)展迅速,規(guī)模龐大,特別是在國(guó)退民進(jìn)的機(jī)制下,鋼鐵產(chǎn)量逐年增加,而我廠由于受地理位置和落后的生產(chǎn)設(shè)備、工藝限制,發(fā)展緩慢,受到同行的嚴(yán)重威脅,提高鋼鐵產(chǎn)量已是迫在眉睫的工作。而“精料”是高爐冶煉的基礎(chǔ),也是燒結(jié)工作的主題,提高燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量,降低成本,成為我分廠的工作重心。
我廠 100m2 燒結(jié)機(jī)未投產(chǎn)以前,只有 2 臺(tái) 24m2 和 1 臺(tái) 30m2 燒結(jié)機(jī),其工藝技術(shù)落后,產(chǎn)量低,消耗高,滿足不了高爐用料,制約著企業(yè)的發(fā)展。為了滿足高爐需求,提高燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量,重點(diǎn)對(duì)燒結(jié)機(jī)投產(chǎn)后進(jìn)行新技術(shù)的合理運(yùn)用,采取一些技術(shù)改造措施,開展提高產(chǎn)質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)活動(dòng),在生產(chǎn)實(shí)踐中取得了顯著成效。
2 影響燒結(jié)機(jī)產(chǎn)量的因素
影響產(chǎn)量的因素較多,如原料品種、水份、粒度,混合料的透氣性,混合料粒度的組成、配料、混料、看火及相關(guān)崗位的操作,設(shè)備故障、漏風(fēng)情況及燒結(jié)機(jī)的生產(chǎn)作業(yè)率等。針對(duì)此情況分廠組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行了攻關(guān),通過技術(shù)改造、工藝完善,新工藝的運(yùn)用,并制定合理的工藝操作制度、事故考核制度等措施提高產(chǎn)質(zhì)量。
3 新鋼焦化燒結(jié)配料自動(dòng)化系統(tǒng)的改造方案
3.1 配料設(shè)備自動(dòng)化應(yīng)用
配料采用了皮帶電子稱和圓盤給料機(jī)自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成的配料自動(dòng)控制系統(tǒng),以提高配料流量的精確度、穩(wěn)定各物料的配加量,特別是對(duì)返礦進(jìn)行微機(jī)自動(dòng)配料后為混料、看火等工序操作創(chuàng)造了條件,同時(shí)穩(wěn)定了燒結(jié)礦成份,給高爐提供了優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗的燒結(jié)礦。為了穩(wěn)定混合料流量,通過技術(shù)改造,把返礦和機(jī)頭機(jī)尾除塵卸灰集中入庫均勻配料,以減少其對(duì)燒結(jié)過程的影響,返礦配加量穩(wěn)定在 35% 左右,廢氣溫度控制在110 ~ 120℃,機(jī)速≤1. 30m/min,終點(diǎn)控制在倒數(shù)第二個(gè)風(fēng)箱,根據(jù)混合料透氣性,及時(shí)調(diào)整 1#、2#風(fēng)箱,風(fēng)機(jī)風(fēng)閥開啟度及機(jī)速,確保燒好燒透,并形成制度納入考核。有效地杜絕了因操作中機(jī)速與料層調(diào)整不當(dāng),導(dǎo)致終點(diǎn)提前或滯后,引起的強(qiáng)度差,返礦增多,成品率降低的情況??刂葡到y(tǒng)架構(gòu)見圖 1。
3.2 采用二段混料
燒結(jié)機(jī)配備 2 臺(tái) φ3. 2 × 14000mm的圓筒混料機(jī),一混主要對(duì)混合料進(jìn)行潤(rùn)濕混勻,二混造球,混勻造球時(shí)間均延長(zhǎng)。圓筒混料機(jī)采用逆流稀土尼龍襯板,安裝可調(diào)速電機(jī),可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,配料量大小,調(diào)整筒體轉(zhuǎn)速,提高造球效果,從而有效地提高了燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量。
3.3 新型布料工藝裝置的應(yīng)用
梭式布料器、寬皮帶給料機(jī)、七輥布料器的配套使用,改善了傳統(tǒng)布料的嚴(yán)重偏析現(xiàn)象,消除布料的邊緣效應(yīng),使混合料沿臺(tái)車寬度方向均勻分布,料面平整,燒結(jié)終點(diǎn)斷面均勻整齊,有利于提高產(chǎn)質(zhì)量。燒結(jié)生產(chǎn)中使用鋪底料工藝,能減少過濕層對(duì)燒結(jié)過程的不利影響,可減少篦條的燒損,減少燒結(jié)煙氣的含塵量,延長(zhǎng)抽風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子壽命,防止了燒結(jié)料粘在篦條縫隙間,減少抽風(fēng)面積而影響燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量。所以鋪底料的使用是提高產(chǎn)質(zhì)量的措施之一,我廠鋪底料粒度 10 ~20mm,厚度為 20mm ~30mm。
3.4 新型點(diǎn)火器的應(yīng)用
燒結(jié)機(jī)采用新型高效高爐煤氣點(diǎn)火器,采用點(diǎn)火保溫爐的結(jié)構(gòu)形式,將換熱器納入保溫爐內(nèi),通過預(yù)熱空氣,強(qiáng)化點(diǎn)火強(qiáng)度,提高點(diǎn)火溫度( 1150℃ ± 50℃) ,消除了高爐煤氣發(fā)熱值較低,點(diǎn)火強(qiáng)度差的弊病。改善了表層燒結(jié)礦質(zhì)量,促進(jìn)了燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量的提高,降低了消耗。
3.5 強(qiáng)化生產(chǎn)組織管理
( 1) 嚴(yán)格關(guān)鍵崗位的工藝操作制度:收料嚴(yán)格控制原料合格率,焦粉粒度不合格一律拒收,對(duì)生石灰實(shí)行先抽樣后打料制度,并把質(zhì)量好與差的灰分別用兩個(gè)倉配用,依據(jù)含鈣成份調(diào)整配加量。
( 2) 定期對(duì)配料、混料、看火崗位進(jìn)行培 訓(xùn),嚴(yán) 格 考 核,建 立 完 善 了 激 勵(lì)機(jī)制。
( 3) 提高崗位操作、設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)責(zé)任心,降低事故率,從而提高燒結(jié)機(jī)的作業(yè)率,提高產(chǎn)質(zhì)量。
( 4) 在因煉鐵高爐不順影響燒結(jié)生產(chǎn)的情況下,分廠將燒結(jié)礦外排儲(chǔ)存。
4 結(jié) 語
燒結(jié)配料原料結(jié)構(gòu)變化,混合料的粒度組成、水分,燒結(jié)過程的控制,燒結(jié)礦 FeO 含量、堿度等都與燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)。本廠原有的燒結(jié)機(jī)因風(fēng)機(jī)存在隱患,廢氣閥目前只開到 80℃,在隱患得到解決后,產(chǎn)質(zhì)量會(huì)進(jìn)一步提高。通過燒結(jié)配料自動(dòng)化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和應(yīng)用,強(qiáng)化生產(chǎn)組織管理,確保設(shè)備順行,降低事故停機(jī)是提高產(chǎn)質(zhì)量的前提。新工藝,新技術(shù)的應(yīng)用,加之以上措施的實(shí)施,在使用廠精和周邊精礦的情況下,燒結(jié)機(jī)產(chǎn)量比往年大幅度提高,燒結(jié)礦質(zhì)量也得到很好地改善。
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