黃云
(攀鋼集團西昌鋼釩有限公司)
摘 要:對攀鋼西昌鋼釩1號高爐開爐達產(chǎn)實踐過程進行了闡述,至2012年5月,在綜合入爐品位49.57%條件下,月均利用系數(shù)達到2.413,焦比463kg/t,各項指標(biāo)達到設(shè)計水平。
關(guān) 鍵 詞:高爐;開爐達產(chǎn);爐況恢復(fù);釩鈦礦
攀鋼西昌鋼釩有限公司1號高爐(1750m3)配置了3座改進型頂燃式熱風(fēng)爐,空氣、煤氣雙預(yù)熱系統(tǒng),爐前雙出鐵場、鐵口開口機和液壓炮對稱布置,煤氣清洗系統(tǒng)采用全干式除塵并配置TRT余壓發(fā)電,爐頂布料使用PW型布料器。1號高爐于2011年12月5日開爐點火,11日,由于煉鋼工序功能未完善,造成鐵水物流不暢,高爐休風(fēng)62h,12月下旬爐況恢復(fù)正常。2012年1—5月,高爐指標(biāo)得到不斷優(yōu)化,至5月,在綜合入爐品位49.57%條件下,月均利用系數(shù)達到2.413,焦比463kg/t,各項指標(biāo)達到設(shè)計水平。
1 開爐原燃料準(zhǔn)備
本次開爐采用半帶風(fēng)裝料,全焦炭填充爐缸,全天然磁鐵塊礦開爐??紤]到新建鋼鐵廠首座高爐開爐,開爐后上下工序打通、爐況恢復(fù)等均存在不確定因素,開爐前需備足4萬t停開爐礦和1萬t優(yōu)質(zhì)焦炭,并對原料進行詳細的理化指標(biāo)分析(見表1)。為確保開爐爐況恢復(fù)順利,開爐焦炭采用冶金性能相對穩(wěn)定的攀鋼釩三期焦炭(見表2)。由于是單系統(tǒng)作業(yè),開爐期間必須嚴(yán)格控制燒結(jié)礦槽存,防止燒結(jié)頻繁開停機,高爐點火后第3天,開始啟動燒結(jié)機,燒結(jié)礦、球團礦理化指標(biāo)見表3。

2 開爐裝料
(1)裝料參數(shù)及控制。爐料填充原則:爐缸和爐腹容積2/3填充凈焦,爐腹容積1/3和爐腰填充空料,爐身裝入空料和正常料,最后一批裝入正常料。
開爐選取焦批9t。由于11月烘爐工作已完畢,自然涼爐時間較長。因此,開爐總(干)焦比選擇3.3t/t,正常料干焦比1.2t/t。裝料計算過程其他參數(shù)選擇為:凈焦壓縮率12%,正常料、空料壓縮率10%,鐵回收率98.5%,[Fe]92%,[Si]3.0%,爐渣堿度1.05。
裝料過程修改了原來的空料、正常料間隔裝入法,采取每段負荷相同的裝入原則。將各段礦石批重進行平均,減少了礦焦分布的波動,更有利于初始煤氣流的合理分布。計劃裝料102批,補料4批,實際裝料107批。
(2)激光法測料流軌跡。開爐采用激光網(wǎng)格法測料流。與以往的鋼架目測法相比,激光網(wǎng)格法測料流軌跡能夠獲得更高的準(zhǔn)確度,缺點是測量過程不能實現(xiàn)帶風(fēng)裝料,使得入爐的粉末量增加。從爐況的長期順行來看,激光網(wǎng)格法能夠提供更好的布料角度參考依據(jù)。
3 開爐操作
(1)送風(fēng)操作。按進風(fēng)面積為正常生產(chǎn)進風(fēng)面積的70%左右計,開爐送風(fēng)風(fēng)口面積選擇為0.1873m2。為保證爐缸氣流分布盡量均勻,采用全風(fēng)口送風(fēng),對稱風(fēng)口加耐火圈,送風(fēng)裝料制度采用單環(huán)。由于爐身部分均未采用帶風(fēng)裝料,送風(fēng)后料柱相對以往較實、粉末多、透氣性差,物料一直未動;23:00拉風(fēng)坐料、打開小蓋排壓;23:23料動,料線6.9m;6日05:00料線趕正常,風(fēng)量恢復(fù)正常。
(2)全塊礦冶煉。12月5—8日,為打通鐵、鋼全工序流程,高爐采用全塊礦冶煉,裝料制度基本維持不變。隨著送風(fēng)后爐頂爐喉溫度的上升、料柱透氣性的改善,高爐逐漸加風(fēng),上下部操作制度同時跟進。7日,風(fēng)量恢復(fù)到3500m/min,風(fēng)口面積擴至0.2318m2。
(3)裝料制度轉(zhuǎn)換操作。12月8日,全塊礦冶煉達到一定周期,具備裝料制度轉(zhuǎn)換的條件,高爐開始變80%釩鈦燒結(jié)礦。由于釩鈦燒結(jié)礦強度低、粉末多,變料15批后,下料開始變差,出現(xiàn)嚴(yán)重偏尺。操作上采取減風(fēng)改常壓、松邊緣、收布料角度等措施,但下料好轉(zhuǎn)后,整體風(fēng)量恢復(fù)進度偏慢,造成釩鈦爐料下達到爐缸后,渣鐵黏稠、爐前工作被動。至29日,風(fēng)量恢復(fù)到2900m3/min。
23日平均風(fēng)量達到3698m3/min,礦石批重34.4t,利用系數(shù)2.420,綜合冶煉強度1.346,高爐順利達產(chǎn)。
4 外部條件異常處理
12月9—11日,南于煉鋼工序功能未完善,造成鐵水物流不暢,鐵罐黏罐嚴(yán)重。11日投用的20個鐵水罐中,已有13個罐無法運轉(zhuǎn),高爐被迫休風(fēng)62h。13日送風(fēng)時,由于爐缸均勻性遭到破壞,采取堵風(fēng)口送風(fēng),送風(fēng)面積占總風(fēng)口面積的49.5%。
釩鈦礦冶煉、小風(fēng)量條件下長期休風(fēng)后的爐況恢復(fù),爐前是關(guān)鍵,送風(fēng)前開口機角度降到最低(7.2°),鉆開鐵口后送風(fēng),見渣堵上(使用有水炮泥)。送風(fēng)后,用臨時砂壩出鐵,為最大限度保鐵罐,送風(fēng)前期,下渣回收鐵量少時,直接在爐臺回收,不進鐵罐,防止黏罐。至19日,風(fēng)量恢復(fù)到3000m3/min,裝料制度上開始拉寬布料平臺,采用雙環(huán)布料。
5 指標(biāo)優(yōu)化操作
(1)原燃料質(zhì)量改善。2011年12月,高爐實現(xiàn)順利開爐達產(chǎn)后,2012年1月,高爐進入精細化操作和指標(biāo)優(yōu)化階段,3月高爐原燃料質(zhì)量、物料結(jié)構(gòu)逐步趨于穩(wěn)定,為指標(biāo)優(yōu)化創(chuàng)造有利條件。1—5月高爐燒結(jié)礦及焦炭質(zhì)量分別見表4、5。
(2)上部裝料制度優(yōu)化。2012年1—5月,1號高爐上部裝料制度調(diào)整見表6(2月受塊礦品種及落地焦炭用量影響,爐況失常)。從表中數(shù)據(jù)看出,隨著原燃料質(zhì)量的穩(wěn)定改善,通過采取逐步拉寬礦石平臺、縮小礦焦外角差、增加批重、加重負荷等措施,高爐上部氣流更趨穩(wěn)定,煤氣利用率由3月的40.1%提高到5月的41.6%。
(3)送風(fēng)制度優(yōu)化。高爐指標(biāo)優(yōu)化過程中,上下部調(diào)劑相結(jié)合至關(guān)重要。在上部裝料制度逐漸加重的同時,為了保持良好的料柱透氣性,必須適當(dāng)增加鼓風(fēng)動能、活躍爐缸(見表7)。5月,通過采取增加風(fēng)量、縮小風(fēng)口面積、提高風(fēng)溫等措施,高爐鼓風(fēng)動能達到165kJ/s,取得了較好冶煉效果。
(4)指標(biāo)優(yōu)化效果。通過對原燃料質(zhì)量的改善,高爐操作參數(shù)的優(yōu)化,與1月相比,3—5月高爐技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)明顯改善(見表8)。5月,高爐技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)全面超過設(shè)計指標(biāo),利用系數(shù)達到2.413,高爐鐵損5.87%,在高鈦型釩鈦磁鐵礦冶煉中均處于較好水平,實現(xiàn)了新建1750m3高爐的達產(chǎn)。
6 結(jié)語
(1)采用激光網(wǎng)格法測試料流軌跡,確定精確的擋位裝料制度,為順利開爐創(chuàng)造了條件。開爐裝料實踐表明,總(干)焦比3.3t/t,焦炭批重9.0t選擇適宜,凈焦壓縮率12%,正常料、空料壓縮率10%等裝料參數(shù)選擇合理。
(2)1750m3高爐冶煉高鈦型釩鈦礦的首次開爐驗證了,風(fēng)量3600~3800m3/min、風(fēng)壓340~370kPa、頂壓160~180kPa、壓差<200kPa、裝料制度外2內(nèi)5、風(fēng)口面積0.2615~0.2714m2的操作參數(shù)能夠確保高爐開爐初期的爐況穩(wěn)定順行。
(3)新建鋼鐵企業(yè)高爐開爐過程中,鐵水物流暢通和原燃料保供是關(guān)鍵,任何一個環(huán)節(jié)出故障,都應(yīng)該及時采取果斷措施,防止事故擴大。
(4)高爐開爐后的指標(biāo)優(yōu)化應(yīng)以原燃料質(zhì)量的穩(wěn)定為前提,上下部調(diào)劑相結(jié)合才能達到良好效果。
